謝國先 李侯超 韓美濤 趙昕 王 濤
(云南磷化集團有限公司)
飼鈣級磷精礦是用于生產(chǎn)飼料級磷酸氫鈣的磷精礦,這類磷精礦品質(zhì)隨飼鈣加工工藝不同,其要求也不同。云南某膠磷礦選礦廠加工生產(chǎn)該類磷精礦,對應的下游飼鈣廠采用直接反應法生產(chǎn)飼料級磷酸氫鈣(MDCP和MCP),其要求磷精礦P2O5含量30%以上,MgO含量低于0.80%,雜磷比MER(精礦中MgO、Fe2O3、Al2O3總含量與P2O5的比值)低于0.085[1]。近年來,由于原礦性質(zhì)的變化,原選礦工藝不能滿足生產(chǎn)需要,較長時間內(nèi)存在磷精礦產(chǎn)量不足、MgO含量偏高的問題。為了增加該選礦廠生產(chǎn)工藝對原礦石的適應性,開展了選礦廠生產(chǎn)工藝試驗研究,以提高磷精礦的品質(zhì)。
選礦廠生產(chǎn)工藝為單一反浮選流程,以脫除白云石類脈石礦物為主。根據(jù)飼鈣磷精礦的高品質(zhì)要求,原礦品質(zhì)要求也較高,采出過程為單獨剝離采礦,以提高出礦品質(zhì)。原礦多元素分析結(jié)果見表1。
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由表1可知,該磷礦石ω(CaO)/ω(P2O5)=1.77,SiO2含量低于15%,屬于典型的中低品位碳酸鹽型磷塊巖礦石[2]。
由于是單獨剝離采礦,采出該部分飼鈣原礦后,剩下的磷礦石原礦P2O5品位已不足21%,因此,生產(chǎn)過程中應盡可能利用好飼鈣原礦,在保證精礦品質(zhì)的前提下,提高飼鈣用磷精礦產(chǎn)率。
原選礦生產(chǎn)工藝采用單一反浮選1粗2精1掃流程,原反浮選工藝流程見圖1。
原工藝流程中YP4為pH值調(diào)整劑、YP3為磷礦石抑制劑、YP6為反浮選捕收劑,各下一級作業(yè)的中礦逐級返回上一作業(yè),形成閉路流程,掃選尾礦作為最終尾礦。按照該流程進行飼鈣礦選礦加工,在藥劑正常添加的情況下,精礦產(chǎn)品中的MgO含量難以脫除到要求含量以下,且尾礦中P2O5含量較高,生產(chǎn)流程考察數(shù)據(jù)見表2。
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由表2可知,最終精礦產(chǎn)率為52.84%,MgO含量1.16%,MER值達到0.101,不能滿足飼鈣生產(chǎn)用礦的要求;尾礦P2O5含量高達16.09%,是導致精礦產(chǎn)率及回收率低的主要原因;另外,粗選尾礦、精1尾和精2尾P2O5含量均較高,表明在這些作業(yè)過程中存在強制刮泡現(xiàn)象,盡管如此,精礦脫除MgO的效果仍然不能滿足要求。究其原因,整個生產(chǎn)工藝循環(huán)負荷大、浮選時間不足、各作業(yè)強制刮泡現(xiàn)象明顯,流程設置不合理,導致精礦綜合指標不達標。
生產(chǎn)工藝流程中粗選浮選機6槽,在正常生產(chǎn)情況下對每一槽的尾礦進行單獨取樣分析,分析結(jié)果見表3。
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由表3可知,粗選尾礦P2O5含量沿工藝流程升高,前3槽P2O5含量低于8.50%,可直接拋尾或再選;后3槽尾礦P2O5含量較高,均超過10%,需進行掃選。
選取現(xiàn)場生產(chǎn)粗選的后3槽尾礦礦漿進行試驗。采用XFDⅣ1.5 L試驗室掛槽浮選機,攪拌速率2 100 r/min,充氣量控制在0.13~0.18 m3/(m2·min),進行反浮選刮泡時間試驗,試驗流程見圖2,試驗結(jié)果見表4。
由表4可知,粗選后3槽泡沫在反浮選3 min時,掃選精礦P2O5含量23.40%,MgO含量5.25%,與原礦指標接近,可以返回到粗選第1槽;當浮選時間6 min時,掃選精礦P2O5含量28.65%,MgO含量2.00%,可達到化肥用磷精礦指標[2],可實施配礦直接銷售,不必返回原流程再選。
