甄 眾,韓春濤,李智勇
(天津市新天鋼聯(lián)合特鋼有限公司天津301500)
聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠有2 條230 m2燒結(jié)機生產(chǎn)線,2010 年4 月投產(chǎn),年產(chǎn)優(yōu)質(zhì)燒結(jié)礦630 萬噸。 在實際生產(chǎn)中,由于原料的問題,生石灰倉、混合料倉、煤粉燃料倉會經(jīng)常出現(xiàn)噴倉、懸倉情況,導(dǎo)致下料波動大、配料不均勻;同時混合料加水無檢測設(shè)備,全憑職工經(jīng)驗判斷,不能準確控制混合料的水分。
為此,聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠對燒結(jié)配料系統(tǒng)各種物料的性能、設(shè)備運行狀況等進行了分析,對燒結(jié)配料控制系統(tǒng)采取了一系列改進措施。 本文重點對配料系統(tǒng)的石灰倉料位自動控制改進、燒結(jié)配料智能控制改進、混合料水分檢測和配水控制改進的措施和控制原理進行了闡述。
燒結(jié)就是在粉狀鐵物料中配入適當數(shù)量的熔劑和燃料,在燒結(jié)機上點火燃燒,借助高溫作用產(chǎn)生一定數(shù)量的液相,把其它未熔化的燒結(jié)顆料粘結(jié)起來,冷卻后成為多孔質(zhì)礦塊。 配料是燒結(jié)生產(chǎn)的必要環(huán)節(jié),配料的準確性也就決定了燒結(jié)礦質(zhì)量的好壞。
配料工序是穩(wěn)定燒結(jié)礦成分,提高質(zhì)量的一個重要環(huán)節(jié)。聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠每條配料生產(chǎn)線配有14個料倉: 其中包括2 個冷返料倉,6 個混勻料倉,1個重?;覀},1 個除塵灰倉,2 個生石灰倉,2 個煤粉燃料倉。 每個料倉均裝有倉壁振打器,倉下配有調(diào)速圓盤給料機和稱量皮帶秤,實現(xiàn)定量給料。
1.2.1 燒結(jié)配料控制
燒結(jié)配料主要是用圓盤給料機與稱重皮帶秤配合實現(xiàn)定量給料,在此基礎(chǔ)上實現(xiàn)PLC 自動控制配料,使燒配料成分逐步趨于穩(wěn)定。 燒結(jié)配料控制系統(tǒng)主要包括:工控機;PLC 控制系統(tǒng);稱重控制器;變頻圓盤給料機;稱重給料皮帶;測速傳感器等。 控制原理圖如圖1 所示。
(1)在工控機操作界面,將配料設(shè)定料層預(yù)置到PLC,PLC 模擬量輸出模塊給定4~20 mA 電流信號到稱重控制器,稱重控制器通過PI 調(diào)節(jié)輸出控制電流到圓盤給料機變頻器,控制圓盤給料機的轉(zhuǎn)速,調(diào)節(jié)圓盤下料量。
(2)物料通過圓盤給料機送至配料皮帶秤,經(jīng)稱重傳感器檢測物料的瞬時重量,同時裝在皮帶秤尾部的測速傳感器可以檢測皮帶機的速度信號,把速度信號和重量信號一起送入稱重控制器中進行計算,即可給出圓盤下料的瞬時流量[1]。
(3)圓盤下料瞬時流量通過稱重控制器與設(shè)定值進行比對,其偏差經(jīng)過稱重控制器的PID 運算后,輸出信號至圓盤給料機變頻器,調(diào)節(jié)圓盤給料機的運行速度,控制給料機的下料量,最終實現(xiàn)恒流量給料的要求。
1.2.2 燒結(jié)配水控制
燒結(jié)配料PLC 控制系統(tǒng)接收稱重控制器反饋的各種物料的實際流量,操作人員在工控機操作界面設(shè)定混勻料的配水系數(shù)到PLC,PLC 根據(jù)各種物料的實際流量和配水系數(shù)計算出配水量,并通過跟蹤、 控制一、 二混配水設(shè)施實現(xiàn)自動配水功能。 但混合料配水設(shè)施無水份檢測設(shè)備,混合料配水質(zhì)量全憑職工經(jīng)驗判斷,該方式不能準確控制混合料的水分。
