劉昌國,陳銳達,劉 犇,徐 輝,于達仁
(1.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 能源學(xué)院,黑龍江 哈爾濱 150001; 2.上??臻g推進研究所,上海 201112; 3.上海空間發(fā)動機工程技術(shù)研究中心,上海 201112)
直流互擊式噴注器因結(jié)構(gòu)簡單、可靠性高、霧化特性良好等特點,廣泛應(yīng)用于空間姿軌控中小推力液體火箭發(fā)動機[1-5],氧化劑和燃料射流在給定的角度下在離噴注面預(yù)定的距離處撞擊,其地面試驗或飛行工作過程中,應(yīng)盡量避免上游貯箱和閥門等組件引起推進劑供應(yīng)管路夾氣。但是,相比空間飛行中的真空環(huán)境,地面高空模擬熱試車臺主要采用氮氣對推進劑貯箱增壓,氣體直接與推進劑接觸,且氮氣溶解度相較上天飛行時用的增壓氣體氦氣更大;其次,真空艙外氧化劑和燃料供應(yīng)管路中均存在夾氣盲腔,盲腔位置位于艙上電磁閥和放液手閥之間,發(fā)動機點火前艙外管路放液充填和艙內(nèi)管路抽真空均無法排出盲腔內(nèi)的氣體,且增壓氣體量超限、閥門汽蝕、充填水擊、噴注器工作溫度過高等均有可能導(dǎo)致出現(xiàn)夾氣噴注霧化現(xiàn)象。例如,美國Marquardt公司研制的著名R-4D軌控發(fā)動機同樣采用直流互擊式噴注器,研制期間多次因為增壓氣體直接混入或以溶解方式混入推進劑,點火啟動過程中噴注器集液腔內(nèi)發(fā)生氣液兩相流動,導(dǎo)致出現(xiàn)低頻狀態(tài)下的高隨機噪聲燃燒,燃燒反應(yīng)粗糙,推力振蕩頻率為350~400 Hz[6-7]。
夾氣霧化因在較小的穩(wěn)定注氣量下可以獲得較優(yōu)的霧化效果,在氣泡霧化噴嘴、離心式噴嘴中已得到了廣泛應(yīng)用。氣泡霧化主要通過“外氣內(nèi)液”或“內(nèi)氣外液”的特定結(jié)構(gòu)噴嘴由注氣孔將氣體穩(wěn)定注入液體中[8-12],然后在氣液兩相混合室內(nèi)預(yù)混,從而在噴嘴出口段形成均勻的氣液兩相流,氣泡在噴嘴出口迅速爆破可以顯著提高霧化效果[13-15],廣泛應(yīng)用于噴射流體黏度較大的領(lǐng)域。此外,通過在噴嘴上游管路中穩(wěn)定注入氣體可以實現(xiàn)變推力控制[16-17],減小推進劑的體積密度,同時可以顯著提高離心式噴嘴的噴注壓降,是抑制大推力液體火箭發(fā)動機低工況下工作時發(fā)生低頻振蕩的措施之一[18]。目前的研究主要針對冷流試驗中單個噴嘴單股射流展開,借助具有特定結(jié)構(gòu)的氣泡霧化和離心式霧化噴嘴注入穩(wěn)定氣體輔助霧化,對直流互擊式噴注器的夾氣霧化特征研究較少,對多噴嘴組合的耦合作用結(jié)果和發(fā)動機點火性能影響尚不明晰。
噴注器的霧化特性直接影響燃燒室的點火性能[19]。本文在大氣常溫環(huán)境下利用彩色高速相機對雙組元150 N發(fā)動機頭部噴注器進行了冷流試驗,主要考察了供應(yīng)管路夾氣對噴霧場啟動過程的影響,并在高空模擬熱試車臺進行了國內(nèi)首次小推力空間液體火箭發(fā)動機夾氣啟動驗證試驗,結(jié)合同時期進行的一臺同批次發(fā)動機疑似夾氣影響導(dǎo)致喉部燒蝕的試車結(jié)果進行了討論,并對此提出了相應(yīng)建議,為發(fā)動機異常啟動故障模式分析提供重要的試驗參考。
