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      淺析降低精餾塔廢水中的醇含量

      2021-04-26 08:51:32饒建鑫徐冰陳勇毛司理余濤
      中國設(shè)備工程 2021年8期
      關(guān)鍵詞:精餾塔波動蒸汽

      饒建鑫,徐冰,陳勇,毛司理,余濤

      (中海石油建滔化工有限公司,海南 東方 572600)

      1 工藝流程簡述

      中海石油建滔化工有限公司甲醇項目于2006 年投產(chǎn)成功,采用德國魯奇專業(yè)技術(shù),生產(chǎn)出合格的精甲醇。設(shè)計年產(chǎn)量為60 萬噸,日產(chǎn)量為2000 噸,日天然氣消耗為320 萬立方米。

      甲醇精餾采用兩塔精餾工藝,其中從合成塔過來的粗甲醇在膨脹槽中閃蒸,粗甲醇壓力由合成壓力約從10MPa 降到0.43MPa,閃蒸后的粗甲醇送往精餾單元,經(jīng)兩塔利用轉(zhuǎn)化氣余熱與蒸汽加溫精餾凈化成產(chǎn)品甲醇,閃蒸氣送轉(zhuǎn)化爐做燃料。精餾系統(tǒng)第一個塔為預(yù)塔,在這里低沸點的醛、酮等輕組分在塔頂被除去。甲醇蒸汽被風(fēng)冷及水冷冷凝下來全回流返回預(yù)塔內(nèi)。預(yù)餾后的甲醇離開預(yù)塔底部被甲醇泵送入主精餾塔。高沸點副產(chǎn)物(主要為高級醇和水)與甲醇被分離開來,甲醇蒸汽在主精餾塔頂部冷凝,一部分作為冷量回流液回流到塔頂,其余的作為產(chǎn)品送往成品區(qū)。

      2 影響精餾塔底醇含量原因分析

      甲醇在精餾過程中隨著操作參數(shù)與條件控制,都會對精餾塔精餾效果產(chǎn)生影響,對精餾塔的管控不僅能提高甲醇的精度,也能控制塔底廢水的甲醇含量。

      按照公司要求,利用全面質(zhì)量管理理念,將精餾廢水中甲醇含量降低到小于0.11%以下。生產(chǎn)初期我們現(xiàn)在對1 ~6 月分析記錄,把每月分析塔底廢水中甲醇平均含量進行統(tǒng)計。如表1 所示。

      表1 廢水中醇含量及合格線

      得出精餾廢水中甲醇含量明顯高于設(shè)計值,高于標準。

      原因分析:

      (1)轉(zhuǎn)化氣出口溫度波動、導(dǎo)致再沸器出口溫度波動,使塔底溫度波動大。

      轉(zhuǎn)化單元原料氣出口溫度受轉(zhuǎn)化負荷、組分、燃料氣影響,分別對轉(zhuǎn)化個指標進行監(jiān)控,如表2 示。

      表2 轉(zhuǎn)化負荷與燃料氣變化下再沸器出口溫度比較

      在蒸汽加熱器流量穩(wěn)定下,做出精餾塔塔底溫度對比,得出塔底溫度變化如表3。

      表3 塔底溫度變化表

      從表3 可以看出,轉(zhuǎn)化氣再沸器熱源溫度直接受轉(zhuǎn)化負荷及燃料氣影響,溫度處于低于108℃以下或高于109℃以上,容易造成精餾塔中甲醇含量高,轉(zhuǎn)化熱源的變化是精餾塔塔底溫度波動大的根本原因。

      (2)蒸汽加熱器疏水器堵塞、蒸汽加熱量不穩(wěn)定。對蒸汽冷凝液流量進行監(jiān)控,基本達到設(shè)計值47t/h,不斷跟蹤數(shù)據(jù),每天不定期進行統(tǒng)計,觀察實際指標在設(shè)計范圍內(nèi)。蒸汽冷凝液流量平穩(wěn),管道疏水器運行正常。冷凝液管道疏水器堵,不是主要原因。

