賈 祥
(沁和能源集團有限公司永安煤礦, 山西 晉城 048205)
沁和能源集團永安煤礦地處沁水縣嘉峰鎮(zhèn)永安標,井田面積3.858 km2,可采儲量 6 412.6 萬 t,設計生產(chǎn)能力45 萬t/a,當前主要開采3 號煤層。永安煤礦3210 大采高工作面位于井田東部,屬二迭統(tǒng)山西組下部3 號煤層。工作面設計走向長1 166 m、傾斜長300 m,面積約174 878 m2,3210 工作面煤層厚度為 2.65~7.34 m,平均厚度 5.49 m;煤層走向NE、傾向NW、煤層傾角7°~11°,平均傾角9°。3210 工作面底板巖巷斷面情況如圖1 所示。
圖1 3210 工作面底板巖巷斷面示意圖(單位:mm)
3210 工作面順槽底板巖巷斷面為半圓拱形,凈寬4.6 m,凈高3.7 m,凈面積17.02 m2,采用錨噴網(wǎng)聯(lián)合支護方式,采用Φ20 mm×2 200 mm 左旋螺紋鋼錨桿、樹脂藥卷錨固,錨桿間排距800 mm×800 mm,噴射混凝土強度等級C30。3210 工作面底板巖巷平均月進尺僅為113 m,小于同類巖巷的平均掘進速度。結合現(xiàn)場施工進行試驗,對該巖巷掘進過程中掘進設備、爆破參數(shù)、運輸線路等進行優(yōu)化設計,有效提高了該巖巷掘進速度。
巷道的掘進是一項綜合性施工工藝,單進水平受到很多因素影響,主要是從掘進機械化設備、爆破工藝、矸石運輸線路方面對影響3210 工作面底板巖巷快速掘進的因素進行分析。
掘進裝備是實現(xiàn)巖巷快速掘進的基礎保障,根據(jù)巖巷的地質條件,確定合適的掘進裝備,可以有效提高巷道單進水平。3210 工作面底板巖巷原作業(yè)線設備:CMJHT 掘進液壓鉆車、P-30B 礦用耙斗裝巖機、MQT-85J 系列氣動幫錨桿機。實際掘進效果不佳,月掘進速度在45~100 m 之間,平均月掘進速度為65 m。掘進裝備已成為影響3210 大采高工作面底板巖巷的關鍵因素,同時耙斗裝巖機也已被禁止在高瓦斯礦井中使用。從以上情況出發(fā),必須對原掘進設備及工藝進行優(yōu)化[1-3]。
3210 工作面底板巖巷原爆破工藝采用直眼掏槽形式,巷道炮眼布置情況如圖2 所示。
該爆破工藝方案實施后,爆破后留有殘孔達31%,炮眼利用率僅為69%,單循環(huán)平均進尺量約為1.3~1.4 m,成了制約該巷道快速掘進的另一因素。
對3210 工作面底板巖巷掘進作業(yè)線技術分析后發(fā)現(xiàn),矸石運輸效率低下。采用P-30B 礦用耙斗裝巖機、ZCY-60 型全液壓側卸式裝巖機、配套1.5 t礦車出巖的排矸方式。爆破作業(yè)前,將巷道掘進頭中2/3 的矸石運出,因礦車運輸能力不足,每月近6~8個工作日會因礦車運輸能力不足而停止作業(yè),耙斗機每次施工30~40 m,將破碎矸石運完才能前移。這種間斷不連續(xù)的排矸方式也成為了制約3210 工作面底板巖巷快速掘進的因素。
圖2 巷道炮眼布置示意圖(單位:mm)
對3210 工作面底板巖巷掘進作業(yè)線掘進設備進行分析后,結合該工作面底板巖巷的地質條件,優(yōu)化調整了相應的掘進設備,主要有CMJ2-18 履帶式全液壓鉆車、ZCD100R 側卸式裝巖機、ZMC-75 型鏟斗式裝巖機配帶式轉載機等,優(yōu)化后的掘進機械化作業(yè)線配套設備情況如表1 所示。