冷流試驗系統(tǒng)如圖1所示。試驗在大氣常溫環(huán)境下進行,試驗工質(zhì)為水,采用高壓氮氣對儲罐液體增壓,水通過供應(yīng)管路經(jīng)由截止閥、質(zhì)量流量計和調(diào)節(jié)閥分別進入噴注器的氧化劑路和燃料路,然后從噴注器出口噴出。為了充分模擬高空模擬熱試車狀態(tài),噴注器前轉(zhuǎn)接半硬管,半硬管長度、走向和彎曲半徑均與試車臺管路保持一致。
圖1 冷流試驗系統(tǒng)Fig.1 Sketch of experiment setup
本試驗采用彩色高速相機(Photron FASTCAM SA4型)對噴霧場進行拍攝。鏡頭為Tokina公司生產(chǎn)的AT—X M100 PRO D型微距鏡頭,在測量噴霧場旁放置增強光源。高速相機的鏡頭與噴注器出口位置保持相同高度,與噴霧場所在平面的垂直距離約為0.3 m,拍攝速率為2 000 fps,曝光時間為1/2 000 s,圖像分辨率為1 024×1 024 pixels。
試驗件為雙組元150 N發(fā)動機的頭部噴注器,噴注器為直流互擊式,氧化劑和燃料主射流在中心區(qū)域撞擊霧化摻混形成噴霧場,邊區(qū)設(shè)有用于液膜冷卻的冷卻小孔。試驗工況為額定設(shè)計工況,發(fā)動機的主要設(shè)計參數(shù)如表1所示。由于推進劑具有劇毒性和強腐蝕性,試驗中用水模擬真實推進劑,根據(jù)質(zhì)量流量方程,對額定水流量進行了換算,換算后氧化劑路流量為27.62 g/s,燃料路流量為21.54 g/s。流量測量采用科里奧利質(zhì)量流量計,精度為±0.25%。
表1 150 N發(fā)動機主要設(shè)計參數(shù)
試驗分別在不夾氣和夾氣狀態(tài)下進行。因無法模擬真空充填過程,夾氣狀態(tài)下,半硬管采取整段夾氣,夾氣氣體為氮氣。氧化劑路和燃料路半硬管內(nèi)徑均為8 mm,長度均為2 m,計算試驗前管路內(nèi)夾氣量約為56 mL。根據(jù)理想氣體狀態(tài)方程,換算液體充填壓縮后的夾氣體積約為10 mL。
圖2(a)~圖2(f)給出了不同階段供應(yīng)管路夾氣與不夾氣狀態(tài)下的噴注器啟動過程噴霧場對比圖。從圖2(a)和圖2(b)中可以發(fā)現(xiàn),不夾氣狀態(tài)下的噴霧場邊區(qū)冷卻孔射流穩(wěn)定,液柱完整,氧化劑和燃料中心主射流撞擊霧化后呈錐體狀,首先形成離散的大尺度微團,大尺度微團在運動中進一步破碎形成更細(xì)小的液滴,噴霧場空間分布均勻。而夾氣狀態(tài)下,閥門開啟后噴霧場建立瞬間(4.5 ms)邊區(qū)射流發(fā)生了氣泡霧化現(xiàn)象,射流末端提前霧化為細(xì)小液滴,氧化劑和燃料部分主射流在撞擊前也發(fā)生了氣泡霧化現(xiàn)象,導(dǎo)致部分射流未參與撞擊,噴霧場空間分布上主要集中于中心軸線區(qū)域。文獻[14-15]表明,氣泡在一定的壓力下流至噴嘴出口時發(fā)生劇烈膨脹并爆破,促進射流液柱在撞擊前發(fā)生破碎和分散。
