鄒 偉,吳 鵬,張 濤,陳小兵,茍利鵬,馮杰瑞,劉澤民
(1.中國石油長慶油田分公司第五采油廠,陜西西安 710016;2.中國石油長慶油田分公司第二采油廠,甘肅慶陽 745000)
姬塬油田位于鄂爾多斯盆地西部,屬多層系開發(fā)油田,地層水礦化度高,各層系地層水物性差異大、配伍性差,不同層系含水原油混層集輸后導(dǎo)致地面管路、設(shè)備結(jié)垢[1,2],隨著油田開發(fā)的延長,綜合含水不斷上升,地面集輸系統(tǒng)結(jié)垢日趨嚴(yán)重,結(jié)垢周期不斷縮短,治理難度逐年增加[3-6],嚴(yán)重影響原油正常生產(chǎn)。
結(jié)垢站點(diǎn)139 座,占比62%,平均結(jié)垢厚度12 mm,平均結(jié)垢周期10 個(gè)月,部分站點(diǎn)僅2~3 個(gè)月,主要在黃3、羅1 等區(qū)塊,以長4+5、長6、長8 及多層混進(jìn)站點(diǎn)為主,垢型主要為鋇鍶垢,結(jié)垢主要集中在站內(nèi)總機(jī)關(guān)匯管、總機(jī)關(guān)匯管-收球筒-加熱爐進(jìn)出口管線、加熱爐盤管等位置。53 座站點(diǎn)55 套總機(jī)關(guān)結(jié)垢嚴(yán)重,造成上游井組無法投球運(yùn)行,26 具緩沖罐因進(jìn)出口管線結(jié)垢堵塞,造成進(jìn)油困難,只能利用臨時(shí)管線輸油。
結(jié)垢管道639 條620 km,占總長度的12.5%,平均結(jié)垢厚度10.4 mm,平均結(jié)垢周期5 個(gè)月,結(jié)垢管道主要為輸送長8、長6、長4+5 層系含水油管道,垢型主要為鋇鍶垢,結(jié)垢位置表現(xiàn)為管道全線結(jié)垢。
通過對垢樣進(jìn)行X 衍射(見表1)發(fā)現(xiàn):三疊系站點(diǎn)垢型主要為BaSrSO4,侏羅系站點(diǎn)垢型主要為CaCO3。
姬塬油田地層水礦化度及成垢離子濃度普遍高于長慶其他油區(qū),礦化度最高達(dá)124 g/L,地層水主要為CaCl2水型,是其他油區(qū)的3~10 倍,受壓力、溫度等生產(chǎn)參數(shù)變化,結(jié)垢速度加快。
姬塬油田注入水主要為Na2SO4水型,地層水主要為CaCl2水型,注入水與地層水不配伍,地層水和注入水結(jié)合發(fā)生結(jié)垢反應(yīng),進(jìn)而引起地層-井筒-地面系統(tǒng)結(jié)垢,當(dāng)油井見注入水時(shí)系統(tǒng)結(jié)垢加劇,結(jié)垢量最高達(dá)到1 957 mg/L。
姬塬油田采用多層系復(fù)合開發(fā)模式,開發(fā)層系多達(dá)14 個(gè),不同層系之間采出水不配伍,部分長2、長4+5、長6、長8 油藏地層水中含有高濃度鋇鍶離子,混層后產(chǎn)生難溶的硬質(zhì)鋇鍶垢。
結(jié)垢鹽類的溶解度對溫度敏感[7],除CaSO4·2H2O溶解度隨溫度變化存在峰值外,其余結(jié)垢鹽類隨溫度升高,溶解度降低。溶解鹽類成垢反應(yīng)為吸熱反應(yīng),溫度升高,促進(jìn)化學(xué)平衡向成垢方向移動(dòng),促進(jìn)結(jié)垢。
室內(nèi)研究發(fā)現(xiàn),隨著溫度升高,結(jié)垢量呈上升趨勢,當(dāng)溫度超過40 ℃時(shí),BaSO4、CaSO4結(jié)垢量基本不變,表明大部分成垢離子在40 ℃前已基本析出,超過40 ℃時(shí)只有剩余少量垢質(zhì)析出(見圖1)。
