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    石灰水泥復(fù)合改良施工方法在高含水率粉土中的應(yīng)用

    2021-03-11 10:27:44
    工程技術(shù)研究 2021年2期
    關(guān)鍵詞:基床石灰路堤

    中國鐵路上海局集團有限公司蘇北鐵路工程建設(shè)指揮部,江蘇 徐州 221000

    1 工程概況

    1.1 設(shè)計概況

    連鹽鐵路為設(shè)計時速200km的客貨共線鐵路,其中DK189+842—DK195+229段路基位于鹽城市濱海縣,路基以填方形式通過,平均填高3.8~4.9m;基床表層采用級配碎石填筑,基床底層采用摻灰量為8%的改良土填筑,基床以下路堤采用摻灰量為6%的改良土填筑。路基改良土采用場拌法施工,塑性指數(shù)小于12時摻入水泥改良,塑性指數(shù)大于12時摻入石灰改良。

    1.2 地質(zhì)情況

    連鹽鐵路濱海段路基位于濱海平原區(qū),地下水主要為孔隙潛水,賦存于第四系全新統(tǒng)沖積、海相沉積地層中,屬弱透水層,受大氣降水和地表水的補給,水量較大,勘察期間地下水位埋深約0.5~1.0m。設(shè)計取土場為線路附件就近取土,設(shè)計取土量為16.8萬m3,取土深度為1~2m。根據(jù)土樣檢測報告,土質(zhì)塑性指數(shù)Ip為9.4,土天然含水率為29%~30%,填料為低液限粉土,屬C組填料。

    2 水泥改良施工

    2.1 現(xiàn)場情況

    根據(jù)設(shè)計要求,該段路基填料采用水泥改良土,設(shè)計7d無側(cè)限抗壓強度基床底層不小于350kPa,基床以下路堤不小于250kPa。

    對取土場原土進行擊實試驗,其最大干密度為1.81g/cm3,最優(yōu)含水率為13.2%。現(xiàn)場水泥改良土配合比試驗表明,基床以下路堤采用6%水泥摻量,基床底層采用8%水泥摻量均能滿足7d無側(cè)限抗壓強度的要求,其對應(yīng)的最優(yōu)含水率分別為13.3%和13.9%。水泥改良土配合比試驗結(jié)果如表1所示。

    表1 水泥改良土配合比試驗參數(shù)

    由于土場填料天然含水率過大,現(xiàn)場采用井點及排水溝進行降水。經(jīng)連續(xù)降水20d后,土體含水率降至24%~25%,后續(xù)再持續(xù)降水,降水效果不明顯。由于土體含水率仍然偏大,無法直接運往填料拌和站拌和,因此考慮在取土場以堆高2m打堆、翻曬的方式降低原土含水率。由于濱海位于沿海區(qū)域,氣候濕潤,在土場連續(xù)晾曬16d后,土體含水率降至20%~21%,后期繼續(xù)翻曬,土體含水率降低幅度開始變小。

    經(jīng)測算,土體含水率降至最優(yōu)含水率范圍還需繼續(xù)翻曬約24d(經(jīng)后期現(xiàn)場試驗實測平均為23.5d),考慮前期降水和后續(xù)拌和、壓實等工序用時,該方案從項目施工組織和工期控制上不可接受。

    2.2 建議方案

    (1)更換土源。經(jīng)與地方相關(guān)部門對接,不能提供其他取土場。

    (2)大場地攤薄晾曬。調(diào)查周圍環(huán)境后并未找到具備大面積攤薄晾曬的場地。

    (3)加入石灰采用石灰水泥復(fù)合改良。由于方案(1)和方案(2)受外在條件限制無法實施,現(xiàn)場考慮到生石灰消解時能消耗大量水分并散發(fā)熱量的特性,先采用生石灰與土體打堆悶灰降低原土內(nèi)部分含水量,再摻加水泥拌和,即選定石灰+水泥復(fù)合外摻料作為固化劑對土體進行改良。

    3 石灰水泥復(fù)合改良施工

    3.1 配合比試驗

    由于現(xiàn)行規(guī)范中沒有石灰水泥復(fù)合改良推薦摻入比及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),現(xiàn)場考慮盡可能減少對原水泥外摻料膠結(jié)作用的影響,石灰采用較低摻灰量2%,水泥摻灰量按比例增加,以復(fù)合改良后7d無側(cè)限抗壓強度不低于原水泥改良土為原則,擬定石灰+水泥復(fù)合改良土摻量,試驗結(jié)果如表2所示。

    表2 石灰水泥復(fù)合改良土配合比試驗參數(shù)

    現(xiàn)場石灰水泥復(fù)合改良土配合比試驗表明,基床以下路堤采用2%石灰+4%水泥摻量、基床底層采用2%石灰+6%水泥摻量均能滿足復(fù)合改良后7d無側(cè)限抗壓強度不低于原水泥改良土的要求,其對應(yīng)的最優(yōu)含水率分別為16.7%和16.9%。

