席 巖, 李 軍, 汪 偉, 高德偉,3, 連 威
(1.北京工業(yè)大學建筑工程學院,北京 100124; 2.中國石油大學(北京)石油工程學院,北京 102249;3.四川長寧天然氣開發(fā)有限責任公司,四川成都 615056)
多級壓裂過程中出現(xiàn)的套管變形已成為頁巖氣水平井開發(fā)過程中亟待突破的瓶頸難題[1-4]。國內(nèi)外學者開展了一系列研究,先后分析了溫度變化、固井質(zhì)量、環(huán)空束縛水等因素對于套管應(yīng)力-應(yīng)變的影響[5-10]。多臂井徑結(jié)果表明剪切變形是生產(chǎn)套管變形的主要形式。Bao等[11]、Brune等[12]、張建光等[13]指出壓裂過程中天然裂縫處正向應(yīng)力降低、摩擦系數(shù)減小,誘發(fā)斷層滑移進而導致套管剪切變形;Xi等[14]得出了斷層和層理發(fā)育是套管變形的內(nèi)因、水力壓裂是套管變形外因的結(jié)論;Chen等[15]補充了該結(jié)論,指出套管剪切變形的位置主要出現(xiàn)在天然裂縫、巖性界面以及上傾地層的水平段跟端處。雖然現(xiàn)有研究成果對斷層滑移進行了深入分析,但未對剪切變形后套管內(nèi)徑變化進行研究,也未提出較為有效的應(yīng)對方法。筆者采用Shell-Solid耦合方法建立斷層滑移數(shù)值模型,分析套管剪切變形后內(nèi)徑沿軸向變化,利用多臂井徑數(shù)據(jù)和鉛模測量形態(tài)進行驗證;設(shè)計一種可實現(xiàn)繞套管變地質(zhì)風險段的固井裝置,對比使用該裝置前、后的套管內(nèi)徑沿軸向變化,并且研究存在巖性界面、增加套管壁厚、井眼擴徑等不同件下該裝置減緩套管剪切變形的效果。
頁巖氣水平井多級壓裂過程中大量壓裂液被注入到地層中,通過井壁通道、層理通道等進入天然裂縫中,使裂縫內(nèi)或?qū)永黹g的孔隙壓力提高,界面之間的摩擦系數(shù)顯著降低。當裂縫內(nèi)或?qū)永黹g的孔隙壓力達到臨界值時,激發(fā)天然裂縫(或?qū)永砻?滑動,造成套管發(fā)生剪切變形。工程現(xiàn)場微地震測量數(shù)據(jù)表明,天然裂縫發(fā)育或?qū)永盹@著區(qū)域是套管剪切變形出現(xiàn)的地質(zhì)風險段。
李軍等[16]提出可以在地質(zhì)風險段進行分段固井,采取注入高黏流體不固井的方式,為斷層增加滑移空間。張毅等[17]指出美國部分頁巖氣井在固井施工開展過程中采用了類似的方式,套管全井壓裂不再發(fā)生失效事故。華北油田使用該方法應(yīng)對膏巖蠕變地層,但是測井數(shù)據(jù)表明該方法容易導致混漿處固井質(zhì)量較差,進而引發(fā)環(huán)空帶壓。
針對該問題,設(shè)計一種分段固井接頭,該裝置包含上、下接頭,中間采用雙層套管連接,其工藝原理如圖1所示。雙層套管覆蓋天然裂縫或?qū)永淼牡刭|(zhì)風險段,固井過程中水泥漿從套管內(nèi)進入到環(huán)空中,流至下封隔器前通過投球方式打開上下封隔器,封隔器打開后水泥漿通過流入孔進入到雙層管間隙中,沿環(huán)空流動從靠近跟端的封隔器外流出孔流出,使天然裂縫發(fā)育或?qū)永砻骘@著段實現(xiàn)不固井,同時保證固井作業(yè)的正常進行,從而為斷層滑移留出較大的環(huán)隙空間。熊建偉等[18]提出了繞煤層固井井下裝置的技術(shù)方案,間接證明了該工具現(xiàn)場使用的可行性,區(qū)別于該裝置的是分段固井接頭為組合式結(jié)構(gòu),可通過調(diào)節(jié)雙層套管的段數(shù)實現(xiàn)對地質(zhì)風險段的覆蓋。
圖1 繞層固井工藝原理
