傅 英,劉文彪,王靜明,張 波
(1.云南云天化股份有限公司研發(fā)中心,云南 昆明650228;2.云南磷化集團??诹讟I(yè)有限公司,云南 昆明650600)
在磷化工生產(chǎn)及濕法磷酸的凈化過程中,會產(chǎn)生大量的渣酸和萃余酸[1]。其中,二水法濕法磷酸生產(chǎn)得到的萃取磷酸的P2O5質量分數(shù)一般在 22%~30%,萃取磷酸需經(jīng)過多效蒸發(fā)器濃縮(一般為兩段濃縮)至P2O5質量分數(shù)為 46%~54%;磷礦中含有的鐵、鋁、鎂等金屬雜質在萃取磷酸濃縮的過程中,隨著磷酸濃度的提高溶解度降低、過飽和度增大,與磷酸根離子等形成晶體繼沉淀析出。繼沉淀鹽即為渣酸,其量占磷酸量的6%,和磷酸的雜質含量有關[2]。目前濕法磷酸凈化大部分采用溶劑萃取法,生產(chǎn)中會產(chǎn)生大量的萃余酸[3]。渣酸、萃余酸主要用于生產(chǎn)低端化肥,但限于外部需求不旺及經(jīng)濟效益不佳,其合理利用已成為企業(yè)亟待解決的問題[4-5]。本文對渣酸、萃余酸用作磷礦反浮選調整劑進行了選礦試驗研究,以期為其用于選礦提供依據(jù)。
試驗礦樣取自??诹讟I(yè)有限公司浮選廠二系列溢流礦漿。礦漿質量分數(shù)為24.54%,磨礦細度為-0.074 mm質量分數(shù)占84.09%。試驗礦樣的多元素分析結果見表1。
表1 試驗礦樣的多元素分析結果 單位:%
由表1可知,該礦樣屬于碳酸鹽型磷塊巖,通過反浮選脫除大部分碳酸鹽脈石礦物即可富集磷礦物。
試驗儀器、設備:單槽浮選機,XFDⅢ型;pH計,pHS-3C型;電加熱恒溫鼓風烘箱,DHG-9245A型;多用真空過濾機,XTLZΦ260/Φ200型;濕式分樣機,XSHF2-3型。
試驗試劑見表2。
表2 試驗試劑
渣酸、萃余稀酸、萃余濃酸均取自云天化股份有限公司的三環(huán)化工磷酸廠。
將渣酸混勻后直接添加至浮選機進行渣酸(實物量)用量試驗。捕收劑YP6-6用量參考之前的試驗結果,為4.0 kg/t。試驗采用1次粗選的反浮選工藝流程(見圖1),結果見表3。
圖 1 反浮選工藝流程
表3 渣酸用量試驗結果
由表3可知,采用渣酸作為調整劑,當渣酸用量為3 mL時,精礦中MgO質量分數(shù)最低,脫鎂率最高,但產(chǎn)率較低。
綜合試驗結果,確定渣酸最佳用量為3 mL。在此最佳用量下進行驗證試驗,結果見表4。
表4 最佳渣酸用量驗證試驗結果 單位:%
由表4可知,添加3 mL渣酸作調整劑時,渣酸用量為22.08 kg/t,和全硫酸流程硫酸用量相比,渣酸用量為其1.38倍。
試驗采用1次粗選的反浮選工藝流程,萃余稀酸用作調整劑的試驗結果見表5。
表5 萃余稀酸用量試驗結果
由表5可知,采用萃余稀酸作為調整劑,添加3 mL萃余稀酸時,脫鎂率為89.30%,產(chǎn)率為62.62%。綜合試驗結果,確定添加3 mL萃余稀酸進行4組平行驗證試驗,其中前3組采用1次粗選的反浮選工藝流程,藥劑制度不變,第4組采用1粗1精的工藝流程(見圖2)。4組平行驗證試驗的結果見表6。
圖 2 1粗1精工藝流程
表6 萃余稀酸平行驗證試驗結果
由表6可知:采用萃余稀酸作為調整劑,當其用量為3 mL時,1次粗選作業(yè)的精礦產(chǎn)率較高,但精礦MgO質量分數(shù)偏高;1粗1精工藝流程的精礦指標合格,且脫鎂率最高。
通過試驗得出,添加3 mL萃余稀酸作調整劑時,萃余稀酸用量為16.80 kg/t,和全硫酸流程硫酸用量相比,萃余稀酸用量略高。
將萃余濃酸混勻后直接添加至浮選機進行萃余濃酸(實物量)用量試驗,捕收劑用量為4.0 kg/t。試驗采用1次粗選的反浮選工藝流程,結果見表7。
表7 萃余濃酸替代硫酸的用量試驗結果
