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      “三連爐”聯(lián)合處理鉛雜料穩(wěn)定生產(chǎn)工藝實(shí)踐研究

      2021-04-19 00:59:40蔡炳龍
      世界有色金屬 2021年1期
      關(guān)鍵詞:還原爐我司含鉛

      蔡炳龍

      (江西金德鉛業(yè)股份有限公司,江西 德興 334200)

      江西金德鉛業(yè)股份有限公司成立于2007 年12 月7 日,產(chǎn)品設(shè)計(jì)規(guī)模為:年產(chǎn)電鉛8 萬(wàn)噸,副產(chǎn)品硫酸7.39 萬(wàn)噸,銀錠205.15 噸,金錠0.29 噸,另外還有冰銅、精鉍、氧化鋅等產(chǎn)品。

      江西金德鉛業(yè)股份有限公司冶煉鉛原工藝為富氧底吹爐-鼓風(fēng)爐,之后隨著國(guó)家環(huán)境政策要求的提高,于2015年對(duì)煉鉛生產(chǎn)工藝進(jìn)行技改,采用側(cè)吹還原爐替代鼓風(fēng)爐還原進(jìn)行鉛的冶煉。新工藝于2015 年7 月8 日投產(chǎn),然而面對(duì)市場(chǎng)原料競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)嚴(yán)峻,效益差的局面,急需解決辦法。公司在降本增效會(huì)議上提出將富氧底吹爐入爐粒料含鉛品位由原來(lái)的35%~38%降低到28%~32%,通過(guò)大量處理低鉛雜料持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn),獲取原料采購(gòu)差價(jià),來(lái)完成生產(chǎn)效益任務(wù)。低鉛雜料雖然含鉛品位較低,但是富含的有價(jià)金屬銅、鋅、金、銀較高,在鉛冶煉中合理搭配使用,大量處理低鉛雜料提高有價(jià)金屬回收率,發(fā)揮三連爐冶煉經(jīng)濟(jì)效益,進(jìn)行了生產(chǎn)實(shí)踐。通過(guò)一年的生產(chǎn)實(shí)踐,三爐生產(chǎn)情況趨于穩(wěn)定,價(jià)值高的副產(chǎn)品產(chǎn)量顯著提升,效益好,達(dá)到研究目標(biāo)。有效拓展原料采購(gòu)渠道、降低采購(gòu)成本,來(lái)提升企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

      1 “三連爐”煉鉛生產(chǎn)工藝

      我司使用的“三連爐”煉鉛生產(chǎn)工藝是采用富氧底吹爐——氧氣側(cè)吹還原爐——煙化爐三爐相結(jié)合,富氧底吹爐與氧氣側(cè)吹還原爐連接在一起,而煙化爐與前二個(gè)爐子有一定距離。氧化段為富氧底吹爐,還原段為氧氣側(cè)吹還原爐,富氧底吹爐熔煉產(chǎn)出的液態(tài)高鉛渣經(jīng)過(guò)溜槽流入氧氣側(cè)吹還原爐內(nèi)進(jìn)行直接還原,上部加入煤粒和石子,爐子側(cè)部通入氧氣,間斷進(jìn)、放渣作業(yè),一個(gè)周期后實(shí)現(xiàn)高鉛渣的還原,產(chǎn)出粗鉛和含鋅爐渣,含鋅爐渣放入渣包中,通過(guò)電動(dòng)平板車(chē)轉(zhuǎn)運(yùn)到煙化爐廠房,通過(guò)雙鉤行車(chē)將含鋅爐渣加入到煙化爐中,進(jìn)行還原、氧化,提煉氧化鋅。

      我司“三連爐”特點(diǎn):

      (1)取消了原來(lái)的鼓風(fēng)爐還原鑄渣機(jī),底吹爐產(chǎn)出高鉛渣流入氧氣側(cè)吹爐在熔融液態(tài)下被直接還原,節(jié)省了大量的燃料,鉛生產(chǎn)能耗我司目前下降到285.3kg 標(biāo)煤/t·Pb。

      (2)氧氣側(cè)吹還原爐熔池熔煉反應(yīng)激烈,還原程度徹底,一個(gè)還原周期內(nèi),渣含鉛我司目前控制在1.1%以下,并且熔池內(nèi)的鋅盡可能保留在爐渣中,進(jìn)入煙化爐內(nèi)進(jìn)行提煉,可提高鋅回收率。

