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    長鋼“一罐到底”鐵-鋼界面工藝優(yōu)化實踐

    2021-05-26 07:02:32張存旺馬力紅解彥波樊杰龍
    山西冶金 2021年2期
    關(guān)鍵詞:水罐鐵水高爐

    張存旺,馬力紅,解彥波,樊杰龍

    (首鋼長治鋼鐵有限公司,山西 長治046000)

    首鋼長治鋼鐵有限公司煉鐵廠現(xiàn)有8號(1080 m3)、9號(1 080 m3)共2座高爐,設(shè)計年產(chǎn)鐵水270萬t,8號高爐采用固定溜槽出鐵方式,9號高爐采用擺動溜槽出鐵方式,每座高爐有南、北兩個出鐵口,每個出鐵口有四個出鐵罐位;煉鋼廠有1座900 t混鐵爐、3座80 t氧氣頂吹轉(zhuǎn)爐、1臺四機四流異型坯連鑄機、1臺五機五流小方坯連鑄機、2臺六機六流小方坯連鑄機,設(shè)計年產(chǎn)粗鋼330萬t。高爐-轉(zhuǎn)爐區(qū)段的工藝技術(shù)界面是鋼鐵生產(chǎn)過程中連接煉鐵與煉鋼兩大工序的重要區(qū)段,起到了承上啟下的作用,也是關(guān)系到鋼鐵生產(chǎn)流程整體優(yōu)化的關(guān)鍵區(qū)段。實施“一罐到底”工藝對簡化工序功能,提升效益有諸多好處。“一罐到底”模式具有更好的界面連續(xù)性,降低鐵鋼界面能耗和運行周期,是“鐵鋼”界面節(jié)能模式的發(fā)展方向[1]。

    1 鐵鋼工藝界面的優(yōu)化

    由轉(zhuǎn)爐冶煉工藝可知,轉(zhuǎn)爐冶煉的熱量基本來源于鐵水的物理熱和化學(xué)熱;在化學(xué)熱一定的情況下,鐵水的物理熱是決定冶煉能否順行的關(guān)鍵因素,特別是公司當(dāng)前正處于低成本戰(zhàn)略的關(guān)鍵時期,如果不同高爐出鐵成分、鐵水溫度波動大,鐵水帶渣量大,使轉(zhuǎn)爐爐前批料攝入量不準(zhǔn)確,造成終點溫度過低或過高,導(dǎo)致鋼水后吹嚴(yán)重,吹損大,鋼鐵料消耗高、成本高,鋼水質(zhì)量無保障,爐齡下降,并危及安全生產(chǎn)等嚴(yán)重后果。實施“一罐到底”工藝如何適應(yīng)鐵水溫度、成分相對波動大是其工藝控制和操作的技術(shù)難點[2]。

    1.1 鐵水準(zhǔn)確計量和控制

    1)9號高爐采用高爐鐵水液位計管理軟件,實現(xiàn)對鐵水重量的準(zhǔn)確控制和實時稱重。高爐鐵水液位計管理軟件亮點在于,無需任何開關(guān)量信號的輔助,能自動判斷受鐵車入線、出鐵中、出鐵結(jié)束和受鐵車出線等運行狀態(tài)。采用值班室電腦監(jiān)控和出鐵場高清大屏幕顯示毛重、凈重信息監(jiān)控,聲光報警提示鐵水重量超限等先進手段,將鐵水實時出鐵計量傳輸?shù)礁郀t值班室,實現(xiàn)了鐵水準(zhǔn)確計量和控制。

    2)8號高爐采用無線稱重系統(tǒng),實現(xiàn)對鐵水重量的準(zhǔn)確控制和實時稱重。無線稱重管理系統(tǒng)可以自動識別車輛編號,自動將實時稱重數(shù)據(jù)傳輸至管理主機,實現(xiàn)重量信息的實時顯示及記錄,方便現(xiàn)場操作人員及時控制出鐵量,能夠自動計算出每個鐵水罐的鐵水重量,同時還可以長久記錄及導(dǎo)出所有的重量信息、時間信息等,方便數(shù)據(jù)的集中管理,實現(xiàn)了鐵水重量的準(zhǔn)確控制和實時稱重。

