周家兵,李偉,李慎永
(山東耐斯特炭黑有限公司,山東 東營 257506)
炭黑生產(chǎn)所使用的原料油系列中煤焦油、炭黑油、乙烯焦油等均含有硫離子,原料油在炭黑反應(yīng)喉管段裂解反應(yīng)時生成硫化氫和二氧化硫進入炭黑煙氣中,當這些含有硫離子氣體被送至尾氣鍋爐燃燒時會被氧化成三氧化硫,三氧化硫會與炭黑尾氣中的炭黑粉塵、空氣中的固態(tài)物質(zhì)、炭黑煙氣中的其它金屬及非金屬離子凝結(jié)成固態(tài)物質(zhì),對氧化鋯分析儀導流管造成堵塞。同時炭黑尾氣中含有較高的水蒸氣(體積比40%),混合氣體物質(zhì)流過導流管在氧化鋯的鋯頭附近冷卻形成明水,明水與固態(tài)物質(zhì)混合同氧化鋯頭接觸,導致氧化鋯電動勢對地,致氧化鋯測量失敗。
通過對雙組份氧化鋯分析儀結(jié)構(gòu)研究,以及對炭黑尾氣鍋爐工藝流程、介質(zhì)內(nèi)部流動動態(tài)等多方面分析,提出雙組份氧化鋯分析儀改造與安裝優(yōu)化方案,提高雙組份氧化鋯分析儀使用壽命及測量穩(wěn)定性。該方案起草與設(shè)計完成后與廠家工程師密切溝通稍作修改定稿,廠家按照最后主題思路進行完善設(shè)計制造,約一個月后發(fā)貨我方,我們擇機上線安裝調(diào)試投運,截止目前改造后產(chǎn)品在線安裝運行約一年,經(jīng)過一年的使用驗證,效果良好,達到了預(yù)期效果,實現(xiàn)了雙組份氧化鋯分析儀測量精度要求以及可靠性保證。經(jīng)過本次改造后該儀表系統(tǒng)運行使我公司75 t鍋爐安全可靠性得到提高,提升了鍋爐燃燒效率,降低了氮氧化物的產(chǎn)生量,降低了脫硝工藝的運行成本,達到鍋爐運行最大效益。
炭黑尾氣含有可燃燒的H2,CH4、CO等物質(zhì),約占總體積含量的20%左右(干基),熱值在600~650 kcal/Nm3,被輸送到尾氣鍋爐燃燒,產(chǎn)生蒸汽發(fā)電或直接外供熱能。燃燒后成產(chǎn)物為CO2、H2O等無害氣體,尾氣經(jīng)過脫硫脫硝處理后經(jīng)大氣監(jiān)測達標送入大氣排放。
尾氣鍋爐通常采用雙鍋筒橫置式“Π”型設(shè)置,自然循環(huán)水管鍋爐系統(tǒng),膜式水冷壁。尾部豎井與鍋爐爐膛之間布置上下鍋筒和對流管束。鍋爐蒸發(fā)量主要根據(jù)炭黑尾氣量大小以及尾氣熱值確定,出口蒸汽壓力根據(jù)各實際要求選擇??刂葡到y(tǒng)采用DCS控制系統(tǒng)實現(xiàn)連鎖與自動控制,工藝流程如圖1所示。
圖1 尾氣鍋爐工藝流程圖
上鍋筒安裝不少于2只彈簧式安全閥,過熱器出口集箱上安裝1只彈簧安全閥,上鍋筒安裝雙色液位計,石英管液位計,兩只電接點液位計,兩套雙室平衡式水位計監(jiān)視汽包液位,檢測控制鍋爐給水流量以及控制閥、減溫水流量以及控制閥、尾氣流量、空氣流量監(jiān)測與控制閥,以及必要的安保控制系統(tǒng)等;在過熱器、爐膛、集氣集箱、省煤器進出口、空氣預(yù)熱器進出口等均安裝溫度測點。
