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      礦業(yè)企業(yè)礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案的研究

      2021-04-08 12:25:50
      機(jī)械管理開發(fā) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:報(bào)警信號(hào)模擬量提升機(jī)

      馮 博

      (山西洪洞西山光道煤業(yè)有限公司, 山西 臨汾 041000)

      引言

      礦井提升機(jī)在煤炭采掘過程中承擔(dān)著礦井地面和井下工作人員物資、設(shè)備、煤炭等的輸送任務(wù),是保證井下采煤工作正常運(yùn)行的關(guān)鍵設(shè)備[1],一旦出現(xiàn)故障,將會(huì)威脅工作人員的安全、導(dǎo)致煤礦井下工作停滯,必須引起高度重視[2-5]。礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)工作的安全性和可靠性直接關(guān)系著整個(gè)礦井提升機(jī)系統(tǒng)能否正常運(yùn)行,因此,基于某企業(yè)礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)現(xiàn)狀,對(duì)電控系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計(jì)。

      1 礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)

      圖1 礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)方案組成

      礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)方案主要包括主控系統(tǒng)、變頻調(diào)速系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)和上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng),如圖1所示。主控系統(tǒng)采用當(dāng)前應(yīng)用較為廣泛的PLC,為了增加主控系統(tǒng)的可靠性,設(shè)置兩套同型號(hào)機(jī)型PLC,實(shí)現(xiàn)雙機(jī)備用,正常工作時(shí)一臺(tái)為主控機(jī),另一臺(tái)為監(jiān)控機(jī),前者控制系統(tǒng)中的所有I/O 接口,后者的I/O 接口在主控PLC 工作正常的情況下全部關(guān)閉,僅僅監(jiān)控主控PLC 的工作狀態(tài),一旦發(fā)現(xiàn)其運(yùn)行出現(xiàn)異常,就會(huì)主動(dòng)接管主控權(quán),保證控制系統(tǒng)正常運(yùn)行,避免出現(xiàn)提升機(jī)失控故障。變頻調(diào)速系統(tǒng)能夠根據(jù)礦井提升機(jī)實(shí)際運(yùn)行狀況適時(shí)調(diào)整驅(qū)動(dòng)電機(jī)的運(yùn)行速度,如高電價(jià)低速運(yùn)行,低電價(jià)高速運(yùn)行,實(shí)現(xiàn)節(jié)能降耗的目的。信號(hào)系統(tǒng)主要實(shí)現(xiàn)礦井提升機(jī)運(yùn)行現(xiàn)場各種信號(hào)的采集,如潤滑模塊、液壓模塊、電機(jī)轉(zhuǎn)速等,將采集得到的各種信號(hào)傳輸至主控系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和處理。上位機(jī)監(jiān)控系統(tǒng)主要功能是進(jìn)行礦井提升機(jī)現(xiàn)場運(yùn)行狀況的監(jiān)視和控制,如運(yùn)行過程中的參數(shù)變化、工藝流程等,監(jiān)控人員通過觀察監(jiān)測得到的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù),能夠及時(shí)發(fā)現(xiàn)提升機(jī)是否出現(xiàn)故障,確保礦井提升機(jī)的安全可靠工作。

      2 礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)

      2.1 硬件設(shè)計(jì)

      2.1.1 PLC 選型

      PLC 在中、小規(guī)??刂葡到y(tǒng)中的應(yīng)用較為廣泛,由電源、中央處理器、信號(hào)、接口等模塊組成,適應(yīng)于礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)需求。PLC 自身分布式結(jié)構(gòu)簡單、網(wǎng)絡(luò)通信能力強(qiáng),保證了控制的靈活性,此處選擇S7-300 系列PLC。配套PS307 電源模塊,輸入電壓為AC220 V,50 Hz,輸出電壓為DC24 V;中央處理器使用結(jié)構(gòu)緊湊的CPU,型號(hào)為CPU314C-2DP,最大內(nèi)存為8 MB,具有I/O 接口各992 個(gè),模擬量輸入/輸出點(diǎn)數(shù)分別為4+1/2,數(shù)字量輸入/輸出點(diǎn)數(shù)分別為24/12。信號(hào)模塊涉及數(shù)字量和模擬量的輸入輸出模塊,數(shù)字量輸入模塊型號(hào)為SM321 DI32×4V,具有32 個(gè)數(shù)字量輸入點(diǎn),額定輸入電壓為DC24V;輸出模塊型號(hào)為SM322 DO32×4V/0.5A,具有32 個(gè)數(shù)字量輸出點(diǎn),最大輸出電流為0.5 A。模擬量輸入模塊型號(hào)為SM331 AI8×12,具有8 個(gè)模擬量輸入點(diǎn),可以輸入電壓、電流、電阻等;模擬量輸出模塊型號(hào)為SM332 AO4×12,具有4 個(gè)模擬量輸出點(diǎn),可以輸出電壓和電流。

      2.1.2 變頻器選型

      礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)需要考慮經(jīng)濟(jì)性、實(shí)用性等,選用型號(hào)為JD-BP37/38 系列高壓變頻器。該變頻器使用了先進(jìn)的空間電壓矢量控制技術(shù),具有瞬時(shí)斷電自啟功能,能夠根據(jù)系統(tǒng)要求進(jìn)行參數(shù)的設(shè)定,控制電路模塊化檢修簡便;配置觸摸屏和PLC 接口,具有很好的人機(jī)交互和邏輯編輯性能;具有較為全面的故障監(jiān)控、保護(hù)預(yù)警等功能,能夠?qū)崿F(xiàn)故障自我診斷、故障定位及發(fā)出報(bào)警信號(hào);該變頻器屬于高-高電壓變頻器,輸入電壓可以為6 kV 或10 kV,輸出電壓為6 kV 或10 kV,輸入功率因數(shù)高,不需要配置補(bǔ)償裝置,輸出階梯式正弦PWM 波形,具有電器元件的保護(hù)功能,通信協(xié)議可以選擇MODBUS、PROFIBUS 等。