粗選后3槽泡沫作業(yè)礦漿量為210 m3/h,即3.50 m3/min,試驗浮選時間6 min,放大到12 min,依據(jù)下式計算浮選機臺數(shù)[3-5]
式中,W為礦漿量,m3/min;t為浮選時間,min;k為浮選機有效系數(shù),取0.8;V為浮選機有效容積,m3,現(xiàn)場浮選機容積為30 m3。經(jīng)計算n=1.75臺,取2臺。因此,粗選作業(yè)在拋掉前3槽泡沫尾礦后,后3槽泡沫掃選僅需2臺30 m3浮選機。通過試驗,原掃選作業(yè)4臺浮選機預先拋尾后僅需兩臺就能滿足生產(chǎn)。
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原工藝流程中精選2的精礦P2O5含量較高,MgO含量也較高(大于0.8%),不能滿足飼鈣生產(chǎn)用礦要求。取生產(chǎn)精選2的精礦進行加藥和不加藥兩種方式的對比試驗,不添加藥劑時刮泡2 min無泡,因此對比試驗統(tǒng)一采用刮泡2 min。再次精選工藝流程見圖3,試驗結(jié)果見表5。
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由表5可知,精選2精礦再精選在相同的浮選時間內(nèi),兩種方式的精礦都能達標,MER值也能達到0.085以下;添加藥劑時精礦P2O5含量更高,MgO含量更低,但精礦產(chǎn)率降低了2.01個百分點,精礦量損失較大,主要原因是精選2后的產(chǎn)品中MgO含量較低,加入捕收劑后與磷礦石吸附的幾率也更大,導致作業(yè)尾礦P2O5含量升高,產(chǎn)率降低。
根據(jù)上述研究結(jié)果,原粗選前3槽作為1次粗選,泡沫尾礦(粗選1尾)直接拋尾;原粗選后3槽作為2次粗選,泡沫(粗選2尾)進行掃選;原掃選前兩槽浮選機作為掃選,掃選精礦不返回流程,進行配礦銷售,掃選尾礦與粗選前3槽尾礦合并形成綜合尾礦;主工藝流程增加1次精選作業(yè),原掃選另外兩個浮選槽作為新增精選設備,新增精選尾礦不返回,進入掃選作業(yè)。優(yōu)化后的飼鈣磷精礦生產(chǎn)工藝流程為2粗3精1掃流程(圖4),在磨礦處理量及入選濃細度不變的情況,優(yōu)化后流程考察結(jié)果見表6。
由表6可知,飼鈣級磷精礦P2O5含量30.66%,MgO含量0.71%,MER值為0.079,完全滿足下游用礦要求;飼鈣級磷精礦產(chǎn)率68.17%,較原工藝流程提高了15.33個百分點,磷回收率提高了17.26個百分點;綜合尾礦P2O5含量降低到8.09%,磷資源得到了充分利用,另外,掃選精礦作為化肥用磷精礦銷售,磷精礦綜合產(chǎn)率額外增加了4.56%,節(jié)省了選礦廠精礦生產(chǎn)成本。
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(1)云南某選廠通過流程考察及試驗研究,利用現(xiàn)有工藝設備將飼鈣磷精礦原生產(chǎn)工藝由1粗2精1掃閉路流程優(yōu)化為2粗3精1掃半閉路流程。優(yōu)化后延長了工藝流程,增加了浮選時間,并且掃選精礦和3次精選的尾礦不作為中礦返回,減少了工藝流程的循環(huán)負荷,使流程操作更加穩(wěn)定可控。
(2)優(yōu)化后工藝流程獲得的精礦P2O5含量30.66%,MgO含量0.71%,MER值為0.079,達到了飼鈣磷精礦的指標要求。獲得的飼鈣磷精礦產(chǎn)率68.17%、磷回收率85.66%,分別較原流程提高了15.33,17.26個百分點;綜合尾礦P2O5含量8.09%,較原工藝降低了8.00個百分點,選礦效率得到了較大的提升。
(3)優(yōu)化后工藝額外產(chǎn)出產(chǎn)率4.56%的合格化肥用磷精礦,有效地回收了磷精礦資源,提高了企業(yè)的經(jīng)濟效益和磷資源利用率。