BaSO4、CaSO4、CaCO3等結(jié)垢物質(zhì)對壓力較敏感[8],因結(jié)垢反應(yīng)中有氣體參與,壓力主要影響氣體分壓,分壓減小,促進(jìn)化學(xué)平衡向成垢方向移動(dòng),促進(jìn)結(jié)垢。
表1 集輸站點(diǎn)垢樣X 衍射分析結(jié)果
圖1 溫度與采出液結(jié)垢量關(guān)系曲線
室內(nèi)研究發(fā)現(xiàn),在試驗(yàn)溫度為20 ℃時(shí),隨著壓力的升高,BaSO4、CaSO4結(jié)垢量呈下降趨勢,且壓力越高結(jié)垢量越低;相反,當(dāng)壓力降低時(shí),促進(jìn)化學(xué)平衡向結(jié)垢反應(yīng)方向移動(dòng),結(jié)垢量呈上升趨勢。當(dāng)管道輸送含水油時(shí),管道壓力逐步降低,管道結(jié)垢傾向越大(見圖2)。
溶液pH 較低時(shí),溶液呈酸性,碳酸垢的溶解度增加,結(jié)垢減小,當(dāng)pH 過低時(shí),會(huì)加速管道的腐蝕;當(dāng)溶液pH 上升時(shí),溶解狀態(tài)的成垢離子會(huì)快速結(jié)晶成垢,因此將溶液pH 控制在6~8,成垢離子能保持相對穩(wěn)定狀態(tài),結(jié)垢輕微。對于硫酸垢,則基本不受pH 影響。
在流體動(dòng)力場中,流速與結(jié)垢速率成負(fù)相關(guān):流速越小,原油的剪切應(yīng)力越弱,降低了原油的剝蝕作用,結(jié)垢傾向越大;相反,當(dāng)流速增加,原油的剪切應(yīng)力越強(qiáng),增強(qiáng)了原油的剝蝕作用,抑制了垢質(zhì)的形成。
4.1.1 多層系地面建設(shè)工藝
(1)分層集輸、同層回注建站。針對姬塬油田因多層系開發(fā)、不同層系采出水不配伍等導(dǎo)致的結(jié)垢問題,采用多流程集輸站庫建設(shè)及運(yùn)行模式,實(shí)現(xiàn)原油分層集輸、采出水分層處理與分層回注,從源頭上解決采出水不配伍結(jié)垢問題。
(2)小區(qū)塊前端脫水工藝。針對偏遠(yuǎn)小區(qū)塊、無系統(tǒng)依托的問題,堅(jiān)持小型化、撬裝化、智能化的原則,試驗(yàn)了前端撬裝脫水回注裝置,處理后凈化油依托現(xiàn)有集輸系統(tǒng)混合外輸,采出水則就地回注,消除下游系統(tǒng)混層結(jié)垢問題。
應(yīng)用效果:“Y”型流程應(yīng)用站點(diǎn)18 座,消除混層液量2 824 m3/d,撬裝脫水裝置應(yīng)用2 座,消除混層液量86 m3/d。
4.1.2 水質(zhì)改性技術(shù) 針對注入水中硫酸根含量較高的問題,在2 座站點(diǎn)開展了納濾脫硫酸根技術(shù)試驗(yàn),從源頭上去除成垢離子。
應(yīng)用效果:該技術(shù)主要利用納濾膜半滲透性,在壓力驅(qū)動(dòng)下,選擇性攔截價(jià)位高、半徑大的SO42-,允許水和低價(jià)位、低半徑的離子通過,注入水經(jīng)納濾處理后硫酸根離子平均濃度由2 689 mg/L 下降到404 mg/L,成垢離子去除率達(dá)85%,同時(shí)對應(yīng)注水井注水壓力上升速率減慢,壓力上升速率由0.07 兆帕/月下降到0.03兆帕/月(見圖3)。
