左敦晨
(合肥供水集團有限公司,安徽 合肥 230011)
隨著合肥聚力打造“五高地一示范”進程的不斷推進,城市供水需求日益增大。為進一步滿足高新區(qū)經(jīng)濟快速發(fā)展用水需求,合肥供水集團啟動高新區(qū)供水加壓站改擴建工程。2020 年10 月,高新加壓站改擴建工程竣工達產(chǎn),日供水能力由8 萬立方米提升至12 萬立方米,為周邊區(qū)域的發(fā)展提供充足的供水要素保障。
高新加壓站位于合肥市西南,玉蘭大道與習友路交口,占地面積19 畝,水源取自三水廠。改造內容主要包括:新建清水庫一座,有效容積6500 立方米,加壓站蓄水能力由1萬立方米提升至1.65 萬立方米;新建吸水井一座,有效容積318 立方米;泵房更換三臺水泵機組,流量1600m3/h,揚程46m,改造后泵房機組采用全變頻調速的運行方式;新建一條DN1000 出水管與供水管網(wǎng)連接;外電增容及加壓站內變配電設備、自控改造等內容。
供水加壓站的安全穩(wěn)定運行,離不開供電安全。加壓站如果出現(xiàn)供電故障,導致停產(chǎn),將影響城市局部區(qū)域的居民用水和經(jīng)濟生產(chǎn),后果非常嚴重。提供良好穩(wěn)定的供電是加壓站改造的基本條件,也是不可或缺的硬件配置。高新加壓站原供電系統(tǒng)設變配電間1 座,高壓柜10 臺,低壓柜11 臺,630KVA 干式變壓器2 臺,供電容量1260KVA,泵房6 臺水泵(380V)夏季高峰時段同時運行變壓器已滿負荷。本次改造將現(xiàn)狀三臺水泵更換為250KW 水泵機組,加壓站總用電負荷增加約340KVA,需更換為兩臺1000KVA 變壓器,供電增容至2000KVA。施工內容主要為外線和廠區(qū)內變配電系統(tǒng)改造,要在確保加壓站連續(xù)生產(chǎn)的前提下,完成所有設備更換和負荷遷移工作。
高新加壓站現(xiàn)狀10kV 主備用線路為架空公線T 接,全主全備,分別引自潛水變25#開關和創(chuàng)新變25#開關,自T接點沿JKLYJ-10-70 架空線至廠區(qū)轉入地下電纜YJV22-10-3×95 敷設50 米后進入至變配電間。供電增容改造保留原電源點,由于原進線部分線路為同桿架設,檢維修存在隱患,此次外線改造將架空線改為全電纜線路,電纜使用YJV22-10-3×240,電纜線徑適當放大,有效地提升了供電線路運行可靠性。
由于加壓站連續(xù)生產(chǎn)需要,無法對現(xiàn)狀變配電設備停用后原位更換,設計時,充分考慮施工方案,確定在現(xiàn)狀變配電間側另設一座低配中心,在新變壓器、低壓配電柜安裝和調試完成后,分段進行切換,逐步將加壓站所有負荷遷移至新低配中心進行供電。配電改造施工過程中,應提前根據(jù)增容后的容量對進線智能真空斷路器、高壓柜整定值進行計算和調整,防止新變壓器投用時涌流造成配電柜甚至公網(wǎng)跳閘停電,影響加壓站生產(chǎn)。
高新加壓站泵房內設有6 臺水泵,單排布置,三臺為變頻,揚程均為46 米,其中1#~4#流量為1100m3/h,5#~6#為700m3/h。為達到日供水量12 萬立方米,滿足高峰供水需求,結合泵性能曲線的分析及并聯(lián)臺數(shù)的調整,確定機組配置為:
表1 泵房水泵配置
新更換的4#、5#、6#水泵從新建吸水井進水,進出水管分別更換為DN700、DN600,機組采用全變頻調速的運行方式。新機組出水管設置多功能水力控制閥,保持與原機組的統(tǒng)一,相較液控止回閥,其操作簡單、維護量小的特點,更適合于無人或少人值守的加壓站。
為提升高新加壓站供水能力,此次改造新建了一條DN1000 出水管與供水管網(wǎng)DN800 管道連接,預留DN600 接口,供遠期使用。新建出水管安裝電磁流量計一臺,并設置流量計校核井一座,便于定期校核工作。加壓站內生產(chǎn)管線為鋼管,蝶閥均采用臥式安裝,壓力管線閥門使用傳力伸縮節(jié)頭,自流管線閥門使用限位伸縮接頭。新老管道接駁是工藝管道施工的重難點,施工應充分考慮各種可能發(fā)生的不利情況,特別需要對停水關鍵閥門進行檢查,試驗啟閉情況,必要時,提前更換,并制定應急措施,提升現(xiàn)場應急處置能力。
