王聲齊 柳風林 陳安慶 段樹彬 孫靜波
(河鋼集團邯鋼公司)
近年來,為了滿足市場上不同用戶對產(chǎn)品的需求,河鋼邯鋼對產(chǎn)品的使用規(guī)格和用途進行了細分,并進行了定制化、差異化精準開發(fā)和生產(chǎn),特別是[C]在0.09%~0.15%的含Nb、Ti 微合金包晶高強鋼占比較大,主要在西區(qū)煉鋼廠冶煉生產(chǎn)。西區(qū)煉鋼直弧形連鑄機于2008 年建成投產(chǎn),該連鑄機由DANIELI 公司設計,設計產(chǎn)能520 萬t/年。自投產(chǎn)以來,通過技術改進、工藝優(yōu)化,各項經(jīng)濟技術指標不斷攀升,實現(xiàn)了連鑄機“高質(zhì)量、高效率、高拉速、高作業(yè)率”的目標。但是,在生產(chǎn)微合金包晶高強鋼過程中,連鑄結晶器液面波動的問題嚴重制約了鑄機的高效生產(chǎn)。面對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的液面波動問題,通過對鑄機設備、冷卻參數(shù)、保護渣等不斷進行優(yōu)化改進,最終消除了生產(chǎn)微合金包晶高強鋼過程中出現(xiàn)的液面波動問題,實現(xiàn)了鑄機的高效化生產(chǎn)。
西區(qū)煉鋼廠配備有兩臺雙機雙流直弧型板坯連鑄機,兩臺鑄機機型相同,均由DANIELI 公司設計,其主要工藝參數(shù)見表1。
表1 DANELI 連鑄機主要工藝參數(shù)
一段時期以來,弧形連鑄機在澆注低合金包晶高強鋼時經(jīng)常出現(xiàn)結晶器液面波動加劇的問題,波動幅度達±15 mm 以上,通過采取對塞棒機構檢查緊固、吹氬系統(tǒng)調(diào)整、水口質(zhì)量檢查、水口插入深度調(diào)整、扇形段鎖定控制等一系列常規(guī)手段后,液面波動未得到的明顯改善,最終只能通過降低澆注拉速和加大冷卻水量的方式來減小液面波動。
(1)低合金包晶高強鋼典型鋼種的主要化學成分見表2。
表2 低合金包晶高強鋼典型鋼種成分 %
(2)煉鋼工藝路徑:倒罐站—鐵水預處理—轉爐—LF 爐精煉—連鑄。
(3)液面波動情況。通過生產(chǎn)跟蹤,連鑄在澆注斷面為1 500 ~1 700 mm,厚度為230 mm、拉速在1.0 ~1.2 m/min 過程中出現(xiàn)的液面波動實時曲線如圖1 所示。實際液面波動最大時達±15 mm,制約了連鑄高拉速生產(chǎn)。
圖1 連鑄結晶器液面波動實時曲線
110
結晶器中初生坯殼的不均勻性是造成包晶鋼液面波動的根本原因,鋼種成分[C] 在0.09%~0.17%的鋼液在凝固過程中會發(fā)生包晶轉變L+δ=γ,發(fā)生約0.38%的體積収縮,在澆注過程中,由于結晶器冷卻速度大,一般[C]在0.12%左右的鋼種凝固收縮量最大[1],其次,由于鋼中添加了其他微合金元素,對包晶成分點會有影響,不同鋼種發(fā)生包晶反應的實際[C]含量也不完全相同。在結晶器中,坯殼會因收縮過大而與結晶器壁銅板脫離形成氣隙,影響坯殼的傳熱,從而使坯殼的凝固生長變慢,坯殼變薄,造成包晶鋼結晶器坯殼不均勻生長[2],如圖2 所示。
圖2 包晶鋼結晶器初生坯殼生長
在連鑄澆注微合金包晶鋼時,二次冷卻通常采用弱冷制度,造成二冷區(qū)鑄坯坯殼生長減慢,坯殼表面溫度相對較高,而這又是加劇鑄坯鼓肚傾向的因素。理論上,鑄機二冷段中的坯殼由于受鋼水靜壓力的作用會在兩對輥之間產(chǎn)生鼓肚(如圖3 所示),其鼓肚量與坯殼厚度的三次方成反比[3]。包晶鋼不均勻生長的坯殼中的薄弱部分在扇形段兩對輥之間的鼓肚變形要遠大于坯殼正常部分的,從而引起液面的明顯下降,而坯売經(jīng)過下一輥時又存在一個再壓回的過程,此時液面就會上涌,至此,液面波動已完全形成。
圖3 扇形段鑄坯鼓肚
連鑄坯凝固過程的特點是邊運動、邊放熱、邊凝固,整個扇形段系統(tǒng)的矯直驅(qū)動和支撐
輥剛度顯得尤為重要。目前西區(qū)煉鋼廠所生產(chǎn)的高強品種鋼種類繁多,強度范圍跨度大,在澆注高強鋼過程中鑄坯矯直困難,實際生產(chǎn)中往往存在扇形段輥子變形、不轉、兩輥間積渣等問題,導致拉坯阻力增大,致使矯直段驅(qū)動輥壓力無法保證,這些設備因素也會導致結晶器液面波動,嚴重時會導致停澆事故。