圖2 壓力與采出水結(jié)垢量關(guān)系曲線
圖3 同一區(qū)塊納濾水注水井與未用納濾水的注水井注入壓力對比曲線
4.2.1 電磁防垢技術(shù) 根據(jù)結(jié)垢特征,先后開展超聲波、變頻、量子環(huán)、TEC 防垢等4 種電磁防垢新工藝試驗(yàn),現(xiàn)場應(yīng)用發(fā)現(xiàn)超聲波、變頻、量子環(huán)防垢技術(shù)作用距離有限,防垢效果不明顯,TEC 防垢裝置防垢效果較好,現(xiàn)場應(yīng)用3 座站點(diǎn),平均結(jié)垢周期由3 個(gè)月延長至9 個(gè)月,系統(tǒng)壓力保持穩(wěn)定,計(jì)劃推廣應(yīng)用。
4.2.2 集中成垢裝置 根據(jù)淺池沉降理論,按照集中誘導(dǎo)結(jié)垢的思路,設(shè)計(jì)一種油田采出液地面系統(tǒng)快速成垢裝置,通過增加過流面積、延長滯留時(shí)間,人為創(chuàng)造結(jié)垢環(huán)境,誘導(dǎo)水體中的成垢離子在充填于管腔中的填料結(jié)晶成垢;同時(shí),利用顆粒雷諾函數(shù),設(shè)計(jì)了沉垢通道,實(shí)現(xiàn)了垢體誘導(dǎo)沉積,減緩結(jié)垢對下游系統(tǒng)的危害。
應(yīng)用效果:現(xiàn)場應(yīng)用站點(diǎn)8 座,成垢離子去除率達(dá)43.5%,平均清垢周期由3 個(gè)月延長至10 個(gè)月,防垢效果較好。
4.2.3 防垢涂層技術(shù) 針對加熱爐盤管內(nèi)部易結(jié)垢特點(diǎn),研發(fā)了HS-128 防垢涂層,該涂層表面光滑,加快了涂層表面介質(zhì)的滾動(dòng)速度,同時(shí)在涂層中加入了荷葉疏水劑、鋇鍶垢專用阻垢劑,油水混合液流經(jīng)盤管內(nèi)壁時(shí)立即形成油膜,使成垢離子與管壁始終處于隔離狀態(tài),減小盤管結(jié)垢。
應(yīng)用效果:現(xiàn)場應(yīng)用加熱爐21 具,加熱爐盤管平均結(jié)垢周期由6 個(gè)月延長至15 個(gè)月,加熱爐維護(hù)費(fèi)用由25 萬元/臺降至3 萬元/臺。
4.2.4 鋇鍶阻垢劑應(yīng)用 通過對水質(zhì)離子分析、垢樣分析,試驗(yàn)研究見水程度、溫度、壓力與結(jié)垢量關(guān)系研究,對4 種藥劑開展模擬試驗(yàn),發(fā)現(xiàn)ZG-558 高效鋇鍶阻垢劑防垢效果較好,并在75 座結(jié)垢嚴(yán)重站點(diǎn)開展現(xiàn)場試驗(yàn),通過不斷優(yōu)化加藥制度,站點(diǎn)平均結(jié)垢周期由5 個(gè)月延長至8 個(gè)月,防垢能力顯著提升。
4.3.1 高壓射流清垢技術(shù) 針對站外管道結(jié)垢特點(diǎn),采用高壓射流清垢[9-11],首先將清垢球投入管道中,清垢球在水力的推動(dòng)下高速旋轉(zhuǎn)前進(jìn),高硬度材質(zhì)的清垢刮片在高速旋轉(zhuǎn)情況下刮掉管壁的硬質(zhì)垢,脫落的垢質(zhì)與射流一道匯聚,向前竄動(dòng),直達(dá)排污口,完成清垢。
應(yīng)用效果:適用于φ60~φ114 規(guī)格的站外油水管道,已對296 條486 km 結(jié)垢嚴(yán)重管線進(jìn)行清垢,清垢后管線平均運(yùn)行壓力由3 MPa 下降至1.2 MPa,清垢速度較快、效果明顯,年節(jié)約管線更換費(fèi)用3 000 萬元,目前已全面推廣。缺點(diǎn)是無法清除被垢質(zhì)完全堵塞的管線,對變形或結(jié)垢較嚴(yán)重管線存在卡球現(xiàn)象。
