夏新躍,梁洪云,劉士暢,王虎軍,趙權威
1 中國石油化工股份有限公司西北油田分公司 2 中國石油玉門油田分公司油田作業(yè)公司
塔河油田為非均質性極強的奧陶系縫洞型碳酸鹽巖,油藏埋深為5 350 ~ 6 600 m,井筒舉升過程中因熱量損失及原油脫氣造成黏度增加,為此,采用套管摻入稀油的降黏方式進行開采[1-6]。隨著稠油區(qū)塊動用程度加大,電泵因其舉升能力強、排量大的特點成為塔河油田機械采油的主要方式[7]。由于油水分異、含水波動、稀稠油混配差等影響,稠油頻繁進入電泵管柱,嚴重影響電泵正常生產(chǎn)[8-9]。據(jù)統(tǒng)計,2019年稠油進入電泵導致停機109井次,解堵失敗造成檢電泵作業(yè)3井次,影響產(chǎn)量1 867 t,增加采油成本259萬元。
目前稠油上返一般采用正注、連續(xù)油管進行解堵[10-15],此類方法存在局限性具體表現(xiàn)如下:
(1)正注壓差一般控制在25 MPa以內(nèi),壓差過大會造成落魚事故。由于原油在3 000 m左右失去流動性,摩擦阻力劇增,部分稠油上返嚴重井在壓差25 MPa下基本無注入量,同時結合入井年限、含水、硫化氫等影響,正注壓差降級控制,進一步降低了正注處理成功率。
電泵最大正注解堵壓力計算公式:
式中:p —最大正注解堵壓力,MPa;N —泵出口螺栓數(shù)量,個;n —每根螺栓承受最大力,t;g —重力加速度,m/s2;d1—泵內(nèi)徑,mm;d2—軸外徑,mm;δ—安全系數(shù)。
由公式(1)可知,對于入井電泵而言,唯一變量為安全系數(shù),隨著入井年限變長、含水及硫化氫等影響,必須加大安全系數(shù),減少正注壓力,提高富余量才能降低落魚風險。
(2)連續(xù)油管解堵可以有效清理電泵以上油管內(nèi)稠油,但卻難以清理泵內(nèi)及泵下尾管稠油,造成解堵失敗。由于電泵尾管裝置續(xù)接尾管普遍在1 000~1 500 m,稠油進入尾管及泵內(nèi)后會產(chǎn)生巨大阻力,影響電泵處理成功率。
由表1可知,泵排量越小,葉導輪流道越小,稠油越難處理;泵舉升揚程越高,葉導輪級數(shù)越多,稠油越難處理。
表1 不同泵型葉導輪流道及級數(shù)對比表
針對正注處理困難且不宜連續(xù)油管解堵的稠油上返電泵井,利用電泵舉升能力強的特點,開啟電泵運行,實施強制排液,同時加大摻稀量,避免稠油再次進入電泵管柱,確保電泵管柱內(nèi)稠油能夠有效排出。為順利排出電泵管柱內(nèi)稠油,在井口安裝生產(chǎn)流程,一是避免排出稠油進入生產(chǎn)管線造成凝管事故;二是降低回壓提高電泵排出液量。
強制排液思路在TH12XX1井成功得到應用,該井2020年3月20日組下150/3200電泵,泵掛深度3 005 m,配套電泵尾管懸掛裝置,尾管下深4 176 m,生產(chǎn)期間逐步提頻至45 Hz生產(chǎn)。3月22日該井出液增加,攜帶油泥較多,造成電流波動加劇,17:20因套壓上漲,主動停機,測絕緣0 MΩ;計轉站、泵車正注困難,無法有效注入,為此,改套注稀油處理,初期壓力較高,在套注10 m3后壓力下降,套注稀油完畢后繼續(xù)正注處理,期間多次正注壓力打壓至35 MPa,套壓10 MPa,無注入量。基于該井正注困難,尾管堵塞可能性較大,結合該井無絕緣,連續(xù)油管解堵即使成功也存在啟泵失敗風險,因此,啟泵強制排液。在連接好生產(chǎn)流程后,初期多次啟泵均失敗,通過調整參數(shù)后以35 Hz啟泵成功,同時加大摻稀量生產(chǎn)。在運行30 min后,油壓開始緩慢上漲,經(jīng)過多次憋壓處理,油壓在4 ~ 14 MPa間波動,取樣出現(xiàn)油泥、明水,說明井筒堵塞物主要是油泥,經(jīng)過排液約4 h,井口出稀油,壓力穩(wěn)定在1 MPa,恢復了油井正常生產(chǎn)。
通過強制排液,解決了正注處理困難且不宜連續(xù)油管解堵的稠油上返電泵井,目前已在TH12XX1、TH12XX2、TH12XX3、TH12XX4井 應 用成功,取得效果如下:
(1)提高油井異常處理時效,減少產(chǎn)量損失。4口井異常處理時效提高9.19 d,避免產(chǎn)量損失100.05 t,見表2。
(2)減少特車使用時間,降低處理費用。3口井避免使用連續(xù)油管解堵,同時4口井減少泵車使用7.13 d,節(jié)約費用88.2萬元,見表3。
(3)避免解堵失敗造成檢電泵作業(yè),節(jié)約采油成本。1套電泵平均費用約100萬元,3口井成功恢復生產(chǎn),避免檢泵產(chǎn)生費用300萬元。
(4)降低修井作業(yè)難度,減少環(huán)境污染。由于電泵管柱內(nèi)稠油影響,造成起管柱時噴冒稠油,污染環(huán)境的同時影響修井時效。
(1)正注稀油可以解決大部分稠油上返的電泵井,但需注意控制壓差在25 MPa以內(nèi),避免落魚的事故。
表2 異常處理時效對比表
表3 經(jīng)濟效益統(tǒng)計表
(2)連續(xù)油管可以解決泵上稠油上返問題,但對泵內(nèi)、泵下尾管無法進行處理,造成解堵成功率不高。
(3)強制排液豐富了現(xiàn)有稠油上返電泵井的處理手段,4口井提高處理時效9.19 d,避免連續(xù)油管解堵,減少處理費用88.2萬元。
(4)強制排液降低了解堵失敗直接檢電泵作業(yè)風險,每井次節(jié)約電泵費用100萬元,同時降低了修井作業(yè)難度,減少環(huán)境污染。