孫德嘉
關(guān)鍵詞:操縱機(jī)構(gòu);壓盤;從動(dòng)盤;總泵;分泵;離合器支架
0 引言
車輛存在離合器操作機(jī)構(gòu)沉重,在使用過(guò)程中駕駛員除了踩踏板時(shí)腳部容易受傷,換擋有時(shí)還會(huì)出現(xiàn)延時(shí)。但由于我部性質(zhì)特殊性,在任務(wù)時(shí)采購(gòu)配件難,配件型號(hào)大多不是相符,維修起來(lái)困難。因此筆著通過(guò)調(diào)整改裝操作系統(tǒng)和離合器內(nèi)外構(gòu)造,讓此類車輛配件延長(zhǎng)壽命,通過(guò)不斷的論證,解決了當(dāng)前離合器操作機(jī)構(gòu)。
1 離合器操縱機(jī)構(gòu)常見(jiàn)故障
離合器操作機(jī)構(gòu)在使用時(shí)容易發(fā)卡,離合器總泵、分泵容易出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,更換離合器總成后容易出現(xiàn)沉重、踩踏困難和換擋容易打齒等情況[1]。
2 克服離合器操縱系統(tǒng)沉重的原因
我部使用的解放1122等系列車型,生產(chǎn)線技術(shù)已經(jīng)更新,對(duì)于離合器的操縱系統(tǒng)只能更換新的備件。隨著技術(shù)更新,備件價(jià)格較高且數(shù)量較多,對(duì)于我部來(lái)說(shuō)性價(jià)比低。因此,本文對(duì)所使用操縱機(jī)構(gòu)進(jìn)行分析,并嘗試進(jìn)行改進(jìn)論證(圖1)。
3 離合器操縱機(jī)構(gòu)改進(jìn)方案并論證
3.1 調(diào)整離合器壓盤
通過(guò)調(diào)整操縱機(jī)構(gòu)離合器壓盤,即增加墊片厚度使壓力板與金屬帶的高度增加,也就是飛輪、從動(dòng)盤和壓盤的厚度總體增加。這樣,分離軸承與壓盤間隙變小,搖臂推桿往后移動(dòng),使離合器分泵推桿的移動(dòng)距離減小,離合器分泵的力矩能夠充分發(fā)揮[2]。也就是說(shuō),操作離合器分泵的力矩可以更小。
(1)調(diào)整中使用工具:離合器壓盤、平頭墊片、游標(biāo)卡尺、拉力稱、錘子、平板尺、鉗子、快卸扳手、調(diào)整墊片和離合器拆卸工具。
(2)調(diào)整過(guò)程(圖2):將墊片厚度由薄到厚的順序依次調(diào)整進(jìn)行驗(yàn)證。將離合器壓盤放在水平地面上,用游標(biāo)卡尺測(cè)出壓盤膜片與地面高度為58mm。利用拉力稱對(duì)未調(diào)整前離合器分泵的操控力進(jìn)行測(cè)試。其后,用離合器拆卸工具將離合器按照規(guī)范步驟解體,將2mm平墊片放在壓盤與壓盤蓋之間,將螺栓緊固后,測(cè)出離合器壓盤與地面間的高度為60mm,比未調(diào)整前高出2mm。將調(diào)整后的壓盤裝入離合器中,按照標(biāo)準(zhǔn)力矩緊固后,再次對(duì)離合器分泵的操控力進(jìn)行測(cè)試。增加的墊片厚度依次為0mm、2mm和3mm,調(diào)整后的測(cè)試結(jié)果如表1。
(3)結(jié)論:通過(guò)多次調(diào)整離合器壓盤高度,離合器踏板的操作力明顯減輕。裝車測(cè)試中能夠達(dá)到預(yù)期效果,但長(zhǎng)期滿載測(cè)試時(shí),操縱系統(tǒng)的安全性能出現(xiàn)明顯降低,并導(dǎo)致修理成本增高。因此,這一改進(jìn)方案失敗。
3.2 調(diào)整離合器總泵、分泵
通過(guò)調(diào)整使離合器的總泵、分泵結(jié)構(gòu),并將純液壓工作方式更改為氣壓助力,從而降低踩踏離合器踏板的力[3]。