從圖2(c)和圖2(d)中可以發(fā)現(xiàn),相較于不夾氣狀態(tài)下的噴霧場,夾氣狀態(tài)下的噴霧場是主射流撞擊霧化與各個噴注孔氣泡霧化的混合,噴霧場中心區(qū)域霧化液滴直徑明顯變小,霧化摻混效果更好,噴霧場的合成動量角沒有發(fā)生明顯改變。同時,邊區(qū)射流由于氣泡霧化后形成細(xì)小液滴,更好地與中心區(qū)域進行了摻混,增強了中心區(qū)域的霧化效果,但是一定程度上會降低邊區(qū)射流撞擊燃燒室內(nèi)壁面形成穩(wěn)定連續(xù)液膜的冷卻能力。
從圖2(e)和圖2(f)中可以發(fā)現(xiàn),不夾氣狀態(tài)下的噴霧場充分霧化狀態(tài)整體穩(wěn)定,噴霧場空間分布均勻,基本不隨時間而變化。而夾氣狀態(tài)下噴霧場充分霧化時,噴霧場中心局部混合區(qū)域霧化液滴直徑明顯變小,霧化錐角明顯增大。理論上,噴霧場索太爾平均直徑越小,燃燒穩(wěn)定性越好[20]。但是,中心主射流起始段局部區(qū)域出現(xiàn)了斷流,邊區(qū)冷卻孔射流也出現(xiàn)了局部斷流,視窗底端噴霧場外側(cè)區(qū)域已逐漸消失,噴霧場的貫穿距離明顯縮短,表明噴霧場的空間整體分布均勻性較差。
圖2 夾氣與不夾氣時噴注器噴霧場對比Fig.2 Comparison of injector spray field with and without gas entrainment
圖3給出了夾氣狀態(tài)下噴注器啟動過程噴霧場后續(xù)變化情況。從圖3中可以發(fā)現(xiàn),在噴注開始80 ms后,噴霧場暫時恢復(fù)正常,邊區(qū)射流恢復(fù)穩(wěn)定,此時噴霧場主要為主射流撞擊霧化摻混后形成。在噴注開始125.5 ms后,供應(yīng)管路內(nèi)氣泡再次進入噴注器,導(dǎo)致噴霧場中心區(qū)域再次出現(xiàn)氣泡霧化現(xiàn)象,隨后氣泡霧化逐漸發(fā)展,至274 ms時氧化劑路主射流發(fā)生瞬時斷流,斷流時間僅為5 ms,隨后整個噴霧場恢復(fù)正常。
圖3 夾氣狀態(tài)噴霧場后續(xù)變化情況Fig.3 Subsequent change of spray field with gas entrainment
為了驗證供應(yīng)管路夾氣對發(fā)動機點火啟動過程的影響,采用150 N發(fā)動機在42 km高空模擬熱試車臺上進行點火試驗,如圖4所示。
圖4 發(fā)動機高空模擬熱試車狀態(tài)Fig.4 Engine state in the high altitude simulation hot fire test bench
驗證試驗分別在不夾氣和夾氣狀態(tài)下進行,不夾氣狀態(tài)下,試車臺完成放液充填和抽真空后,真空艙內(nèi)壓力不大于200 Pa,然后將推進劑充填至發(fā)動機控制閥前,發(fā)動機進行點火。點火結(jié)束后,對真空艙內(nèi)推進劑供應(yīng)管路進行氮氣吹除,吹除后不再采取抽真空措施,艙內(nèi)管路保持0.1 MPa壓力,隨后完成推進劑充填,換算充填壓縮后的夾氣體積達到10 mL。
圖5給出了不夾氣時發(fā)動機30 s穩(wěn)態(tài)試車過程中的性能和溫度曲線。
圖5 不夾氣時發(fā)動機性能和溫度曲線Fig.5 Distribution of engine performance and temperature without gas entrainment
