荊菊平
(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 臨猗 041606)
隨著高爐大型化與高爐噴吹燃料技術(shù)的發(fā)展,對(duì)焦炭的質(zhì)量要求越來(lái)越高,尤其是焦炭粒度分布提出了更高要求,與此同時(shí),焦化企業(yè)以提高大塊焦率而達(dá)至降本增效[1]。為了滿足焦化企業(yè)提高焦炭塊度要求,我公司利用小焦?fàn)t在配合煤中加入一定比例增塊劑,替代瘦煤,使焦炭結(jié)焦塊度均勻,粒度分布趨于合理,進(jìn)而達(dá)至企業(yè)降本增效之目標(biāo)。
結(jié)合企業(yè)現(xiàn)用煤礦資源,通過(guò)少量替代部分煤種或采用100%加的配煤技術(shù),運(yùn)用小焦?fàn)t試驗(yàn),與現(xiàn)用煤結(jié)構(gòu)進(jìn)行對(duì)比,測(cè)試焦炭相關(guān)工藝、理化指標(biāo),在充分論證的基礎(chǔ)上,進(jìn)行生產(chǎn)小試、中試及大生產(chǎn)試驗(yàn)過(guò)程,并持續(xù)跟蹤鋼廠目標(biāo)客戶的質(zhì)量反饋信息,評(píng)估企業(yè)內(nèi)部質(zhì)量及效益,形成最終的結(jié)論。
結(jié)合我公司的資源配置情況和性價(jià)比對(duì)比,選用了經(jīng)加工調(diào)節(jié)后的增塊劑進(jìn)行煉焦配煤試驗(yàn)。增塊劑與常規(guī)瘦煤的性質(zhì)對(duì)比數(shù)據(jù)如表1。
表1 增塊劑與常規(guī)瘦煤的性質(zhì)對(duì)比
增塊劑為石油焦生產(chǎn)過(guò)程中的附屬產(chǎn)品,又稱之為粉焦,經(jīng)流態(tài)化結(jié)焦鍛燒工藝生產(chǎn),其顆粒細(xì)(直徑0.1 mm~0.4 mm),揮發(fā)份低,致密度高。
增塊劑的性質(zhì)特點(diǎn)是灰分低,揮發(fā)份低,無(wú)黏結(jié)性。常規(guī)瘦煤的特點(diǎn)是灰分高硫分低,有一定黏結(jié)性,相對(duì)配煤則較弱。為此開(kāi)展相關(guān)煉焦配煤試驗(yàn),合理替代瘦煤,必將有利于滿足高爐降低焦炭灰分、增加焦炭塊度的需求。
增塊劑與瘦煤在煤質(zhì)上比較接近。為此,根據(jù)煉焦配煤要求和增塊劑的性質(zhì)有針對(duì)性地制定了多種小焦?fàn)t配煤煉焦方案,然后通過(guò)40 kg小焦?fàn)t進(jìn)行配增塊劑煉焦對(duì)比實(shí)驗(yàn),得到大量的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)(見(jiàn)表2),從而找出最佳的增塊劑配煤煉焦方案,為工業(yè)焦?fàn)t生產(chǎn)使用提供數(shù)據(jù)支持。
表2 配加增塊劑的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
通過(guò)小焦?fàn)t實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)分析可以看出,在增塊劑配比為2%至3%時(shí),焦炭質(zhì)量變化不明顯,DI冷強(qiáng)度指標(biāo)最佳,反應(yīng)后熱強(qiáng)度CSR處于較好水平,可滿足高爐需要。當(dāng)增塊劑配入4%~5%時(shí),對(duì)焦炭質(zhì)量產(chǎn)生一定影響,焦炭冷強(qiáng)度有了一定程度的下降,熱強(qiáng)度下降相對(duì)明顯。由此可見(jiàn),隨著增塊劑比例提升,對(duì)強(qiáng)黏性肥煤需求增加,以使配合煤中形成大量膠質(zhì)體達(dá)至平衡。在上述試驗(yàn)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上,確認(rèn)增塊劑在煉焦配煤中的適宜比例為(3±0.5)%。
1)關(guān)鍵技術(shù)要求
a)煤質(zhì)穩(wěn)定性:在試驗(yàn)及大生產(chǎn)階段,配合煤各項(xiàng)指標(biāo)應(yīng)保持相對(duì)穩(wěn)定,其黏結(jié)G值維持在±2波動(dòng)期間,Y值維持在±0.5波動(dòng)期間。
b)操作穩(wěn)定性:增塊劑與弱黏煤種提前預(yù)混,之后均勻加入。
