畢會(huì)鋒
(博萊克·威奇北京工程設(shè)計(jì)有限公司,北京 100012)
越南沿海三期擴(kuò)建為超臨界機(jī)組,精處理系統(tǒng)包括2′50%管式過濾器、3′50%高速混床系統(tǒng)、旁路系統(tǒng)(包括管式過濾器旁路、高速混床旁路、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)旁路)和1 套體外再生系統(tǒng)(包括酸、堿貯存及計(jì)量設(shè)備)。體外再生系統(tǒng)為典型的“三塔”(樹脂分離塔,陰樹脂再生塔和陽樹脂再生/樹脂存儲(chǔ)塔)配置??紤]到越南當(dāng)?shù)卣畬?duì)廢水排放的氯離子的要求及濃鹽酸在運(yùn)輸和存儲(chǔ)過程中存在的弊端,陽樹脂采用硫酸再生。
當(dāng)高速混床運(yùn)行出水:Na+>3μg/L、SiO2->10μg/L、陽離子電導(dǎo)率(25℃)>0.15ms/cm 或制水流量累積達(dá)額定值或進(jìn)出口母管壓差大于0.35MPa,這些條件任意一個(gè)達(dá)到時(shí),判斷混床中的樹脂失效,需要將失效樹脂送至分離塔內(nèi)進(jìn)行陰、陽樹脂分離,并分別將陰陽樹脂輸送到陰、陽再生塔內(nèi)。從分離塔分離好的陽樹脂通過進(jìn)陽脂門導(dǎo)入陽樹脂再生塔后,通過底部進(jìn)氣閥門及底部進(jìn)水閥門出水進(jìn)行空氣擦洗和水反洗把樹脂清洗干凈,然后,從樹脂上部進(jìn)酸閥進(jìn)酸再生、置換、漂洗,漂洗至電導(dǎo)率合格。
2019 年5 月,系統(tǒng)調(diào)試過程中,陽樹脂第一次再生時(shí),發(fā)現(xiàn)混和三通后稀酸出口管道顫動(dòng)很厲害,而且伴隨著發(fā)熱(大于50℃)。第一次陽樹脂再生濃酸稀釋的參數(shù)設(shè)置為:稀釋水進(jìn)水流量為7.5t/h,濃酸計(jì)量泵出口流量為500L/h,稀酸出口酸濃度記錄為6%,再生時(shí)間控制在2500s 左右??紤]到濃硫酸(密度比水大)有進(jìn)入到稀釋水管道的風(fēng)險(xiǎn),原設(shè)計(jì)混合三通采用濃酸底部進(jìn),稀釋水上部進(jìn),稀酸中部出的布置方式,管道采用襯PTFE 防腐。分析原因應(yīng)該是濃硫酸在稀釋過程中會(huì)放出大量的熱,而稀釋水水量較少,熱量無法被及時(shí)帶走,造成稀釋水在稀酸管道的二次蒸發(fā),稀酸管道中存在的汽水混合物造成了管道的顫動(dòng),并且稀酸管道發(fā)熱。而且稀酸管道比較小(DN50),管道支吊架設(shè)置距離不合理,也可能是造成管道顫動(dòng)的原因。
對(duì)于稀酸管道支吊架位置及距離的不合理,在陽再生塔稀酸進(jìn)口位置增加了管道支架。同時(shí),在保持濃硫酸計(jì)量泵出力不變(500L/h)的情況下,對(duì)于不同稀釋水流量下進(jìn)行了驗(yàn)證試驗(yàn)。分別記錄稀酸濃度,并且用紅外測(cè)溫槍測(cè)量稀酸管道表面溫度,具體參見表1。
表1 不同稀釋水流量下驗(yàn)證試驗(yàn)
從上述表格中,我們可以看出,當(dāng)稀釋水流量大于等于9t/h 時(shí),稀酸管道顫動(dòng)得到了有效的緩解,管道表面溫度小于或等于50℃,考慮到樹脂再生對(duì)稀酸濃度(4%~8%)的要求,因此,通過稀釋水進(jìn)水手動(dòng)球閥調(diào)節(jié)進(jìn)水流量為10t/h,此條件下稀酸出口濃度為4.7%滿足再生要求,同時(shí),稀酸管道表面溫度大約42℃。為了保證再生效果,同時(shí),延長了再生步序中再生時(shí)間,控制再生時(shí)間大于3500s,另外,稀釋水管道管徑設(shè)計(jì)比較?。―N50)可能也是散熱不及時(shí)的影響因素,為了更好地保證足夠的稀釋水量,建議把稀釋水(除鹽水)管道更換成大管徑管道(DN65)。
精處理系統(tǒng)運(yùn)行1 年半后,現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)襯塑混合三通(管件⑦)和襯塑大小頭(管件)的連接法蘭處開始泄露,進(jìn)行檢查后,發(fā)現(xiàn)混合三通進(jìn)濃硫酸段以及和大小頭連接處燒毀。
