胡小剛
(重慶大唐國際武隆水電開發(fā)有限公司,重慶 408500)
水電站位于烏江下游河段,電站開發(fā)方式為壩式水電站,大壩為混凝土重力壩,壩頂高程227.5 m,最大壩高78.5 m,壩頂長度600.1 m,水庫正常蓄水位215 m,死水位211.5 m,水庫總庫容3.2 億m3,調(diào)節(jié)庫容0.37 億m3,為日調(diào)節(jié)水電站。水電站共安裝4 臺單機容量161.25 MW的軸流轉(zhuǎn)槳式水輪發(fā)電機組,多年平均發(fā)電量27.08 億kWh。廠房消防系統(tǒng)為兩路供水,一路由生活區(qū)海拔370 m 高位300 m3水池向廠房供水,另一路由備用消防水為壩前168 m 消防水加壓供水。設(shè)計院初設(shè)消防水源為設(shè)在左岸273 m 高程的消防水池,將施工期左岸施工水廠水池改造成2 個500 m3消防水池供應(yīng)電站廠房及大壩和船閘的消防及生產(chǎn)、生活用水。在消防專題設(shè)計時利用營地已建好的右岸370 m 高位水池,后消防設(shè)計優(yōu)化為現(xiàn)在的右岸生活區(qū)370 m 水池供水,而廠內(nèi)供水管未改變,供水管路為370 m 高程水池由DN200 管路在高程255 m 設(shè)置減壓閥閥門井,再通過右岸邊坡至高程227 m 船閘變徑為DN300 橫穿大壩,2 根消防支管DN200 管路在左岸廠內(nèi)部形成環(huán)狀,負責(zé)向電站廠房提供消防、主軸密封、深井泵潤滑和生活用水。現(xiàn)370 m 高位水池經(jīng)過右岸255 m 高程減壓后對廠房消防供水,大壩廠房消防供水系統(tǒng)投運后一直存在消防水壓力波動,引起186 m 高程發(fā)電機層消防管路振動、255 m 高程以上消防管路劇烈振動及異響,造成255 m 高程減壓井閘閥破裂、浮球閥破裂等缺陷,嚴重影響廠房消防供水及設(shè)備安全穩(wěn)定運行。
通過觀察廠房186 m 發(fā)電機層消防管路振動的發(fā)生為186 m 發(fā)電機層的檢修、滲漏排水泵啟動前潤滑水投入時引起壓力波動造成,一般處理需通過輕微開啟壩前消防取水廠房消防供水放空閥X213 閥對壓力穩(wěn)定調(diào)整;255 m 高程以上管路振動,主要發(fā)生在汛期機組低水頭運行主軸密封清潔水投入后,處理是關(guān)閉255 m 高程處閘閥,待廠房及255 m 高程以上消防管路振動減小后緩慢開啟255 m 高程處的閥門。通過對2018 年廠房消防管網(wǎng)系統(tǒng)的波動統(tǒng)計分析,186 m 發(fā)電機層消防水壓波動每月約2 ~3 次,255 m 高程消防水壓波動已造成減壓閥井內(nèi)3 個DN200 閘閥破裂、4 個浮球閥損壞、2 個減壓閥失靈。由于現(xiàn)在高位水池和原高程、位置發(fā)生變化、供水管路方向發(fā)生了變化、長距離的管路多次變徑等原因,370 m 高程相對186 m 高程用水點壓力過高,雖然在 255 m 高程設(shè)計了減壓閥,但一次減壓過大,減壓值在減壓閥的正常工作范圍邊界運行,減壓閥運行不穩(wěn)定、效果不好;此外位于186 m 發(fā)電機層4 號機組段的FX02 減壓閥方向與系統(tǒng)圖不一致,不能對廠房形成環(huán)路供水;壩前消防取水廠房消防供水泄壓閥X214 閥調(diào)節(jié)不靈,多次壓力整定調(diào)節(jié)達不到要求。
