顧永明,周鶴翔
(中國(guó)電建集團(tuán)西北勘測(cè)設(shè)計(jì)研究院有限公司,西安 710065)
某Ⅰ等大(1)型水電站,總庫(kù)容約6.0億m3,電站裝機(jī)容量1 500 MW。樞紐大壩為鋼筋混凝土面板堆石壩,布置在主河床。最大壩高約130 m,壩頂高程2 100.00 m高程,壩頂長(zhǎng)度約430 m,壩頂頂寬10.0 m,混凝土面板上游壩坡1∶1.4;下游壩坡1∶1.5~1∶1.3,為干砌石護(hù)坡,并設(shè)有1條“之”字形上壩公路,大壩下游綜合壩坡為1∶1.79,壩頂設(shè)有高度為5.8 m的“L”墻與面板相接。由于河谷狹窄,面板壩與電站進(jìn)水口銜接處及左壩頭溢洪道銜接處分別設(shè)有高趾墻與大壩面板相連接。
水庫(kù)于2004年首次蓄水,蓄水至2 000.00 m高程左右。運(yùn)行期庫(kù)水位變化不大,主要在2 003.00~2 005.00 m高程變化。
從防滲的角度看,周邊縫是面板壩最薄弱的環(huán)節(jié)[1],其止水效果的好壞涉及到大壩的安全,因此周邊縫的止水布設(shè)是至關(guān)重要的問(wèn)題。周邊縫系指趾板與面板之間的接縫以及面板與兩岸混凝土擋墻(高趾墻)的接縫。
參照國(guó)內(nèi)外已建工程經(jīng)驗(yàn),結(jié)合本工程分析計(jì)算的周邊縫變位值,確定周邊縫設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為張開(kāi)20 mm、沉陷40 mm、剪切40 mm。周邊縫寬設(shè)為12 mm,底部銅片止水鼻高范圍內(nèi)局部寬30.0 mm,3道止水,周邊縫縫內(nèi)充填12 mm厚的瀝青木板。頂部設(shè)GB塑性材料,外部用GB三元乙丙復(fù)合板保護(hù),縫口設(shè)橡膠棒(直徑50 mm)。中部設(shè)橡膠止水帶,底部設(shè)“F”型止水銅片與面板垂直縫底部銅止水相接,“F”型止水銅片(厚1 mm)鼻高105 mm、鼻寬30 mm、兩翼長(zhǎng)200 mm、立腳長(zhǎng)80.0 mm,鼻內(nèi)設(shè)?30 mm橡膠棒,并用聚氨脂泡沫塑料充填,底部設(shè)6 mm厚橡膠片和水泥砂漿墊層(20 cm厚,20 cm寬,后接1∶1斜坡)。“F”型止水銅片采用半硬銅,在出廠前需經(jīng)退火處理。止水銅片的焊接采用雙面黃銅焊。
面板周邊縫采用三向測(cè)縫計(jì)監(jiān)測(cè),沿周邊縫布置三向測(cè)縫計(jì)進(jìn)行監(jiān)測(cè),共布置了17套三向測(cè)縫計(jì)。面板及周邊縫測(cè)點(diǎn)布置見(jiàn)圖1。開(kāi)合度:張開(kāi)為正,壓縮為負(fù);剪切:左岸相對(duì)趾板向下為正,右岸相對(duì)趾板向上為正;沉陷:相對(duì)趾板向上為正,向下為負(fù)。
圖1 面板周邊縫三向測(cè)縫計(jì)測(cè)點(diǎn)布置 單位:m
在較為陡峭的右岸延周邊縫在壩左0+000.00 m至壩左0+080.00 m共布置了8套三向測(cè)縫計(jì)。測(cè)縫計(jì)安裝位置見(jiàn)表1。
表1 右岸周邊縫測(cè)點(diǎn)位置
此外,在右岸壩左0+050.00 m位置1 921.00 m高程處周邊縫下游布置了1支滲壓計(jì)。針對(duì)右岸高趾墻施工縫布置了測(cè)縫計(jì)監(jiān)測(cè)施工縫的變形情況。測(cè)縫計(jì)布置見(jiàn)圖2。
周邊縫特征值統(tǒng)計(jì)表見(jiàn)表2。
圖2 右岸高趾墻測(cè)縫計(jì)測(cè)點(diǎn)布置 單位:m
右岸周邊縫共布置7套三向測(cè)縫計(jì)(JB-3-01~07),正常觀測(cè)的儀器共6套。其中,測(cè)點(diǎn)開(kāi)合度都超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(20 mm),剪切變位都在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(40 mm)以?xún)?nèi),4個(gè)測(cè)點(diǎn)沉陷變位超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(40 mm)。測(cè)點(diǎn)最大開(kāi)合度為3.11 cm,最大剪切變位為-2.56 cm,最大沉陷變位為-7.80 cm。
表2 周邊縫測(cè)點(diǎn)特征值統(tǒng)計(jì)
河床共布置3套三向測(cè)縫計(jì)(JB-3-08~10),正常觀測(cè)的儀器有1套測(cè)點(diǎn)開(kāi)合度、剪切和沉陷都在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)以?xún)?nèi)。