根據(jù)微合金包晶高強鋼凝固特性,優(yōu)化結晶器寬面、窄面的水量配比,提高結晶器寬面、窄面?zhèn)鳠岬囊恢滦院头€(wěn)定性,促進彎月面區(qū)初生坯殼的均勻生長,從而有效改善液面波動和縱裂問題。在保證足夠的出結晶器坯殼厚度的前提下,將生產(chǎn)過程中結晶器寬面水量的目標值由4 300 L/min減小至4 000 L/min,窄面水量530 L/min 不做調(diào)整,水流速度由8.0 m/s 降到6.0 m/s,結晶器進水溫度控制在35~40 ℃。同時,在操作工藝上采取低過熱度(10~25 ℃)恒速澆注、水口注流嚴格對中等措施。
一段時間以來的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,結晶器熱流傳導趨緩且穩(wěn)定,調(diào)整后四個面的平均熱流較之前降低了約1 340 kW/m2,≤±3 mm 的液面波動占比提高了11%,因液面波動導致的降速比例明顯下降,鑄坯縱裂率下降了1%。統(tǒng)計1 550 mm斷面時結晶器熱流、液面波動、恒速率及縱裂情況,結果分別見表3 和表4。
表3 改進后結晶器熱流統(tǒng)計結果
表4 改進后液面波動等統(tǒng)計結果
針對低合金包晶高強鋼凝固收縮的特點,對現(xiàn)用的保護渣進行了優(yōu)化改進,采用較高堿度、粘度和熔點的保護渣,增加結晶器銅板與初生坯殼間的渣膜中的結晶相,減少玻璃相,可降低結晶器與坯殼間的熱傳導,減小坯殼溫度梯度,減少坯殼所受熱應力,使坯殼凝固更均勻[4]。同時,在操作工藝上要求均勻添加、“黑渣”操作,保證三層機構總厚度在50 mm 左右、液渣層在10 ~15 mm。
采用改進后的包晶鋼專用保護渣,澆注過程中結晶器鋼液面穩(wěn)定,保護渣消耗均勻,液渣層平均在12 mm。跟蹤近兩個月以來,鑄坯質(zhì)量較改進前有了較大改善,表面縱裂的發(fā)生率降低了10 個百分點,保護渣特性及鑄坯表面縱裂發(fā)生率見表5。
表5 保護渣的技術指標及縱裂發(fā)生率
帶液芯的鑄坯在鑄機運行過程中,由于鋼水靜壓力作用,鑄坯寬面中心高溫坯殼在兩支撐輥之間會出現(xiàn)鼓肚情況,微合金包晶鋼因初生坯殼的不均勻生長使鼓肚情況更為明顯,鼓肚量隨凝固坯殼厚度的增加而減小[4]。
為減少該類鋼種在澆注過程中鑄坯鼓肚的發(fā)生,對二冷配水進行優(yōu)化改進,冷卻強度由原來的0.47 L/kg 優(yōu)化為0.62 L/kg,并對二冷配水冷卻曲線進行改進,在二冷區(qū)前4 個回路采用強冷設計。同時,在設備維護上,要求定期檢查清理二冷噴嘴,保證噴淋正常、均勻。
參考凝固后鑄坯鼓肚量可知,二冷配水改進后鑄坯寬面鼓肚量明顯減少,平均減少了約0.53 mm。澆注過程結晶器液面波動明顯平穩(wěn),未出現(xiàn)周期性的較大的波動,整澆次液面波動在±3 mm 以內(nèi)的占比在95%。凝固后鑄坯鼓肚量抽測情況及液面波動統(tǒng)計見表6。
表6 鑄坯鼓肚量抽測情況及液面波動統(tǒng)計
生產(chǎn)這類高強鋼前對鑄機扇形段進行全面的檢查維修,建立產(chǎn)前檢查確認機制,對出現(xiàn)的問題及時解決,確保扇形段液壓控制系統(tǒng)正常運行,保證扇形段設備精度和驅(qū)動輥壓力。
通過以上優(yōu)化改進措施的實施,一年以來,在澆注[C]在0.09%~0.15%含Nb、Ti 等的微合金包晶高強鋼系列時,結晶器液面平穩(wěn),鑄坯表面質(zhì)量良好,縱裂發(fā)生率大幅下降,由之前的7%較低至4% 以下。以490CL 為例,在澆注斷面為1 550 mm、厚度230 mm、拉速在1.1 ~1.2 m/min 過程中液面波動曲線如圖4 所示。
圖4 澆注過程塞棒和液面波動實時曲線
通過現(xiàn)場生產(chǎn)跟蹤分析,確定了導致西區(qū)煉鋼廠連鑄生產(chǎn)微合金包晶高強鋼時出現(xiàn)液面波動的原因,針對性地采取了保護渣改進調(diào)整、二冷配水制度優(yōu)化及強化扇形段設備精度等具體的措施。實踐表明,措施實施后基本消除了低合金包晶高強鋼的液面波動現(xiàn)象,恒速率穩(wěn)定在98%以上,同時鑄坯裂紋發(fā)生率降低至4%以下。為提高鑄機產(chǎn)能、提高鑄坯質(zhì)量和增加經(jīng)濟效益發(fā)揮了巨大的作用。