分析電站消防供水系統(tǒng)具體如下:
(1) 檢修、滲漏排水泵潤滑水投入后高位水池370 m 到186 m 發(fā)電機層高差太大,255 m 層減壓閥運行不穩(wěn)定,廠房用水時由于管路長且變徑多,減壓閥不能靈敏的進行開啟補水,造成管路內(nèi)形成真空,同時補氣不及時,造成減壓閥動作時又開啟過大,壓力過高,如此反復(fù),引起消防水壓力波動;
(2) 186 m 發(fā)電機層4 號機組段減壓閥方向安裝反向,沒有起到186 m 發(fā)電機層進行減壓和環(huán)路供水的作用;
(3) 在186 m 發(fā)電機層壓力過大時消防供水泄壓閥X214 閥沒有起到超壓動作泄壓排水作用;
(4) 管路排氣、補氣裝置設(shè)置不足,消防水管進氣后不能及時排氣、高位水池真空后不能及時補氣,引起消防管路振動。
(1) 在大壩右岸壩頂227 m 高程消防管路處設(shè)裝減壓閥,將高位水池到廠房的一級減壓變?yōu)閮杉墱p壓,兩級減壓消防水壓壓力調(diào)整將會更穩(wěn)定。根據(jù)現(xiàn)場實際情況,對大壩227 m 高程地下消防管路在主管路上安裝兩套減壓閥配套管路、閘閥,伸縮節(jié),并在減壓閥后供水總管上裝設(shè)排氣閥。兩套減壓裝置在運行時互為備用。
(2) 對255 m 高程閥門井以上至370 m 高位水池安裝三個DN50 快速自動排氣閥,結(jié)合現(xiàn)場實際進行安裝,快速自動排氣閥進口處配不銹鋼球閥。
(3) 將186 m 發(fā)電機層4 號機組段的FX02 減壓閥方向進行調(diào)整,實現(xiàn)廠房環(huán)路供水及減壓功能。
(4) 對186 m 發(fā)電機層消防泵房消防供水泄壓閥X214 閥進行更換,并對壓力進行校驗調(diào)整。
(5) 大壩左岸227 m 層出線場外最高點消防管路上加裝DN50 快速自動排氣閥并配不銹鋼球閥。
(6) 在186 m 發(fā)電機層檢修、滲漏排水泵潤滑供水管路處(深井泵潤滑水供水管路處),安裝DN25 快速自動排氣閥并配不銹鋼球閥。
由于消防供水涉及水電站廠房消防滅火、生產(chǎn)、生活用水,對消防供水系統(tǒng)斷水處理必須考慮斷水對設(shè)備、生活影響,滿足防火、設(shè)備用水等要求,要合理策劃好斷水時間和斷水的區(qū)域,盡快完成施工以減小對消防供水影響。施工前要和電站集控中心做好溝通,對相關(guān)區(qū)域斷水時由于壓力減小監(jiān)控報警由自動化專業(yè)對消防壓力報警信號進行處理。
(1) 對機組主軸密封的影響。由于中斷消防供水,主軸密封備用清潔水消失,可通過技術(shù)供水加壓泵來滿足主軸密封供水的壓力和流量。在消防水管改造前,進行技術(shù)供水加壓泵啟動檢查試驗:由運行人員啟動技術(shù)加壓泵,關(guān)閉備用清潔水源,記錄技術(shù)加壓泵啟動前后壓力及流量是否滿足主軸密封的用水要求,觀察頂蓋泵啟停間隔和之前對比是否滿足要求。
(2) 對滲漏排水、檢修排水潤滑水的影響??赏ㄟ^壩前取水、消防水泵自流至供水管路對水泵軸承進行潤滑。運行人員對壩前取水、消防水泵自流進行試驗:由壩前取水供集水井軸承潤滑水用水,手動或自動投入潤滑水觀察壓力、流量是否正常驗證能否滿足水泵潤滑水要求。
(3) 對廠房消防系統(tǒng)供水的影響。高位水池斷水后,若廠房發(fā)生火情由壩前消防加壓泵供水滅火。
(4) 對物資庫房火災(zāi)防控和保安營地生活用水,采用消防車進行臨時供水。
