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      電站鍋爐低溫省煤器的方案設(shè)想及必要性研究*

      2021-06-24 08:19:42宋偉峰余建軍
      機電工程技術(shù) 2021年5期
      關(guān)鍵詞:省煤器凝結(jié)水露點

      宋偉峰,余建軍

      (1.中山粵海能源有限公司,廣東中山 528429;2.華南理工大學工商管理學院,廣州 510640)

      0 引言

      國內(nèi)對于低溫省煤器的研究,有的從最佳設(shè)計數(shù)學模型、機組經(jīng)濟性變化和最佳焓升分配3個方面進行了研究,提出了多流量低溫省煤器,建立了基于回熱加熱器變工況的機組經(jīng)濟性計算數(shù)學模型以及基于低溫省煤器回熱系統(tǒng)的最佳焓升分配數(shù)學模型[1]。比較發(fā)現(xiàn)低溫省煤器在清除潮濕積灰及經(jīng)濟性,在理論上都是可行的[2],計算表明制造新型低溫省煤器并且應用于電站鍋爐,在經(jīng)濟上是合算的[3],尤其在1 000 MW機組低溫省煤器的效益非常巨大[4]。例如,某320 MW機組鍋爐加裝低溫省煤器后汽輪機熱耗率下降40.3 kJ/(kW·h),機組供電煤耗降低1.425 g/(kW·h)[5];某660 MW超超臨界機組用等效焓降法對低溫省煤器的節(jié)能效果進行計算分析表明,發(fā)電煤耗降低2.33 g/(kW·h);與國內(nèi)同類型采用回轉(zhuǎn)再生式原煙氣/凈煙氣換熱器的機組相比,引風機比壓能下降約1 000 Nm/kg[6]。另外,研究中也發(fā)現(xiàn)當?shù)蛪菏∶浩鞯乃髁孔兓瘯r,存在一個使得經(jīng)濟性達到最大值的一個最優(yōu)的低壓省煤器的水流量[7]。

      增設(shè)低溫省煤器實現(xiàn)了排煙余熱的梯級利用,節(jié)能效果顯著,已被國內(nèi)外許多電廠所證明,但是,某公司投產(chǎn)5年后低溫省煤器一直處于停用狀態(tài),為驗證鍋爐采用低溫省煤器的必要性,以及以后對提高機組熱效率和降低煤耗的影響,本文重新對該公司電站鍋爐低溫省煤器進行了方案設(shè)想及必要性探討。

      1 低溫省煤器方案

      某公司2臺300 MW機組,鍋爐設(shè)計煤種為煙煤。亞臨界參數(shù)自然循環(huán)汽包爐。采用單爐膛,π型露天島式布置,四角切圓燃燒,一次中間再熱,平衡通風,固態(tài)排渣,全鋼架,全懸吊結(jié)構(gòu),同步裝設(shè)SCR煙氣脫硝裝置。過熱蒸汽為額定蒸發(fā)量1 105 t/h,出口蒸汽壓力17.44 MPa.g,出口蒸汽溫度542℃;再熱蒸汽為蒸汽流量884.4 t/h,進/出口蒸汽壓力3.82/3.63 MPa.g,進/出口蒸汽溫度328/542℃,給水溫度282℃。

      1.1 煙氣側(cè)系統(tǒng)設(shè)計

      煙氣側(cè)系統(tǒng)設(shè)計如下。

      (1)方案1:低溫省煤器布置于空預器與除塵器之間。

      優(yōu)點是降低煙氣溫度后,煙氣流量相應減少,可以適當減少煙氣比電阻,提高除塵器效率;電除塵器的電耗有所降低;引風機的運行功耗變化不大。

      缺點是煙氣流速高,加上飛灰濃度高,容易對低溫省煤器的換熱元件造成磨損,影響機組安全運行;換熱器積灰嚴重;若換熱器管排設(shè)置不合理,缺乏運行經(jīng)驗時,易造成換熱器堵灰,使煙氣系統(tǒng)的阻力增加、換熱器換熱效率降低、積灰處腐蝕等。

      (2)方案2:低溫省煤器布置于引風機與脫硫系統(tǒng)之間。

      優(yōu)點是引風機出口煙道中心較低,換熱器可以布置在地面,便于運行維護;可以充分利用引風機對煙氣的壓縮溫升。

      缺點是換熱器及其前后異型件的阻力較大,布置在引風機出口,不利于引風機穩(wěn)定運行,容易造成振動;根據(jù)目前全廠方案布置,引風機出口無法布置換熱器。引風機入口的煙氣溫度和流量并無降低,引風機克服換熱器阻力增加的電功率會增加;進入除塵器的煙氣溫度并未降低,除塵器電耗并未減少。

