大慶油田水務(wù)公司
某油田在壓裂、試油等生產(chǎn)作業(yè)過程中產(chǎn)生的綜合廢液含有大量的油類、懸浮物,且乳化嚴(yán)重,同時具有水質(zhì)化學(xué)成分復(fù)雜穩(wěn)定、高COD(化學(xué)需氧量)、高礦化度、高濃度胍膠等特點。目前配套環(huán)保工程只建設(shè)了綜合廢液儲存設(shè)施,尚不具備處理功能。為徹底解決油田綜合廢液處理的問題,利用現(xiàn)有儲存設(shè)施,根據(jù)進(jìn)口水質(zhì)、種類、數(shù)量和出口水質(zhì)要求,設(shè)計建設(shè)1套廢液處理裝置,其廢液處理量為20 m3/h,年廢液處理量為15 000 m3。由于該油田生產(chǎn)廢液含有大量的油、胍膠及多種添加劑[1-2],致使廢液具有穩(wěn)定性較強(qiáng)、高黏度、高含油的特點,增加了廢液處理的難度[3]。該項目設(shè)計的出水水質(zhì)需達(dá)到SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》中滲透油層注水水質(zhì)要求,即水中含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤5 mg/L,粒徑中值≤3 μm。
油田綜合廢液來水指標(biāo)為:含油濃度≤1 000 mg/L,懸浮物濃度≤1 500 mg/L,粒徑中值≤10 μm。處理后出水指標(biāo)為:含油濃度≤15 mg/L,懸浮物濃度≤5 mg/L,粒徑中值≤3 μm。出水水質(zhì)需達(dá)到SY/T5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》中滲透油層注水水質(zhì)要求,具體指標(biāo)見表1。
表1 油田綜合廢液處理工藝進(jìn)出水水質(zhì)Tab.1 Inlet and outlet water quality of oilfield comprehensive waste liquid treatment process
根據(jù)油田綜合廢液水質(zhì)特點及設(shè)計回注標(biāo)準(zhǔn)要求,通過多方案對比,最終確定綜合廢液處理工藝流程(圖1)。
圖1 油田綜合廢液處理工藝流程Fig.1 Treatment process of oilfield comprehensive waste liquid
儲存池中的綜合廢液由提升泵提升至預(yù)氧化裝置[4-5],經(jīng)加藥氧化反應(yīng)后進(jìn)入高效氣浮裝置[6-7];處理后的廢液由提升泵提升至磁分離裝置,經(jīng)磁絮凝反應(yīng)[8]及磁粉回收處理后進(jìn)入緩沖水箱,接著由過濾提升泵提升至兩級過濾裝置;過濾后的水儲存至處理后水箱,一部分外輸,一部分進(jìn)入反沖洗水罐。反沖洗后的廢水再經(jīng)回收水泵升壓后,根據(jù)水質(zhì)情況,分別進(jìn)入廢液處理站的調(diào)節(jié)罐及反沖洗水處理系統(tǒng),廢水全部處理或回收[9]。在預(yù)氧化、高效氣浮、磁分離裝置中分離出來的懸浮物或油污進(jìn)入收渣箱,運(yùn)輸至其他設(shè)備處理。
預(yù)氧化裝置(1 套)主要由預(yù)氧化罐、水力旋流混合器、布水器、緩沖區(qū)組成。其處理能力為20 m3/h,規(guī)格2.8 m×4.1 m,總?cè)莘e25 m3,有效水深3.7 m,有效容積22.8 m3,氧化時間1 h。通過氧化劑與廢液發(fā)生氧化作用,去除廢液中大部分浮油及大顆粒懸浮物,改變水質(zhì)特性,降低廢液黏度及穩(wěn)定性,為后續(xù)工藝提供有利進(jìn)水條件。