由表7可知,采用萃余濃酸2 mL作為調整劑,精礦產(chǎn)率為61.89%,脫鎂率、精礦P2O5品位、P2O5回收率等指標均較好。綜合試驗結果,確定添加2 mL萃余濃酸、采用1粗1精的工藝流程進行驗證試驗,捕收劑用量為4.0 kg/t。驗證試驗結果見表8。
表8 萃余濃酸替代硫酸的驗證試驗結果
由表8可知,采用萃余濃酸作為調整劑時,按照1粗1精工藝流程進行選別,精礦指標合格。
通過試驗得出,添加2 mL萃余濃酸作調整劑時,萃余濃酸用量為14.24 kg/t,和全硫酸流程硫酸用量相比,萃余濃酸用量略低。
渣酸和萃余酸的黏度大、流動性差,生產(chǎn)時不易添加。為解決此問題,將渣酸、萃余稀酸用pH=2的回水稀釋10倍后進行浮選試驗。
2.4.1 回水稀釋10倍后的渣酸用作調整劑的
用量試驗
將渣酸用pH=2的酸性回水稀釋10倍并混勻,稀釋后的密度為1.15 g/mL;然后進行渣酸(實物量)用量試驗,捕收劑用量為4.0 kg/t。試驗采用1次粗選的反浮選工藝流程,結果見表9。
表9 稀釋渣酸作調整劑的用量試驗結果
由表9可知,采用回水稀釋后的渣酸作為調整劑,當其用量為25 mL時,1次粗選的精礦產(chǎn)率為65.01%,脫鎂率、精礦P2O5品位、P2O5回收率等指標均較好。
通過試驗得出,用pH=2的酸性回水將渣酸稀釋10倍后,渣酸最佳實物用量降為11.50 kg/t,和全渣酸流程渣酸用量為22.08 kg/t相比,用回水稀釋10倍后的渣酸實物用量約降低一半。
2.4.2 回水稀釋10倍的萃余稀酸用作調整劑的用量試驗
將萃余稀酸用pH=2的酸性回水稀釋10倍后混勻,然后進行萃余稀酸用量試驗,捕收劑用量為4.0 kg/t。試驗采用1粗和1粗1精的反浮選工藝流程,1次粗選流程變量為稀釋萃余稀酸的用量。1粗1精的反浮選試驗流程見圖3。稀釋萃余稀酸用量試驗結果見表10。由表10可知:采用回水稀釋后的萃余稀酸作調整劑,其用量為23 mL時,1次粗選精礦產(chǎn)率最高,為63.00%;1粗1精流程的脫鎂率最高,為90.62%。
表10 稀釋萃余稀酸作調整劑的用量試驗結果
圖 3 1粗1精反浮選試驗流程
通過試驗得出,用pH=2的酸性回水將萃余稀酸稀釋10倍后,萃余稀酸實物用量約為10 kg/t,和全萃余稀酸流程萃余稀酸用量為16.80 kg/t相比,用回水稀釋10倍后的萃余稀酸的實物用量約降低40%。
對全硫酸流程、渣酸流程、萃余稀酸流程、萃余濃酸流程以及用酸性回水稀釋后的藥劑流程進行經(jīng)濟技術評估。
綜合幾種酸的最佳用量試驗結果(見表4-表10),在捕收劑用量(4.0 kg/t)不變、精礦中MgO質量分數(shù)(0.8%~1.0%)相近的情況下進行經(jīng)濟技術評估,結果見表11。
表11 經(jīng)濟技術評估
a.磷礦反浮選使用渣酸作為調整劑1次粗選的指標優(yōu)于其他酸流程,礦化效果相比萃余酸要好,但直接使用渣酸作為磷礦反浮選調整劑,其用量大,生產(chǎn)成本高,和全硫酸流程相比,渣酸用量是硫酸用量的1.38倍。但從國內外其他浮選裝置使用磷酸作為抑制劑的經(jīng)驗來看,使用渣酸不易在浮選過程中結鈣,可以減少裝置清鈣成本,有效提高浮選指標和裝置運行率。
b.萃余稀酸和萃余濃酸均需采用1粗1精的工藝流程才能得到合格指標,但單位精礦的藥劑成本均會大幅上升。
c.渣酸中的白色固體殘留物易沉降,且沉淀后密實,幾乎沒有流動性。如果考慮使用渣酸作為浮選調整劑,工程化時應解決渣酸的輸送與添加時的管道堵塞問題。
d.渣酸、萃余稀酸用pH=2的酸性回水稀釋10倍后的浮選試驗結果表明,其可以達到浮選調整劑的效果,可以大幅降低用量,且精礦指標合格。
e.綜合計算,回水稀釋10倍后的萃余稀酸流程的藥劑成本可以降至13元/t精礦,與全硫酸流程的藥劑成本較為接近。