白 楠,張俊鵬,劉 巖,劉 杰
(93420 部隊(duì))
某日,某部某號(hào)機(jī)進(jìn)行發(fā)動(dòng)機(jī)地面試車時(shí),檢查發(fā)現(xiàn)飛控PBIT 自檢報(bào)故。 經(jīng)連接便攜式多功能測(cè)試設(shè)備檢測(cè)進(jìn)入MBIT 查看, 申報(bào)1836 步左平尾作動(dòng)器D 通道DDV(直接驅(qū)動(dòng)閥)電流故障。后對(duì)機(jī)上左、右飛控計(jì)算機(jī)互換測(cè)試,發(fā)現(xiàn)PBIT 依然申報(bào)1836 步左平尾作動(dòng)器D 通道DDV 電流故障。 更換左平尾作動(dòng)器后,重新進(jìn)行系統(tǒng)上電,多次PBIT 測(cè)試均通過,故障排除。
飛控PBIT 的1836 步自檢測(cè),是通過對(duì)作動(dòng)器DDV 零位工作電流的檢測(cè),來檢查DDV 的零位位置偏差。具體為,在靜態(tài)情況下采集各通道DDV 的電流值(零位電流),與DDV 電流的零位門限值1.1V 進(jìn)行比對(duì),超出門限時(shí)則申報(bào)相應(yīng)通道DDV 電流故障。
根據(jù)外場(chǎng)故障現(xiàn)象分析造成DDV 電流故障的原因,建立故障樹(見圖1)分析如下:
圖1 故障樹
飛控計(jì)算機(jī)的解調(diào)電路和DDV 電流控制、 采集線路的故障(誤差超標(biāo))會(huì)導(dǎo)致DDV 控制電流故障,故障電流如使系統(tǒng)總誤差超出門限時(shí),會(huì)導(dǎo)致PBIT測(cè)試故障。
對(duì)機(jī)上飛控計(jì)算機(jī)互換測(cè)試后,故障現(xiàn)象未消失, 依然PBIT 申報(bào)左平尾作動(dòng)器D 通道DDV 電流故障。 因此,排除飛控計(jì)算機(jī)故障。
平尾作動(dòng)器作動(dòng)筒LVDT 傳感器(RAM-LVDT)和DDV 閥LVDT 傳感器(DDV-LVDT)各通道間具有余度的不一致性,與其他通道不一致性差異較大的通道會(huì)導(dǎo)致該通道靜態(tài)情況下作動(dòng)器DDV 閥存在附加DDV 電流,故障電流如使系統(tǒng)總誤差超出門限時(shí),會(huì)導(dǎo)致PBIT 測(cè)試故障。
RAM-LVDT 和DDV-LVDT 一致性進(jìn)行測(cè)試,具體測(cè)試數(shù)據(jù)見表1 所示。從測(cè)試數(shù)據(jù)可看出兩個(gè)傳感器一致性較好(與均值的差小于滿量程10v 的1%—100mv,滿足要求),因此排除平尾作動(dòng)器傳感器故障。
表1 平尾伺服作動(dòng)器傳感器一致性測(cè)試
DDV(如圖2 所示)由力馬達(dá)、液壓滑閥、位移傳感器三個(gè)部分組成,通過零件柔性桿同軸安裝。 控制指令施加到力馬達(dá)線圈后,在電磁力的作用下,力馬達(dá)輸出軸產(chǎn)生位移通過柔性桿直接拉動(dòng)閥芯運(yùn)動(dòng),實(shí)現(xiàn)閥套上方孔開合量的變化, 傳感器監(jiān)控閥芯位移,將位置反饋信號(hào)傳輸?shù)娘w控計(jì)算機(jī), 實(shí)現(xiàn)閉環(huán)控制,達(dá)到控制輸出流量的目的。 在調(diào)試中,以力馬達(dá)的位置為基礎(chǔ),調(diào)整閥芯的位置,使得控制腔的輸出流量為零,并鎖緊固定閥芯,然后調(diào)整位移傳感器鐵芯與線圈的相對(duì)位置,使得位移傳感器的輸出為零,保證力馬達(dá)、液壓滑閥、傳感器零位重合。當(dāng)三者零位不一樣時(shí), 系統(tǒng)需要給力馬達(dá)的線圈施加一定的流量值,保證DDV 處于理論零位, 這個(gè)電流值應(yīng)保證在一定范圍內(nèi),否則導(dǎo)致電流零位故障。
圖2 DDV 閥結(jié)構(gòu)圖
對(duì)DDV 位置零偏檢測(cè),發(fā)現(xiàn)閥芯位置零偏差別較大,達(dá)到800mv 左右。 在DDV 試驗(yàn)臺(tái)上復(fù)測(cè)DDV性能, 在不通油壓情況下發(fā)現(xiàn)DDV 上的LVDT 輸出在0.05mm 左右(含力馬達(dá)的死區(qū)),四個(gè)通道基本一致,通壓情況下DDV 雙系統(tǒng)控制腔流量約1.6L/min。