    3)高爐根據(jù)煉鋼預(yù)約出鐵量,通過鐵水液面計和無線稱重系統(tǒng)計量,將鐵水預(yù)約重量(質(zhì)量)準(zhǔn)確控制在±1 t范圍內(nèi)。

    1.2 穩(wěn)定的鐵水成分、溫度

    1)高爐操作將穩(wěn)定鐵水質(zhì)量作為核心,操作過程中穩(wěn)定料批,工藝調(diào)整確保爐況長期穩(wěn)定,9號高爐含硅量(質(zhì)量分?jǐn)?shù))按照0.25%~0.45%控制,8號高爐按照0.3%~0.45%控制,鐵水物理熱1 480~1 500℃,硫含量按照低于0.040%控制,磷按照低于0.135%控制。

    2)保證燒結(jié)用熔劑質(zhì)量,動態(tài)調(diào)整熔劑配比,穩(wěn)定燒結(jié)礦堿度,促進高爐爐渣堿度的穩(wěn)定,實現(xiàn)鐵水穩(wěn)硫操作。

    3)加強焦炭質(zhì)量跟蹤,有混焦或者表觀質(zhì)量變差時,及時調(diào)整高爐操作制度,確保鐵水爐溫可控,鐵水質(zhì)量穩(wěn)定。

    4)根據(jù)鐵水P實際水平,動態(tài)調(diào)整鋼渣中鐵和磁選鐵配加量,實現(xiàn)鐵水P的相對穩(wěn)定可控。

    5)根據(jù)8號高爐護爐需要,動態(tài)調(diào)整鐵水Ti水平(正常生產(chǎn)w(Ti)<0.06%,護爐冶煉生產(chǎn)w(Ti)按照0.06%~0.11%動態(tài)調(diào)整)。

    6)給鐵水蓋罐加蓋,減少鐵水熱量損失,盡可能給鋼廠提高鐵水物理熱,同時穩(wěn)定鐵水溫度。

    7)冶煉品種鋼,按照質(zhì)量要求為準(zhǔn),提前測算,調(diào)整用料結(jié)構(gòu)和高爐操作參數(shù),將鐵水成分控制到要求范圍之內(nèi)。特殊爐況或者休復(fù)風(fēng)作業(yè),優(yōu)化操作,盡快恢復(fù)生產(chǎn),及時應(yīng)對。

    1.3 帶渣量的控制

    1)調(diào)度優(yōu)化鐵水罐調(diào)度管理,減少鐵水罐中間停留時間,減少鐵水溫降,減少鐵水罐結(jié)殼。

    2)高爐對出鐵溝、撇渣器定期檢查維護,保證出鐵小壕不過渣;出鐵小壕暢通,不結(jié)渣鐵殼。

    3)加強對爐前小壕工管理,定量投放保溫劑,杜絕干渣料等雜物進入小壕和鐵水罐。

    4)嚴(yán)把保溫劑、鐵溝料的入廠質(zhì)量,根據(jù)其使用效果,發(fā)現(xiàn)問題反饋。

    5)嚴(yán)把保溫劑、鐵溝料的質(zhì)量,出現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決,保證耐材質(zhì)量。

    6)調(diào)度不定期到高爐爐臺檢查高爐出鐵情況一次,監(jiān)督好鐵水罐運行和高爐出鐵情況,發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)處理。

    7)“一罐到底”鐵水罐加揭蓋運行后,對保溫劑進行減半,根據(jù)鐵水罐運行情況,調(diào)整保溫劑用量[3]。

    8)加強聯(lián)系協(xié)助,提高鐵水罐管理,及時處理結(jié)渣、結(jié)殼鐵水罐,避免將結(jié)殼、結(jié)渣鐵水罐二次出鐵,造成鐵水帶渣。