c)推焦出焦穩(wěn)定性:焦?fàn)t工藝維持平穩(wěn)、有序狀態(tài),班次間結(jié)焦時(shí)間最長(zhǎng)與最短時(shí)間之差不得大于2 h。
配比調(diào)整前、后各30爐,單堆存放,不計(jì)入對(duì)比試驗(yàn)的抽檢產(chǎn)品。
2)生產(chǎn)管理流程:按設(shè)計(jì)配煤比實(shí)施配煤作業(yè),進(jìn)行采樣抽檢,上煤量以30爐~50爐為宜,在焦?fàn)t熱工工藝維持穩(wěn)定的基礎(chǔ)上進(jìn)行煉焦生產(chǎn),推焦出爐后的實(shí)驗(yàn)焦單獨(dú)堆放,采集炭樣品進(jìn)行檢測(cè)相關(guān)指標(biāo)。以上作業(yè)流程至少連續(xù)進(jìn)行3次,其間間隔周期以48 h為宜。
進(jìn)行了多次小試階段試驗(yàn),測(cè)試數(shù)據(jù)如表3。
表3 配加增塊劑生產(chǎn)小試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
以常規(guī)配比結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn),配入增塊劑,焦炭粒度級(jí)別25 mm以上增加3%~5%;焦炭轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度及反應(yīng)后強(qiáng)度無(wú)明顯下降。
關(guān)鍵技術(shù)要求與小試階段要求一致。
生產(chǎn)管理流程:同一配煤比連續(xù)生產(chǎn)7 d~10 d為宜,其他部分與小試階段要求一致。配加增塊劑生產(chǎn)大試實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)見(jiàn)表4,焦炭質(zhì)量對(duì)比數(shù)據(jù)見(jiàn)表5。
表4 配加增塊劑生產(chǎn)大試的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)
以常規(guī)配比結(jié)構(gòu)為基準(zhǔn),配入增塊劑焦炭粒度級(jí)別25 mm以上增加3%~5%;焦炭轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、反應(yīng)后強(qiáng)度及焦沫比例無(wú)明顯變化;鋼企對(duì)焦炭來(lái)料質(zhì)量認(rèn)可。
以一級(jí)焦生產(chǎn)為基準(zhǔn),所需的生產(chǎn)投入按干基噸焦計(jì)如下:
配煤成本:在原配煤結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)上,因各焦企差異性較大,有-3%~1%幅度波動(dòng),預(yù)期效益暫按不變計(jì);
成焦率及化產(chǎn)收率:因配入增塊劑比例較低,理論上成焦率下降約0.001,化產(chǎn)收率無(wú)明顯變化,預(yù)期效益忽略不計(jì);
焦炭收益:焦粒占比下降按4%計(jì),焦粒與焦炭差價(jià)按730元計(jì),噸焦收益增加29.2元;
預(yù)期效益:焦企按300萬(wàn)t產(chǎn)能,年度預(yù)期效益為8 760萬(wàn)元。
項(xiàng)目投入與產(chǎn)出非常高效,回收周期短,收益明顯提升。
本項(xiàng)目無(wú)需增加新的設(shè)備投入,如公司無(wú)預(yù)混設(shè)備,可采用裝載機(jī)人工作業(yè),以確保小比例配入的增塊劑均勻配煤。
增塊劑作為粒度超細(xì)的散裝材料,在煤場(chǎng)應(yīng)單堆存放,其間存放周期不超過(guò)2個(gè)月為宜,防止水分流失,堆層表面形成揚(yáng)塵,對(duì)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)人員應(yīng)配備口罩等防護(hù)用品。
增塊劑(1 300元/t)與瘦煤價(jià)格相當(dāng),入爐煤成本基本沒(méi)變化。配入增塊劑,焦炭焦炭轉(zhuǎn)鼓強(qiáng)度、反應(yīng)后強(qiáng)度及焦沫比例無(wú)明顯變化;焦炭粒度級(jí)別25 mm以上增加3%~5%;公司大塊焦炭收益將會(huì)大幅增加。公司按照上述實(shí)驗(yàn)條件,進(jìn)行量化生產(chǎn),達(dá)到了降本增效的目的,可以推廣至其他焦企。