表1 優(yōu)化后掘進機械化作業(yè)線配套設備情況表
掘進作業(yè)時,采用CMJ2-18 履帶式全液壓鉆車鉆孔作業(yè),鑿巖速度可達0.8~2 m/min,鉆孔作業(yè)工序的效率大大提高。采用ZMC-75 型鏟斗式裝巖機配帶式轉載機實現(xiàn)連續(xù)作業(yè),出完一個循環(huán)矸石時間為30 min,對比以往作業(yè)時間縮短60%。ZCD100R側卸式裝巖機對兩邊角的矸石進行有效清掃。掘進機械化設備及工藝優(yōu)化后,打眼、爆破、支護、排矸等環(huán)節(jié)進行了調整,有效提高了作業(yè)的自動化,勞動強度進一步降低。
對3210 工作面底板巖巷的爆破參數(shù)進行優(yōu)化,提高炮眼的利用率。炮眼布置如圖3 所示,爆破參數(shù)優(yōu)化方案如下:起爆設計為二段:第一段為1~4 孔號同時起爆,第二段為4~8 孔號同時起爆;掏槽眼從6個調整為8 個,深度從1.5 m 調整為2.5 m,孔徑從32 mm 調整為40 mm,裝藥的藥徑從27 mm 藥卷調整為35mm 藥卷;周邊眼從30 個調整為21 個,深度從2.0m調整為2.3 m,孔徑為32 mm 保持不變,裝藥從27 mm藥卷調整為35 mm 藥卷。底眼9 個,深度2.3 m,孔徑為32 mm,裝藥為藥徑35 mm 藥卷;輔助眼,深度從2.0 m 調整為2.3 m,孔徑從32 mm 調整為42 mm,裝藥從27 mm 藥卷調整為35 mm 藥卷。
圖3 優(yōu)化后的炮眼布置示意圖(單位:mm)
優(yōu)化方案增加了掏槽眼的孔徑和炮眼的直徑,裝藥量降低,但爆破效果顯著提高。從現(xiàn)場工業(yè)性試驗可知,采用優(yōu)化后的爆破參數(shù)方案,炸藥用量從2.8 kg/m 下將到1.73 kg/m;單班循環(huán)進尺量從1.3 m提高到1.9 m,炮眼利用率從69%提高到92%。
出矸線路優(yōu)化設計方案如下:
1)在掘進頭后面巷道挖一個矸石倉對矸石進行存放;
2)對矸石倉的矸石進行運輸,緩解矸石積壓及運輸壓力。該優(yōu)化方案實現(xiàn)了破巖、裝巖、運巖一體化,取消了對礦車、耙斗機的依賴,提高了出巖效率。
優(yōu)化后每天出矸68 車,每班出矸23 車,矸石運輸效率得到大幅度提升。
3210 大采高工作面底板巖巷快速掘進方案制定后,于2020 年6 月、7 月和8 月進行了三個月的工業(yè)性試驗,日均進尺量統(tǒng)計結果如圖4 所示。從統(tǒng)計結果可知,6 月份日平均進尺為4.9 m,7 月份日平均進尺為5.4 m,8 月份日平均進尺為5.7 m,三個月的月平均進尺為150.2 m,對比以往月平均進尺提高了32.9%左右,掘進效率大大提高,快速掘進優(yōu)化方案效果顯著[4-6]。
針對永安煤礦3210 工作面底板巖巷掘進效率低,平均月進尺僅為113 m 的情況,對該巷道快速掘進方案進行優(yōu)化設計。通過對影響該巷道快速掘進因素的分析,從掘進設備、爆破參數(shù)、出矸線路三個方面對快速掘進方案進行了優(yōu)化。該方案在2020 年6 月、7 月和8 月進行了三個月的工業(yè)性試驗,結果表明:月平均進尺達150.2 m,月平均進尺提高了32.9%,掘進效率大大提高。
圖4 三個月日均進尺量統(tǒng)計結果圖