基于常規(guī)固井和繞層固井工程實際建立相應(yīng)的數(shù)值模型,如圖2所示。其中常規(guī)固井模型主要由生產(chǎn)套管、水泥環(huán)和頁巖地層組成,繞層固井模型主要由生產(chǎn)套管、水泥環(huán)、外層套管和頁巖地層組成。為更加精準地分析斷層滑移過程中生產(chǎn)套管變形形態(tài),模型建立過程中采用Shell-Solid耦合方法,生產(chǎn)套管使用Shell單元形式,以便得到斷層滑移后更加精準的變形數(shù)據(jù),其他均使用Solid單元。網(wǎng)格劃分過程中選用結(jié)構(gòu)網(wǎng)格和非均勻密度劃分方式。
圖2 數(shù)值模型
選擇一口實際頁巖井的地質(zhì)與工程參數(shù)進行設(shè)置,該井垂深為3 650 m。最大水平地應(yīng)力、最小水平地應(yīng)力和垂向地應(yīng)力分別為105.8、97.6和 89.8 MPa。壓裂過程中施工壓力為77 MPa,儲層溫度為135 ℃。井筒幾何尺寸以及力學參數(shù)如表1所示,生產(chǎn)套管壁厚為12.7 mm,外層套管壁厚為9.17 mm,鋼級均為P110,屈服強度為758 MPa。斷層滑移過程中,地層和水泥環(huán)遵循Mohr-Coulomb準則。剪切變形條件下,考慮套管屈服后對套管應(yīng)變的影響選用Von Mises準則。頁巖氣井多級壓裂過程中套管變形處微地震矩震級為3.8ML(ML為近震震級),基于相關(guān)公式[13]計算得到滑移距離為88.1 mm,為計算簡便設(shè)置滑移距離為90 mm。
表1 地層、水泥環(huán)及套管幾何尺寸與力學參數(shù)
選擇平行于斷層滑移方向套管內(nèi)徑平面MNnm作為研究對象,該平面在滑移過程中內(nèi)徑邊線變形最為顯著,如圖3所示。
圖3 數(shù)值計算結(jié)果
圖4為斷層滑移以后該平面上MN和mn線偏離原位置的距離。由圖4可以看出,滑移面附近兩線偏移距離出現(xiàn)明顯差異,套管內(nèi)徑變化較為劇烈。選取該位置附近套管變化模擬形態(tài)和實測形態(tài)進行對比,對比結(jié)果表明兩者形態(tài)基本一致,由此可以證明模擬結(jié)果的正確性。
圖4 模擬結(jié)果與測量結(jié)果對比
圖5為斷層滑移后套管內(nèi)徑沿軸向變化。由圖5可知,套管距離滑移面較遠的前、后部分內(nèi)徑基本保持不變,靠近滑移面附近的內(nèi)徑變化較為劇烈,該段長度為2.13 m,這與Marc等[19]調(diào)研的30口井斷層滑移導致套管剪切變形段長度的統(tǒng)計數(shù)據(jù)較為相符。其中變化最劇烈的位置出現(xiàn)在滑移界面處,當滑移界面垂直于套管且滑移距離為90 mm時,滑移后套管內(nèi)徑最小處為103.9 mm,相比套管原始內(nèi)徑減小10.4 mm(減小比率為9.1%)。
圖5 套管內(nèi)徑沿軸向變化
保持地層力學特性及施工壓力等參數(shù)不變,基于所建繞層固井數(shù)值模型進行計算。該條件下生產(chǎn)套管與外層套管間隙為9.88 mm,外層套管與井壁之間的環(huán)空間隙為19.05 mm。計算結(jié)果如圖6所示。采用繞層固井后,生產(chǎn)套管內(nèi)徑變化劇烈的長度明顯變短,最小內(nèi)徑位置出現(xiàn)了前移,且該處內(nèi)徑為107.5 mm,縮徑量僅為6.8 mm。相比常規(guī)固井技術(shù),在同等斷層滑移條件下套管縮徑量減小34.6%,效果較為顯著。
圖6 繞層固井后套管內(nèi)徑變化