      (3)高鉛渣還原僅用煤作為還原劑,與鼓風(fēng)爐相比,煤比焦炭?jī)r(jià)格低廉且用量大幅下降,成本節(jié)約。

      (4)自動(dòng)化程度高,操作簡(jiǎn)單,勞動(dòng)強(qiáng)度大幅降低,更安全、環(huán)保,符合節(jié)能減排標(biāo)準(zhǔn)。

      我司由于之前采用的是富氧底吹爐-鼓風(fēng)爐還原-煙化爐煉鉛工藝,后新建氧氣側(cè)吹還原爐與煙化爐位置有一定距離,氧氣側(cè)吹爐產(chǎn)出含鋅爐渣不能直流煙化爐內(nèi),需渣包轉(zhuǎn)運(yùn),中間會(huì)有5%~10%的包殼產(chǎn)出,造成熱量損失,無(wú)法發(fā)揮“三連爐”的全部?jī)?yōu)勢(shì)。

      2 生產(chǎn)實(shí)踐

      在總結(jié)2016、2017 年少量搭加的工作經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)上,2018 年開(kāi)始進(jìn)行大量搭加的生產(chǎn)實(shí)踐研究,以及與同行交流溝通和根據(jù)生產(chǎn)情況進(jìn)行實(shí)踐。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間摸索后當(dāng)?shù)豌U雜料配比逐步提高到占比鉛精礦總量達(dá)到30%最大量時(shí),能夠穩(wěn)定生產(chǎn)。我司熔煉車(chē)間,在通過(guò)調(diào)整配料單、工藝參數(shù)控制、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)、制定應(yīng)急預(yù)案、加強(qiáng)管理等措施下,逐步達(dá)到了產(chǎn)量、指標(biāo)穩(wěn)定的目標(biāo)。統(tǒng)計(jì):2016 年平均采購(gòu)鉛精礦品位51.33%,2017 年平均采購(gòu)鉛精礦品位41.04%,2018 年平均采購(gòu)鉛精礦品位38.15%,2019 年平均采購(gòu)鉛精礦品位42.86%。2016 年1-10 月份消耗雜料:4482 噸,2017 年1-10 月份消耗雜料:24167 噸,2018 年1-12 月份消耗雜料:30700.35 噸。2019 年1-12 月份消耗雜料:34540 噸。

      表1 2016--2019 年采購(gòu)鉛精礦平均品位及消耗鉛雜料數(shù)據(jù)表

      2.1 技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

      (1)通過(guò)加強(qiáng)管理與技術(shù)提高,底吹爐入爐物料品位在28%~32%,仍可持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)。月均處理雜料2878 噸,粒料處理量:18843 噸/月,作業(yè)率:97.54%。

      (2)還原爐爐缸故障大幅降低,大幅提高還原爐持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn);月均作業(yè)率達(dá)98.47%,渣含鉛:1.1%。

      (3)煙化爐100%平衡還原爐熱渣,作業(yè)率95.37%,棄渣含鋅1.07%。

      2.2 工藝參數(shù)控制

      降低入爐粒料含鉛品位,意味著在原料采購(gòu)過(guò)程中可以更側(cè)重于富含,同時(shí)鉛品位適當(dāng)降低,也降低了鉛的計(jì)價(jià)系數(shù),加工費(fèi)更高,大幅降低了原料采購(gòu)成本和拓寬原料采購(gòu)渠道,降低原料采購(gòu)壓力。通過(guò)工藝生產(chǎn)實(shí)踐,總結(jié)出一套大量搭加低鉛雜料,底吹爐操作的工藝參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)方法,為今后提高底吹爐操作水平,穩(wěn)定爐況,優(yōu)化指標(biāo),處理復(fù)雜原料,總結(jié)了寶貴的經(jīng)驗(yàn)。

      還原爐經(jīng)過(guò)不斷技術(shù)探索,參數(shù)調(diào)整,通過(guò)技術(shù)手段、管理手段,有效的控制了爐況穩(wěn)定、煙道結(jié)焦,解決了爐缸結(jié)、噴爐問(wèn)題,杜絕了鉛上爐臺(tái),燒風(fēng)眼、水套惡性事故發(fā)生。

