吳志遠,柴艷飛,魏東波,代 堅,孫鵬清,張 鵬,戴雪輝,許哲哲
(中國建筑第六工程局有限公司,天津 300450)
盾構(gòu)始發(fā)和接收施工是盾構(gòu)法施工中最重要的部分,也是重大風險源,甚至是盾構(gòu)法施工成敗的關(guān)鍵。因此在盾構(gòu)始發(fā)和接收施工中,施工單位往往投入大量的人力、物力,采用較為保守的施工方法,以保證施工安全。
考慮到盾構(gòu)機吊裝施工對基坑安全性的影響,現(xiàn)有盾構(gòu)始發(fā)施工技術(shù)一般要求地鐵車站始發(fā)端封頂且頂板混凝土達到設(shè)計強度后方可開展盾構(gòu)始發(fā)施工,確保在已拆除妨礙盾構(gòu)機吊裝的始發(fā)端頂部支撐的情況下,車站主體結(jié)構(gòu)能為基坑提供有效的支撐。現(xiàn)有施工技術(shù)較為簡單、保守,但由于每個建設(shè)項目的地質(zhì)條件、水文條件、車站基坑支護形式、車站主體結(jié)構(gòu)布置形式等因素各不相同,故盾構(gòu)吊裝施工對基坑安全的影響程度應(yīng)根據(jù)理論計算數(shù)據(jù)、計算機數(shù)值模擬數(shù)據(jù)以及現(xiàn)場實際監(jiān)測數(shù)據(jù)等信息,針對不同建設(shè)項目實際情況進行綜合分析更為科學、合理;且現(xiàn)有施工技術(shù)未能使車站主體結(jié)構(gòu)與盾構(gòu)始發(fā)形成交叉施工,施工組織明顯不夠緊湊,未能發(fā)揮人、材、機的最大效能,因此現(xiàn)有盾構(gòu)始發(fā)施工技術(shù)在注重施工安全的同時,在一定程度上提高了施工成本,延長了施工周期。
施工過程中,當遇到現(xiàn)場周邊環(huán)境復雜、工期緊張、環(huán)境管控等特殊原因,需要在車站始發(fā)端未封頂?shù)墓r下開展盾構(gòu)機始發(fā)施工時,現(xiàn)有施工技術(shù)將不能有效指導施工。針對以上問題,本文以鄭州某地鐵工程為例,闡述了盾構(gòu)法隧道施工快速始發(fā)技術(shù)(下文簡稱盾構(gòu)機快速始發(fā)技術(shù)),該技術(shù)能夠在始發(fā)端未封頂?shù)那闆r下,快速展開盾構(gòu)始發(fā)施工,并使始發(fā)施工與車站主體結(jié)構(gòu)施工交叉進行,以縮短施工周期,降低施工成本。
鄭州某地鐵車站為明挖地下2層島式結(jié)構(gòu),車站始發(fā)端頂部支撐為φ800mm鋼支撐;端墻、側(cè)墻、中板厚度分別為800,800,400mm,中板采用盤扣式模板支撐架;始發(fā)端土體采用三軸攪拌樁及高壓旋噴樁加固,加固后土體28d無側(cè)限抗壓強度超過0.8MPa;盾構(gòu)機的中盾最重,約100t,起重設(shè)備為260t大型履帶式起重機。
盾構(gòu)機快速始發(fā)技術(shù)中,盾構(gòu)機吊裝時車站始發(fā)端尚未封頂,因此需通過計算分析盾構(gòu)機吊裝的可行性。計算在車站始發(fā)端中板、側(cè)墻及端墻均已達到設(shè)計強度,但未施做頂板,且妨礙第1臺盾構(gòu)機吊裝的始發(fā)端頂部支撐已拆除情況下的始發(fā)端地基承載力、盾構(gòu)機吊裝時基坑抗傾覆系數(shù)和始發(fā)端端墻強度,并將計算結(jié)果與相關(guān)規(guī)范要求進行比較,滿足要求后,方可展開快速始發(fā)施工。本文工程實例中,中盾為盾構(gòu)機最重的部分,故取中盾吊裝荷載為計算荷載。
2.1.1數(shù)值模擬輔助計算
