李 亮 雷 宇 杜仲軍
(中國石油克拉瑪依石化有限責(zé)任公司)
在煉化企業(yè)中,轉(zhuǎn)動設(shè)備的故障率一直居于前列,其中轉(zhuǎn)動設(shè)備的振動故障率高、損壞程度大而且處理相對復(fù)雜。筆者通過對某煉化企業(yè)離心泵振動故障進(jìn)行分析、判斷,采集相關(guān)數(shù)據(jù)并采用頻譜分析,結(jié)合設(shè)備實際運行情況確定故障原因并提出解決措施,為同類轉(zhuǎn)動設(shè)備的振動故障診斷提供借鑒。
轉(zhuǎn)動設(shè)備振動主要頻率多表現(xiàn)為以基頻為主的不平衡,確定不平衡的原因是解決該類問題的核心。
某裝置余熱鍋爐循環(huán)水泵P-2281/A為懸臂式雙吸單級離心泵,輸送介質(zhì)為循環(huán)熱水,介質(zhì)溫度80℃,泵入口壓力4.4MPa,出口壓力5.0MPa。通過監(jiān)測儀器發(fā)現(xiàn),循環(huán)水泵P-2281/A振動超標(biāo)主要表現(xiàn)在驅(qū)動端垂直方向,其他各振動值均處于良好狀態(tài)。
離心泵是由各部件按照標(biāo)準(zhǔn)組裝而成,它的每個部件都有各自的固有頻率,而各類故障頻率也都較有代表性,目前采用較為廣泛的是頻譜分析,它的主要判斷依據(jù)是不同故障情況的頻率分布和振幅大小各有不同[1]。
圖1 P-2281/A驅(qū)動端垂直方向頻譜圖
分析圖1所示的P-2281/A驅(qū)動端垂直方向的監(jiān)測頻譜圖,再結(jié)合循環(huán)水泵P-2281/A的實際運行情況,分析總結(jié)其主要存在的故障特征[2]如下:
a.特征頻率主要表現(xiàn)為1倍頻并伴有其他諧波頻率,尤以3倍頻、4倍頻顯著[3];
b.設(shè)備運行期間,監(jiān)測到的振動值波動較大,而該離心泵運行期間出口壓力和流量均無明顯變化趨勢;
c.150、200Hz表現(xiàn)突出,且?guī)в羞咁l,存在軸承故障的可能性;
d.除泵驅(qū)動端垂直方向振動超標(biāo)外,其余各部振動均較?。▓D2);
e.頻譜圖中無2倍頻出現(xiàn),可以排除不對中情況。
圖2 P-2281/A驅(qū)動端水平方向頻譜圖
部件松動也可以理解為一種動不平衡情況。余熱鍋爐循環(huán)水泵為懸臂式雙吸單級離心泵,考慮到設(shè)備運行溫度比較高,泵聯(lián)軸器端設(shè)有鑄鐵材料的風(fēng)扇固定在軸上用于設(shè)備風(fēng)冷散熱,結(jié)合該部位振動大且有波動,而其他各部振動均較小的實際情況,判斷振動的原因很可能是風(fēng)扇存在缺損、松動等造成該泵振動超標(biāo)情況的出現(xiàn)。
經(jīng)分析,判斷循環(huán)水泵P-2281/A振動超標(biāo)的主要原因是風(fēng)扇缺損或松動,有針對性地制定檢修方案,即僅檢查泵風(fēng)扇,不對泵體進(jìn)行拆除檢查。檢查結(jié)果發(fā)現(xiàn):
a.泵鑄鐵材料的風(fēng)扇表面結(jié)垢嚴(yán)重,主要是多年運行未清理造成的灰塵積聚,風(fēng)扇外殼內(nèi)同樣存在該類問題,而且明顯與風(fēng)扇葉片存在一定的直接刮擦;
b.風(fēng)扇葉片與軸配合間隙過大,卡簧無法完全固定風(fēng)扇,在泵運轉(zhuǎn)過程中,風(fēng)扇在軸端出現(xiàn)晃動,誘發(fā)該泵聯(lián)軸器端垂直方向振動偏大,表現(xiàn)為部件松動的多倍頻高現(xiàn)象;