      表2 還原爐熔煉三個(gè)階段參數(shù)控制

      煙化爐通過(guò)調(diào)整作業(yè)秩序和參數(shù)控制,有效的與還原爐生產(chǎn)達(dá)到無(wú)縫銜接,做到量煙化爐100%平衡還原爐熱渣,并能保證好指標(biāo),同時(shí)將庫(kù)存水渣全部消耗完,盤(pán)活了庫(kù)存金屬量,盤(pán)活了積壓資金,提高了操作管理水平的進(jìn)步。

      2.3 冶金配料計(jì)算

      主要研究投入底吹爐的物料含鉛品位、硫品位,對(duì)爐況、指標(biāo)及安全、環(huán)保的影響。

      我廠鉛精礦主要來(lái)源為國(guó)內(nèi)大中小礦山和中間貿(mào)易商,種類(lèi)多、成分復(fù)雜,鉛雜料由國(guó)內(nèi)產(chǎn)出的二次含鉛物料、金銀礦等。進(jìn)廠需進(jìn)行二元堆放、堆混取樣,根據(jù)化驗(yàn)原料中的有效硫結(jié)果,再進(jìn)行冶金配料計(jì)算。通過(guò)調(diào)整鉛精礦與鉛雜料的搭配比例,達(dá)到所需的鉛、有效硫品位,觀察入富氧底吹爐后,對(duì)熔煉反應(yīng)的煙氣、渣的溫度、氧槍區(qū)域的耐材腐蝕、高鉛渣殘硫、爐內(nèi)爐結(jié)、煙道結(jié)焦、硫酸尾排含硫、下料口噴濺冒煙情況,進(jìn)行調(diào)整比例和總結(jié),得出最高雜料配比和入爐含鉛品位、硫品位,對(duì)生產(chǎn)、安全、環(huán)保影響最小。經(jīng)研究實(shí)驗(yàn),入爐粒料含有效硫控制在12.5%~13.5%,補(bǔ)熱加煙煤配比0.5%~0.8%,渣溫控制在1030℃~1070℃,利于富氧底吹爐熔煉反應(yīng)的穩(wěn)定順行。

      3 研究成果

      研究實(shí)踐的成功,帶來(lái)非??捎^的經(jīng)濟(jì)效益,以2018年1-12 月份消耗雜料為例:全年采購(gòu)數(shù)43522.35 噸(金屬量11133 噸)-年底庫(kù)存數(shù)12822 噸=30700.35 噸(金屬量7853 噸),同等品位鉛雜料與鉛精礦每噸采購(gòu)成本均價(jià)要低800 元/噸,按鉛精礦計(jì)算,2018 年全年冶煉鉛雜料可減少成本:7853 噸*回收率95.5%*(800 元/噸-冶煉雜料較冶煉鉛精礦成本提高650 元/噸)=112.49 萬(wàn)元。

      該實(shí)踐研究不需要對(duì)原生產(chǎn)工藝、設(shè)備做任何改動(dòng),且不用增加任何投資費(fèi)用,完全利用現(xiàn)有的生產(chǎn)設(shè)備。通過(guò)大量處理低鉛雜料持續(xù)穩(wěn)定三爐生產(chǎn),降低原料采購(gòu)成本,彌補(bǔ)了電鉛生產(chǎn)的虧損。本次研究成果的應(yīng)用,可以更廣泛用于處理含鉛低的雜料和有冶煉價(jià)值原料的生產(chǎn),為再生鉛原料綜合回收利用,提供了經(jīng)驗(yàn)。

      表3 2018 年鉛雜料冶煉實(shí)踐研究數(shù)據(jù)結(jié)果

      4 結(jié)論

      通過(guò)生產(chǎn)實(shí)踐我司“三連爐”煉鉛工藝能夠大量處理低鉛雜料,利用“三連爐”煉鉛冶煉的優(yōu)勢(shì),同時(shí)能夠?qū)Φ豌U雜料或富含雜料進(jìn)行大量處理,能夠持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)以及有效冶煉得到可觀的經(jīng)濟(jì)效益,可擴(kuò)展到處理高銅、鋅、金、銀等低鉛雜料,從中提取有價(jià)金屬。研究實(shí)踐的成功,為企業(yè)拓寬鉛冶煉原料的采購(gòu)渠道,提高了鉛冶煉的綜合效益和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力,發(fā)揮三爐聯(lián)合冶煉的潛能。

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