為了驗證計算的準確性,可采用數(shù)值模擬方法模擬上述工況盾構(gòu)機吊裝過程中始發(fā)端圍護結(jié)構(gòu)應(yīng)力、位移、土體位移及車站主體結(jié)構(gòu)應(yīng)力,建模關(guān)鍵點如下:以有限元法為例,需要根據(jù)不同地質(zhì)情況合理選擇土體本構(gòu)模型,若土層主要由硬土、砂土等組成,則可選用修正的莫爾-庫倫模型;若土層主要由正常固結(jié)黏土組成,則可選用修正的劍橋模型;圍護結(jié)構(gòu)與土體之間可采用嵌入約束,圍護結(jié)構(gòu)之間可采用綁定約束,車站結(jié)構(gòu)與土體之間可采用硬接觸。
本文采用ABAQUS有限元軟件創(chuàng)建三維模型,取車站端頭為研究對象,在中盾吊裝工況(最不利工況)下分析,土層參數(shù)如表1所示,土體本構(gòu)模型選用修正的莫爾-庫倫模型,模型尺寸為145m×90m×75m。
表1 土層物理力學性質(zhì)指標
2.1.2數(shù)值模擬結(jié)果
數(shù)值模擬結(jié)果如圖1,2所示,車站結(jié)構(gòu)應(yīng)力需小于規(guī)范中鋼筋、混凝土強度設(shè)計值,圍護結(jié)構(gòu)變形需小于設(shè)計預警值,基坑周邊土體需無失穩(wěn)現(xiàn)象。
圖1 車站主體結(jié)構(gòu)應(yīng)力
圖2 土體位移
完成始發(fā)端頂部支撐、中板、側(cè)墻和端墻的施工后,在施工始發(fā)端外車站中板時,采用門形框架Ⅰ支撐位于盾構(gòu)機臺車始發(fā)位置上方的中板,所有門形框架Ⅰ構(gòu)成盾構(gòu)機臺車始發(fā)空間;采用門形框架Ⅱ支撐位于盾構(gòu)機臺車始發(fā)空間后方的、電瓶車軌道上方中板,門形框架Ⅱ和Ⅰ構(gòu)成電瓶車運輸空間,平面布置如圖3所示。
2.2.1框架Ⅰ組裝
門形框架Ⅰ可以采用型鋼制作,在本文工程實例中,門形框架Ⅰ的立柱采用單根工字鋼,橫梁采用雙拼工字鋼,立柱和橫梁焊接,如圖4所示。門形框架Ⅰ制作與安裝步驟如下。
圖4 門形框架Ⅰ
1)地面組裝 門形框架Ⅰ的立柱為單根I28b,橫梁為雙拼I28b,立柱與橫梁采用焊接連接,門形框架Ⅰ的凈寬度應(yīng)大于盾構(gòu)機臺車最大寬度500mm,并在地面完成組裝。
2)地下安裝 拼裝完成并驗收合格后,根據(jù)現(xiàn)場條件采用塔式起重機、門式起重機或汽車式起重機等運輸,并與模板支撐架同時安裝;門形框架Ⅰ應(yīng)布置在盾構(gòu)機軌道線路上的臺車長度范圍內(nèi)(即盾構(gòu)機長度與始發(fā)端凈寬度的差值),且沿基坑長度方向間隔布置,間距推薦值為3m。
2.2.2框架Ⅱ組裝
如圖5所示,門形框架Ⅱ可以由腳手架的桿件組裝而成,通過設(shè)置加固結(jié)構(gòu)來滿足承載力和位移要求。通常情況下,模板支撐架體間距明顯小于電瓶車寬度,且由于車站始發(fā)端尚未封頂,中板架體不能拆除,因此在該工況下為保證盾構(gòu)渣土水平運輸,必須增加電瓶車軌道范圍內(nèi)中板架體橫向凈距。為解決以上問題,可直接采用型鋼制作的門形框架Ⅱ代替相應(yīng)部分架體,但采用型鋼單獨制作門形框架Ⅱ,造價相對較高,且盾構(gòu)電瓶車寬度明顯小于臺車寬度,所以在滿足承載力和位移要求的前提下,可采用由腳手架桿件組裝的門形框架Ⅱ,橫向凈距大于電瓶車最大寬度且留有500mm的安全距離,并在其周邊設(shè)置加固結(jié)構(gòu),加固結(jié)構(gòu)的參數(shù)需要單獨設(shè)計、驗算,以保證施工安全。門形框架Ⅱ的平面布置如圖3所示,沿基坑長度方向設(shè)置,間距以3m為宜,與中板模板支撐架同時安裝。
圖5 門形框架Ⅱ
如圖6所示,由于始發(fā)端盾構(gòu)吊裝孔上滿布支撐,盾構(gòu)機無法吊裝下井,故需拆除妨礙第1臺盾構(gòu)機吊裝的部分頂部支撐,為盾構(gòu)機吊裝下井留出空間。
圖6 始發(fā)端頂部支撐