      2.2 軟件設(shè)計(jì)

      2.2.1 主程序

      根據(jù)礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)需求,完成了軟件主程序的編制,如圖2 所示。系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)首先進(jìn)行初始化處理,自檢正常之后即可開車,重量傳感器檢測礦井提升機(jī)是否存在超載情況,若超載發(fā)出報(bào)警信號(hào)并進(jìn)行處理,滿足礦井提升機(jī)工作載荷要求之后方可啟動(dòng)運(yùn)載功能。礦井提升機(jī)運(yùn)行過程中需要監(jiān)測其運(yùn)行速度大小,若存在超速情況,需要發(fā)出報(bào)警信號(hào)并進(jìn)行處理,處理之后可以保證礦井提升機(jī)穩(wěn)定運(yùn)行。礦井提升機(jī)運(yùn)行過程中還需要監(jiān)測是否過卷,若存在過卷情況,就會(huì)發(fā)出報(bào)警信號(hào),開啟過卷保護(hù),確保礦井提升機(jī)的正常運(yùn)行。

      2.2.2 安全保護(hù)程序

      圖2 礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)主程序

      礦井提升機(jī)正常運(yùn)行時(shí)不可避免地出現(xiàn)各種故障,而安全保護(hù)模塊的配置從系統(tǒng)軟件控制方面進(jìn)行了安全保護(hù),常見故障包括變頻器故障、提升機(jī)運(yùn)行速度異常、過卷故障等。安全保護(hù)模塊控制流程如圖3 所示,基于此編制的過卷保護(hù)程序如圖4 所示,根據(jù)礦井提升機(jī)實(shí)際運(yùn)行情況,安全保護(hù)系統(tǒng)發(fā)出故障報(bào)警的觸發(fā)信號(hào)包括三種,第一是編碼器信號(hào)與設(shè)定礦井提升機(jī)停車位置不一致;第二是井口或井底位置的過卷行程開關(guān)被觸發(fā);第三是牌坊式深度指示器位置的過卷行程開關(guān)被觸發(fā)。礦井提升機(jī)運(yùn)行過程中一旦出現(xiàn)上述三種情況之一,系統(tǒng)自動(dòng)開啟過卷故障保護(hù),立即驅(qū)動(dòng)抱閘實(shí)現(xiàn)礦井提升機(jī)的制動(dòng)。

      圖3 安全保護(hù)模塊控制流程圖

      圖4 過卷保護(hù)程序

      2.2.3 模擬量處理模塊

      模擬量處理模塊的主要任務(wù)是完成整個(gè)系統(tǒng)模擬量的處理,實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)接收得到的模擬量轉(zhuǎn)換成數(shù)字量的目的,傳輸至系統(tǒng)CPU 進(jìn)行分析和處理。礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)設(shè)計(jì)的模擬量信號(hào)源包括電機(jī)電流、變頻器電流和頻率、液壓站油壓、提升速度、提升機(jī)位置等,模擬量處理模塊控制流程如圖5 所示。

      2.2.4 上位機(jī)

      人機(jī)界面作為系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)人機(jī)交互、信息傳遞的窗口,要求具有很好的操作性和實(shí)用性。根據(jù)礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)需求,系統(tǒng)操作界面不僅顯示了礦井提升機(jī)的運(yùn)行參數(shù),還能夠記錄監(jiān)測數(shù)據(jù),分析處理確定礦井提升機(jī)是否出現(xiàn)故障并及時(shí)發(fā)出報(bào)警信號(hào),提示礦井提升機(jī)操作人員進(jìn)行故障排查。觸摸屏選擇KC01 系列,運(yùn)用組態(tài)軟件Exibl 完成觸摸屏參數(shù)設(shè)置,串口連接方式為RS485,波特率設(shè)置為19 200 bps。設(shè)計(jì)完成的系統(tǒng)主界面如圖6 所示。

      3 應(yīng)用效果分析

      為了驗(yàn)證礦井提升機(jī)電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)效果,將其應(yīng)用于某型號(hào)礦井提升機(jī)并對(duì)其控制效果進(jìn)行了為期半年的跟蹤記錄,結(jié)果表明,控制系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定可靠,能夠滿足最初電控系統(tǒng)的設(shè)計(jì)要求。同時(shí),該控制系統(tǒng)的應(yīng)用能夠及時(shí)監(jiān)測得到礦井提升機(jī)的運(yùn)行故障并發(fā)出報(bào)警信號(hào),維修人員根據(jù)控制系統(tǒng)的故障定位提示能夠很快完成故障排查工作,統(tǒng)計(jì)得到提升機(jī)電控系統(tǒng)故障檢修工作量降低近45%,節(jié)約運(yùn)維人員成本近120 萬元/a,提高采煤設(shè)備利用率近15%,為企業(yè)產(chǎn)生直接經(jīng)濟(jì)效益近250 萬元/a,取得了很好的應(yīng)用效果。

      圖5 模擬量處理模塊了流程圖

      圖6 電控系統(tǒng)主界面

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