    為進一步檢驗石灰水泥復(fù)合改良土的強度和穩(wěn)定性,對現(xiàn)場選定的2%石灰+4%水泥復(fù)合改良土和2%石灰+6%水泥復(fù)合改良土在水中的濕化速度及崩解狀態(tài)做濕化試驗,經(jīng)連續(xù)試驗48h,試件未發(fā)生崩解,水泥石灰復(fù)合改良土滿足要求。

    3.2 總體方案

    取土場降水后用挖掘機取土按比例摻加生石灰,堆成土堆悶料,悶料使生石灰充分消解,用挖掘機翻拌1~2次使石灰與土摻拌均勻。采用WDB700型改良土拌和站粉碎填料并按配合比加入水泥進行拌和,檢驗合格后自卸車運輸至路基進行填筑施工。

    3.3 施工工藝流程

    取土場降水→取土→石灰拌和、悶料、翻曬→水泥拌和、改良→運輸→攤鋪→整平→碾壓→檢測、養(yǎng)生→下層施工。

    3.4 主要施工方法

    (1)取土場降水。在取土場取土前20~30d開始進行降水,將含水量降低至24%~25%。

    (2)取土。對取土場土體分區(qū)域取土,將土取出后堆高成1m左右的土堆,尺量出體積,換算成質(zhì)量。

    (3)石灰拌和、悶料、翻曬。根據(jù)計算出的土堆質(zhì)量按配合比摻加生石灰。石灰用鏟車裝料,鏟滿車斗后過磅,運到堆好的土堆上。在摻過石灰的土堆上再堆放約1m高的土(石灰摻量按2m高土堆進行計算)。然后用挖掘機拌和,翻拌均勻后將土堆成堆悶料4d,4d后再用挖機翻拌1~2次,再悶料2d,使石灰充分吸水,達到降低土含水量的作用,同時也使生石灰充分消解。悶料結(jié)束后采用EDTA測定法對灰土進行石灰含量測定。此時的土含水率降低至20%~21%。繼續(xù)推平翻曬3d,使含水率再降低至19%~20%,此時可運往拌和站。

    (4)水泥拌和、改良。將石灰土用WDB700型設(shè)備進行粉碎處理,對粒徑超過5cm的土體過篩后進行第二次破碎處理。符合要求的原料進入主機按配合比摻加水泥拌和均勻,拌和成品混合料經(jīng)皮帶機運送進入儲料倉,此時復(fù)合填料的含水量為17%~18%。拌和結(jié)束后采用EDTA測定法對填料進行水泥含量測定,符合要求的填料方可運輸至施工現(xiàn)場。

    (5)運輸、攤鋪、整平、碾壓、養(yǎng)生。石灰水泥復(fù)合改良土運輸、攤鋪、整平、碾壓、養(yǎng)生等施工方法,與石灰或水泥單一外摻料改良土施工方法類似,此處不再贅述。

    (6)檢測。設(shè)計路基壓實標(biāo)準(zhǔn)為基床底層地基系數(shù)K30不小于110MPa/m,基床以下路堤地基系數(shù)K30不小于90MPa/m;基床底層壓實系數(shù)K不小于0.95,基床以下路堤壓實系數(shù)K不小于0.90。經(jīng)現(xiàn)場試驗段檢測分析,基床以下路堤采用2%石灰+4%水泥摻量,基床底層采用2%石灰+6%水泥摻量,其石灰水泥復(fù)合改良土的地基系數(shù)K30和壓實系數(shù)K均滿足路基設(shè)計壓實標(biāo)準(zhǔn)。檢測結(jié)果如表3所示。

    表3 復(fù)合改良土壓實檢測結(jié)果

    4 結(jié)論

    (1)采用石灰水泥復(fù)合改良土施工工藝,可滿足在富水條件下高含水率粉土等原土物理降水無法達到最優(yōu)含水率范圍或不具備大面積場地翻曬時的路基填筑施工,降低了對施工場地的要求。

    (2)在沿海氣候濕潤區(qū)域,高含水率粉土從取土至符合要求的改良土出場,在同等條件不考慮其他因素的情況下,石灰水泥復(fù)合改良用時遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于原水泥改良,可有效減少翻曬時間,在縮短工期、加快施工進度方面效果顯著。

    (3)石灰水泥復(fù)合改良可以顯著降低原土體含水率,提高填料最優(yōu)含水率范圍,其施工質(zhì)量可滿足路基結(jié)構(gòu)各部位對填料的要求,并符合相應(yīng)的壓實標(biāo)準(zhǔn),可有效保證高含水率粉土改良施工的順利進行。

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