圖5中,F(xiàn)v為真空推力,N;pio、pif分別為發(fā)動機入口壓力,pc為燃燒室壓力,MPa;Tb為燃燒室直線段溫度,Tt為喉部溫度,Thb1~Thb4分別為頭身焊縫溫度,℃。從圖5可以看出,發(fā)動機點火過程工作穩(wěn)定,室壓、推力和溫度變化曲線正常,開關(guān)機過程曲線正常,現(xiàn)場測試各顯示參數(shù)正常。試車過程中,發(fā)動機推力約為157.6 N,身部最高溫度約為1 291 ℃,喉部最高溫度約為1 225 ℃,頭身焊縫最高溫度約為503 ℃。
圖6給出了夾氣時發(fā)動機30 s穩(wěn)態(tài)試車過程中的性能和溫度曲線。從圖6中可以看出,與不夾氣狀態(tài)相比,點火啟動過程中推力峰為264.3 N,較不夾氣狀態(tài)下239.3 N的點火推力峰偏高25 N。發(fā)動機點火推力峰有增大的趨勢,其他性能、溫度參數(shù)測試結(jié)果均無明顯差別,試車后發(fā)動機結(jié)構(gòu)完好。試車過程中,發(fā)動機推力約為158.1 N,身部最高溫度約為1 285 ℃,喉部最高溫度約為1 218 ℃,頭身焊縫最高溫度約為498 ℃。
圖6 夾氣時發(fā)動機性能和溫度曲線Fig.6 Distribution of engine performance and temperature with gas entrainment
本次試車在發(fā)動機法蘭上表面安裝了振動傳感器,用于測量軸向振動參數(shù)。測量結(jié)果表明,不夾氣時發(fā)動機啟動段最大振動量級約為148g,穩(wěn)定段約為0.26g,關(guān)機段約為8.6g;夾氣時發(fā)動機啟動段最大振動量級約為155g,穩(wěn)定段約為0.30g,關(guān)機段約為9.4g,振動測量結(jié)果基本一致。
熱試車結(jié)果表明夾氣狀態(tài)下發(fā)動機的性能和溫度測量參數(shù)、開關(guān)機過程沒有發(fā)生顯著變化,點火推力峰增大了25 N,說明夾氣時啟動過程噴霧場雖然短時間內(nèi)發(fā)生了劇烈變化,但是未能造成持續(xù)性振蕩。
需要注意的是,驗證試驗試車子樣數(shù)較少,難以覆蓋所有夾氣工況,其結(jié)果尚且無法說明夾氣對發(fā)動機穩(wěn)定啟動沒有影響。啟動過程是液體火箭發(fā)動機研制過程中故障發(fā)生率最高的階段,熱交換劇烈,高能量密度釋放,工況變化復(fù)雜,狀態(tài)參數(shù)在短時間內(nèi)急劇變化。夾氣一定程度上增加了發(fā)動機啟動過程的復(fù)雜性和不確定性因素,可能會引起點火異常。
下面針對在該試車臺同時期進行的一臺同批次150 N發(fā)動機首次點火啟動喉部燒蝕問題進行補充探討,以期加深對夾氣影響的認(rèn)識。
發(fā)動機首次30 s調(diào)參點火啟動后,喉部、燃燒室直線段和頭身焊縫溫度急劇上升,且直線段溫度上升較喉部更快,點火現(xiàn)象異常。結(jié)合錄像觀察,發(fā)動機約5.5 s時喉部外表面出現(xiàn)燒蝕,8 s時喉部位置燒穿,試車終止。圖7給出了發(fā)動機試車后的燒蝕形貌。
圖7 發(fā)動機燒蝕形貌Fig.7 Ablated engine appearance
圖8給出了發(fā)動機試車過程中的性能和溫度曲線。
圖8 發(fā)動機性能和溫度曲線Fig.8 Distribution of ablated engine performance and temperature