    1.4 實施效果

    2015年到2016年4月鐵水w(Si)月均值最高0.741%,最低0.451%,差值0.29%;鐵水物理熱月均值最高1 492.55℃,最低1 466.22℃,差值26.33℃。

    2019年到2020年9月鐵水w(Si)月均值最高0.542%,最低0.443%,差值0.10%;鐵水物理熱月均值最高1 494℃,最低1 486℃,差值8℃。

    通過幾年的標(biāo)準(zhǔn)化操作,鐵水含硅量、物理熱波動值大幅收窄,鐵水w(S)含量最高值0.058%,一級品率達(dá)95%,鐵水w(P)≤0.150%比例92.3%,基本能滿足“一罐到底”工藝要求。

    2 建立鋼鐵界面鐵包全程跟蹤管控系統(tǒng)

    合理高效地進行鐵水調(diào)度分配是生產(chǎn)得以順利進行的有力保證。鐵水調(diào)度工作因其工作強度異常大,所需掌控信息量繁多,業(yè)務(wù)流程復(fù)雜,生產(chǎn)波動性大等原因,一直是許多鋼廠信息化工作的難點。

    首鋼長鋼公司鐵包跟蹤系統(tǒng)基于RFID和網(wǎng)絡(luò)通信技術(shù)集可視管理、出鐵計劃、鐵水信息、設(shè)備管理、報表管理于一體,實現(xiàn)對鐵包運輸過程的自動完整跟蹤,為調(diào)度人員提供管理依據(jù),并與現(xiàn)有系統(tǒng)建立接口,打造信息共享平臺,實時反映鐵包受鐵過程和受鐵后的生產(chǎn)信息、途中運輸、內(nèi)鐵包實時位置及空罐坐回架子等信息,有效提高鐵包周轉(zhuǎn)率減少途中運輸?shù)臏亟祵崿F(xiàn)鐵包從采購入廠、砌筑、上線周轉(zhuǎn)、維修、報廢全生命周期的管理,有力支撐公司推行的“一罐到底”生產(chǎn)工藝順行。

    表1 2015-2016年鐵水成分、溫度情況

    2.1 鐵水罐跟蹤系統(tǒng)運行中存在問題與優(yōu)化

    長鋼鐵水罐跟蹤系統(tǒng)上線,實現(xiàn)了鐵水罐全程跟蹤,科學(xué)有效地銜接上、下游流程工序,提升生產(chǎn)節(jié)奏,為長鋼“一罐到底”新工藝落地提供信息化支撐。根據(jù)需求持續(xù)優(yōu)化、改進系統(tǒng)功能界面,目前系統(tǒng)運行穩(wěn)定,但是由于現(xiàn)場復(fù)雜環(huán)境與人為因素的影響,系統(tǒng)識別準(zhǔn)確性需要進一步提高。通過對鐵水罐跟蹤系統(tǒng)的數(shù)據(jù)監(jiān)測、現(xiàn)場生產(chǎn)環(huán)境的勘查,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)運行中存在一些問題,并采取了相應(yīng)措施。

    1)煉鋼口由于生產(chǎn)環(huán)境噪音影響,引發(fā)識別設(shè)備所使用的超聲波開關(guān)錯誤啟動、關(guān)閉,導(dǎo)致設(shè)備識別目標(biāo)失敗,造成系統(tǒng)跟蹤鐵水罐、罐架、隔離車、機車丟失,相鄰軌道上的罐、罐架、隔離車、機車串道,罐與架的綁定關(guān)系錯誤的問題。通過優(yōu)化程序邏輯,綜合罐、罐架所屬天線接收的全部數(shù)據(jù)進行邏輯判斷,提升識別概率。

