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      煉油廠延遲焦化裝置焦炭塔制造技術(shù)改進分析

      2021-04-03 12:48:30尹勇
      中國設(shè)備工程 2021年6期
      關(guān)鍵詞:塔體煉油廠封頭

      尹勇

      (中國石油天然氣股份有限公司大慶石化分公司煉油廠,黑龍江 大慶 163711)

      焦炭塔是延遲焦化裝置的重要組成部分,其性能狀態(tài)直接影響煉油廠的生產(chǎn)作業(yè)效果。人們通過對焦炭塔制造技術(shù)予以改進,能夠提升延遲焦化作業(yè)水平,因此,為了推動煉油廠生產(chǎn)力的發(fā)展,應(yīng)深入分析焦炭塔技術(shù)改進,以構(gòu)建出一套更為行之有效的改進方案,優(yōu)化焦炭塔的生產(chǎn)運行水平。

      1 改進目的

      在煉油廠的生產(chǎn)中,使用延遲焦化工藝的主要目的是,將重質(zhì)原油、減壓渣油等高殘?zhí)嫉蛢r值的油品,轉(zhuǎn)化為石焦油,以及高價值的液體、氣體產(chǎn)品,實現(xiàn)煉油生產(chǎn)。其中,焦炭塔作為延遲焦化生產(chǎn)中的關(guān)鍵應(yīng)用設(shè)備,其作用在于,對高殘?zhí)加推愤M行脫碳處理,使其順利轉(zhuǎn)化為其他高價值產(chǎn)品。但在實際生產(chǎn)中,焦炭塔通常會長期交替處于充焦期間的高溫環(huán)境以及除焦期間的冷卻環(huán)境中,形成冷熱疲勞問題,因此,在經(jīng)過一段時間的應(yīng)用后,焦炭塔往往會存在局部變形、裂縫的情況,嚴(yán)重時,封頭、裙座處均會出現(xiàn)較為嚴(yán)重的開裂現(xiàn)象,使焦炭塔在運作中,面臨著巨大的塔體墜落風(fēng)險,影響了正常的延遲焦化生產(chǎn)。為此,研究者擬對焦炭塔的制造技術(shù),進行改進,以期優(yōu)化其使用性能,消除開裂、變形等使用質(zhì)量缺陷,保證煉油廠生產(chǎn)活動的安全、順利開展。

      2 改進過程

      2.1 制造用材料改進分析

      在焦炭塔的運行中,所存在的變形、開裂問題,主要來源于材料高溫強度不足、制造加工工藝水平不到位、結(jié)構(gòu)不合理這三個方面,因此,在技術(shù)改進中,研究者從材料、工藝、結(jié)構(gòu)這三點入手,采取了改進措施,以期改善焦炭塔的運行效果。其中,在材料改進中,研究者將重點放在了增強材料高溫強度方面,以降低充焦、除焦環(huán)節(jié)中的溫差交變應(yīng)力循環(huán),對焦炭塔所造成的疲勞損壞,緩解塔體變形、裂縫問題。為此,研究者采用了15CrMoR 珠光體鉻鋼,代替?zhèn)鹘y(tǒng)材料,制作焦炭塔的主體。一般來說,材料的高溫強度性能,主要取決于其力學(xué)性能、蠕變極限以及高溫持久極限,而15CrMoR 鋼材料,在900 ~920℃正火熱處理條件下,15CrMoR 鋼的力學(xué)性能可以達到,Akv160J/cm2、Ψ70%,蠕變極限可以達到147 ~44MPa。此外,高溫持久極限為,L·M法條件下58.4 ~303.5MPa、等溫線條件下110 ~330MPa,由此可見,其力學(xué)、蠕變極限、高溫持久極限這幾項性能都較為優(yōu)越,因此,具備足夠的高溫強度,將該材料應(yīng)用到焦炭塔主體結(jié)構(gòu)制造中,能夠降低溫差交變對設(shè)備性能的影響,達到改善制造技術(shù)的效果。此后,研究者考慮到,原油的含硫量較高,容易對15CrMoR 鋼產(chǎn)生腐蝕作用,因此,在容易受硫元素腐蝕作用影響的泡沫層以上位置,研究者采用了15CrMoR+410S 的復(fù)合鋼材,以增強設(shè)備結(jié)構(gòu)的耐腐蝕性,深入優(yōu)化了制造技術(shù)的改進效果。

