汪 永,晏 歆
(江西銅業(yè)集團(tuán)有限公司 貴溪冶煉廠,江西 貴溪 335424)
如圖1所示,石膏濃密機(jī)內(nèi)的石膏漿液由隔膜泵送至離心機(jī)高位槽,6臺(tái)離心機(jī)分別在給液程序時(shí),石膏漿液通過(guò)重力自流至離心機(jī)內(nèi)[4]。多余的石膏漿液溢流至溢流槽暫存,溢流槽內(nèi)的石膏漿液又通過(guò)隔膜泵輸送至離心機(jī)高位槽對(duì)高位槽進(jìn)行補(bǔ)充。溢流槽內(nèi)的石膏漿液如果滿槽則溢流至集液槽,然后用泵返回至石膏反應(yīng)槽。
圖1 原有離心機(jī)給液方式流程圖
(1)石膏輸送管道易堵塞。因石膏反應(yīng)槽及石膏濃密機(jī)系統(tǒng)與離心機(jī)分別處于馬路兩側(cè),石膏漿液輸送管線較長(zhǎng),阻力大,用氣動(dòng)隔膜泵輸送時(shí)在彎頭處或上升段易堵塞。另外當(dāng)氣動(dòng)隔膜泵隔膜破或逆止球故障時(shí)不易被發(fā)現(xiàn),導(dǎo)致隔膜泵單邊上液,單邊上液時(shí)石膏漿液在管道內(nèi)流動(dòng)具有不連續(xù)性,易沉積堵塞管道。
(2)離心機(jī)給液管易堵塞。如圖2所示,為了便于離心機(jī)本體檢修,高位槽未設(shè)置在離心機(jī)的正上方,高位槽和離心機(jī)之間在X軸上存在一定的距離,這就導(dǎo)致離心機(jī)的給液管始終存在一定的斜度。另外受氣動(dòng)隔膜泵出口壓頭的限制,高位槽的配置高度較低,給液時(shí)壓頭就小。以上雙重原因?qū)е略诟呶徊蹆?nèi)的石膏漿液較濃的情況下,向離心機(jī)給液時(shí)石膏漿液易在給液管坡度較小段發(fā)生石膏沉積堵塞,且在下次給液時(shí)靠重力無(wú)法自行沖通。
圖2 離心機(jī)給液管示意圖
(3)離心機(jī)臺(tái)效低,石膏品質(zhì)差。石膏工序共有6臺(tái)離心機(jī),運(yùn)行步驟由各自獨(dú)立的PLC程序控制,因此同一時(shí)間段處于給液程序的離心機(jī)臺(tái)數(shù)均不同,但由石膏濃密機(jī)進(jìn)入高位槽的量是固定的,因沒有自動(dòng)調(diào)節(jié)裝置,進(jìn)入離心機(jī)高位槽的漿液總量無(wú)法根據(jù)處于給液狀態(tài)的離心機(jī)臺(tái)數(shù)來(lái)實(shí)時(shí)調(diào)整,就可能存在有時(shí)離心機(jī)處于未給滿液狀態(tài),有時(shí)處于過(guò)給液狀態(tài)。處于未給滿液狀態(tài)的離心機(jī)產(chǎn)出的石膏含水量會(huì)上升,導(dǎo)致石膏品質(zhì)差;處于過(guò)給液狀態(tài)的離心機(jī)增加了總循環(huán)時(shí)間,也就導(dǎo)致離心機(jī)效率降低。
(4)流程復(fù)雜,設(shè)備多,成本高。石膏工序共有4個(gè)高位槽,6臺(tái)離心機(jī),1個(gè)溢流槽。為了防止石膏漿液沉積,其中高位槽和溢流槽都配備了攪拌機(jī);高位槽與溢流槽之間需要配置液體走向管道,管線長(zhǎng)易堵塞(如圖1);從溢流槽至高位槽需要配備2臺(tái)氣動(dòng)隔膜泵,因管線長(zhǎng)出口阻力大,導(dǎo)致氣動(dòng)隔膜泵隔膜及泵軸使用壽命縮短,故障頻繁檢修成本增加。
綜合分析認(rèn)為,以上問題的根本原因是整個(gè)離心機(jī)給液系統(tǒng)設(shè)計(jì)不合理,缺乏必要的自動(dòng)控制系統(tǒng)。導(dǎo)致整個(gè)離心機(jī)給液系統(tǒng)設(shè)備多,管線復(fù)雜,效率低下[5-6]。針對(duì)這些問題,計(jì)劃取消所有高位槽和溢流槽,離心機(jī)改為離心泵直接給液,并增加必要的自動(dòng)控制系統(tǒng)。
流程圖見圖3。
圖3 離心泵直接給液示意圖
(1)為了解決石膏濃密機(jī)內(nèi)漿液跨馬路輸送管線長(zhǎng),易堵塞的問題,在合適的位置增加了1個(gè)中轉(zhuǎn)槽。
