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      選煤廠高壓噴霧除塵系統(tǒng)研究

      2021-06-05 09:14:24
      機械管理開發(fā) 2021年4期
      關鍵詞:增壓泵降塵選煤廠

      李 欣

      (汾西礦業(yè)集團洗煤廠,山西 介休 032000)

      引言

      選煤廠在原煤洗選時受到生產工藝影響會產生大量的粉塵,不僅惡化了選煤廠生產環(huán)境,而且給選煤廠作業(yè)人員帶來了一定的健康威脅[1-3]。根據現場測試發(fā)現,帶式輸送機轉載點、機尾處以及機尾落料管等位置是粉塵的主要產生點,附近粉塵質量濃度最高可達到100 mg/m3以上,遠超國家相關標準要求[4-5]?,F階段選煤廠除塵方式主要有干式除塵、濕式除塵兩種方式,其中濕式除塵具有投入小、除塵效率高、適應性強等優(yōu)點,在粉塵治理中表現出顯著優(yōu)勢。但是普通的濕式除塵對大顆粒粉塵降塵效果顯著,但是對粒徑在0.7μm以下的呼吸性粉塵治理效果不佳,分析原因主要是降塵用水水滴過大[6-7]。為此,文中提出將高壓霧降塵系統(tǒng)應用到選煤廠粉塵防治中,從而達到提升選煤廠粉塵防治效果的目的。

      1 高壓噴霧系統(tǒng)結構

      選煤廠采用的高壓細噴霧系統(tǒng)結構見圖1,噴霧系統(tǒng)首先對噴霧用水進行過濾、軟化,通過增壓泵加壓后從噴嘴噴出。

      圖1 高壓噴霧系統(tǒng)結構

      1)噴霧水過濾及軟化。噴霧系統(tǒng)噴出的水霧粒徑在微米級,采用噴嘴精煤,若噴霧用水中含有較多的雜質不僅容易產生水漬而且容易堵塞噴嘴,從而影響噴霧效果。為此,在噴霧系統(tǒng)中選用5芯前置高精度過濾器對噴霧用水進行過濾。由于水中的鈣、鎂離子等容易引起噴霧系統(tǒng)零部件銹蝕,為此采用軟水機清除噴霧用水中的活性金屬離子。

      2)蓄水箱。在噴霧系統(tǒng)中外接長、寬、高均為1.5 m的儲水箱,用以存儲處理好的軟化水,從而為噴霧系統(tǒng)提供足夠的水量。

      3)電控箱。電控箱可依據蓄水箱內水位控制高精度過濾器、軟水機運行,確保蓄水箱內軟化水始終在合理范圍內。由于選煤廠粉塵具有爆炸危險性,為此,選用的電控箱應進行隔爆處理。

      4)增加泵。增壓泵主要作用是為噴霧降塵系統(tǒng)提供高壓水,根據現場噴霧用水壓力、流量需要,并結合其他選煤廠采用的增壓泵型號,決定采用型號3WZ-180增加泵對噴霧用水進行增加,具體采用的增壓泵技術參數見表1。

      表1 增壓泵技術參數

      2 高壓噴霧系統(tǒng)關鍵技術參數

      高壓噴霧系統(tǒng)中噴霧壓力、噴嘴孔徑、流量等參數直接影響噴霧后粉塵處理效果,應合理選擇噴霧參數,從而達到高效噴霧降塵目的。

      2.1 噴嘴

      具體噴嘴布置見圖2,將噴嘴均勻地布置在弓形導料槽上,導料槽長、截面寬以及高度分別為10 m、1.0 m、1.6 m,噴霧布置間距為2.0 m。高壓水經過霧化后有效噴霧覆蓋半徑達到1.3 m以上,從而布置的噴嘴間距可實現全覆蓋降塵。

      圖2 噴嘴布置示意圖

      2.2 噴霧壓力

      噴霧壓力是噴霧降塵效果的關鍵之一,若噴霧水壓過低則無法有效捕捉呼吸性粉塵,甚至出現降塵水射流顯現;噴霧壓力過高雖然可達降塵需要,但是對噴霧系統(tǒng)中各承壓結構要求較高。因此,合理地選擇噴霧壓力不僅可達到降塵需要,而且可減少不必要的資源浪費。噴霧系統(tǒng)水壓通過調整增壓泵輸出水壓實現,為此文中對不同噴霧壓力下噴嘴霧化效果進行分析,具體0.5~4.0 MPa下噴霧用水形成的小于10μm的霧滴占比結果見圖3。

      圖3 不同壓力下小于10μm霧滴占比變化曲線

      從圖3看出,當噴霧水壓在2 MPa以內時,小粒徑水霧占比對水壓變化較為敏感,隨著水壓增加小粒徑水霧占比增加明顯;但當噴霧水壓超過2 MPa后,粒徑小于10μm的小粒徑水霧占比增加不明顯。同時隨著水壓增加,增壓泵在運行時產生的噪音量也顯著加大,設備磨耗以及功率等也呈增加趨勢。為此,文中將供水壓力選擇為2 MPa。

      2.3 噴嘴口徑

      噴嘴口徑是影響霧化效果的因素之一,口徑越小,形成的霧滴粒徑越小、霧化效果越高,但是當霧滴過小時則容易被風流影響。因此,應根據現場實際需要選擇合理的噴嘴口徑?,F場測試時將供水壓力設定為2 MPa、噴嘴流量設定為0.65 L/min,0.1~0.5 mm不同口徑噴嘴形成的小于10μm的霧滴占變化曲線見圖4。

      圖4 不同噴嘴口徑下小于10μm霧滴占比變化曲線

      從圖4看出,隨著噴嘴口徑縮小,形成的霧滴中粒徑在10μm以下的小顆粒水霧占比呈增加趨勢,同時對噴霧用水流量、壓力等有更高的要求。結合不同口徑噴嘴現場除塵效果,最終選用0.3 mm噴嘴。

      2.4 噴霧流量

      噴霧流量會直接影響除塵效率,將噴霧壓力設定為2 MPa、噴嘴口徑設定為0.3 mm,對0.2~1.5 L/min時小粒徑水霧占比情況進行分析,具體不同流量下小粒徑霧滴占比情況見圖5。

      圖5 不同供水流量下小于10μm霧滴占比變化曲線

      從圖5看出,當供水流量超過0.6 L/min時,供水流量對霧滴占比影響明顯減小。主要是由于供水流量過大時對供水系統(tǒng)供水水質有較高要求。綜合分析,將供水流量設定為0.6 L/min。

      3 現場應用分析

      在選煤廠機尾落料管等產塵點采用高壓噴霧降塵系統(tǒng)進行降塵,系統(tǒng)噴嘴孔徑為0.3 mm、噴嘴供水流量0.6 L/min、供水壓力2 MPa。具體高壓噴霧降塵系統(tǒng)應用前后產塵點附近粉塵質量濃度測定結果見表2。從表中看出,采用高壓噴霧降塵系統(tǒng)后產塵點附近粉塵濃度顯著降低,取得了顯著的噴霧降塵效果。

      表2 粉塵質量濃度測定結果 mg/m3

      4 結論

      為了提高選煤廠粉塵治理效果,提出采用高壓噴霧降塵系統(tǒng)進行濕式除塵,并通過現場測試得到將噴霧壓力設定為2 MPa,噴嘴口徑設定為0.3 mm、流量為0.6 L/min時,可取得較好的噴霧降塵效果?,F場應用后選煤廠各產塵點粉塵濃度均降低至國家相關標準以內,取得了顯著的除塵效果。

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