張全一,杭桂生,曹 兵,孫薄濤,孫樹峰
(馬鋼股份公司煉鐵總廠 安徽馬鞍山 243000)
馬鋼A高爐擬停爐進行快速大修,本次大修中,高爐本體采用快速大修模式進行整體實施。停爐前需要做工作如下:
需要提前將爐基進行提前切割,施工周期大致為4個月。
爐底平臺管道對施工作業(yè)面有影響,需要提前進行管道移位。
保證爐基切割的施工條件,180°方向和0°方向有大量的主管和支管,需全部移位。
以上工作均需要高爐在線生產(chǎn)時進行施工,利用高爐定修進行新舊管道切換。管道的工作量大,時間緊。具體施工內(nèi)容主要包括爐底水冷管主管、支管,冷卻壁冷面供水環(huán)管、支管,事故水供水主管、支管,供冷卻壁軟水集水包主管、支管,附屬閥門,新舊管道切換。
1.1.1 踏勘現(xiàn)場,確定擬建區(qū)域障礙物分布情況,制定合理解決方案;
1.1.2 編制施工方案,并按照流程進行各方審批確認;
1.1.3 對作業(yè)人員進行安全技術交底和質量技術交底。
1.2.1 提前預制管道,管道支架等;
1.2.2 施工區(qū)域內(nèi)將新管道安裝好,定修期間與老管道接口;
1.2.3 管道、閥門進場,并進行檢查;
1.2.4 施工機械進場、設備、管配件及閥門等進場后的質量報監(jiān)。
1.3.1 A高爐爐底水系統(tǒng)老圖紙資料不完全,主要依據(jù)現(xiàn)場勘查,才能能更好的組織施工。
1.3.2 本次定修爐底管道量非常大,需要在短時間內(nèi)全部切換完成,時間緊任務重。
1.3.3 涉及到爐缸溫度過高,需要保證爐缸一直有水冷卻。
1.3.4 作業(yè)量大,作業(yè)空間狹小,施工過程中每個人的作業(yè)面積受限。
1.3.5 管道的敷設需要在停爐前進行,管道作業(yè)在高爐本體煤氣區(qū)域,施工作業(yè)效率低,安全要求高;
因爐底溫度過高,且原爐體閥門老化嚴重,管道切換前需要采取特殊工藝,將主管道與環(huán)管的中間閥門做好,所有的管道配到需連接的位置是,定修期間只進行彎頭處的施工,所有需移位的新管道預制好與主管中間閥門連接完成,保證在定修過程中遇到突發(fā)情況能順利切換,將風險降到最小。
爐底180°方向共3根主管道,分別為冷卻壁冷面供水環(huán)管、事故水管道環(huán)管、供冷卻壁軟水集水包,定修期間對事故水和冷面供水進行路由切換;
定修期間事故水閥門關死,對主管道進行切割,管道全部切斷、排水完成后將提前預制好的管道在新舊管道彎頭連接處焊接,主管完成后對支管進行逐根切換,將支管處切斷,與新做管道連接,事故水管道兩側共20根支管進入軟水集水包;
冷面供水在定修期間將原管道帶壓封堵,封堵后端將原管道切割,將預制好的管道在封堵端彎頭處與原管道連接,在環(huán)管修改路由位置兩端割掉與新路由連接,支管同步進行,冷卻壁冷面環(huán)管兩側共有20根支管進入冷卻壁,保證每塊冷卻壁一直有水進入;
軟水集水包管道在線施工,新路由與新做管道連接,主管連接好以后對支管進行切換,每塊冷卻壁支管進行單根切換,確保每塊冷卻壁在切換時其他三根支管有水進出;支管從冷卻壁出來以后第一個彎頭處與老管道斷開,與提前預制好的管道焊接,每四根一組進行切換(四塊不同冷卻壁),將所有的支管切換完成后,將原主環(huán)管的水放掉,閥門關掉加盲板封堵,待管道全部焊接完成后,打開閥門完成切換。
0°方向共5根主管道,分別為供冷卻壁軟水集水包、冷卻壁冷面供水環(huán)管、事故水管道、水冷管供回水主管道,水冷管供回水共有72根支管,切換方法與軟水管道切換方法相同,在線施工,先支管再主管,逐一切換,切換完成后將主管連接,廢棄管道加盲板封堵。
爐底管道改造主要分為兩個部分:在線施工和定修期間施工,供冷卻壁軟水集水包、水冷管供回水管道,在定修前將所有主管加支管預制好,通過特殊工藝技術在線切換主管及支管,事故水管道為后期新增管路,閥門可以完全關死,因此放在定修期間停水改造;主管道接著帶壓開孔的位置向上依次排布,將所有的支管及閥門全部配到指定地點后由生產(chǎn)方配合進行一根一根切換;定修期間對水冷管和冷面供水進行改造。
新主管道吊在平臺下方做新吊架,靠著除塵管道做支撐,和老管道路由鏡像敷設,支管沿平臺立柱順著向下,將閥門全部裝好,敷設至冷卻壁位置,主管道在兩端與帶壓開孔完成后的新閥門連接(見圖1和圖2)。
圖1 新主管敷設位置示意圖
圖2 支管斷開位置示意圖
優(yōu)化冷卻壁3區(qū)、6區(qū)供水新、老支管和爐底水冷管供、回水新、老支管連接方式。老的冷卻壁3區(qū)、6區(qū)供水支管和爐底水冷管供、回水支管不割除,利用各自的三通閥,把臨時的冷卻壁3區(qū)、6區(qū)供水支管和爐底水冷管供、回水支管配到三通閥旁通,對閥門進行切換實施供水(見圖2)。新方案優(yōu)點:
管道無需割除、無外排水,不會引發(fā)環(huán)保事件。
管道無需割除大大減少了施工時間降低了勞動強度,可利用原管道通水時把臨時管與三通閥焊接碰頭。
管道無需割除就不存在汽化傷人的安全隱患,使安全風險降到最低。
管道無需割除就不會停水,對冷卻壁使用壽命不會造成影響。
圖3 冷卻壁3區(qū)、6區(qū)臨時進水支管與三通閥連接
優(yōu)化管道清洗、試壓及通水方式。管道清洗、檢漏用工業(yè)水一次完成;試壓、通水一次完成;爐底水冷管進、出水總管通水,采用先出水后進水常規(guī)模式。新方案優(yōu)點:
停止軟水的使用,利用工業(yè)水進行清洗,杜絕了軟水系統(tǒng)波動而帶來的高爐波動。
減少了外排水次數(shù),使得外排水有序可利用。
爐底水冷管進、出水總管通水,采用先出水后進水常規(guī)模式,使得軟水系統(tǒng)平穩(wěn)如常,對高爐在線生產(chǎn)未造成任何影響。
此次爐缸冷卻水管改造從2月開始施工到4月完成新舊管道切換,歷時一個半月。從方案制定、方案優(yōu)化及人員全程追蹤施工全過程,保證了整個施工過程中未發(fā)生一起安全事故、操作事故和環(huán)保事件,為以后的施工樹立了典范,堪稱施工案例!