高效氣浮裝置(1套)采用全回流溶氣技術(shù)。單臺處理量為20 m3/h,規(guī)格6.0 m×2.8 m×3.6 m,總?cè)莘e60.5 m3,有效水深3.2 m,有效容積53.8 m3。配套提升泵2臺,單臺流量為20 m3/h,揚(yáng)程80 m,功率7.5 kW;空壓機(jī)1 臺,流量0.02 m3/h,壓力1.2 MPa;加藥隔膜計量泵6臺,流量0.4 m3/h。廢液與高壓空氣、混凝劑、助凝劑充分混合并且逐級釋放壓力,在全回流氣浮裝置內(nèi)通過釋放頭將溶氣廢液釋放,絮體上浮至表面被刮泥機(jī)收集至排渣槽,主要作用是去除大部分乳化油及中粒徑懸浮物。
磁分離裝置(1 套)主要由磁絮凝和磁粉回收兩部分構(gòu)成,單臺處理量為20 m3/h。磁絮凝裝置規(guī)格為5 m×2.6 m×3 m,總?cè)莘e39 m3,有效水深2.8 m,有效容積36.4 m3;磁粉回收裝置規(guī)格為4 m×4 m×5.6 m,停留時間8 min,磁粉回收率>99.5%。磁泥回流泵流量5 m3/h,揚(yáng)程20 m;攪拌機(jī)4 臺,功率1.5 kW;剪切機(jī)流量40 m3/h,功率1.1 kW;磁粉回收泵流量20 m3/h,功率0.75 kW。該裝置是廢液處理的核心部分,大部分油、懸浮物、藥劑和磁粉在較短的時間內(nèi)均勻混合并反應(yīng),穩(wěn)漸形成較大絮體。含磁性懸浮物或磁性微絮團(tuán)的污水進(jìn)入磁分離流道,磁性微絮團(tuán)被磁力吸附于永磁轉(zhuǎn)盤(鼓)表面[10],廢液凈化后經(jīng)出水口排出。
兩級過濾裝置4 座。一級過濾裝置2 座,單座裝置規(guī)格為1.6 m×3 m,容積6 m3,濾速10 m/h,內(nèi)置石英砂、海綠石雙層濾料;二級過濾裝置2座,單座裝置規(guī)格為2.1 m×3 m,容積10 m3,濾速6 m/h,內(nèi)置石英砂、海綠石雙層濾料。配套反沖洗水泵的流量為150 m3/h,揚(yáng)程22 m,功率15 kW,且防爆。通過兩級過濾進(jìn)一步深度截留油和懸浮物,確保出水水質(zhì)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)。
該油田廢液處理工程于2019 年2 月底建成,2019 年3 月初進(jìn)水調(diào)試運(yùn)行,2019 年10 月進(jìn)行竣工環(huán)保驗收。2019年3—10月各處理裝置日均出水水質(zhì)見表2。
表2 組合工藝各裝置出水水質(zhì)Tab.2 Water quality of each unit in combined process
由表2 可知,采用預(yù)氧化+高效氣浮+磁分離+兩級過濾組合工藝,最終出水水質(zhì)的日均懸浮物濃度為3.4 mg/L,日均含油濃度8.6 mg/L,日均粒徑中值1.2 μm,滿足SY/T 5329—2012《碎屑巖油藏注水水質(zhì)推薦指標(biāo)及分析方法》中滲透油層注水水質(zhì)要求,廢液可實現(xiàn)穩(wěn)定達(dá)標(biāo)回注。工藝運(yùn)行過程中污泥平均產(chǎn)生量為13 kg/h,污泥中含有油、聚合物及多種化學(xué)添加劑,黏度較大,單獨運(yùn)輸至含油污泥處理站,處理后再綜合利用。
該工程總投資440 萬元,廢液處理成本約為20~30 元/m3(未計污泥處置費用和設(shè)備折舊維修費用),其中電費5.5~6.0 元/m3,人工費1.0~1.5元/m3,藥劑費13~23元/m3。
對于高黏度、高含油、水質(zhì)波動大的油田綜合廢液,采用預(yù)氧化+高效氣浮+磁分離+兩級過濾的組合工藝進(jìn)行處理。在進(jìn)水懸浮物濃度1 012.8 mg/L、含油濃度986.5 mg/L、粒徑中值9.2 μm時,最終出水水質(zhì)的日均懸浮物濃度為3.4 mg/L,日均含油濃度為8.6mg/L,日均粒徑中值1.2μm,各項指標(biāo)均能穩(wěn)定達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求,運(yùn)行成本控制在20~30 元/m3之間,經(jīng)濟(jì)效益、環(huán)境效益顯著。