      2.2 錐形封頭技術(shù)環(huán)節(jié)改進

      錐形封頭部分作為焦炭塔結(jié)構(gòu)中的重要組成部分,待研究者確定了其制造材料為15CrMoR 鋼后,還要對其加工技術(shù)進行改進,以優(yōu)化該部分結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性、耐用性,提升焦炭塔制造技術(shù)水平,促進煉油廠生產(chǎn)能力的發(fā)展。就目前來看,焦炭塔的錐形封頭部分,其厚度通常為40mm,大端尺寸為φ8500,小端尺寸為φ1800。在制造加工中,需先用模具、壓力機,對材料進行分瓣熱壓,以實現(xiàn)初步成型,然后,再予以組焊、正火處理,最后經(jīng)過校正后,才能完成封頭結(jié)構(gòu)的制造。但15CrMoR 鋼板的屈服強度較高,不容易成形,同時,封頭結(jié)構(gòu)的尺寸、厚度、強度也比較大,所以,研究者采用了大型卷板機滾制成型工藝,代替?zhèn)鹘y(tǒng)的分瓣熱壓工藝,以確保封頭結(jié)構(gòu)的順利成型。而在此過程中,大型卷板機在滾制封頭結(jié)構(gòu)時,經(jīng)常產(chǎn)生較大的軸向力以及徑向壓力,造成機架、軋輥以及封頭結(jié)構(gòu)表面的損傷,影響加工質(zhì)量。為此,研究者將用于卷制操作的小圓弧端面進行了打磨,并在機架上設(shè)置了一對對稱擋輥,然后,注入潤滑油脂,解決了壓力摩擦損壞問題,提高了封頭的力學(xué)性能,降低了其變形、開裂的概率,完成了該項技術(shù)環(huán)節(jié)的改進。

      2.3 封頭過渡段加工技術(shù)環(huán)節(jié)改進

      封頭的過渡段是指錐形封頭與裙座連接的位置,該位置經(jīng)常容易出現(xiàn)開裂問題,嚴(yán)重時會造成塔體墜落,因此,優(yōu)化過渡段加工工藝,提高該部分穩(wěn)定性,是此次技術(shù)改進的重點之一。一般來說,常規(guī)焦炭塔的過渡段尺寸為,截面620×201mm、φ8800mm,毛坯質(zhì)量50t 左右。在制造加工中,需要先做出3 個大圓弧段,再將其焊接為一個整體的矩形截面圓環(huán),最后,通過機械加工,使其轉(zhuǎn)變?yōu)樽罱K的過渡段形態(tài)。結(jié)合上述制造加工過程,該技術(shù)環(huán)節(jié)的改進點主要包括,精煉、鍛造、壓彎、組對焊接、無損檢測、整體精加工。在此過程中,研究者將精煉澆筑溫度設(shè)置為1560 ~1660℃、鍛造溫度設(shè)置在1200℃、采用模具壓彎以控制變形、采用窄間隙手工焊工藝以提高焊接精準(zhǔn)度、利用射線檢測保證檢測效果、設(shè)計專門支撐吊運工具防止變形,實現(xiàn)了對各項技術(shù)環(huán)節(jié)重點的落實質(zhì)量把控,達到了改進該項技術(shù)環(huán)節(jié)的目的,緩解了過渡段開裂問題。

      2.4 焊接技術(shù)環(huán)節(jié)改進

      在泡沫層以上的焦炭塔結(jié)構(gòu)部分,處于硫化物的影響范圍內(nèi),很容易受到腐蝕,而產(chǎn)生破損,尤其是焊點這種力學(xué)性能、耐腐蝕性能較為薄弱的部分,因此,在制造技術(shù)改進中,研究者對焊接工藝進行了改進,以期強化15CrMoR+410S復(fù)合鋼材的可靠性,增強焦炭塔質(zhì)量。在此過程中,基礎(chǔ)的焊接程序為,先手工電弧焊基層、后堆焊覆層,研究者通過嚴(yán)謹?shù)芈鋵嵙撕盖邦A(yù)熱、焊后消氫熱處理,并將溫度控制在160 ~250℃,待焊完后,立即升溫到350 ~400℃,以實現(xiàn)消氫處理,有效預(yù)防了焊縫硬度超標(biāo)、焊紋這兩種常見的焊點質(zhì)量缺陷,優(yōu)化了設(shè)備結(jié)構(gòu)的力學(xué)性能,達到了焊接工藝改進的目的。