利用大型履帶式起重機將盾構(gòu)機及其組裝、調(diào)試用的所有大型設(shè)備和材料全部吊裝下井,保證中板吊裝孔封閉后,可以正常進行盾構(gòu)機組裝、調(diào)試。
盾構(gòu)機吊裝時,應(yīng)先吊裝臺車,下井后將臺車移動至位于門形框架Ⅰ下的始發(fā)位置,保證盾構(gòu)吊裝孔下有足夠的空間,然后吊裝盾構(gòu)主機及其他后配套設(shè)備。
在盾構(gòu)機吊裝過程中,需持續(xù)監(jiān)測履帶式起重機附近地表沉降、冠梁和擋土墻位移、始發(fā)端端墻變形和始發(fā)端剩余頂部支撐的支撐軸力,如出現(xiàn)數(shù)據(jù)變化速率突增、累計變化值過大,則需立刻停止吊裝,待查明原因并采取加固措施后,方可繼續(xù)進行吊裝施工。
本文工程實例的具體做法:在吊裝孔上搭設(shè)鋼結(jié)構(gòu),用于形成封閉板骨架,在封閉板骨架上鋪設(shè)覆蓋整個吊裝孔的蓋板如圖7所示。鋼結(jié)構(gòu)的結(jié)構(gòu)和尺寸需根據(jù)承載力確定,超出孔洞邊緣的推薦尺寸為250mm。
圖7 板骨架布置
在始發(fā)端中板上的吊裝孔封閉后,在封閉板骨架上方架設(shè)頂板模板支撐架體,進行車站始發(fā)端頂板模板、鋼筋、混凝土施工,同時在底板上進行盾構(gòu)機組裝和調(diào)試。始發(fā)端頂板和盾構(gòu)機的組裝、調(diào)試交叉施工可以縮短工期,降低成本。
封閉板骨架能夠保證頂板正常施工,蓋板可以有效防止頂板施工過程中發(fā)生高空墜物,保證下方人員的安全。
始發(fā)端頂板澆筑完成后,進行頂板防水施工,同時在始發(fā)端基坑一側(cè)開挖盾構(gòu)渣土池。傳統(tǒng)施工方法中渣土池通常布置在車站頂板上,方便運輸渣土,但由于頂板防水施工未完成,故將渣土池布置在車站基坑側(cè)邊。渣土池與始發(fā)端頂板交叉施工可以縮短工期,降低成本。
渣土池平面尺寸及深度需根據(jù)盾構(gòu)機掘進過程中的出土量以及施工現(xiàn)場實際情況綜合確定。
渣土池施做完成后,開始盾構(gòu)始發(fā)掘進。在掘進過程中,采用電瓶車將盾構(gòu)機掘進過程中產(chǎn)生的渣土經(jīng)過門形框架Ⅰ和門形框架Ⅱ水平運輸至出土孔,再采用門式起重機將渣土運輸至渣土池內(nèi)。循環(huán)本步驟保持盾構(gòu)機正常推進。
鄭州某地鐵工程,原計劃于2019年9月10日開始進行車站始發(fā)端頂板施工,計劃于2019年11月23日開始盾構(gòu)始發(fā)掘進,共74天工期,如表2所示。
表2 原計劃工期
采用盾構(gòu)機快速始發(fā)技術(shù)后,實際于2019年9月10日開始進行盾構(gòu)機吊裝施工,于2019年10月25日開始盾構(gòu)始發(fā)掘進,共45天工期,如表3所示。
表3 實際工期
本文工程實例采用盾構(gòu)機快速始發(fā)技術(shù)與采用現(xiàn)有施工技術(shù)相比,共縮短工期29d,29d內(nèi)施工成本如表4所示,共節(jié)約成本105萬元。
表4 施工成本
1)根據(jù)工程實際情況,若盾構(gòu)機吊裝可行性計算結(jié)果滿足安全要求,則可采用盾構(gòu)機快速始發(fā)技術(shù),此技術(shù)相比現(xiàn)有施工技術(shù)可大大縮短工期,節(jié)約成本。
2)依據(jù)計算結(jié)果合理拆除妨礙第1臺盾構(gòu)機吊裝的始發(fā)端頂部支撐,合理布置門形框架、封閉中板吊裝孔、優(yōu)化渣土池布置,可有效解決盾構(gòu)始發(fā)與車站主體結(jié)構(gòu)交叉作業(yè)的難題。
3)本文主要研究了盾構(gòu)機快速始發(fā)技術(shù)在隧道施工中應(yīng)用的可行性及關(guān)鍵實施步驟,可為類似工程提供參考。