      綜上所述,方案1可以適當提高除塵器效率,降低電耗,但換熱器本身容易磨損、積灰和堵灰,對運行控制要求較高;方案2即低溫省煤器布置在引風機與脫硫系統(tǒng)之間,盡管可以部分利用引風機的壓縮溫升,但就本工程而言,結(jié)合運行維護及布置方案,必需擴大廠用地,故不考慮。故從技術(shù)角度采用方案1,并據(jù)此進行詳細分析。此時低溫省煤器的入口煙氣參數(shù)如表1所示。

      表1 低溫省煤器入口煙氣參數(shù)

      1.2 煙氣酸露點

      在低溫省煤器的實際應用中,排煙溫度過低會使換熱器的低溫受熱面壁溫低于酸露點,引起受熱面金屬的嚴重腐蝕,危及鍋爐運行安全。

      將本工程設(shè)計煤質(zhì)的數(shù)據(jù)代入以上公式中,得出煙氣酸露點數(shù)值。事實上,煙氣露點溫度是由煙氣中H2O和SO3的含量決定的,但影響SO3生成的因素有很多,一般皆由試驗取得或通過實驗加上理論推導等方法確定。目前本文依據(jù)公式推導出的煙氣酸露點會較實際數(shù)值偏高。本工程設(shè)計煤質(zhì)煙氣酸露點計算如表2所示。由表可以看出,酸露點溫度比較低,若長期燃用,則不宜設(shè)計低溫省煤器。

      表2 工程設(shè)計煤質(zhì)煙氣酸露點計算

      1.3 水側(cè)凝結(jié)水系統(tǒng)設(shè)計

      低溫省煤器水側(cè)凝結(jié)水系統(tǒng)的設(shè)計直接影響到其運行的可靠性和經(jīng)濟性。水側(cè)進水溫度不宜太低或太高。根據(jù)東鍋提供的熱平衡圖,低溫省煤器水側(cè)入口接入點宜選取7號低加出口。凝結(jié)水經(jīng)低溫省煤器加熱后再接至6號低加入口。由于利用了部分煙氣熱量,故可以節(jié)約部分6抽汽量,從而增加汽輪機組的出力。

      2 低溫省煤器選型結(jié)果

      結(jié)合表1~2及熱平衡圖,當機組運行在額定供熱工況負荷左右時,煙氣溫度為123℃,進口凝結(jié)水溫為69.2℃,基本可以保證低溫省煤器絕大部分受熱面工作在酸露點溫度(95.31℃)以上,可以滿足設(shè)備安全運行需求。當機組運行在75%THA負荷左右時,煙氣溫度與凝結(jié)水溫度均下降,此時低溫省煤器有較多部分的受熱面會出現(xiàn)結(jié)露現(xiàn)象,此工況若長期運行,對于設(shè)備耐酸性能要求較高,若選用一般管材,則會降低設(shè)備壽命,而若采用耐酸管材,則設(shè)備初投資增加較多。當機組運行在50%THA負荷及以下時,低溫省煤器結(jié)露和腐蝕情況會更嚴重。暫取低溫省煤器換熱效率為96%,初步計算數(shù)據(jù)如表3所示。

      3 采用低溫省煤器的經(jīng)濟性分析

      3.1 經(jīng)濟性比較方法

      在總調(diào)度電量一定的情況下,通過計算2種方案因上網(wǎng)電量不同所產(chǎn)生的差額收入,以計及資金時間價值的動態(tài)理論,計算投資差額回收年限n,采用公式:

      式中:ΔZ為投資額;ΔC為年差額收益;i為基準收益率;n為差額回收年限;(A/P,i,n)為等額分付資金回收系數(shù)。

      表3 低溫省煤器選型結(jié)果(單臺機組)

      3.2 經(jīng)濟性比較輸入數(shù)據(jù)

      3.2.1 經(jīng)濟性比較邊界條件標煤價格為950元/t;電廠基準收益率為8%;機組年利用小時數(shù)5 000 h。

      3.2.2 初投資(ΔZ)

      每臺機組低溫省煤器本體造價約為500萬元(含吹灰裝置);(2)低溫省煤器的土建費用(含安裝)約為100萬元;(3)需增加水側(cè)的凝結(jié)水管道、調(diào)節(jié)閥及其他閥門、管道支吊架材料的費用初步估計為60萬元。