c.風(fēng)扇外部防護(hù)罩內(nèi)積聚的灰垢造成風(fēng)扇旋轉(zhuǎn)過程中出現(xiàn)刮擦,可能是振動波動幅度相對較大所致(圖3)。
根據(jù)檢查情況,清理泵風(fēng)扇并重新對配合間隙進(jìn)行處理,再次投運后各部振動均恢復(fù)至正常狀態(tài)。
維修結(jié)果表明:振動超標(biāo)的故障原因與前期的故障診斷相吻合。
圖3 泵P-2281/A風(fēng)扇檢查情況
某裝置原料泵P-2101/A運行期間存在振動超標(biāo)的問題,由于該泵為裝置關(guān)鍵設(shè)備,其運行的可靠程度直接影響裝置的平穩(wěn)運行。該泵為雙支撐多級離心泵,支撐軸承采用滑動軸承形式,推力軸承為角接觸滾動軸承,“背靠背”安裝組合,輸送介質(zhì)為石腦油,轉(zhuǎn)速2 980r/min,其振動表現(xiàn)主要為兩段支撐軸瓦水平振動大,其中驅(qū)動端振動速度值為3.90mm/s(圖4),非驅(qū)動端軸瓦振動速度值為4.70mm/s(圖5)。
滑動軸承運行過程處于邊界潤滑狀態(tài),因而會產(chǎn)生滑動摩擦現(xiàn)象,同時又伴有一定的沖擊能量和勢能,所以故障機(jī)理與滑動摩擦、碰摩相似。由于故障振動頻率特征不明顯,因此容易與其他故障相混淆,例如部件松動等。分析原料泵P-2101/A振動頻譜圖可以發(fā)現(xiàn):
a.該泵的軸瓦水平振動速度超標(biāo),并且與垂直方向的振動速度之比為2∶1,時域波形呈穩(wěn)定的周期形態(tài),沒有表現(xiàn)出沖擊現(xiàn)象,表明可能存在軸瓦間隙偏大的情況,同時可能存在軸瓦預(yù)緊力不足的情況[4,5]。
圖4 驅(qū)動端軸瓦振動速度值為3.90mm/s
圖5 非驅(qū)動端軸瓦振動速度值為4.70mm/s
b.同時伴有2倍頻、3倍頻和4倍頻的較弱分量,基本可以排除不對中所主導(dǎo)的誘因,后續(xù)對中心進(jìn)行檢查,檢查結(jié)果均在標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍之內(nèi)。
通過對原料泵P-2101/A振動超標(biāo)可能的原因進(jìn)行了維修檢查,具體如下:
a.設(shè)備中心復(fù)查結(jié)果合格,各部中心數(shù)據(jù)都在標(biāo)準(zhǔn)要求的范圍內(nèi);
b.原料泵P-2101/A兩端支撐軸瓦與軸接觸情況較差,尤其以驅(qū)動端軸瓦更為明顯,接觸面積不足40%,這會導(dǎo)致轉(zhuǎn)子轉(zhuǎn)動過程中出現(xiàn)不穩(wěn)定狀態(tài)進(jìn)而造成振動超標(biāo);
c.軸瓦預(yù)緊力偏小,非驅(qū)動端軸瓦幾乎無預(yù)緊力,結(jié)合該部軸瓦振動表現(xiàn)出的1倍頻為主的特征,判斷該軸瓦振動超標(biāo)與預(yù)緊力過小存在一定關(guān)系。
通過對軸瓦進(jìn)行刮研和預(yù)緊力調(diào)整,該泵試運行軸瓦振動速度值恢復(fù)至2.40mm/s,設(shè)備投運正常(圖6、7)。
圖6 驅(qū)動端軸瓦振動速度值為2.40mm/s
圖7 非驅(qū)動端軸瓦振動速度值為2.39mm/s
筆者通過對某煉化企業(yè)余熱鍋爐循環(huán)水泵P-2281/A和原料泵P-2101/A的振動數(shù)據(jù)進(jìn)行采集,利用頻譜分析并結(jié)合設(shè)備實際運行過程中表現(xiàn)出的故障特征,綜合診斷故障原因,以此為依據(jù)制定檢修方案并加以實施,較為經(jīng)濟(jì)、高效地解決了文中所述設(shè)備振動超標(biāo)的問題,具有一定的借鑒意義。