      2.5 應(yīng)力熱處理技術(shù)環(huán)節(jié)改進

      待焊接工藝完畢后,部分制造過程中產(chǎn)生的應(yīng)力會殘存在焦炭塔的結(jié)構(gòu)中,導(dǎo)致其結(jié)構(gòu)中逐步出現(xiàn)裂縫問題,影響設(shè)備結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性,因此,需要采用應(yīng)力熱處理技術(shù),來去除殘存應(yīng)力,以保證焦炭塔設(shè)備的制造效果。現(xiàn)階段,在焦炭塔制造技術(shù)中,常用的熱應(yīng)力處理工藝主要為,將塔體分段,吊入專用加熱電爐中,進行應(yīng)力熱處理,再將組裝,最后,采用局部熱處理措施,對組裝焊縫進行二次處理,以消除殘存應(yīng)力。但由于該方法操作成本較高、效率較低,而且應(yīng)力處理不充分,容易影響后續(xù)的焦炭塔使用效果。為此,研究者用內(nèi)燃工藝代替了傳統(tǒng)的電爐加熱工藝,以實現(xiàn)該項制造技術(shù)工藝環(huán)節(jié)的改進。其中,該工藝的作用原理是通過使燃油在容器內(nèi)部燃燒所產(chǎn)生的熱量,塑造熱處理環(huán)境,消除設(shè)備結(jié)構(gòu)中殘存的應(yīng)力,以達到無須分段,即可實現(xiàn)應(yīng)力熱處理的效果。

      2.6 裙座結(jié)構(gòu)改進

      目前,大部分焦炭塔的裙座結(jié)構(gòu)均為下裙座結(jié)構(gòu),該結(jié)構(gòu)容易受由溫差應(yīng)力引起的塔體下段鼓脹問題影響,出現(xiàn)裂縫現(xiàn)象,導(dǎo)致塔體失穩(wěn),不利于煉油廠的安全生產(chǎn),因此,研究者采用了高支撐上裙座結(jié)構(gòu),代替了傳統(tǒng)的下裙座結(jié)構(gòu),以降低應(yīng)力因素對塔體穩(wěn)定性的影響。在此過程中,高支撐上裙座結(jié)構(gòu),可以使充焦段懸空,改善該部分的受力方式,使塔體下段結(jié)構(gòu)的受熱膨脹,不受裙座約束,以保持裙座結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定、可靠狀態(tài),實現(xiàn)對制造技術(shù)的優(yōu)化。

      3 結(jié)果分析

      經(jīng)過上述分析后,研究者通過圍繞焦炭塔制作工藝、制作結(jié)構(gòu)方案、制作材料選擇這三個技術(shù)重點,開展了該技術(shù)改進工作,形成了一套較為全面的技術(shù)改進方案,然后,將該方案應(yīng)用到了煉油廠的焦炭塔制作中,并將制作出的焦炭塔投入實際使用中。

      經(jīng)過較長一段時間的實際使用后,研究者發(fā)現(xiàn),該焦炭塔依然保持著良好的運行狀態(tài),且未出現(xiàn)裂紋、裂縫、腐蝕等問題,由此可見,其耐久性、穩(wěn)定性,明顯優(yōu)于傳統(tǒng)制造技術(shù)下的焦炭塔設(shè)備,因此,上述焦炭塔制造技術(shù)改進方案可行。

      4 結(jié)語

      綜上所述,增強焦炭塔制造技術(shù)的改進效果,有助于煉油廠作業(yè)水平的發(fā)展。在上述分析中,研究者通過優(yōu)化制造用材料、制造加工工藝、結(jié)構(gòu)方案這幾個制造技術(shù)方面,實現(xiàn)了制造技術(shù)改進,并對應(yīng)用改進后制造技術(shù),所制造出的焦炭塔進行了實際使用測試,發(fā)現(xiàn)其具備更好的性能,因此,上述改進方案可行。

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