圖1 配料系統(tǒng)控制原理圖
2017 年8 月,聯(lián)合特鋼燒結(jié)廠技術(shù)人員開始對燒結(jié)配料石灰倉雷達料位計測量不準的問題研究改進。 經(jīng)過研究論證,最后確定采用阻旋式料位計替代雷達料位計。 阻旋式料位計插入灰倉深度3米,距離倉壁2 米。 通過觀察,改進后的料位計能夠準確檢測出石灰料倉內(nèi)的料位。
在配料PLC 系統(tǒng)增加石灰倉倉位自動控制功能。 當石灰倉料滿以后,在工控機上提示料滿報警,同時PLC 控制系統(tǒng)將石灰風送切換到另外一個料倉;當兩個料倉都提示料滿以后,自動停止風送系統(tǒng)并報警給操作人員。 石灰料倉增加倉位自動控制以后,解決了料位檢測不準確引發(fā)的石灰噴倉的問題,同時提高了石灰風送效率。 石灰倉料位自動控制如圖2 所示。
圖2 石灰倉料位自動控制
燒結(jié)配料秤由于環(huán)境的干擾因素,在秤體停止運行的情況下會有假信號輸入到計量表中,導(dǎo)致出現(xiàn)停止狀態(tài)的秤體會計量料量,如果不加以改造會影響燒結(jié)車間對消耗的統(tǒng)計與質(zhì)量分析。
為了去除信號干擾,在現(xiàn)場對設(shè)備進行檢測和分析,發(fā)現(xiàn)被干擾元器件為測速傳感器。 為此著手研究,如何在秤體停止狀態(tài)下阻斷測速傳感器發(fā)出的信號,最終以控制箱的運行顯示燈作為繼電器的控制點,將測速信號接入繼電器,可以實現(xiàn)秤體停止運行時阻斷傳感器的信號,去除了傳感器在停止狀態(tài)下的干擾影響[2]。
以高爐為中心,保障高爐燒結(jié)礦高質(zhì)量的供應(yīng)是燒結(jié)生產(chǎn)的重中之重。 而高質(zhì)量的燒結(jié)礦就要求配料系統(tǒng)按配比提供連續(xù)、穩(wěn)定的原料供應(yīng),要求每一臺皮帶秤都要按照設(shè)定量穩(wěn)定下料。 然而在實際生產(chǎn)中,有時會出現(xiàn)斷料的問題,這在生產(chǎn)中是很難完全避免。
2.3.1 燒結(jié)配料波動的分析
由懸料引起料倉下料波動,導(dǎo)致燒結(jié)配料稱重和給料波動。 當某一個或幾個倉懸料后,配料就會出現(xiàn)偏差,如果工人發(fā)現(xiàn)、處理不及時就會導(dǎo)致生產(chǎn)質(zhì)量事故的發(fā)生。 對于自動化程度越來越高的設(shè)備,面對一些不可預(yù)見的事故,我們可以做好預(yù)防措施,及時解決潛在事故隱患,確保燒結(jié)配料系統(tǒng)連續(xù)、穩(wěn)定運行。
2.3.2 燒結(jié)配料波動問題的改進
為了避免懸倉、 斷料造成的燒結(jié)質(zhì)量事故,將倉壁振動電機與配料皮帶秤進行連鎖智能控制。 配料智能控制組態(tài)如圖3 所示。
圖3 配料智能控制組態(tài)
(1)在PLC 程序里對每臺配料秤下料波動進行對比計算,當實際下料量低于或者高于設(shè)定值5%后自動開啟倉壁振動電機,當下料平穩(wěn)以后自動停止倉壁振動電機。 同時在主控室和現(xiàn)場皮帶秤旁增加聲光報警,提示崗位工人該料倉下料不穩(wěn)定,需要加強關(guān)注和及時處理。
(2)對每個料倉的倉壁振動電機進行智能化的控制,將全部倉壁振動電機在PLC 程序里設(shè)置成自動/手動兩種狀態(tài)。 當選擇自動狀態(tài)時,振動電機會自己按照操作人員設(shè)定的運行、 停止時間進行工作,保證下料穩(wěn)定的同時也降低了振動電機由于長時間工作燒毀線圈的問題; 當選擇手動狀態(tài)時,由操作人員根據(jù)實際情況手動控制振動電機的工作時間。 料倉振打操作窗口如圖4 所示。
圖4 料倉振打操作窗口
