◎張龍 席四海 中交廣州航道局有限公司
湛江港30萬噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程是交通運(yùn)輸部和廣東省“十三五”規(guī)劃的重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目,本工程以湛江灣口門為分界線,分為內(nèi)航道和外航道,其中內(nèi)航道總長(zhǎng)約為16km,包括南三島西航道、石頭角航道和東頭山航道。外航道總長(zhǎng)約為47km,包括龍騰航道外段和內(nèi)段。本工程是在現(xiàn)有30萬噸級(jí)航道基礎(chǔ)上進(jìn)行拓寬、浚深和延長(zhǎng),工程竣工之后全長(zhǎng)為64.1km,將成為華南地區(qū)唯一能夠通航40萬噸級(jí)超大型船舶的深水航道。
本項(xiàng)目為湛江港30萬噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程I標(biāo)段,施工內(nèi)容主要包括:航道疏浚工程、航標(biāo)工程和環(huán)境監(jiān)測(cè)工程等,施工航段全長(zhǎng)36.2km,設(shè)計(jì)底標(biāo)高為-23.6m~-23.9m,通航寬度為340m。
在湛江港30萬噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程的施工過程中,為配合湛江巴斯夫新型一體化基地項(xiàng)目的吹填施工,需要對(duì)疏浚物的處理方式進(jìn)行調(diào)整。對(duì)于航道疏浚物的處理需要由原來的外拋改為回填至巴斯夫項(xiàng)目的吹填區(qū)。由于疏浚物處理方式的改變,需要對(duì)耙吸船的施工工況進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整。
在新的作業(yè)要求下,疏浚物的運(yùn)輸距離和處理時(shí)間明顯增大,并且在巴斯夫吹填項(xiàng)目進(jìn)行施工作業(yè)的船舶種類多,密度大,對(duì)耙吸船的航行速度和施工周期造成了很大的影響。同時(shí),由于巴斯夫項(xiàng)目對(duì)回填疏浚物的承載力有要求,迫切需求含砂量較高的疏浚物,只有提高耙吸船裝艙疏浚物的含砂量,才能滿足回填土方質(zhì)量要求,而運(yùn)輸、吹岸兩個(gè)施工環(huán)節(jié)可優(yōu)化的空間較小,在新的疏浚物處理方式的要求下,必須在一年的工期之內(nèi)完成長(zhǎng)達(dá)36.2km航道近1500萬m3的疏浚工程量并上岸,施工時(shí)間緊,任務(wù)重,工期壓力較大。所以迫切要求提高耙吸船的裝艙效率,提高耙吸船裝艙疏浚物的含砂量,才能滿足回填土方質(zhì)量及工程進(jìn)度要求。
根據(jù)設(shè)計(jì)地質(zhì)勘察資料,湛江港30萬噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程I標(biāo)段范圍內(nèi)疏浚土以淤泥~淤泥質(zhì)土(1、2級(jí)土)為主,占61%;粘性土(4、5級(jí)土)和砂類土(7、8級(jí)土)次之,分別占24.3%和14.7%,詳見圖2。通過前期的疏浚施工,航道中的大部分淤泥~淤泥質(zhì)土已得到挖除,剩余土質(zhì)主要為粘性土和砂類土。
圖2 單耙、雙耙與單、雙耙混合施工土方量裝載曲線
本工程的疏浚施工采用大型耙吸船進(jìn)行,我司先后投入了“浚海1”“浚海2”“浚海5”“浚海6”等“浚?!毕盗邪椅ㄅ撊?0000m3),耙吸船裝備有耙頭挖掘機(jī)具和水力吸泥裝置,施工時(shí)通過船舷兩側(cè)伸出的耙臂將耙頭下放到水下,對(duì)海底泥沙進(jìn)行耙松、挖掘,泥沙經(jīng)泥泵的抽吸作用,通過管道輸送至裝艙口進(jìn)入泥艙。
耙吸船進(jìn)行疏浚裝艙過程可以大體分為3個(gè)階段:(1)開始疏浚裝艙,直至泥漿達(dá)到溢流高度,在此階段可認(rèn)為全部的泥沙都留在泥艙內(nèi),或懸浮或沉積。(2)在溢流狀態(tài)下繼續(xù)裝艙,開始出現(xiàn)溢流損失。此階段有一部分泥沙在重力作用下沉積,另一部分會(huì)隨溢流損失掉。沉積比例取決于裝艙流量、消能方式、泥艙結(jié)構(gòu)、溢流設(shè)施以及泥沙粒徑等因素。隨著泥沙不斷沉積,沉積面不斷抬高,過流面積減小,從而沉積面上部的流速開始增大,并引起沉積泥沙的再次沖刷,導(dǎo)致溢流損失有增大的趨勢(shì)。(3)一般而言,當(dāng)進(jìn)艙和溢流的濃度基本一致(裝艙土方量不再增加)時(shí),停止裝艙。