4.3.2 高壓水氣數(shù)控脈沖清垢技術(shù) 針對站內(nèi)管線結(jié)垢特點(diǎn),采用高壓水氣數(shù)控脈沖清垢,在數(shù)控脈沖儀器的控制下,壓縮氣體與水按照一定的頻率和脈沖寬度進(jìn)入管道內(nèi),在管道內(nèi)形成間斷的氣-水高速流,高流速脈沖波在沖蝕、剝層、水楔等作用下,使垢從管體表面脫離。
應(yīng)用效果:現(xiàn)場對125 座站點(diǎn)管線進(jìn)行清垢,施工壓力相對較低(5~11 MPa),清垢后系統(tǒng)平均運(yùn)行壓力由2 MPa 下降至1.6 MPa,平均結(jié)垢厚度由4 mm 降低至0.5 mm,該技術(shù)對站點(diǎn)復(fù)雜管網(wǎng),特別對彎頭處清垢效果比較明顯,年節(jié)約維護(hù)費(fèi)用900 萬元。缺點(diǎn)是無法徹底清除垢質(zhì)堅(jiān)硬且結(jié)垢堵塞嚴(yán)重的管線。
4.3.3 加熱爐盤管旋轉(zhuǎn)切削盤管清垢技術(shù) 針對加熱爐盤管拆卸清垢周期長的缺點(diǎn),開展盤管切削技術(shù)試驗(yàn),首先使用一根可彎曲的傳動(dòng)軸沿著盤管推進(jìn)刀頭,推進(jìn)的同時(shí)清洗刀頭軸向旋轉(zhuǎn)將管道內(nèi)垢片切削并粉碎,達(dá)到清垢目的。
應(yīng)用效果:現(xiàn)場對25 組加熱爐盤管清垢,平均清垢周期由12 d 減少至2 d,清除率100 %,加熱爐盤管平均結(jié)垢厚度由5 mm 下降至0.5 mm,年節(jié)約加熱爐盤管維護(hù)費(fèi)用50 萬元。
(1)納濾膜脫硫酸根技術(shù)能有效降低注入水成垢離子含量,延緩地層、地面系統(tǒng)結(jié)垢,但存在濃水處理難度大,設(shè)備建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)成本高等缺點(diǎn),建議根據(jù)開發(fā)區(qū)塊結(jié)垢程度選擇性應(yīng)用。
(2)針對滾動(dòng)開發(fā)疊合區(qū)塊開發(fā)層系多、采出水配伍性差的問題,堅(jiān)持前端脫水、分層集輸、同層回注的集輸工藝,同時(shí)立足前端脫水、就地回注,推廣小型撬裝脫水工藝。
(3)針對不同開發(fā)區(qū)塊結(jié)垢特征,建議開展阻垢劑復(fù)配,優(yōu)選出適應(yīng)性強(qiáng)的阻垢劑。
(4)在液量大于80 m3/d 結(jié)垢站點(diǎn),由于液量大,流速快,對填料沖擊大,原油在集中成垢裝置中滯留時(shí)間短,防垢效果不明顯,下步建議在液量低于80 m3/d 的結(jié)垢站點(diǎn)擴(kuò)大試驗(yàn),同時(shí)對裝置結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化定型。
(5)TEC 防垢裝置具有裝置安裝方便、風(fēng)險(xiǎn)小,防垢效果明顯等優(yōu)點(diǎn),建議擴(kuò)大試驗(yàn)。
(6)防垢涂層能有效延長加熱爐盤管結(jié)垢周期,建議對站外含水油管道開展現(xiàn)場試驗(yàn)。