    表2 2019年—2020年鐵水成分、溫度情況

    2)鐵水罐安裝高溫標(biāo)簽,由于標(biāo)簽信號衰減,經(jīng)過設(shè)備未識別到標(biāo)簽信號,造成丟罐、相鄰罐與架綁定順序混亂問題。通過在關(guān)鍵點位(軌道衡、A09、A10)增加識別主機,利用多個點位的采集數(shù)據(jù),對數(shù)據(jù)進行校驗,達(dá)到補充、糾正數(shù)據(jù)的目的,從而提高準(zhǔn)確性。

    3)軌道沿線安裝識別設(shè)備,現(xiàn)場人員操作作業(yè)時穿越軌道,從設(shè)備前經(jīng)過,導(dǎo)致識別設(shè)備開啟、關(guān)閉,造成系統(tǒng)識別錯誤。通過規(guī)范行車操作,要求車輛運輸過程中,保持勻速運動,禁止罐與罐架停留在設(shè)備正面,規(guī)避隨意停車行為。

    4)運輸過程空罐架與載罐罐架混合運輸,整組罐與罐架停留在識別設(shè)備正面,造成罐與罐架的綁定關(guān)系錯誤、順序混亂;煉鋼區(qū)鐵水罐的跟蹤定位依靠煉鋼物流系統(tǒng)接口數(shù)據(jù),煉鋼物流系統(tǒng)跟蹤定位數(shù)據(jù)異常,造成罐與罐架的解綁、綁定關(guān)系錯誤。通過完善程序邏輯,對于煉鋼物流發(fā)送的錯誤數(shù)據(jù)進行過濾,規(guī)避異常數(shù)據(jù)引發(fā)的解綁、綁定錯誤,提高系統(tǒng)跟蹤準(zhǔn)確性。

    2.2 實施效果

    1)通過建立高爐出鐵定重控制-鐵水磅房計量-混鐵爐行車計量及鐵水調(diào)整-轉(zhuǎn)爐兌鐵的層級管理機制,保證了轉(zhuǎn)爐鐵水裝準(zhǔn)率穩(wěn)定達(dá)到95%以上。

    2)9號高爐具備了軌道衡稱重及鐵水液面監(jiān)測的技術(shù)手段控制鐵水罐出鐵量可實現(xiàn)±1 t的控制。

    3)高爐鐵水成分控制趨于穩(wěn)定。如2020年7月份全月來鐵3 469罐,成分合格率達(dá)到91.0%。當(dāng)月受高爐停產(chǎn)檢修后復(fù)產(chǎn)影響,鐵水w(Si)超標(biāo)290罐,占比8.36%,其中w(Si)大于0.80%的161罐,小于0.25%的129罐;鐵水w(S)超標(biāo)94罐,占比2.71%,最高S含量達(dá)0.058%。

    4)轉(zhuǎn)爐冶煉操作終點命中率保持在較高水平。2020年前半年轉(zhuǎn)爐一倒命中率穩(wěn)定在72%以上,且比前年同期提高14%。

    表4 2019年和2020年轉(zhuǎn)爐冶煉操作一倒命中率%

    3 結(jié)論

    隨著“一罐到底”工藝的推進,高爐優(yōu)化操作,帶來鐵水成份、溫度、定量裝入的穩(wěn)定性進一步提高,煉鐵廠成本也進一步降低。以各環(huán)節(jié)生產(chǎn)組織的準(zhǔn)點率提升生產(chǎn)組織效率,強化生產(chǎn)組織各環(huán)節(jié)的高效銜接,形成協(xié)同聯(lián)動、無縫對接、互為支撐的“一盤棋”有機整體;同時,堅持推進技術(shù)革新,新工藝帶動指標(biāo)新提升。鐵鋼界面高效合一的工藝技術(shù)集成,實現(xiàn)了鐵鋼界面無縫銜接,降低了鐵水溫降,提升了產(chǎn)量,降低了成本,為老廠改造提供了樣本。

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