畢永黔
(山西潞安集團余吾煤業(yè)有限責任公司,山西 長治 046100)
巷道掘進時破壞了原巖穩(wěn)定狀態(tài),通過施工錨桿(索)對圍巖松動圈進行控制,從而達到預防圍巖破碎、變形的目的。當巷道掘進后再次受到應力破壞作用,會造成巷道圍巖穩(wěn)定性降低,應力在圍巖裂隙巖體產(chǎn)生擴張破壞作用,導致圍巖支護失效,增加了巷道支護難度及費用,且在二次支護過程中很容易發(fā)生頂板冒落等事故。對于受應力破壞巷道采取合理有效地加強支護措施,對巷道圍巖控制、巷道成型等具有重要意義[1-5]。本文以余吾煤礦N1206 回風順槽為例,對巷道應力區(qū)提出了“注漿+架設T 型雙梁鋼棚”聯(lián)合加強支護技術(shù)。
3#煤層平均厚度為6.34 m,有0.2 m 厚的炭質(zhì)泥巖偽頂,直接頂主要以砂質(zhì)泥巖、高嶺質(zhì)泥巖、粉砂巖及泥巖等混合巖層為主,平均厚度為4.4 m。首采區(qū)的中部W103、W203、W303、W402 號孔直接頂為復層結(jié)構(gòu),層數(shù)最多為6 層,為泥巖、砂質(zhì)泥巖及薄煤層互層,沿層面微細軟弱結(jié)構(gòu)面較為發(fā)育,頂板的穩(wěn)定性較差?;卷斨饕陨百|(zhì)泥巖、高嶺質(zhì)泥巖為主,局部為泥巖、中粗砂巖,平均厚度為14.5 m。
N1206 回風順槽設計長度為1970 m,巷道凈寬為5500 mm,凈高為3500 mm。巷道沿3#煤層底板進行掘進布置,掘進期間頂板主要采用錨桿(索)、鋼帶、金屬網(wǎng)聯(lián)合支護。頂板每排布置6根錨桿,錨桿間排距為1.0 m,錨桿長度2.5 m,直徑22 mm;錨桿外露端安裝一根6 眼孔“M”型鋼帶,鋼帶長度為5.2 m,寬度為0.15 m。頂板每排布置3根錨索,錨索長度為8.0 m,直徑為17.8 mm,錨索間距為2.0 m,排距為3.0 m;每根錨索外露端安裝一根長度為0.8 m、寬度為110 mm 工字鋼梁,并采用鎖具進行預緊。
N1206 工作面已回采至420 m,432 m 處時的回風順槽側(cè)有一條正斷層F5,斷層落差為1.8 m,傾角為55°。受斷層應力、工作面回采超前應力等應力影響,工作面回采至415 m 處時,N1206 回風順槽在應力疊加破壞作用下,巷道頂板出現(xiàn)破碎現(xiàn)象。隨著工作面推進,與F5 斷層距離縮短,應力破壞作用不斷加大。當工作面回采至420 m 處時,N1206 回風順槽頂板及煤壁破碎嚴重,頂板局部區(qū)域鋼帶出現(xiàn)破斷,頂板錨桿失效率達9%,巷道頂板下沉量達0.45 m,兩幫收縮量達0.51 m。原巷道頂板支護不能滿足支護需求,嚴重威脅著巷道后期安全高效回采。
為了進一步提高N1206 回風順槽應力區(qū)頂板整體穩(wěn)定性,決定對巷道應力區(qū)采取注漿加固及架設T 型雙梁鋼棚聯(lián)合支護技術(shù)。
(1)注漿鉆孔及材料。鉆孔布置參數(shù):N1206回風順槽掘進至420 m 處時,對應力區(qū)頂板施工注漿鉆孔,每排布置4 個,鉆孔間距為1.0 m,排距為5.0 m,整個應力區(qū)巷道頂板共計布置6 排,鉆孔深度為4.0 m,直徑為45 mm,所有鉆孔與巷道頂板夾角為50°,如圖1。注漿材料采用水泥砂漿與水玻璃混合漿液。
(2)注漿施工工序。① 注漿順序為:鉆孔施工→預埋注漿軟管→安裝封孔器→注漿施工。在注漿施工時注漿壓力逐漸增大,最大注漿壓力不得超過1.5 MPa。② 注漿施工設計單孔注漿量為50 kg,單孔注漿時間為15 min,注漿后及時拔出注漿管,對下一鉆孔進行注漿施工。
N1206 回風順槽應力區(qū)段注漿完成后,對應力區(qū)巷道架設一排密集T 型雙梁鋼棚。
(1)T 型雙梁鋼棚主要由棚腿、頂梁、底座等部分組成,如圖1。棚腿由一根長度為1.5 m“I”型棚腿和一根長度為2.5 m“T”型棚腿組成,頂梁長度為5.0 m,寬度為0.5 m。
(2)T 型雙梁鋼棚架設順序為:底座→棚腿→頂梁。為了保證鋼棚架設穩(wěn)定性,棚腿底座與底板之間采用兩根地錨固定。
(3)T 型雙梁鋼棚架設間距為1.5 m,應力區(qū)共計架設35 架鋼棚。所有鋼棚架設完成后,相鄰兩架鋼棚棚腿之間采用一組欄桿進行連接。
圖1 N1206 回風順槽應力區(qū)頂板聯(lián)合加強支護斷面示意圖
對N1206 回風順槽應力區(qū)段頂板采取“注漿+架設T 型雙梁鋼棚”聯(lián)合加強支護技術(shù)后,取得了顯著成效:
(1)通過對應力區(qū)頂板注漿加固,有效控制了頂板破碎區(qū)范圍的擴大,大大提高了破碎頂板整體穩(wěn)定性,巖體的膠結(jié)穩(wěn)定性得到了提高。注漿后對破碎巖體進行二次重組,破碎巖體抗壓強度提高了1.4 倍。同時,注漿后保證了原頂板錨桿錨注效果,錨桿失效率降低至2%以下。
(2)相比傳統(tǒng)的矩形鋼棚,架設的T 型雙梁鋼棚不僅支護斷面大、支護強度高,而且有效解決了傳統(tǒng)矩形鋼棚支護時對頂板產(chǎn)生的切頂破壞作用等技術(shù)難題,提高了頂板支承作用力。應力區(qū)架設鋼棚后頂板下沉量降低為0.21 m 以下,兩幫收縮量降低至0.37 m 以下。