劉 偉
(酒鋼宏興股份公司不銹鋼分公司,甘肅 嘉峪關(guān) 735100)
本研究是酒鋼環(huán)境治理設(shè)施改造工程,新增2套除塵系統(tǒng),改造1 套除塵系統(tǒng),有效提高煙氣捕集率和除塵效果,降低污染物排放量。
酒鋼宏興不銹鋼分公司電爐煉鋼廠安裝有110 t電爐,原電爐除塵系統(tǒng)包含電爐第4 孔排煙除塵、狗屋密閉罩除塵、電爐屋頂罩除塵、電爐上料除塵,除塵風機采用離心式風機。設(shè)計風量為145.2×104m3/h。用于捕集電爐兌鐵、冶煉、出鋼、修爐等過程產(chǎn)生的煙氣,同時兼做電爐加料設(shè)施除塵。但實際使用過程中發(fā)現(xiàn)此設(shè)施在電爐兌鐵、冶煉時的煙氣捕集效果差,大量煙塵從屋頂罩和密閉罩溢出。實測除塵器入口風量僅為107×104m3/h。
電爐除塵系統(tǒng)目前除塵效果不理想,電爐兌鐵、冶煉時的煙氣捕集效果差,大量煙塵從密閉罩和屋頂罩溢出,污染廠房內(nèi)外環(huán)境。
混鐵爐車間熱翻包位、混鐵爐出鐵位和未設(shè)置除塵設(shè)施,煙塵自由擴散,污染廠房內(nèi)工作環(huán)境。
(1)在混鐵爐出鐵工位設(shè)置吸塵罩和管道,風量匯入現(xiàn)有的鐵水預(yù)處理除塵系統(tǒng)。吸塵罩為固定式頂吸結(jié)構(gòu),除塵管道和吸塵罩為可拆卸式,在混鐵爐大修期間可拆除吸塵罩和管道。另一方案為頂吸+側(cè)吸結(jié)構(gòu),捕集效果相對較好,但對天車操作影響大。
(2)在混鐵爐間翻包位設(shè)置吸塵罩和管道,風量匯入現(xiàn)有的鐵水預(yù)處理除塵系統(tǒng)。吸塵罩為固定式頂吸結(jié)構(gòu)?;扈F爐出鐵、兌鐵和熱翻包3 個除塵點不同時工作,除塵風量通過閥門切換使用,閥門的操作由混鐵爐生產(chǎn)崗位人員負責。
(3)封閉混鐵爐間廠房屋頂?shù)奶齑?,并改造為屋頂罩。屋頂罩設(shè)置3 個除塵吸口,分別位于混鐵爐間北側(cè)(1# 吸口)、混鐵爐上方(2# 吸口)和翻包位上方(3# 吸口),2# 吸口和3# 吸口的風量分配大于1#吸口。
屋頂罩的風量由新建除塵器提供,新建除塵器的除塵管道與舊系統(tǒng)獨立,避免互相影響。
由于在廠房頂增加了屋頂罩和除塵管道,導致廠房鋼結(jié)構(gòu)荷載增加,需要對混鐵爐間廠房鋼結(jié)構(gòu)做強度校核和加固。
(4)在現(xiàn)有鐵水預(yù)處理除塵器風機進風室內(nèi)增加混凝土隔墻,減小2 臺風機的相互干擾,提高風機運行效率。1#AOD 轉(zhuǎn)爐除塵器和電爐除塵器風機進風室一并增加混凝土隔墻。
(5)新建1 臺布袋除塵器,設(shè)計風量1 400 000 m3/h,其中600 000 m3/h 風量用于混鐵爐間屋頂罩除塵,800 000 m3/h 風量用于電爐除塵。
新除塵器位置在現(xiàn)有電爐除塵器西側(cè),需占用部分抱罐場地?;扈F爐北門外的綠化帶需取消,道路需重修。
研究報告中,新建除塵器為單風機系統(tǒng),風機風量為1 400 000 m3/h,變頻調(diào)速。但為提高風機運行的可靠性,同時便于設(shè)備維護,應(yīng)采用雙風機系統(tǒng)。
電爐作業(yè)場所經(jīng)改造后的抽風量增大為187.25×104m3/h,其中107.25×104m3/h 風量由現(xiàn)有的電爐除塵系統(tǒng)承擔(設(shè)備區(qū)利舊、水冷煙道和機力風冷器利舊),80 萬m3/h 風量由新建的混鐵爐除塵系統(tǒng)承擔(新除塵器總設(shè)計風量為120×104m3/h,剩余40×104m3/h 風量供混鐵爐屋頂除塵用)。