圖1 單耙、雙耙施工土方量裝載量曲線
為了判斷沉淀后的裝艙效果及土質(zhì)情況,船舶完成裝艙并航行至拋泥區(qū)后,通知操耙手不直接打開泥門,而是先將溢流口降至50%,把泥艙表層的清水排出,經(jīng)觀察無泥沙顯露,可以判斷沉淀后的泥沙厚度并不厚。然后,僅開啟1和9號(hào)泥門(分別位于船艏、船艉),不開艙內(nèi)高壓沖水,目的是將泥水排出,保留泥艙中部的泥沙。待艙內(nèi)泥水排出后,發(fā)現(xiàn)泥艙內(nèi)主要為淤泥,僅存在少量砂,裝艙砂量較低,無法體現(xiàn)船舶正常挖砂效率??赡苁怯捎谠摱魏皡^(qū)域長(zhǎng)期未施工,表層為淤泥覆蓋層(雖然補(bǔ)充勘探資料顯示表層為砂),由于開挖深度不夠,未挖到下層的砂。于是,安排“浚海1”先對(duì)含砂區(qū)域表層的浮泥進(jìn)行開挖。
在清除了表層淤泥,具備下部砂層開挖條件后,對(duì)“浚海1”針對(duì)粉細(xì)砂的施工情況的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)如下:“浚海1”于2020年6月19日-6月25日對(duì)含砂區(qū)段K29+600~K32+600航段進(jìn)行施工,累計(jì)施工18船次,土質(zhì)主要為粉細(xì)砂,平均每船次挖泥時(shí)間約為3h,周期時(shí)間約為8.5h,裝艙量約為4000m3,施工效率偏低。根據(jù)上述分析,判斷“粉細(xì)砂裝艙量低”是大型耙吸船開挖粉細(xì)砂工效低的主要原因。
在同施工的大型耙吸船“浚海6”進(jìn)行粉細(xì)砂疏浚期間,偶然發(fā)現(xiàn)某船次因右耙泥泵故障,采用單左耙施工,經(jīng)過數(shù)據(jù)對(duì)比,發(fā)現(xiàn)該船次裝艙量比雙耙施工相對(duì)有所提高。根據(jù)大型耙吸船進(jìn)艙原理分析,認(rèn)為單、雙耙施工會(huì)直接影響裝艙口管道流量,從而影響裝艙沉淀及溢流效果。于是決定在相同施工區(qū)域,采取單耙、雙耙施工試驗(yàn)對(duì)比驗(yàn)證,經(jīng)數(shù)據(jù)分析對(duì)比,得出下圖2,分析下圖可知:施工前195min雙耙施工比單耙裝艙量高,施工225min后,單耙裝艙量超過雙耙裝艙量,施工完畢時(shí)單耙裝艙量比雙耙裝艙量高約300m3,裝艙量明顯提高。
根據(jù)上述數(shù)據(jù)分析可以發(fā)現(xiàn),單、雙耙的使用對(duì)粉細(xì)砂裝艙量影響較大,分析可能是由于施工后期雙耙施工裝艙口管道流量較大,致使泥沙進(jìn)艙后流速過大,泥沙無法有效沉淀,同時(shí)底部沉積層升高,底部泥沙易被沖刷而起,使泥沙從溢流口流出,造成裝艙量流失。針對(duì)這一問題,為提高粉細(xì)砂的裝艙效率,提出單、雙耙混合施工的施工工藝措施,即前期采取雙耙施工,保證施工前期的裝艙效率,待土方量裝載曲線變緩后,開始使用單耙施工,降低裝艙口管道流量,從而降低泥沙進(jìn)艙流速及對(duì)底部沉積層的沖刷,減少泥沙從溢流口溢出,進(jìn)而提高裝艙效率。
通過對(duì)“浚海6”試驗(yàn)前七天雙耙施工與試驗(yàn)后七天單、雙耙混合施工的施工數(shù)據(jù)記錄、統(tǒng)計(jì)與分析,繪制圖7,通過統(tǒng)計(jì)得出雙耙施工土方量裝載量平均值為5115m3;單、雙耙混合施工的船舶土方裝載量平均值為5485m3。根據(jù)圖7可以看出,采取單、雙耙混合施工的施工工藝后,裝載量到達(dá)5115m3的時(shí)間比雙耙施工提前了約15min,相比較雙耙施工裝載量提高了370m3,同時(shí)比單耙施工裝載量也有所提高。
通過自航耙吸挖泥船在湛江港30萬噸級(jí)航道改擴(kuò)建工程中的應(yīng)用,采取現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查和數(shù)據(jù)分析的方法可以發(fā)現(xiàn),在相同施工時(shí)間下,單、雙耙混合施工比雙耙施工,對(duì)粉細(xì)砂的裝載量提高了7%;相比單耙施工,前期施工裝載時(shí)間相對(duì)縮短,施工效率有所提高。由此可見,采取單、雙耙混合施工能有效的提高自航耙吸挖泥船對(duì)粉細(xì)砂的裝艙效率。