李美鮮
(馬鋼集團(tuán)設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司)
馬鋼南山礦凹山選廠作為馬鋼主要原料基地之一,精礦質(zhì)量的好壞直接影響冶煉的結(jié)果。凹山選廠目前處理高村采場(chǎng)鐵礦石,該鐵礦石屬于難磨、難選貧細(xì)磁鐵礦,全鐵品位不到20%[1-2]。選廠采用三段一閉路破碎16~0 mm預(yù)選、高壓輥磨機(jī)濕式閉路3~0 mm預(yù)選、階段磨礦—弱磁選、三段磨選工藝,獲得的鐵精礦品位為61.84%,品位較低,被迫減產(chǎn)提質(zhì)。
為提高鐵精礦品位,通過在三段磨選引入立式塔磨機(jī)、淘洗機(jī)串聯(lián)等新技術(shù)設(shè)備[3],提高磁鐵礦的單體解離度,實(shí)現(xiàn)細(xì)磨深選[4],通過工藝優(yōu)化,使鐵精礦品位穩(wěn)定在65%以上。
凹山選廠三段磨選工藝數(shù)質(zhì)量流程見圖1。
通過取樣、篩分化驗(yàn)得知,三段磁選生產(chǎn)精礦細(xì)度不足-0.074 mm60%,鐵品位47.94%,遠(yuǎn)低于設(shè)計(jì)指標(biāo);三段磨礦壓力增加,細(xì)度僅有-0.074mm 91.45%,解離不充分,鐵精礦(淘洗精礦)品位只有61.84%;四磁尾礦和淘洗尾礦品位較低,金屬流失少;淘洗機(jī)精選鐵品位由58.15%提升到61.84%,提高了3.69個(gè)百分點(diǎn),效果較好。
試驗(yàn)設(shè)備主要有試驗(yàn)室TGTM-5.5立磨機(jī)、?350 mm×160 mm球磨機(jī)、T-GCT1006-400 mT高效磁選機(jī)、淘洗磁選機(jī)等。
結(jié)合選廠三段磨礦結(jié)果,通過引入立磨機(jī)提高礦石的單體解離度,實(shí)現(xiàn)高效磨礦。有研究表明[5],立磨機(jī)可有效減少礦石的過磨、欠磨,較球磨可節(jié)約電耗30%~50%,通過立磨與球磨試驗(yàn)對(duì)比分析兩者區(qū)別?,F(xiàn)場(chǎng)淘洗機(jī)精選效果明顯,通過淘洗機(jī)串聯(lián)進(jìn)一步提高精礦品位。
2.2.1 立磨與球磨功耗對(duì)比
立磨給礦為現(xiàn)場(chǎng)取樣,細(xì)度為-0.074mm58.96%,立磨能耗測(cè)定結(jié)果見表1。
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由表1可知,將三磁精礦磨至-0.074 mm 93%時(shí),立磨功耗為5.2 kWh/t。
取樣當(dāng)天凹山選廠生產(chǎn)正常,當(dāng)天白班1 610 t精礦,即134.17 t/h鐵精礦,計(jì)算出三磁精礦的礦量177 t/h,定子電流110 A,功率因數(shù)0.99,單臺(tái)球磨機(jī)功率1 131kW,計(jì)算出球磨機(jī)能耗12.77 kWh/t,立磨試驗(yàn)比生產(chǎn)球磨實(shí)際數(shù)據(jù)節(jié)約電耗59%。
2.2.2 立磨與球磨產(chǎn)品粒度組成對(duì)比
在3個(gè)不同磨礦細(xì)度條件下,立磨與球磨磨礦產(chǎn)品粒度組成分析結(jié)果見表2。
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由表2可知,在相同磨礦細(xì)度條件下,立磨排料產(chǎn)品中+0.045 mm和-0.01 mm粒級(jí)的含量均比球磨排料產(chǎn)品中該粒級(jí)的含量少,說明立磨出現(xiàn)的欠磨與過磨現(xiàn)象要明顯好于球磨,立磨磨礦所產(chǎn)生的微細(xì)粒級(jí)量和次生礦泥量要明顯小于球磨磨礦。
2.2.3 磨礦產(chǎn)品磁選對(duì)比試驗(yàn)
對(duì)立磨與球磨產(chǎn)品在不同磨礦細(xì)度條件下進(jìn)行磁選對(duì)比試驗(yàn),結(jié)果見表3。
由表3可知,在相同的磨礦細(xì)度條件下,立磨磨礦產(chǎn)品和球磨磨礦產(chǎn)品的選別指標(biāo)均很接近,立磨磨礦產(chǎn)品在精礦產(chǎn)率、品位和回收率等方面略優(yōu)于球磨磨礦產(chǎn)品的選別指標(biāo)。
因三段磁選生產(chǎn)精礦在立磨磨至-0.074 mm93%時(shí),經(jīng)高效磁選后的精礦產(chǎn)品細(xì)度與實(shí)際生產(chǎn)中凹選四磁精礦產(chǎn)品細(xì)度相近,選取磨礦細(xì)度-0.074 mm93%,采用先立磨再磁選工藝制備一段淘洗機(jī)給礦樣,進(jìn)行淘洗機(jī)串聯(lián)試驗(yàn),試驗(yàn)結(jié)果見表4。
由表4可知,三磁生產(chǎn)精礦經(jīng)立磨—磁選—淘洗機(jī)串聯(lián)精選后,最終精礦品位達(dá)到65.49%,可獲得符合要求的高標(biāo)準(zhǔn)鐵精礦。
在條件試驗(yàn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行全流程試驗(yàn),試驗(yàn)數(shù)質(zhì)量流程見圖2。
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注:一段選別控制及選別磁場(chǎng)強(qiáng)度均為107.48 kA/m,上升水流400 L/h;二段選別控制及選別磁場(chǎng)均為95.54 kA/m,上升水流500 L/h。
由圖2可見,全流程試驗(yàn)可獲得全鐵品位65.49%、產(chǎn)率70.48%、回收率96.32%的鐵精礦,與現(xiàn)場(chǎng)精礦相比,全鐵品位提高了3.65個(gè)百分點(diǎn)。
(1)凹山選廠三段磁選生產(chǎn)精礦細(xì)度-0.074 mm粒級(jí)含量不足60%,鐵品位僅47.94%;最終鐵精礦品位61.84%;現(xiàn)場(chǎng)三段磨礦細(xì)度達(dá)不到設(shè)計(jì)要求,為提高精礦品位,必須提高磨礦產(chǎn)品細(xì)度。
(2)從立磨與球磨對(duì)比試驗(yàn)可知,采用立磨機(jī)在磨礦細(xì)度-0.074 mm93%時(shí),磨礦功耗為5.2 kWh/t,生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)球磨機(jī)功耗為12.77 kWh/t;立磨機(jī)排料產(chǎn)品中+0.045 mm和-0.01 mm粒級(jí)含量均比球磨排料產(chǎn)品中該粒級(jí)含量少;立磨磨礦產(chǎn)品和球磨磨礦產(chǎn)品的磁選選別指標(biāo)較為接近;可見采用立磨不僅節(jié)能,還可有效減少礦石的過磨、欠磨,磨礦效果較好。
(3)通過優(yōu)化三段磨選工藝,使用立磨機(jī)替代球磨機(jī),同時(shí)采用淘洗磁選機(jī)串聯(lián)工藝進(jìn)行精選,在磨礦細(xì)度-0.074 mm 93%的情況下,可獲得全鐵品位65.49%、產(chǎn)率70.48%、回收率96.32%的鐵精礦。