(5) 斷水對船閘過閘消防安全影響。高位水池消防供水?dāng)嗨陂g,船閘過船通知消防車至船閘現(xiàn)場駐守,待船舶安全通過后才能離開。
(6) 停水對大壩辦公的影響。提前發(fā)公告通知、衛(wèi)生間做好儲水,并提醒大家節(jié)約用水。
(7) 安裝255 m 高程至高位水池三個浮球閥對生活區(qū)的影響。策劃好前期工作,此項工作計劃放在周末進行,提前做好停水及儲水通知,工作前準備備件安裝材料工器具等,現(xiàn)場只進行鉆孔及焊接工作,縮短工作時間、盡快恢復(fù)供水;職工食堂供水安排消防車進行臨時應(yīng)急供水。
(8) 待主軸密封試驗及深井泵潤滑水試驗滿足條件,經(jīng)運行許可后可進行廠房停水及補氣閥安裝。
大壩右岸EL227 m 設(shè)裝減壓閥。開挖前做好地下電纜、光纜等動土安全交底。提前采購材料做好兩路配管及預(yù)裝工作,待配管預(yù)裝完成后,斷消防供水、切割主管路,進行焊接安裝工作以減少消防管路停運時間。工期計劃:閥門管路安裝計劃工期3 天(閥門井開挖及后期閥門井砌筑不占直線工期)。施工將影響大壩供水、倉庫供水。做安全措施前確認機組主軸密封壓力和流量,對機組主軸密封壓力流量低的啟動技術(shù)供水加壓泵供水。滲漏泵、檢修泵潤滑水由壩前取水消防泵自流供水。管路施工完成充水時開啟閥門應(yīng)緩慢進行充水,充水時做好管路排氣,調(diào)節(jié)減壓閥壓力滿足要求,閥門管路進行防腐刷漆。對閥門井用磚塊砌筑高度約0.5 m并用水泥砂漿粉刷,制作安裝閥門井鋼蓋板。
在255 m 閥門井高程以上至370 m 高位水池安裝快速自動排氣閥。管路排水后對相應(yīng)位置鉆孔,做好鐵屑收集防止掉入消防管路內(nèi)。提前焊接DN50 鋼管及法蘭,安裝DN50 球閥、排氣閥;管路充水試驗無滲漏,對設(shè)備防腐。工期計劃1 天。施工將影響職工生活區(qū)用水。提前做好生活區(qū)停水的應(yīng)對措施,施工現(xiàn)場只進行鉆孔及焊接工作,縮短工作時間、盡快恢復(fù)供水;焊機及臨時用電必須使用漏電保護,焊接現(xiàn)場配備滅火器材防止火災(zāi),焊接完成后檢查現(xiàn)場。
對186 m 發(fā)電機層4 號機組段的FX02 減壓閥方向進行調(diào)整。工期計劃0.5 天。關(guān)閉閥門前后球閥,處理對設(shè)備及消防系統(tǒng)無影響。
對186 m 發(fā)電機層消防泵房消防供水泄壓閥X214 閥進行更換,并進行壓力校核調(diào)整為0 ~1.2 MPa。工期計劃0.5 天。更換此閥時不得和255 m 高程以上快速自動排氣閥更換、227 m 減壓閥加裝同時進行。安全措施會影響大壩消防自流供水對滲漏、檢修深井泵潤滑水。
在227 m 高程出線場外消防管路上加裝DN50快速排氣閥并配不銹鋼球閥。工期計劃0.5 天。影響倉庫、保安營地供水。做好停水前的通知和儲水工作,物資倉庫防火由消防車臨時應(yīng)急。
在186 m 發(fā)電機層檢修、滲漏排水泵潤滑水管路處,安裝DN25 快速自動排氣閥并配不銹鋼球閥。工期計劃2 h。安全措施會影響檢修排水、潤滑排水潤滑水。檢修前手動將檢修排水和滲漏排水井水位抽至停泵水位(滲漏集水井148.60 m、檢修集水井148.10 m)。如果集水井水位至工作泵啟動水位可手動啟動排污泵進行排水。
改造作業(yè)根據(jù)現(xiàn)場實際條件,在條件滿足的情況下分步實施。最大程度減小消防管路改造對消防安全、設(shè)備安全、生活供水的影響。