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      FeSO4·7H2O在煤泥水沉降中的應(yīng)用研究

      2021-06-22 03:17:08何創(chuàng)庫
      選煤技術(shù) 2021年2期
      關(guān)鍵詞:氯化鋁煤制油泥水

      邢 歡,何創(chuàng)庫

      (神東煤炭集團(tuán) 洗選中心,陜西 榆林 719315)

      煤泥水處理是選煤生產(chǎn)中最重要環(huán)節(jié),也是最困難、最復(fù)雜的環(huán)節(jié)之一[1]。因各個(gè)選煤廠的煤質(zhì)不同,即使同一選煤廠,在不同時(shí)期煤質(zhì)也在不斷發(fā)生變化,使得煤泥水處理成為一個(gè)動(dòng)態(tài)管控的過程[2]。在煤泥水處理過程中,最重要的一步就是煤泥水的沉降,沉降效果的好壞直接關(guān)系到煤泥的回收、循環(huán)水的復(fù)用等環(huán)節(jié),從而對整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)造成很大的影響,一旦煤泥水沉降效果不佳,就會影響選煤廠生產(chǎn),嚴(yán)重時(shí)還會導(dǎo)致停產(chǎn)[3]。相對于煉焦煤選煤廠,動(dòng)力煤選煤廠煤泥水處理工藝較為簡單,一般僅采用濃縮機(jī)、加壓過濾機(jī)或板框壓濾機(jī)處理煤泥水,不設(shè)置浮選環(huán)節(jié),因此動(dòng)力煤選煤廠煤泥水處理系統(tǒng)管控的核心就是煤泥水沉降[4]。

      神華神東煤炭集團(tuán)洗選中心煤制油選煤廠是神東洗選中心唯一一座用戶型動(dòng)力煤選煤廠,年設(shè)計(jì)能力為6.0 Mt,該廠一般采用聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺作為沉降藥劑,并采用多點(diǎn)加藥的方式,以提升沉降效果[5]。在煤泥水沉降困難時(shí)也曾采用昂貴的進(jìn)口藥劑來加速煤泥水沉降[6]。即便如此,生產(chǎn)中也經(jīng)常出現(xiàn)煤泥水沉降困難而束手無策的情況,因此,探索采用新型藥劑來改善煤泥水沉降效果勢在必行[7]。

      為此,通過現(xiàn)場煤泥水試驗(yàn),研究了FeSO4·7H2O對選煤廠煤泥水沉降過程的影響,以期在選煤廠煤泥沉降困難時(shí),通過合理添加FeSO4·7H2O來加速煤泥水沉降過程,從而保障選煤廠正常生產(chǎn)。

      1 煤制油選煤廠工藝介紹

      該廠原煤經(jīng)三級破碎至30 mm以下,經(jīng)脫泥篩脫泥后由兩產(chǎn)品重介質(zhì)旋流器進(jìn)行分選,細(xì)煤泥則采用水力分級旋流器+濃縮機(jī)+加壓過濾機(jī)回收[8]。煤制油選煤廠工藝原則流程如圖1所示。

      圖1 煤制油選煤廠工藝原則流程

      2 煤泥水沉降試驗(yàn)

      2.1 試驗(yàn)條件

      煤制油選煤廠細(xì)煤泥產(chǎn)量為50 t/h,煤泥水濃縮設(shè)備為30 m的WestTech中心傳動(dòng)式濃縮機(jī),采用CIBA自動(dòng)加藥系統(tǒng),所用藥劑為聚合氯化鋁和聚丙烯酰胺。在藥劑添加上,采用多點(diǎn)加藥的添加方式[9],其中:聚合氯化鋁設(shè)置一個(gè)加藥點(diǎn),位于濃縮機(jī)分流箱處;聚丙烯酰胺設(shè)置兩個(gè)加藥點(diǎn),分別位于穩(wěn)流桶處和距穩(wěn)流桶10 m 處。在煤質(zhì)穩(wěn)定的情況下,聚合氯化鋁加藥量為40 g/t,聚丙烯酰胺加藥量為6 g/t,即可保證煤泥水沉降效果良好,循環(huán)水水質(zhì)澄清;但在煤質(zhì)發(fā)生變化時(shí),加藥量會出現(xiàn)翻倍式增長,且循環(huán)水發(fā)紅[10],無法滿足正常生產(chǎn)需求[11]。加之聚合氯化鋁含有氯離子,對鋼結(jié)構(gòu)的廠房、設(shè)備腐蝕較大,導(dǎo)致每年防腐費(fèi)用居高不下,因此,在滿足生產(chǎn)需求的情況下,采用非氯離子藥劑勢在必行[12]。

