◇江蘇油田采油二廠 高重福
自從油田生產(chǎn)引入生產(chǎn)信息化系統(tǒng)(簡(jiǎn)稱PCS)以來(lái),油井的跟蹤和判斷就有了千里眼、順風(fēng)耳。PCS系統(tǒng)不僅可以減少洗井過(guò)程中的躺井,而且可以對(duì)油井熱洗提前預(yù)警、制定洗井計(jì)劃、減少躺井,節(jié)約作業(yè)費(fèi)用,并取得了較好的經(jīng)濟(jì)效益。
為了維護(hù)油井正常生產(chǎn),常用加藥、洗井等方法給油井清蠟。熱洗是解決油井結(jié)蠟最徹底的方法。我們?cè)瓉?lái)是按周期、經(jīng)驗(yàn)洗井,洗井頻次大,恢復(fù)期長(zhǎng),洗井影響產(chǎn)量多。今年以來(lái),熱洗理念發(fā)生了轉(zhuǎn)變,我們充分利用油井信息化資料,按功圖變化、油井載荷等資料綜合分析,一井一策,有針對(duì)性地制定熱洗計(jì)劃、方案,既保證了油井正常生產(chǎn),又減少躺井,節(jié)約了作業(yè)成本。
截至2019年底,我區(qū)共有油井517口,開井485口,自洗153井次,蒸汽洗25井次,熱洗279井次。
(1)洗井過(guò)程中,光桿下不去,PCS系統(tǒng)助力徹底洗好井,減少躺井。
韋2-42井于2019年5月7日11:10開始洗井,溫度80 ℃,排量1檔,12:48第一罐水快洗完時(shí),泵壓從4 MPa上升到15 MPa,光桿下不去。停泵后,光桿上下活動(dòng)正常。
12:48~14:21停泵,油井正常生產(chǎn),自動(dòng)排蠟,油管內(nèi)環(huán)空排蠟暢通。14:11再次開泵洗井,洗通了,泵壓8 MPa不再上升,光桿活動(dòng)正常。15:10洗井結(jié)束,泵壓降到6 MPa。
11:05功圖為洗井前,13:08與14:09功 圖為停泵,自動(dòng)排蠟過(guò)程中的功圖,15:10功圖為洗井結(jié)束后。
第4張功圖與第1張功圖比較,明顯變瘦,最大載荷從洗井前的51.02 kN-25.8 kN,最小載荷由21.74 kN-18.61 kN,交變載荷由29.28 kN-7.19 kN,說(shuō)明光桿負(fù)荷減輕了,排蠟結(jié)束,油井洗通了。
在韋2-4、韋2-44、莊2-67、韋15-33、黃118等27口井的洗井過(guò)程中,都出現(xiàn)過(guò)光桿下不去的現(xiàn)象,運(yùn)用韋2-42井經(jīng)驗(yàn),取得了同樣的效果。
2019年熱洗279井次,同比增加14井次,檢泵作業(yè)70井次,同比(去年108井次)減少38井次,節(jié)約作業(yè)費(fèi)用665萬(wàn)元。
(2)PCS系統(tǒng)可對(duì)油井何時(shí)洗井提前預(yù)警。
韋2-42自2018年4月10日作業(yè),到2019年2月21日,最大載荷從43.49 kN-44.89 kN,316天漲3.2%。2019的2月22日至5月7日,最大載荷從44.89 kN-51.2 kN,76天漲17.7%,呈加速上漲趨勢(shì),結(jié)蠟嚴(yán)重,是造成光桿下不去的主要原因。最大載荷越來(lái)越大,最小載荷越來(lái)越小,兩條曲線呈喇叭狀趨勢(shì),這就是洗井最佳時(shí)間。應(yīng)該提前制定洗井計(jì)劃,防止結(jié)蠟躺井。
(3)PCS系統(tǒng)可制定洗井計(jì)劃。
2019年共有38口井,由于光桿下不去而救井的現(xiàn)象。經(jīng)分析認(rèn)為,大部分油井,只要最大載荷升高超10%以上,就處于結(jié)蠟躺井的危險(xiǎn)期,應(yīng)該提前洗井。
根據(jù)油井歷次洗井作業(yè)情況、結(jié)蠟速率、泵況、以功圖疊加法、載荷曲線法,最大載荷增長(zhǎng)率大于10%,最大載荷曲線、最小載荷曲線呈喇叭狀趨勢(shì),制定洗井計(jì)劃,一井一策,先加藥,并及時(shí)洗井。洗井前,通過(guò)增加掃線工序,建立熱場(chǎng),解決了蠟堵管線造成躺井的問(wèn)題。
(4)PCS系統(tǒng)助力洗井短期增油。
2019年5月7日開始11:10洗井,12:48光桿下不去后,停泵,油井自動(dòng)排蠟。12:21再次進(jìn)行洗井,洗井排蠟較徹底。洗后動(dòng)液面較穩(wěn)定1229 m-1203 m,液量較穩(wěn)定14.6t-14.8 t、含水下降93.3%-85.9%、油量上升1.0 t-1.7 t,11天增油7.7 t,效果較好。
2017年3月31日洗井,第一罐水結(jié)束后,光桿下不去,停泵2小時(shí)自動(dòng)排蠟,再次進(jìn)行洗井,洗井較徹底。洗后動(dòng)液面上升1424 m-1383 m,液量穩(wěn)中有升3.2 t-4.0 t、油量上升0.5 t-1.0 t、含水下降82.1%-74.3%,23天增油9 t,效果較好。
(5)PCS系統(tǒng)助力優(yōu)化洗井參數(shù),縮短油井恢復(fù)期,減少產(chǎn)量損失。
通過(guò)PCS系統(tǒng),適時(shí)優(yōu)化洗井參數(shù),提高洗井液溫度(第一罐水)80 ℃~85 ℃,降低排量(一般1檔),延長(zhǎng)洗井時(shí)間,減少洗井液進(jìn)入地層,減輕油層污染,縮短油井恢復(fù)期。
表1 油井熱洗恢復(fù)期對(duì)比表
據(jù)統(tǒng)計(jì)分析表明,恢復(fù)期大于8天的油井減少56井次,油井恢復(fù)期小于3天的油井增加57井次,單井平均恢復(fù)期從2018年的7.04天下降至4.8天,平均單井影響產(chǎn)量減少6.3 t/井,同比減少產(chǎn)量損失1568.7 t。
(1)以功圖疊加法、載荷曲線法,最大載荷增長(zhǎng)率大于10%,最大載荷曲線、最小載荷曲線呈喇叭狀趨勢(shì),制定洗井計(jì)劃,一井一策,及時(shí)洗井。
(2)洗井過(guò)程中,出現(xiàn)光桿下不去,不能強(qiáng)制洗井,應(yīng)停泵觀察,讓油井自動(dòng)排蠟,否則可能造成蠟卡躺井。排蠟高峰期(大約需要1.5~2.5小時(shí))結(jié)束后,繼續(xù)洗井,排蠟徹底,提高洗井效果。
(3)PCS系統(tǒng)助力優(yōu)化洗井參數(shù),縮短油井恢復(fù)期,減少產(chǎn)量損失。