(1)調(diào)整前準(zhǔn)備:總泵、分泵、固定架子、轉(zhuǎn)換閥、氣管、油管、回位彈簧和推桿。
(2)調(diào)整過(guò)程:本次針對(duì)離合器總泵、分泵進(jìn)行更改,由之前單純的液壓傳動(dòng),更改為氣壓、液壓相結(jié)合。如圖3所示,將離合器分泵更換為一套油、氣相混的離合器分泵。同時(shí),對(duì)分泵所裝的位置進(jìn)行調(diào)整,主要是為調(diào)整分泵與撥叉推桿活動(dòng)間隙。因?yàn)殚g隙如果太大,會(huì)造成車輛換擋困難;如果間隙太小,會(huì)造成離合器分離不徹底。最后通過(guò)調(diào)整氣壓來(lái)調(diào)整分泵活塞推動(dòng)撥叉推桿的力(助力氣壓在分泵允許的范圍內(nèi)),氣壓越大,助力越強(qiáng),踩踏離合器踏板越輕松,駕駛員在固定時(shí)間踩下的次數(shù)越多。不同氣壓助力條件下的測(cè)試結(jié)果如表2所示。
(3)結(jié)論:通過(guò)以上更改離合器分泵,效果明顯,踩踏離合器踏板的力有了很大的改善。但經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,這種改進(jìn)存在一些安全隱患,在測(cè)試中離合器經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)失效,尤其在城市道路中,經(jīng)常使用半連聯(lián)動(dòng)導(dǎo)致車輛輪子抱死,安全性能差。而且總泵與分泵缸徑行程不相等,分泵與離合器搖臂調(diào)整時(shí)間較長(zhǎng),一般修理人員很難掌握分泵與離合器之間距離,所以該方案不宜推廣。
3.3 調(diào)整離合器分泵支架
通過(guò)更換離合器操縱機(jī)構(gòu)分泵支撐架,分泵搖臂與推桿的位置也隨之改變,從而改變形成了力矩與角度問(wèn)題[4]。
(1)制作工具及材料:焊機(jī)、焊條、切割機(jī)、角鐵、電鉆、記號(hào)筆以及三角鐵Q235。
(2)制作過(guò)程:測(cè)量將撥叉搖臂固定點(diǎn)C與原分泵推桿位置B孔的距離為47mm,搖臂固定點(diǎn)C至離合器分泵回位彈簧固定點(diǎn)A的距離為87mm,原分泵支架與搖臂孔參數(shù)相同。將提前準(zhǔn)備好的長(zhǎng)100mm、寬20mm的角鐵與原分泵支架進(jìn)行焊接(圖4),并裝回到變速箱上。由于分泵支架長(zhǎng)度增加,分泵也隨之往上移動(dòng)。將分泵推桿和回位彈簧在搖臂上的固定位置互換,即分泵推桿對(duì)準(zhǔn)原回位彈簧固定點(diǎn)A點(diǎn),回位彈簧固定到B點(diǎn)(圖5、圖6)。這樣一來(lái)離合器分泵可以根據(jù)搖臂孔進(jìn)行調(diào)節(jié),將對(duì)所調(diào)整的位置進(jìn)行驗(yàn)證,其中分泵的推力可以根據(jù)拉力稱測(cè)得(表3)
根據(jù)上述測(cè)得數(shù)據(jù)得出結(jié)論,搖臂孔越高,分泵推桿越省力。為了確保改進(jìn)后的離合器分泵支架有足夠的耐久性,用壓力器對(duì)焊接的離合器分泵支架的強(qiáng)度進(jìn)行測(cè)試。逐步施壓到1.5t壓力壓力時(shí),無(wú)論正向還是反向,支架都沒(méi)有損壞。
通過(guò)對(duì)離合器分泵支架測(cè)試,支架強(qiáng)度能達(dá)到使用要求,具有抗壓、耐折的特性,超出分泵的5 倍的推力,安全性可靠。經(jīng)過(guò)驗(yàn)證,改進(jìn)離合器分泵支架可以達(dá)到解決離合器踏板沉重問(wèn)題的目的,可靠性能夠得到保障,改進(jìn)成本低,性價(jià)比高,而且后續(xù)維修方便,并降低了駕駛者的駕駛疲勞性。