      故采用低溫省煤器后的ΔZ=660萬元。

      3.2.3 年利潤差額(ΔC)

      (1)增設(shè)低溫省煤器的正面運行效益:提高了凝結(jié)水溫,節(jié)約了7段抽汽量,從而提高汽輪發(fā)電機組出力;降低脫硫系統(tǒng)入口煙溫,從而節(jié)約水量,節(jié)約脫硫系統(tǒng)工藝水泵運行軸功率。

      (2)增設(shè)低溫省煤器的負面運行效益:增加了煙氣側(cè)阻力,從而提高引風機運行功耗,增加了水側(cè)阻力,從而凝結(jié)水泵運行功耗率;低溫省煤器約每10年需要更換冷段受熱面,加上每年安裝運行維護費用,折合至每年分別約需50萬元運行維護費用。

      增設(shè)低溫省煤器后的年運行收益核算(單臺機組)如表4所示。由表可以看出,設(shè)置低溫省煤器后,煙氣側(cè)需增加風機的總電功率約98.8 kW,水側(cè)需增加凝結(jié)水電功率約85.2 kW。供電標煤耗為272.17 g/(kW·h),降低了1.01 g/(kW·h)。綜合考慮,增設(shè)低溫省煤器后,會增加約90.7萬元的年運行收益,即ΔC=90.7。

      表4 增設(shè)低溫省煤器后的年運行收益核算(單臺機組)

      3.3 經(jīng)濟性計算結(jié)果

      將計算結(jié)果代入公式ΔC=ΔZ(A/P,i,n),得出投資差額回收年限n=11.3年,時間較長。而且,上述計算是基于THA運行工況進行的,若考慮不同負荷的運行工況,回收年限會進一步加長,因此本工程設(shè)置低溫省煤器并無明顯的經(jīng)濟效益。

      4 結(jié)果分析與討論

      結(jié)果分析與討論如下。

      (1)本工程設(shè)置低溫省煤器后,供電標煤耗有所降低,但通過經(jīng)濟性計算得出,設(shè)置低溫省煤器后的動態(tài)反而增加年投資成本。

      (2)以上對經(jīng)濟性計算基于額定供熱工況。若考慮不同負荷的運行工況,增設(shè)低溫省煤器后的年度投資會進一步增加,因此不宜采用低溫省煤器。

      (3)在75%負荷及以下,低溫省煤器結(jié)露現(xiàn)象相對嚴重,換熱效率也會下降。

      (4)以上對低溫省煤器經(jīng)濟性核算均按照脫硫系統(tǒng)不設(shè)置GGH進行,若脫硫系統(tǒng)需要設(shè)置GGH,則設(shè)置低溫省煤器幾乎無運行效益,不宜設(shè)置。

      (5)本工程設(shè)計煤種含硫率較高,致使煙氣酸露點較高,不宜采用低溫省煤器。

      (6)該計算基于鍋爐廠提供的排煙溫度進行的,電廠后期若出現(xiàn)排煙溫度增加很多,則設(shè)置低溫省煤器有優(yōu)勢。

      5 投產(chǎn)運行情況

      出于其他方面的原因,某公司最后還是采用了低溫省煤器,布置采用方案1。在機組運行3年后,排煙溫度一直偏低,空預器出口側(cè)出現(xiàn)不同程度的腐蝕,運行中低溫省煤器直接切除了水側(cè)凝結(jié)水系統(tǒng),只是作為一個煙氣通道。此時低溫省煤器已經(jīng)完全失去作用。

      6 結(jié)束語

      本文的研究結(jié)果表明,對于是否采用被賦予具有節(jié)能創(chuàng)新的低溫省煤器要持謹慎的態(tài)度,特別是新建項目,對于設(shè)置低溫省煤器更要結(jié)合實際進行深入論證。設(shè)置低溫省煤器意味著設(shè)計、采購、施工全過程的投資增加,且又增大了運行中的系統(tǒng)阻力,而在當今鍋爐設(shè)計逐漸成熟的環(huán)境下,排煙溫度設(shè)計都不太高,隨著電廠運行日趨自動化,后期運行中,在受熱面不出現(xiàn)大面積結(jié)渣的情況下,排煙溫度不會升高太多。而且,低溫省煤器在煙風環(huán)境中長期運行,不可避免被磨穿造成泄漏,從而增加運行風險及維護成本。

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