在DDV 閉環(huán)工作狀態(tài)下施加零指令, 此時(shí)控制腔輸出流量接近零,LVDT 解調(diào)輸出也在零附近,這表明LVDT 零位與液壓零位重合,LVDT 的零位沒有發(fā)生變化, 排除了LVDT 和液壓滑閥的故障, 導(dǎo)致DDV 零偏的原因在力馬達(dá)位置發(fā)生變化, 此時(shí)力馬達(dá)線圈上總電流約0.25A。
對(duì)力馬達(dá)進(jìn)行測(cè)試,測(cè)試力馬達(dá)的位移-電流值,具體測(cè)試數(shù)據(jù)見表2。
表2 測(cè)試結(jié)果
從表2 中看出兩側(cè)電流不對(duì)稱。 與原始數(shù)據(jù)對(duì)比,在小行程內(nèi)基本一致,在大行程時(shí)有差異。該力馬達(dá)的測(cè)試驗(yàn)收數(shù)據(jù)見表3。對(duì)該力馬達(dá)重新調(diào)試零位,向縮方向調(diào)整0.03mm后,力馬達(dá)兩側(cè)電流對(duì)稱,其位移電流測(cè)試數(shù)據(jù)見表4 所示。 因此判斷由于力馬達(dá)鐵芯位置的變化導(dǎo)致DDV閥芯位置變化,DDV 出現(xiàn)零偏現(xiàn)象。
表3 測(cè)試結(jié)果
表4 測(cè)試結(jié)果
力馬達(dá)的功能為將控制器的電流信號(hào)轉(zhuǎn)化為線性的機(jī)械位移(直線位移),驅(qū)動(dòng)伺服閥閥芯運(yùn)動(dòng),輸出線性流量。 理論上,它的電氣零位與機(jī)械零位重合(見圖3 所示)。 但受零件加工尺寸公差、裝配間隙等因素的影響,它的電氣零位與機(jī)械零位不重合,一般有一個(gè)較小的距離。
圖3 DDV 電氣、機(jī)械零位示意圖
為了使伺服閥兩側(cè)輸出流量對(duì)稱,需要調(diào)整電氣零位。 當(dāng)調(diào)整電氣零位后,馬達(dá)的動(dòng)鐵芯不在機(jī)械零位上,動(dòng)鐵芯受到兩側(cè)磁鋼的磁力大小不一樣,動(dòng)鐵芯會(huì)向一個(gè)方向運(yùn)動(dòng),對(duì)簧片產(chǎn)生一個(gè)拉力。 當(dāng)拉力與磁力相等時(shí),動(dòng)鐵芯受到的力平衡,保持在靜止的位置。 此時(shí)力馬達(dá)簧片沒有處于自然狀態(tài),有一定變形,承受一定的裝配應(yīng)力。 零件在加工裝配過程中的應(yīng)力,在長(zhǎng)時(shí)間使用過程中,溫度沖擊、振動(dòng)等條件下應(yīng)力釋放后,動(dòng)鐵芯向一個(gè)方向發(fā)生了偏移。 在新的位置磁力與簧片的力平衡, 保持另一個(gè)相對(duì)靜止位置。此時(shí)馬達(dá)動(dòng)鐵芯的位置與交付調(diào)試的電氣零位有偏移,鐵芯的位置產(chǎn)生變化,對(duì)外顯示通電流后,兩側(cè)位移電流不對(duì)稱,力馬達(dá)鐵芯偏移了0.03mm。力馬達(dá)鐵芯位置的變化通過力馬達(dá)輸出軸傳遞到液壓滑閥閥芯,閥芯位置的變化使得控制窗口從零位的關(guān)閉狀態(tài)變成微小的打開狀態(tài),輸出控制流量,此時(shí)需要給力馬達(dá)線圈施加一定電流才能使控制流量為零。
DDV 零位位置誤差為靜態(tài)DDV 電流系統(tǒng)誤差的一部分, 其偏移過大可能會(huì)導(dǎo)致總的DDV 零位電流誤差過大,導(dǎo)致PBIT 報(bào)DDV 電流故障。 對(duì)平尾作動(dòng)器的力馬達(dá)的機(jī)械零位進(jìn)行調(diào)整, 向縮方向調(diào)整0.03mm 后,力馬達(dá)兩側(cè)電流對(duì)稱,DDV 調(diào)試正常。
1) 在進(jìn)行飛控PBIT 前,要將各個(gè)舵面進(jìn)行充分的運(yùn)動(dòng),使流經(jīng)作動(dòng)器的液壓油液粘稠度降低,便于DDV 運(yùn)動(dòng),防止進(jìn)行PBIT 檢測(cè)時(shí)報(bào)故。
2) 對(duì)于飛控PBIT 故障一次未通過的飛機(jī), 可以進(jìn)行第2 次PBIT 檢測(cè), 如果檢測(cè)正常則可以正常使用;如果還是PBIT 報(bào)故,則需關(guān)車,徹底查明故障原因。
3)由于機(jī)械加工、裝配工藝水平的限制,理論上簧片的應(yīng)力無法完全消除,產(chǎn)品在制造時(shí)盡可能保證力馬達(dá)電氣零位和機(jī)械零位一致,盡量將裝配應(yīng)力控制在一個(gè)非常小的范圍內(nèi), 并進(jìn)行裝配應(yīng)力釋放,使其性能穩(wěn)定。