      2.2 試驗(yàn)方案及過程

      該試驗(yàn)重點(diǎn)在于探索FeSO4·7H2O對循環(huán)水pH值的影響以及對煤泥水的沉降效果,并對選煤廠采用該藥劑后的經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行分析。

      分別配制與目前系統(tǒng)使用的聚合氯化鋁濃度相同的FeSO4·7H2O溶液,通過沉降試驗(yàn)分析添加FeSO4·7H2O后的沉降效果,并對循環(huán)水進(jìn)行工業(yè)十項(xiàng)檢驗(yàn),檢測循環(huán)水水質(zhì)變化情況。

      選取三種不同的試驗(yàn)方案進(jìn)行沉降試驗(yàn):

      (1)將FeSO4·7H2O與聚丙烯酰胺復(fù)配,進(jìn)行煤泥水沉降試驗(yàn)。FeSO4·7H2O濃度為18.38 kg/m3(與聚合氯化鋁濃度一致);聚丙烯酰胺濃度為1.29 kg/m3;沉降時(shí)間為600 s;煤泥高度為量筒中煤泥沉淀層體積;澄清度為采用GXZ-0101型便攜式濁度儀測量后的數(shù)值與空白樣濁度值相比的百分?jǐn)?shù)。試驗(yàn)結(jié)果見表1。

      表1 FeSO4·7H2O與聚丙烯酰胺復(fù)配時(shí)的沉降效果

      (2)將FeSO4·7H2O溶液與聚合氯化鋁溶液分別按照一定比例復(fù)配,配合聚丙烯酰胺進(jìn)行煤泥水沉降試驗(yàn)。FeSO4·7H2O濃度為18.38 kg/m3(與聚合氯化鋁濃度一致);聚丙烯酰胺濃度為1.29 kg/m3;沉降時(shí)間為600 s;煤泥高度為量筒中煤層沉淀層體積;澄清度為采用GXZ-0101型便攜式濁度儀測量后的數(shù)值與空白樣濁度值相比的百分?jǐn)?shù)。試驗(yàn)結(jié)果見表2。

      表2 FeSO4·7H2O、聚合氯化鋁復(fù)配與聚丙烯酰胺配合時(shí)的沉降效果

      (3)將相同比例的聚合氯化鋁溶液和FeSO4·7H2O溶液分別配合聚丙烯酰胺進(jìn)行沉降試驗(yàn),對比相同時(shí)間的煤泥高度與清水層濁度及pH值。沉降時(shí)間為600 s;煤泥高度為量筒中煤層沉淀層體積;澄清度為采用GXZ-0101型便攜式濁度儀測量后的數(shù)值與空白樣濁度值相比的百分?jǐn)?shù)。試驗(yàn)結(jié)果見表3。

      表3 FeSO4·7H2O、聚合氯化鋁分別與聚丙烯酰胺復(fù)配時(shí)的沉降效果

      由表1—表3可以看出:聚合氯化鋁與FeSO4·7H2O混合試驗(yàn),清水層濁度與聚合氯化鋁單獨(dú)使用時(shí)基本一致;相同量的FeSO4·7H2O與聚合氯化鋁分別配合聚丙烯酰胺試驗(yàn),加入FeSO4·7H2O時(shí)的煤泥水清水層濁度明顯優(yōu)于加入聚合氯化鋁,沉降速度則基本一致。