電爐除塵系統(tǒng)除塵點包含電爐第4 孔排煙除塵、狗窩密閉罩除塵、電爐屋頂罩除塵和電爐上料除塵。含塵煙氣由煙氣捕集罩捕集后,通過除塵管網(wǎng)進入除塵器凈化處理,由排氣筒排入大氣,高度為30 m,排氣筒內(nèi)徑5.5 m,排放濃度≤20 mg/Nm3。
電爐除塵系統(tǒng)采用負壓式除塵系統(tǒng),凈化設(shè)備采用脈沖布袋除塵器,動力設(shè)備采用除塵風機,各除塵系統(tǒng)均露天布置在室外。
布袋除塵器收集的粉塵經(jīng)輸灰設(shè)施送入灰倉貯存,每6~12 h 定期外運一次。
電爐除塵系統(tǒng)的運行模式遵循原設(shè)計,即加料期間由屋頂罩負責排煙,冶煉期間由四孔和狗屋負責排煙,出鋼期間由狗屋負責排煙。各除塵點風量設(shè)置見表1。
表1 電爐除塵系統(tǒng)風量分配表
(1)廢氣。本系統(tǒng)建成后主要大氣污染物塵有組織排放總量為46.84 t/a,排放濃度為7 mg/m3;塵無組織排放量為1.17 t/a。
(2)廢水。本系統(tǒng)生產(chǎn)用水為除塵系統(tǒng)風機間接冷卻用水,排水量為48 m3/h,排入不銹鋼分公司凈環(huán)水管網(wǎng)進凈環(huán)水處理系統(tǒng)處理后送凈環(huán)水供水管網(wǎng)統(tǒng)一回用。本系統(tǒng)無外排廢水,因此,水污染物不設(shè)總量指標[1]。
(3)固體廢物。本系統(tǒng)工業(yè)固體廢物產(chǎn)生總量為9321.76 t/a,綜合利用量9321.16 t/a,處理處置量0.6 t/a。除塵灰產(chǎn)生量為9321.16 t/a,按現(xiàn)有處理處置措施電爐除塵灰由大友公司加工成除塵灰球,再返回不銹鋼煉鋼使用。廢潤滑油產(chǎn)生量為0.6 t/a,集中收集后由有資質(zhì)單位處理處置。
4.4.1 新建除塵器的除塵點包含混鐵爐間屋頂除塵、電爐屋頂除塵和電爐狗屋除塵
除塵器采用脈沖布袋除塵器,風機變頻調(diào)速,含塵煙氣由捕集罩捕集后,通過除塵管網(wǎng)進入除塵器凈化處理,由煙囪排入大氣,煙囪高度為30 m,排放濃度≤20 mg/Nm3。
除塵器收集到的粉塵經(jīng)輸灰設(shè)施送入灰倉貯存,通過卡車定期外運。除塵風機出口設(shè)有消聲器,風機外殼包敷隔聲材料,系統(tǒng)噪聲滿足現(xiàn)行國家規(guī)范要求。
除塵電氣室設(shè)在除塵器下方,除塵操作并入現(xiàn)有1# 煉鋼除塵操作室;現(xiàn)場除塵管道閥門的操作分別并入現(xiàn)有混鐵爐操作室和電爐操作室。高壓風機用電接引自現(xiàn)有不銹鋼10 kV 開關(guān)站備用回路,低壓用電接引自現(xiàn)有1# 煉鋼除塵低壓電氣室配電柜(需新增回路)。
除塵器所需氮氣從現(xiàn)有1# 煉鋼除塵氮氣管網(wǎng)接引,冷卻水從現(xiàn)有1# 煉鋼除塵冷卻水管路接引,如果水量不足,泵站需做必要的改造。
4.4.2 技術(shù)參數(shù)
(1)除塵風機
數(shù)量:1 臺
風量:1 400 000 m3/h
風壓:5 500 Pa
轉(zhuǎn)速:740 r/min
類型:戶外型
調(diào)節(jié)方式:變頻調(diào)速+入口調(diào)節(jié)門
軸承:滑動軸承+稀油潤滑
(2)電動機
數(shù)量:1 套
功率:3 150 kW
電壓:10 kV
類型:戶外型
轉(zhuǎn)速:740 r/min
絕緣等級:F 級
防護等級:IP54
(3)脈沖布袋除塵器
數(shù)量:1 套
處理風量:1 400 000 m3/h
過濾面積:23 400 m2
除塵效率:≥99.5%