高新加壓站加氯采用次氯酸鈉投加,加氯間設數(shù)字式計量泵2 臺,投加量85L/h,在中控室遠程控制投加量;儲料使用2 個有效容積為2m3PE 儲罐,并在室外安裝臥式鋼襯塑儲罐1 個,應急情況下可收集泄露的次氯酸鈉。此次改造對設在清水庫進水總管上的投加點進行改造,投加管插入進水總管0.5 倍管徑處,斜口背向水流方向,確?;旌闲Ч?。同時,在加氯點前增加取樣點,通過監(jiān)測進、出廠水余氯變化,精準控制次氯酸鈉的投加量。
加壓站改造可以有效提升供水能力,滿足高峰期用戶用水需求,解決低壓區(qū)問題。由于為改造項目,需要在確?,F(xiàn)有供水能力的前提下,邊生產(chǎn)邊改造,逐步提升產(chǎn)量,前期設計時,就與后期施工管理相結合。
(1)高新加壓站自建廠,已經(jīng)歷過兩次改造,竣工資料不準確,廢棄管線清理不到位,都會給改造施工帶來困難,這也是改造的難點。前期設計要充分勘察現(xiàn)場,對關鍵數(shù)據(jù)如泵房出水母管標高、泵房地平標高、主要生產(chǎn)管線走向、閥門位置等信息進行重新復核。
(2)設計時,設備的選型要結合現(xiàn)場情況,如提升改造,新進場設備重量會增加,原吊車載荷、設備平臺的承重是否滿足要求;新建管線施工是否與原管線管位沖突,放坡開挖會對原有構筑物產(chǎn)生影響,提前考慮支護措施;新設備選型盡量保持與保留設備的一致性,便于日常使用和維護。
(3)加壓站改造工程施工管理,必須有完整的規(guī)劃,制定切實可行的施工組織設計。節(jié)點施工前,應制定詳細的施工方案,通過細節(jié)管控確保質量和安全。高新加壓站改擴建工程,共進行勾點施工5 次,配電切換4 次,完成所有改造內容。
高新加壓站改擴建工程新建清水庫1 座,有效容積6500立方米,基礎選用直徑600 鉆孔灌注樁,共計256 根,為合肥供水集團第一座采用樁基結構的清水庫。廠區(qū)西側新建清水庫預留地原為一座池塘,底部有較多淤泥,部分區(qū)域為回填土,結合現(xiàn)場情況,采用樁基結構,后期使用可減小清水庫沉降造成伸縮縫滲水等情況的發(fā)生。清水庫地上部分外立面宜采用貼磚工藝,整體效果美觀大方,避免真石漆年久脫落的情況;頂部覆土沿四周設置排水溝,透氣孔、人孔蓋板應采用不銹鋼材質;在清水庫外部、內部均設置土建臺步樓梯,便于日常巡檢和清水庫清洗時人員、設備進入清水庫。
加壓站在建設時,水泵型號的選定需要依據(jù)最不利的工況,且要考慮遠期用水量的增長,配置大流量、高揚程的水泵確保了供水保障能力。但是,實際生產(chǎn)中,一天內供水區(qū)域用水量和管網(wǎng)壓力的變化較大。高新加壓站出口壓力變化范圍為0.31 ~0.38MPa,在夜間和下午供水低峰時段,壓力遠低于水泵46m 的揚程,已嚴重偏離水泵高效區(qū)。水泵在這個工況下持續(xù)工頻運行,不僅浪費能源,還會損害水泵,電機甚至會因為超功率而過熱。高新加壓站機組改造后為全變頻,經(jīng)過對每日用水量和管網(wǎng)壓力的趨勢分析,及時調整開機臺數(shù)和類型,優(yōu)化調度方案,通過適時的變頻調速,保證機組在高效區(qū)內運行,提高了經(jīng)濟效益。
近年來,合肥供水集團以“抓細節(jié)建精品”理念建設現(xiàn)代化水廠,讓一批精品水廠陸續(xù)建成投用,規(guī)劃水廠爭先上馬,打出了城市供水保障綜合能力大提升的“組合拳”。高新加壓站改擴建工程堅持“邊生產(chǎn)、邊改造、邊施工”的原則,2020 年克服了疫情和汛情的影響,圓滿地完成了所有改造內容,成為加壓站提升改造的典型成功案例。