(2)取消4個(gè)高位槽中的3個(gè),保留離心機(jī)給液總管末端的1個(gè)高位槽。中轉(zhuǎn)槽離心泵出口管與此高位槽的底部給液管相連。前端4臺(tái)離心機(jī)的給液管與其對(duì)應(yīng)的高位槽斷開,直接與中轉(zhuǎn)槽離心泵出口總管對(duì)接。保留的那個(gè)高位槽上設(shè)置液位計(jì),由此液位信號(hào)來(lái)調(diào)節(jié)中轉(zhuǎn)槽抽出泵的頻率,并設(shè)置最低運(yùn)行頻率以保證離心機(jī)給液總管內(nèi)的石膏漿液不斷流沉積堵塞管道。
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石膏濃密機(jī)內(nèi)的漿液先由氣動(dòng)隔膜泵輸送至中轉(zhuǎn)槽內(nèi)進(jìn)一步濃縮,再用變頻離心泵輸送至離心機(jī),實(shí)現(xiàn)接力輸送以減少管道堵塞的次數(shù)。
當(dāng)處于給液程序的離心機(jī)臺(tái)數(shù)較少時(shí),高位槽液位會(huì)上漲至設(shè)定值,此時(shí)自動(dòng)降低中轉(zhuǎn)槽離心泵的頻率,高位槽進(jìn)液量減少;當(dāng)同時(shí)處于給液狀態(tài)的離心機(jī)較多時(shí),高位槽液位下降,中轉(zhuǎn)槽離心泵頻率增加,進(jìn)入高位槽的液量增多,如果此時(shí)進(jìn)入高位槽的液量仍不足時(shí),溢流槽的循環(huán)泵也會(huì)往高位槽補(bǔ)液,以保證每臺(tái)離心機(jī)的給液量;如果所有離心機(jī)都處于非給液狀態(tài),中轉(zhuǎn)槽離心泵的頻率會(huì)降至最低,如果此時(shí)高位槽液位仍上漲則溢流至原有的溢流槽。
通過(guò)一個(gè)月的試運(yùn)行,石膏濃密機(jī)抽出泵出口總管堵塞次數(shù)降為0,離心機(jī)給液管堵塞次數(shù)顯著降低,高位槽液位基本處于80%(設(shè)定值)的液位,滿液溢流至溢流槽的次數(shù)顯著降低。綜合評(píng)價(jià)認(rèn)為高位槽及溢流槽已無(wú)存在必要,可以全部取消,離心機(jī)離心泵直接給液方案可行。
石膏漿液輸送的特性決定了其在輸送管道內(nèi)需保持流動(dòng)連續(xù)性,否則就會(huì)沉積并堵塞管道,必須設(shè)置一個(gè)最小流量以滿足這一要求。在實(shí)際生產(chǎn)中,始終可能存在6臺(tái)離心機(jī)同時(shí)處于非給液狀態(tài),此時(shí)又要求離心機(jī)進(jìn)液量為0,前后矛盾。解決方法是在離心機(jī)給液總管末端增加一根DN50的回流管回流至石膏中間槽。
流程圖見圖4。
如圖4所示,在離心機(jī)給液總管的末端配1根由DN80縮經(jīng)至DN50的PE管返回石膏中轉(zhuǎn)槽。配管時(shí),此管可以沿進(jìn)液總管原路返回,在進(jìn)入石膏中轉(zhuǎn)槽前設(shè)置一個(gè)躍升高度,配合管道縮經(jīng),目的是提高離心機(jī)進(jìn)液管內(nèi)的給液壓力,節(jié)省給液時(shí)間提高離心機(jī)效率。同時(shí)如果管道內(nèi)發(fā)生輕微石膏沉積,在高壓力的沖擊下沉積的石膏也會(huì)自行疏通。
圖4 改造后離心機(jī)給液示意圖
離心機(jī)給液方式由原來(lái)的高位槽重力自流式給液改為變頻離心泵直接給液后存在以下優(yōu)點(diǎn):
(1)取消了帶攪拌機(jī)的高位槽、溢流槽,電耗及維修成本下降;簡(jiǎn)化了設(shè)備及管線,出現(xiàn)設(shè)備間管道堵塞的概率大幅降低。
(2)離心泵直接給液壓力高,離心機(jī)進(jìn)液管及進(jìn)液口不容易堵塞,降低了員工的勞動(dòng)強(qiáng)度。
(3)離心機(jī)給液變頻調(diào)節(jié),給液總管流量根據(jù)各臺(tái)離心機(jī)所處的不同運(yùn)行步驟進(jìn)行動(dòng)態(tài)流量調(diào)整,保證了離心機(jī)給液效果最優(yōu)化,提高了離心機(jī)的運(yùn)行臺(tái)效。