濾料:覆膜滌綸針刺氈
布重:≥500 g/m2
濾袋規(guī)格:Φ160 mm×6 100 mm
過濾風速/氣布比:1.0 m/min
最高工作溫度:120 ℃
本體阻力:≤1 500 Pa
清灰方式:離線清灰
(4)除塵器配套輸、儲灰設(shè)備
出灰刮板輸送機:2 臺
集合刮板輸送機:1 臺
儲灰倉裝置:1 套
灰倉有效容積:60 m3
灰倉三面封閉并設(shè)置卸料除塵點,防止二次揚塵;布袋平均2 年更換一次,除塵器頂部蓋板用旋鈕螺栓啟閉,方便操作。
(5)控制閥門(具體以詳細設(shè)計為準,見表2)
表2 控制閥門
對現(xiàn)有混鐵爐、電爐除塵管道閥門,全部進行更換。
閥門材質(zhì):碳鋼閥體和蝶板、錳鋼閥座、不銹鋼閥軸。閥門控制方式:現(xiàn)場手動、遠程手動和自動。
(6)消聲器
風量:1 400 000 m3/h
數(shù)量:1 臺
消聲值:32 dB(A)
(7)除塵管道
除塵管道采用碳鋼鋼板焊接,外側(cè)采用扁鋼作為加強筋,材質(zhì)Q235B。
各除塵器入口管道上設(shè)置風量測定孔。在排放煙囪上設(shè)粉塵測定孔和螺旋爬梯,煙囪的設(shè)計參照《大氣污染物綜合排放標準》執(zhí)行[1]。
根據(jù)需要設(shè)置安全護欄及人孔,閥門、測孔及人孔旁設(shè)置檢修平臺和斜爬梯,檢修平臺上配有供監(jiān)督性監(jiān)測時用的220 V 電源。
本研究是對不銹鋼煉鋼廠部分除塵系統(tǒng)及相關(guān)配套設(shè)施的改造,在設(shè)計改造時還全面考慮了系統(tǒng)配套的公輔設(shè)施的完善。
經(jīng)改造后,電爐作業(yè)場所的抽風量增大為187.25×104m3/h,其中107×104m3/h 風量由現(xiàn)有的電爐除塵系統(tǒng)承擔,80 萬風量由新建的混鐵爐除塵系統(tǒng)承擔(新除塵器總設(shè)計風量為120×104m3/h,剩余40×104m3/h 風量供混鐵爐屋頂除塵用)。改造后除塵點包含電爐第4 孔排煙除塵、狗屋密閉罩除塵、電爐屋頂罩除塵和電爐上料除塵。
增大電爐第4 孔的抽風量,由原設(shè)計11×104Nm3/h增大為13×104Nm3/h,并適當調(diào)整水冷滑套間距。對機力風冷器與混風器之間管道進行加粗,對混風器進行局部改造。
增大電爐狗屋的抽風量,狗窩由2 處抽風改造為4 處抽風,確保狗屋煙氣不外溢。
改造電爐屋頂罩,增大電爐屋頂罩的抽風量,由原來的1 處抽風改造為2 處抽風,分別匯入現(xiàn)有的電爐除塵系統(tǒng)和新建的混鐵爐除塵系統(tǒng)。根據(jù)生產(chǎn)工藝特點,電爐屋頂罩所增加的80×104m3/h 風量和狗屋增加的80×104m3/h 風量不同時發(fā)生,通過電動閥門進行切換使用。
為匹配現(xiàn)有除塵系統(tǒng)設(shè)備區(qū)、廠房及管道布置,依舊的電爐除塵器最大工況風量按107.25×104m3/h考慮,風機為變頻調(diào)速,非冶煉工況下風機轉(zhuǎn)速可降到80%以節(jié)約電耗。
本系統(tǒng)為煙氣治理項目,符合國家產(chǎn)業(yè)政策及當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃[2],通過對酒鋼不銹鋼電爐除塵系統(tǒng)改造,有效提高煙氣捕集率和除塵效果,降低污染物排放量,“三廢”污染物實現(xiàn)達標排放且滿足總量控制指標要求,項目建成后對周邊環(huán)境的影響較小,達到環(huán)保要求。同時改善了勞動環(huán)境,減輕了工人的勞動強度,為電爐生產(chǎn)的順行奠定了良好的基礎(chǔ)。