通過現(xiàn)場的檢查,我們可以確定是混合三通布置不合理造成了殘留的濃硫酸和稀釋水的反應(yīng)放熱積累,進(jìn)而燒毀部分襯塑管件,因此,對(duì)現(xiàn)場濃硫酸稀釋管道進(jìn)行了重新布置,改造后的布置圖參見圖1。同時(shí),更換了混合三通、大小頭,延長了陽樹脂再生步序中進(jìn)酸完成后的水沖洗時(shí)間,保證了在混合三通位置沒有稀釋水的殘留。
自完成改造以來,已經(jīng)運(yùn)行了半年多,管道沒有發(fā)生過泄漏和“燒管”現(xiàn)象,這也印證了這次改造的合理性。
2020 年8 月,陽樹脂再生時(shí)啟動(dòng)酸計(jì)量泵后,發(fā)現(xiàn)管線流量低,檢查發(fā)現(xiàn)泵入口過濾器內(nèi)有少量酸泥,而且再生用酸計(jì)量箱內(nèi)部有酸泥。
圖1 改造后的混合三通管道布置圖
經(jīng)過取樣化驗(yàn),酸泥成分主要是Fe2(SO4)3,其中含有部分的FeCl3分析產(chǎn)生酸泥的主要原因如下:(1)與系統(tǒng)設(shè)備反應(yīng)形成。低位濃硫酸儲(chǔ)罐、酸計(jì)量箱罐體以及濃硫酸管道為碳鋼;碳鋼材質(zhì)中含有Fe2O3等雜質(zhì),根據(jù)以上材質(zhì),在濃酸儲(chǔ)罐中可能存在Fe2O3和H2SO4反應(yīng),形成酸泥。(2)硫酸雜質(zhì)中氯離子促進(jìn)酸泥形成。再生系統(tǒng)用濃硫酸為越南當(dāng)?shù)夭少?,由于?dāng)?shù)毓I(yè)水平有限,所供濃硫酸某些雜質(zhì)如氯離子超標(biāo),超標(biāo)的氯離子進(jìn)入濃硫酸存儲(chǔ)系統(tǒng),促進(jìn)了酸泥的形成?,F(xiàn)場運(yùn)行人員經(jīng)過對(duì)濃硫酸的二次化驗(yàn),確定了此結(jié)論。
根據(jù)工程經(jīng)驗(yàn),筆者建議,適當(dāng)提高硫酸儲(chǔ)罐及計(jì)量箱的出口標(biāo)高,避免底部沉積的酸泥進(jìn)入計(jì)量泵系統(tǒng),同時(shí),對(duì)入廠濃硫酸的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督,保證再生用濃硫酸各項(xiàng)雜質(zhì)滿足系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)要求。
(1)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)陽樹脂使用濃硫酸再生時(shí),如果稀釋水量較小,不能把稀釋放熱及時(shí)帶走,存在稀酸管道內(nèi)的汽水混合物造成了管道的不規(guī)則顫動(dòng)。(2)設(shè)計(jì)濃硫酸稀釋時(shí),在滿足再生用稀硫酸一定的濃度(4%~8%)要求下,合理且足夠的稀釋水量能保證濃硫酸稀釋時(shí)產(chǎn)生的熱量能夠及時(shí)被帶走。(3)混合三通的布置不合理造成了部分濃硫酸和稀釋水的殘留,因此,持續(xù)的放熱累積引起了混合三通部分“燒管”。(4)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)混床再生用酸計(jì)量泵啟動(dòng)后管線流量低,是由于入口過濾器酸泥堵塞引起,酸泥的主要成分是硫酸鐵,且不溶于濃硫酸。
(1)凝結(jié)水精處理系統(tǒng)陽樹脂使用濃硫酸再生時(shí),合理布置混合三通的位置,推薦稀釋水進(jìn)口和濃硫酸進(jìn)口垂直布置。(2)適當(dāng)增大濃硫酸稀釋水進(jìn)水管道的管徑,提高稀釋水進(jìn)水流量,保證足夠的稀釋水量,能保證濃硫酸稀釋時(shí)產(chǎn)生的熱量能夠及時(shí)被稀釋水帶走。(3)對(duì)濃硫酸稀釋放熱建議監(jiān)測(cè),因此,在稀硫酸出口管道增加在線溫度探頭,監(jiān)測(cè)濃硫酸稀釋后的溫度。(4)將凝結(jié)水精處理系統(tǒng)低位濃酸貯槽及酸計(jì)量箱的出口管道接口位置提高,保持與底部沉積的酸泥有足夠距離,避免濃硫酸傳輸時(shí)吸入酸泥,同時(shí),加強(qiáng)對(duì)儲(chǔ)罐、計(jì)量箱、計(jì)量泵進(jìn)口過濾器的定期清洗。