      (3)精餾負荷入料量變化大。在不調(diào)整轉(zhuǎn)化出口溫度及蒸汽加熱器蒸汽量的同時,調(diào)整精餾負荷,增大精餾塔入料量,觀察塔底溫度變化及塔底醇含量變化,如表4 所示。

      表4 入料量與塔底溫度變化及塔底醇含量對照表

      從表4 可以看出,塔底溫度隨著入料量的變化逐漸降低,且塔底水甲醇含量逐漸升高,如此可得出,精餾塔入料量的大小決定塔底溫度及塔底醇含量的根本原因。

      (4)增加精餾塔加熱蒸汽量,觀察塔底溫度變化及塔底甲醇含量變化,得到表5,如圖表所示。

      可以觀察到隨著加熱蒸汽量的提升,使得塔底醇含量明顯下降。

      通過上述問題基本確定影響精餾塔塔底醇含量主要因素為:

      表5 增加加熱蒸汽量塔底醇含量變化

      ①塔塔底溫度低。

      ②轉(zhuǎn)化負荷波動。轉(zhuǎn)化出口溫度波動。

      ③精餾負荷入料量變化。

      3 處理過程

      根據(jù)要因分析,針對已確認的可控因素,擬定相應(yīng)措施,制定出切實可行的計劃

      處理過程一:控制塔底溫度

      由于熱源控制較低,甲醇下移進入塔底,使塔釜溫度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成廢水超標,適當加大熱源,提高塔溫度,并增加精甲醇回流量1 噸,產(chǎn)品質(zhì)量不受影響,故將溫度由100 ~105℃提高到109 ~112℃。觀察如表6所示。

      表6 調(diào)整塔底溫度醇含量的變化

      通過對塔底溫度的調(diào)整,塔釜甲醇含量下降,塔底中的甲醇含量最低降低到0.07%。說明方案實施有效。

      處理二:轉(zhuǎn)化組分穩(wěn)定、出口溫度及燃料氣控制穩(wěn)定

      由于轉(zhuǎn)化熱源控制受負荷、組分影響,控制轉(zhuǎn)化氣出口溫度在840 ~843℃,防止過高熱量或過低。

      加上轉(zhuǎn)化負荷調(diào)整及組分波動容易造成精餾系統(tǒng)溫度波動,溫度低使塔釜溫度低,塔釜中甲醇含量增加,容易造成廢水超標,溫度高產(chǎn)品中重組分升高,容易造成產(chǎn)品質(zhì)量事故,此時,需要嚴格把控轉(zhuǎn)化出口溫度,防止波動。

      處理三:調(diào)整精餾塔入料量及蒸汽量

      通過控制除甲醇進料量,把控進料量與蒸汽量相輔相成,同時控制,適當加減蒸汽量,能夠及時調(diào)整,將塔底溫度波動范圍控制在1 ~2℃,精餾塔塔底溫度平穩(wěn)后,塔底水中甲醇含量降低并穩(wěn)定,最終保證了廢水中甲醇含量可以控制在要求范圍內(nèi)。如表7 所示。

      表7 入料量與蒸汽量變化下醇含量的對比

      可得出轉(zhuǎn)化再沸器熱量穩(wěn)定的情況下,增加入料量,適當增加蒸汽量,能完好地控制塔底醇含量。

      4 統(tǒng)計

      通過論證,1 ~10 月實施了以上相關(guān)對策,并對廢水中甲醇含量進行統(tǒng)計,結(jié)果取得了非常理想的成果。統(tǒng)計見表8 所示。

      表8 調(diào)整下每月的塔底水醇含量平均值

      5 結(jié)語

      在穩(wěn)定轉(zhuǎn)化出口溫度及控制好精餾入料量后,提高了精餾塔塔底溫度,塔底廢水中甲醇含量由實施前的0.18%降到了0.08%,減少了甲醇排放,同時,也增加了甲醇產(chǎn)量,提高了經(jīng)濟效益。

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