前人研究結(jié)果表明,增加套管壁厚有利于進一步提升套管抗剪切強度[20]。將常規(guī)固井數(shù)值模型中的生產(chǎn)套管壁厚增加至15.88 mm,繞層固井數(shù)值模型中的生產(chǎn)套管壁厚依然保持不變(12.7 mm)。圖7為斷層滑移后兩種情況下生產(chǎn)套管內(nèi)徑沿軸向變化。由圖7可知,常規(guī)固井條件下斷層滑移后,不同套管壁厚下套管內(nèi)徑變化具有相同的變化趨勢,但是隨著套管壁厚的增加,剪切套管縮徑量不斷減小。套管壁厚為15.88 mm時套管最小內(nèi)徑105.5 mm,相比未增加壁厚前縮徑量由10.4 mm降低至8.8 mm,降低比率為15.4%。與繞層固井縮徑量降低比率(34.6%)相比,采用繞層固井技術(shù)效果更為顯著。
圖7 繞層固井與增加套管壁厚后套管內(nèi)徑變化
工程現(xiàn)場測量結(jié)果表明,套管剪切變形位置與巖性界面位置具有較高重復(fù)性,以威榮區(qū)塊威頁11-1HF井為例,4個套變點中3個位于巖性界面附近。針對此,改變數(shù)值模型中地層力學特性,基于測井數(shù)據(jù)將滑動部分彈性模量提升至44 GPa,對比該條件下常規(guī)固井和繞層固井生產(chǎn)套管內(nèi)徑變化,計算結(jié)果如圖8所示?;趫D8可以看出,兩種固井方式下均是隨著滑移部分彈性模量的不斷增大,生產(chǎn)套管內(nèi)徑不斷減小。常規(guī)固井條件下,存在巖性界面時斷層滑移后,生產(chǎn)套管最小內(nèi)徑處僅為100.9 mm,縮徑量為13.4 mm,相比均質(zhì)地層條件下增加28.8%。由此可以看出,巖性界面的存在對于套管剪切變形具有顯著影響。繞層固井條件下,生產(chǎn)套管最小內(nèi)徑處為106.2 mm,縮徑量為8.1 mm,相比同等條件下常規(guī)固井降低39.6%,效果依然較為顯著。
圖8 巖性界面處常規(guī)固井與繞層固井套管內(nèi)徑變化
在具體施工過程中可增大井眼尺寸,增加外層套管與井壁之間的環(huán)空間隙以增大斷層滑移空間,并且可以在此基礎(chǔ)上調(diào)整外層套管與生產(chǎn)套管之間的間隙,以降低雙層套管之間的摩阻確保固井施工作業(yè)的開展。將水平段井眼直徑擴展到244.5 mm,繞層段井眼通過擴徑鉆頭擴徑至280 mm,調(diào)整外層套管外徑為215.9 mm,生產(chǎn)套管直徑不變。該條件下外層套管與井壁之間的間隙為32.05 mm,外層套管與生產(chǎn)套管之間的間隙為28.93 mm。斷層滑移后可知,采用繞層固井方法,斷層滑移后生產(chǎn)套管內(nèi)徑最小處僅為109.3 mm,縮徑量為5 mm。相比不擴徑狀態(tài)下縮徑量減小26.5%,相比常規(guī)固井內(nèi)徑縮徑量減少43.2%。因此繞層固井與擴眼技術(shù)并用可以有效降低套管剪切變形的影響。
圖9 常規(guī)固井與繞層固井(擴徑后)套管內(nèi)徑變化
(1)斷層滑移導致套管出現(xiàn)剪切變形,套管最小內(nèi)徑位置出現(xiàn)在套管滑移面附近,多臂井徑測量和鉛模測試結(jié)果表明,模擬結(jié)果與套管變形實際形態(tài)較為一致,斷層傾角為90°、滑移距離為90 mm時,縮徑量為9.1%。
(2)斷層滑移后巖性界面處套管變形較為顯著,隨著滑移部分彈性模量的增加,套管內(nèi)徑縮徑量不斷增加。增加套管厚度有利于保護套管完整性,隨著套管壁厚的增加,斷層滑移后套管內(nèi)徑縮徑量減小。
(3)設(shè)計的可用于頁巖氣井的繞層固井裝置,同等條件下比常規(guī)固井套管縮徑量降低34.6%,效果明顯優(yōu)于增加套管壁厚。使用該裝置并且在地質(zhì)風險段進行擴徑,斷層滑移后套管縮徑量比常規(guī)固井降低43.2%。