摘 要:磷酸二銨生產(chǎn)過程中干燥機進料口易堵難通,一旦進料口被堵,通常只有被動停車,組織人工清料,針對干燥機進料口容易出現(xiàn)物料板結堵塞的情況,引入了能夠自動清理干燥機進料口的液壓清理裝置,節(jié)省了人力,提高了磷銨裝置的運行率
關鍵詞:干燥機 液壓 清理裝置 進料口
云南三環(huán)中化化肥有限公司(以下簡稱“三環(huán)中化”)兩套600kt/a磷銨裝置,基于西班牙INCRO公司的基礎設計,采用傳統(tǒng)法工藝,I期裝置于2008年初建成投產(chǎn)運行,II期裝置于2011年11月投產(chǎn)運行至今。
干燥機進料口的物料來自造粒機,含水率約4%,表面潮濕,容易在干燥機進料口的口壁上粘結,同時,物料之間也容易板結,最終堵塞干燥機進料口,造成磷銨裝置停車。為減少干燥機進料口的堵塞,裝置運行初期每套裝置需要至少2名員工堅守清理,但是物料板結后強度較高,人工清理效率低、效果差,仍然不能保證干燥機進料口不堵塞,每年由于干燥機進料口的堵塞給磷銨裝置帶來大量產(chǎn)量損失。為此,三環(huán)中化與合作伙伴研究開發(fā)出一種機械化、自動化的清理裝置來代替人工清料。
1.生產(chǎn)原理
磷銨產(chǎn)品是由液氨中和磷酸,在溶液中呈結晶體析出,經(jīng)造粒、干燥、破碎、篩分,合格粒子經(jīng)流化床冷卻后進入包裹筒進行包裹,包裹后的產(chǎn)品送入散庫內(nèi)自然存放,根據(jù)袋庫貨位及產(chǎn)品市場流向情況進行包裝儲運出廠。
2.干燥機進料口堵塞的原因分析:
干燥機進料口為920*920mm方管,與干燥機成60度。60度是根據(jù)大量工程經(jīng)驗總結出來的一個相對合理的溜角,已不具備改造條件。物料易在進料口中部堆積,正常生產(chǎn)過程中每半小時左右進行一次人工法理,每次清理時間為20分鐘左右。
干燥機進料口的物料來自造粒機,含水率約4%,表面潮濕,容易在干燥機進料口的壁上粘結。同時,物料之間也容易板結,最終堵塞干燥機進料口,造成磷銨裝置停車。為減少干燥機進料口的堵塞,每套裝置需要至少2名員工堅守清理,但是物料板結后強度較高,人工清理效率低、效果差,仍然不能保證干燥機進料口不堵塞,每年由于干燥機進料口的堵塞給磷銨裝置帶來大量產(chǎn)量損失(每次干燥機進口堵塞需要組織大量人員進行清理,每次停車時間至少為8小時)。
3技改方案和措施
3.1如圖所示,根據(jù)液壓系統(tǒng)控制原理設計、安裝一臺自動清理裝置;
圖(1)中:1--PLC,2--液壓油站,3--清理缸,4--紅外線感應器,5--防護罩 ,6--密封裝置 7--清理頭。
3.1.1確定滿足現(xiàn)場生產(chǎn)需求的控制原理圖,用PLC控制器控制,能夠方便實現(xiàn)液壓油缸動作的時間間隔的調(diào)整。
3.1.2根據(jù)現(xiàn)場核算清理油缸所需的工作壓力;計算油缸內(nèi)徑及伸出油桿的直徑,清理桿伸出長度,用齒輪油泵通過三位四通電磁閥控制液壓油缸的動作[1]。其中系統(tǒng)工作壓力16MPa(最高25MPa)、流量為34L/min,油缸缸徑125mm、桿徑90mm、行程2200mm,油缸推力20t,油缸推出速度40mm/s;調(diào)整時間為1-100分鐘。
3.1.3按照圖紙要求安裝液壓油缸,確保液壓油缸和進料口底部平行,同時清理桿頭部的清理頭與干燥機進料口底板貼合保證清理效果。
3.1.4液壓油缸密封裝置的選型:由于液壓桿在伸出時會粘接磷酸二銨物料,清理桿收回時粘在清理桿上物料會磨損密封裝置,為此,在設計清理桿密封時考慮到在收回之前先清理液壓桿表面的物料,然后通過多重刮刀密封實現(xiàn)密封,避免物料對液壓桿表面的磨損,保證了密封效果,延長液壓桿的使用壽命;
3.1.5液壓桿在每次伸出過程中,物料會沖擊在液壓桿表面,在液壓桿表面板結,使得液壓桿表面難以清理,從而降低密封效果,降低液壓桿的使用壽命。為避免該情況發(fā)生,在清理桿桿頭部固定一個防護罩,液壓桿在每次伸出時帶動防護罩伸出,物料只會沖擊到防護罩表面,從而有效保護液壓桿。
3.1.5自動控制系統(tǒng)的設計:在清理桿伸出到底時壓力會升高,根據(jù)設定壓力值,超過設計定值時清理桿自動收回;在清理桿頂部設置紅外線感應裝置,當清理桿收回,紅外線射到感應物上,清理桿停止動作;同時,時間繼電器開始工作,當?shù)竭_設定時間,清理桿開始再次動作。
4效果
1)項目實施前兩套裝置有負責清理作業(yè)的勞務用工16人,項目實施后,清理實現(xiàn)自動作業(yè),減少勞務用工共計16人。
2)項目實施后,干燥機進料口較往年堵塞次數(shù)減少約10次,每次按8小時計,每小時產(chǎn)量按89噸計,改造后每年增加產(chǎn)量7120噸;
5 結束語
用液壓清理裝置的動作替代人力實現(xiàn)干燥機進料口的自動清理作業(yè),實現(xiàn)機械化自動化,避免物料粘接設備和板結,提升生產(chǎn)管理水平,降低人工勞動強度和現(xiàn)場作業(yè)風險,三環(huán)中化兩套磷銨裝置都已經(jīng)安裝了“液壓自動清料裝置”,可以在同類裝置上推廣使用
參考文獻:
[1]劉新德、趙曼琳、吳志明《GB-T3766-2001液壓系統(tǒng)通用技術條件》
作者簡介:
劉自清(1975-5),男,漢族,云南昆明人,大學,工程師,云南三環(huán)中化化肥有限公司生產(chǎn)維保部設備主任工,長期從事磷復肥生產(chǎn)和技術管理工作;