通過配料智能控制的改進,料倉下料波動報警問題明顯減少,有效的降低了由于斷料或料量波動造成的燒結(jié)礦質(zhì)量不合格的現(xiàn)象,為高爐的高產(chǎn)、穩(wěn)產(chǎn)提供了充足的燒結(jié)礦供應(yīng)。
燒結(jié)混合料水分含量是燒結(jié)生產(chǎn)工藝中必須嚴格控制的一個重要參數(shù),燒結(jié)混合料中水分含量的大小直接影響燒結(jié)的生產(chǎn)效率。 當混合料水分含量過小時,物料顆粒間的固結(jié)力小,混合料成球能力差,導(dǎo)致燒結(jié)料層透氣性差,燒結(jié)的生產(chǎn)效率受到影響; 當混合料水分過大時,雖然混合料成球能力強,但是在燒結(jié)過程中,上部燒結(jié)蒸發(fā)的飽和水蒸汽遇下部冷料層時又會重新凝結(jié),造成局部物料過濕、料層透氣性變差,同樣影響燒結(jié)的生產(chǎn)效率[3]。 因此必須按照配水參數(shù)精準、穩(wěn)定的控制燒結(jié)混合料的水分含量,而燒結(jié)混合料水分含量的準確檢測是控制混合料水分含量的前提。
2.4.1 增加混合料水分檢測裝置
采用多頻譜微波水分檢測儀檢測燒結(jié)混合料水分含量。 水分檢測儀分別安裝在一次混合機和二次混合機出料口,檢測數(shù)據(jù)作為反饋來調(diào)節(jié)一混和二混的配水量。
2.4.2 增加混合料配水控制系統(tǒng)
由于配混中間水存在著較大的滯后性,影響水分因素較多,因此一混、二混配水系統(tǒng)需采取前饋-反饋控制。 燒結(jié)混料系統(tǒng)如圖5 所示,燒結(jié)混合料水分控制流程如圖6 所示。
一次加水前饋-反饋系統(tǒng): 將原料含水量與一次混合料設(shè)定含水量比較,再根據(jù)原料的輸送量計算出加水量,作為一次加水流量設(shè)定值,即前饋作用; 由一次混合料水分檢測儀測得實際水分值,與一次水分設(shè)定值的偏差作為反饋,對一次配水量進行校正。
二次加水前饋-反饋系統(tǒng):將一次實測含水量與目標含水量比較,再根據(jù)原料的輸送量計算出加水量,作為二次加水流量的設(shè)定值,即前饋作用;由二次混合料水分檢測儀測得的實際水分值,與二次水分設(shè)定值的偏差作為反饋,對二次配水量進行校正[4]。
混合料水分自動檢測與配水控制系統(tǒng)的投運,解決了燒結(jié)混合料水分的穩(wěn)定性問題。 燒結(jié)混合料水分的穩(wěn)定可以降低燃料的消耗、提高燒結(jié)礦的成品率和合格率。
圖5 燒結(jié)混料系統(tǒng)
圖6 燒結(jié)混合料水分控制流程圖
控制系統(tǒng)自動化、智能化是我們提高作業(yè)效率、降低工人勞動強度、節(jié)約人力成本的一個重要手段。另外我們對現(xiàn)場重點設(shè)備增加視頻監(jiān)控,通過視頻監(jiān)控能夠更加清晰的了解現(xiàn)場的生產(chǎn)、 設(shè)備的運行情況,對生產(chǎn)穩(wěn)定運行起到了一個輔助作用[5]。 配料監(jiān)控畫面如圖7 所示。
圖7 配料監(jiān)控畫面
通過對天鋼聯(lián)合特鋼兩條230 m2燒結(jié)生產(chǎn)線石灰倉料位自動控制、燒結(jié)配料智能控制、混合料水分檢測和配水控制等的改進,燒結(jié)配料系統(tǒng)的穩(wěn)定性和準確性大大提高,促進了燒結(jié)礦質(zhì)量的提高,滿足了燒結(jié)穩(wěn)產(chǎn)、高產(chǎn)的要求。
燒結(jié)配料、 配水控制的改進措施投入至今,還沒有出現(xiàn)因配料皮帶秤故障或下料波動及配水不穩(wěn)定造成的燒結(jié)生產(chǎn)質(zhì)量事故,多次避免事故的擴大,減輕了崗位工人的工作負擔。 該控制方法在天鋼聯(lián)合特鋼多個配料地方推廣使用。