從圖8中可以看出,喉部溫度0.9 s即達到紅外測溫儀測量下限300 ℃,5.7 s達到1 470 ℃,8.4 s達到紅外測溫儀測量上限2 000 ℃;直線段溫度0.7 s即達到300 ℃,3.8 s達到1 475 ℃,5.9 s達到最大值1 788 ℃;頭身焊縫溫度1.4 s即達到300 ℃,6.1 s達到最大值1 001 ℃。分析認(rèn)為,可能是由于閥前推進劑供應(yīng)管路中夾氣,發(fā)動機點火異常激發(fā)了燃燒不穩(wěn)定,破壞了近壁邊界層,導(dǎo)致燃燒室壁溫異常升高。圖9給出了發(fā)動機試車過程中的振動曲線。
圖9 噴注器法蘭振動曲線Fig.9 Vibration distribution of injector flange
從圖9中可以看出,振動波動時間較長,振動量級明顯偏高。啟動瞬間振動量級達到1 000g以上,正常試車時最大振動量級僅150g左右;0.5~4.9 s穩(wěn)定工作段振動量級達到100g,正常試車時僅不到1g,且439.5 Hz突頻下仍有26g振動幅值。振動測量結(jié)果表明,發(fā)動機啟動過程燃燒室內(nèi)點火異常。
對試車過程和試車結(jié)果進行復(fù)查和對比分析,原材料缺陷、發(fā)動機生產(chǎn)質(zhì)量缺陷、多余物、試車工況偏離、開機時序差異等故障模式均已經(jīng)被排除,認(rèn)為存在試車臺真空艙上電磁閥與放液手閥之間的夾氣盲腔、增壓氣體混入等夾氣因素導(dǎo)致發(fā)動機燒蝕的較大可能性。
近期,某其他型號中小推力高室壓空間液體火箭發(fā)動機進行高空模擬熱試車,在首次5 s調(diào)參點火啟動后,發(fā)動機喉部和燃燒室直線段溫度異常驟升,超出材料警戒溫度約200 ℃,溫度變化曲線極其相似,由于點火時間短,發(fā)動機結(jié)構(gòu)未被破壞,后續(xù)多次點火啟動性能和溫度變化恢復(fù)正常。夾氣影響無法被排除,工程上需要引起足夠重視。
通過本文試驗研究,得到以下結(jié)論:
1)夾氣狀態(tài)下,直流互擊式噴注器噴霧場空間分布上主要集中于中心軸線區(qū)域,局部區(qū)域霧化效果增強,液滴直徑減小,霧化錐角增大;但是夾氣霧化充分發(fā)展時,中心主射流起始段和邊區(qū)射流局部斷流,且噴霧場外側(cè)區(qū)域貫穿距離明顯縮短,空間整體分布均勻性較差。
2)高空模擬熱試車條件下,采用氮氣對供應(yīng)管路吹除后直接進行推進劑充填,夾氣沒有對發(fā)動機啟動過程造成持續(xù)性振蕩。發(fā)動機點火推力峰有增大的趨勢,其他性能、溫度、振動等測量參數(shù)以及開關(guān)機過程沒有發(fā)生顯著變化。
3)夾氣一定程度上增加了發(fā)動機啟動過程的復(fù)雜性和不確定性因素,可能會引起點火異常。一旦發(fā)生,將對發(fā)動機的可靠穩(wěn)定工作造成極大影響。
夾氣的影響機理尚不明晰,后續(xù)還需進一步研究和揭示,包括夾氣量、氣體分布以及夾氣對發(fā)動機長程穩(wěn)態(tài)工作過程的影響等。但是,工程上需特別重視夾氣對發(fā)動機啟動過程的影響。為了提高中、小推力空間液體火箭發(fā)動機熱試車可靠性,強烈建議首次啟動時增加3 s預(yù)點火程序,排出發(fā)動機控制閥前可能產(chǎn)生的氣泡,確認(rèn)發(fā)動機啟動無異常后再繼續(xù)后續(xù)點火程序。