      根據(jù)煤泥水沉降試驗(yàn)結(jié)果可知,將FeSO4·7H2O與聚丙烯酰胺按最佳配比加入取代濃縮機(jī)在用的聚合氯化鋁,進(jìn)行濃縮機(jī)工業(yè)試驗(yàn)[13],觀察沉降效果以及煤泥系統(tǒng)排料情況,并定期在循環(huán)水池、清掃水管取樣,進(jìn)行工業(yè)成分檢測分析。煤泥水使用FeSO4·7H2O前后試驗(yàn)結(jié)果分別見表4、表5。

      表4 煤泥水使用FeSO4·7H2O前試驗(yàn)結(jié)果

      表5 煤泥水使用FeSO4·7H2O后試驗(yàn)結(jié)果

      由表4、表5可知,使用FeSO4·7H2O時(shí)的沉降效果要明顯好于聚合氯化鋁。對比使用聚合氯化鋁與FeSO4·7H2O處理后的工業(yè)復(fù)用水可知,除了總硬度平均升高32.35 mg/L,硫酸鹽平均升高670 mg/L外,其余指標(biāo)均有所降低:渾濁度平均降低12.01 NTU,pH值平均降低0.21,總堿度平均降低85.8 mg/L,氯化物平均降低157.7 mg/L,溶解性總固體平均降低269.78 mg/L,硫酸鹽含量達(dá)到1 197 mg/L(飲用水硫酸鹽含量不超過250 mg/L,工業(yè)復(fù)用水對硫酸鹽含量未做要求)??梢?,使用FeSO4·7H2O處理后的復(fù)用水質(zhì)明顯優(yōu)于使用聚合氯化鋁。

      3 經(jīng)濟(jì)效益分析

      通過試用新藥劑,煤制油選煤廠循環(huán)水、清掃水水質(zhì)得到提升,有效保障了現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化工作的開展,并大大降低了藥劑使用量[14],降低了清掃水中氯化物含量,循環(huán)水的pH值趨于中性,同時(shí)取得了非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益[15]。

      目前煤制油選煤廠使用聚合氯化鋁價(jià)格是1 521.37元/t(不含管理費(fèi)),如果將聚合氯化鋁換成FeSO4·7H2O用于煤泥水沉降,F(xiàn)eSO4·7H2O價(jià)格是760元/t(含稅、含運(yùn)費(fèi)),每噸費(fèi)用將下降761.37元,使用量將在現(xiàn)有聚合氯化鋁基礎(chǔ)上降低30%(10 g/t)以上。按照全年入選原煤2 696 030 t計(jì)算,每年將節(jié)省經(jīng)濟(jì)成本10.28萬元,且可將目前循環(huán)水中的氯化物含量降低157.7 mg/L以上,循環(huán)水pH值降低0.21以上,使循環(huán)水由弱堿性趨于中性。循環(huán)水中氯化物含量降低及pH值趨于中性,極大地減輕了循環(huán)水對鋼結(jié)構(gòu)設(shè)備及各類管道、護(hù)欄的腐蝕作用,預(yù)計(jì)年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)化及亮化費(fèi)用50萬元以上。

      4 結(jié)論

      (1)通過試驗(yàn)分析了FeSO4·7H2O在煤泥水沉降過程中的作用,煤制油選煤廠采用FeSO4·7H2O替代聚合氯化鋁后取得了良好的沉降效果,并有效降低了循環(huán)水中的氯離子含量,提高了循環(huán)水澄清度。

      (2)在試驗(yàn)過程中發(fā)現(xiàn)FeSO4·7H2O在煤質(zhì)變化時(shí)效果有波動(dòng),并不能適合所有選煤廠的煤質(zhì)情況,需要針對具體問題進(jìn)行具體分析。

      (3)煤制油選煤廠的試驗(yàn)結(jié)果表明,使用FeSO4·7H2O可節(jié)約生產(chǎn)成本,是一種效果良好的藥劑,有利于提高選煤廠煤泥水沉降效果,同時(shí)可為其他選煤廠煤泥水處理實(shí)踐提供參考。

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