在燃燒過程中,為了提供合適的燃燒空氣量滿足充分燃燒、達到最佳的燃燒效率,公司選用三套氧化鋯分析儀在線監(jiān)測鍋爐燃燒后的氧含量,控制燃燒效果,其中兩套分布在2+2燒嘴后部(俗稱高溫區(qū)400℃),檢測燃燒后氧含量;一套用在煙氣經(jīng)過空冷后部(俗稱低溫區(qū))檢測混合氣體氧含量,判斷燃燒混合后煙氣含氧量,判斷燃燒狀況以及爐膛空氣預(yù)熱器運行狀況。另采購一套(氧含量+CO)雙組份分析儀安裝在引風機進口處,此處壓力為真空狀態(tài),監(jiān)測鍋爐出口煙氣氧含量以及CO含量,起到檢測鍋爐運行情況以及真空狀態(tài)后部泄漏情況,實現(xiàn)節(jié)能、低氮、安全燃燒作用。DCS流程PID截圖如圖2所示。
圖2 DCS流程PID截圖
在75 t鍋爐上,共采用3臺氧化鋯分析儀,1臺雙組份分析儀,3臺氧化鋯分析儀產(chǎn)自深圳市朗弘科技有限公司,雙組份分析儀為蘇州蘭煉富士儀表有限公司產(chǎn)品。
深圳朗弘兩臺氧化鋯分析儀安裝在鍋爐上級省煤器進口處,運行溫度為400 ℃左右,水平安裝,運行良好;第三臺安裝在引風機出口管道上,運行溫度150 ℃,垂直安裝,運行良好。
蘭煉富士雙組份氧化鋯分析儀安裝位置在引風機進口,水平安裝,運行溫度為170 ℃。
雙組份氧化鋯分析儀在系統(tǒng)投產(chǎn)后運行約2個月左右出現(xiàn)示值與朗弘分析儀顯示值明顯差異,隨著時間的延長,雙組份氧化鋯分析儀不再正常顯示數(shù)值并提示報警。下線后發(fā)現(xiàn)整根導流管從傳感器到導流管被分三段:保溫段、爐磚段、介質(zhì)接觸段(圖3)。
圖3 氧化鋯分析儀探頭下線狀況
通過分析認為存在以下異常:
(1)整個導流管外壁有結(jié)晶,與介質(zhì)接觸導流管末端最嚴重,結(jié)晶堵塞部分導流管進口;
(2)導流管內(nèi)部有結(jié)晶附著,但不嚴重;
(3)拆卸后氧化鋯探頭有明顯的積水,見圖3。
1.2.1 原因分析
炭黑生產(chǎn)原料油中含微量有機或無機硫,在燃燒及裂解過程中部分生成硫化氫或二氧化硫進入炭黑尾氣,尾氣被輸送至鍋爐燃燒后,硫化氫及二氧化硫被氧化成了三氧化硫,二氧化硫、三氧化硫遇水及金屬離子產(chǎn)生亞硫酸與硫酸及其鹽。亞硫酸、硫酸對設(shè)備、管道造成腐蝕,部分硫酸鹽或亞硫酸鹽蒸汽通過導流管凝結(jié)成固體附著在傳感器上,同時導流管導流煙氣將水蒸氣帶入氧化鋯探頭處并遇冷冷凝出明水(氧化鋯探頭位置在爐膛外部,運行溫度在60 ℃左右,如果溫度低于60 ℃電加熱輔助加熱),由于酸性液體導電率高,對氧化鋯探頭測量信號對地造成短路,致使測量產(chǎn)生誤差,直至無法測量。
(1)提升雙組份分析儀探頭部位運行溫度,減少結(jié)晶物附著,延長導流管的長度,將導流管長度從0.8 m延長到1.5 m,在爐膛燃燒后的廢氣經(jīng)過換熱器、省煤器、空氣預(yù)熱器等換熱后,大部分密度重的物質(zhì)順著鍋爐爐壁流動,特別是雜質(zhì)會在爐壁聚集。延長導流管后能避開爐壁附近雜質(zhì)聚集區(qū),同時能夠攝取較高溫度的煙氣,提高進入導流管后部儀表探頭測量部位運行溫度,降低凝結(jié)水產(chǎn)生的幾率;同時延長導流管的長度的第二個目的如下:鍋爐內(nèi)部煙氣流速越往中間位置流速越高,壓頭越高,則煙氣進入導流管的速度大,進入儀表探頭部位煙氣量大,流速越高,溫度也高,克服了冷凝有明水的弊病。
(2)加大導流管直徑:從目前的DN50調(diào)整為DN75,增大煙氣在測量管中流量與流速,克服低流速廢氣產(chǎn)生冷凝水凝結(jié)幾率,降低或解決蒸汽不冷凝的問題。
(3) 修改安裝方式:調(diào)整安裝角度,原先安裝規(guī)范要求水平或者垂直安裝,由于鍋爐安裝位置只能水平安裝,存在冷凝水后不能及時排出造成冷凝水集聚,改造后新安裝方法是傾斜安裝且與爐壁成30°的夾角,如果存在冷凝水則因為重力原因自行流淌排出,解決冷凝水聚集問題。
(4) 在導流管進口處增設(shè)過濾網(wǎng):在導流管進口加過濾網(wǎng),過濾明顯的固體物質(zhì)不進入導流管。
改進后的安裝圖,見圖4。
圖4 改進后的氧化鋯安裝圖
整個改造思路均結(jié)合生產(chǎn)工藝以及工藝介質(zhì)運行特點進行,非常有行業(yè)特點,廠家在選型時往往是采用通用原則進行設(shè)計與選型,沒有對具體運行環(huán)境做深入有針對性的設(shè)計,經(jīng)過近一年的運行目前該儀表運行穩(wěn)定,與深圳朗弘氧化鋯分析儀參數(shù)有對比性,儀表運行良好,達到了預(yù)期的效果。
分析此次出現(xiàn)異常的原因,我們認為有如下幾點:
(1)儀表廠家在儀表制造選型時未完全根據(jù)提供的技術(shù)規(guī)范書要求,也未結(jié)合使用單位的工況條件以至于儀表無法長時間正常工作。
(2)儀表廠家不熟悉炭黑生產(chǎn)工藝的特點,不了解炭黑尾氣鍋爐的工況及炭黑尾氣的特性。
(3)儀表生產(chǎn)廠家未考慮利用使用方介質(zhì)運行溫度,僅通過電加熱器實現(xiàn)探頭運行溫度。
通用改進的措施與建議:
(1)加長、加粗導流管,有效地將爐膛內(nèi)高溫煙氣導入導流管,減少水蒸氣的凝聚,也減少了固體凝結(jié)物聚集。
(2)導流管口處增設(shè)過濾網(wǎng),防止固體異物及凝結(jié)物進入導流管。
(3)導流管設(shè)計時讓被測氣體流經(jīng)測量探頭后一段距離(10 cm)可直接取消,越短越好,無需加工與進氣管一樣長(本案未做改進)。
(4)傾斜安裝讓存在的明水自流流出。
(5)有針對性對于介質(zhì)抗腐蝕性選型。
本文是經(jīng)驗介紹,也是拋磚引玉,我們通過以上的改進措施,極大地改進了原雙組份分析儀設(shè)計方案,修正該儀表在炭黑行業(yè)尾氣鍋爐中應(yīng)用,也為同行業(yè)提供經(jīng)驗分享,通過與廠家緊密協(xié)作,發(fā)揮各自專業(yè)優(yōu)勢,生產(chǎn)出符合不同使用條件下的儀表,提升儀表的使用壽命以及測量準確性。
(1)通過對我公司雙組份氧化鋯分析儀的設(shè)計改進,提高了儀表測量準確性,保證該測點在該位置正常測量,確保鍋爐各參數(shù)正常運行。
(2)通過改進能夠幫助儀表生產(chǎn)企業(yè)在將來的產(chǎn)品選型以及設(shè)計制造上提供合作思路,甲乙方合作打造經(jīng)典產(chǎn)品。
(3)解決炭黑行業(yè)尾氣鍋爐氧化鋯(雙組份)分析儀選型與制作的思路,促進行業(yè)進步。
(4)正確的測量數(shù)據(jù)能夠指導生產(chǎn)工藝人員正確生產(chǎn),達到在保證氮氧化物合格前提下最優(yōu)化生產(chǎn)運行,節(jié)約能源以及二次脫銷流程產(chǎn)生的費用,提升工廠的經(jīng)濟效益。
(5)優(yōu)化燃燒,降低氮氧化物產(chǎn)生,維護大氣質(zhì)量,為綠色環(huán)保做出貢獻。