左岸周邊縫共布置7套三向測(cè)縫計(jì)(JB-3-11~17),正常觀測(cè)的儀器共6套(JB-3-11儀器壞)。其中,開(kāi)合度都在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(20 mm)以?xún)?nèi),剪切變位都在設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(40 mm)以?xún)?nèi),3個(gè)測(cè)點(diǎn)沉陷變位超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)(40 mm)。測(cè)點(diǎn)最大開(kāi)合度為1.85 cm,最大剪切變位為2.22 cm,最大沉陷變位為-4.62 cm。
右岸高趾墻部位周邊縫變形較大,多個(gè)測(cè)點(diǎn)變形超過(guò)設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)。變形最大測(cè)點(diǎn)變形過(guò)程線見(jiàn)圖3。
圖3 周邊縫三向測(cè)縫計(jì)JB-03-04測(cè)點(diǎn)變形過(guò)程線
周邊縫后滲壓計(jì)分布圖見(jiàn)4,周邊縫后滲壓測(cè)點(diǎn)實(shí)測(cè)水位變化過(guò)程見(jiàn)圖5。
圖4 周邊縫后滲壓計(jì)測(cè)點(diǎn)滲壓水頭分布單位:樁號(hào),m
圖5 趾板后沿周邊縫布置滲壓計(jì)滲壓水位過(guò)程線
從周邊縫滲壓計(jì)測(cè)點(diǎn)水頭過(guò)程線來(lái)看:水庫(kù)蓄水時(shí),滲壓計(jì)測(cè)點(diǎn)滲壓水頭有增大趨勢(shì),之后基本趨于穩(wěn)定。位于右岸高趾墻上游、壩左0+050.00 m、1 921.00 m高程的PPdb-01測(cè)點(diǎn)蓄水后滲壓水頭一直有增大趨勢(shì),最高滲壓水頭1 926.4 m,2011年4月后隨著周邊縫破損處修復(fù)后,測(cè)點(diǎn)滲壓才有所減小。
右岸高趾墻0+020.00斷面測(cè)縫計(jì)測(cè)點(diǎn)開(kāi)合度變化見(jiàn)圖6。
圖6 右岸高趾墻0+020.00m斷面測(cè)縫計(jì)測(cè)點(diǎn)開(kāi)合度過(guò)程線
各測(cè)縫測(cè)點(diǎn)都呈張開(kāi)狀態(tài),張開(kāi)主要發(fā)生在儀器安裝前期,水庫(kù)蓄水后各測(cè)點(diǎn)仍有增大趨勢(shì)。在2011年前壩后量水堰監(jiān)測(cè)到大壩滲流量在15~20 L/s之間。從周邊縫變形、滲流及右岸高趾墻測(cè)縫計(jì)監(jiān)測(cè)成果的變化規(guī)律可以看出:
(1) 右岸周邊縫變形與滲壓計(jì)水位變化在空間分布及時(shí)間分布上存在一致性,周邊縫張開(kāi)變形指標(biāo)在右岸周邊縫區(qū)域均大幅超出了設(shè)計(jì)值。周邊縫變形導(dǎo)致的防滲結(jié)構(gòu)破壞很可能是導(dǎo)致大壩整體滲流偏大的主要因素。
(2) 左岸邊坡雖然個(gè)別測(cè)點(diǎn)測(cè)縫計(jì)高度方向錯(cuò)動(dòng)變形稍大于設(shè)計(jì)值,但滲流監(jiān)測(cè)資料并未顯示該部位周邊縫存在可能的滲漏通道。
(3) 監(jiān)測(cè)資料成果顯示,周邊縫局部滲漏可能是由右岸壩肩周邊縫超限變形引起的。
結(jié)合大壩變形資料及右岸高趾墻接縫監(jiān)測(cè)資料分析認(rèn)為,引起右壩肩高趾墻附近周邊縫變形超限的主要因素來(lái)自以下兩方面:
(1) 從壩體變形監(jiān)測(cè)成果來(lái)看,面板下部堆石體變形尚未趨于穩(wěn)定,導(dǎo)致面板會(huì)進(jìn)一步發(fā)生變形。
(2) 右岸高趾墻大部分位于庫(kù)水位以下,直接測(cè)量高趾墻變形較為困難。但從右岸高趾墻施工縫測(cè)縫計(jì)監(jiān)測(cè)成果來(lái)看,測(cè)縫計(jì)測(cè)點(diǎn)變形尚未趨于穩(wěn)定;另外,右岸高趾墻距5號(hào)進(jìn)水口較近,從5號(hào)進(jìn)水口基礎(chǔ)變形監(jiān)測(cè)成果來(lái)看,5號(hào)進(jìn)水口基礎(chǔ)變形仍有較小的增大趨勢(shì)。從以上分析可知,右岸高趾墻變形可能尚未趨于穩(wěn)定。
右岸周邊縫變形是混凝土面板與右岸高趾墻之間的相對(duì)變形,面板下部堆石體變形尚未趨于穩(wěn)定可能是周邊縫變形繼續(xù)發(fā)展的主要影響因素。
由于右岸周邊縫變形較大,且水庫(kù)蓄水很長(zhǎng)一段時(shí)間后變形未趨于穩(wěn)定。在2011年4月3日對(duì)混凝土面板堆石壩高趾墻、面板、周邊縫、垂直縫等進(jìn)行了水下檢查,主要檢查項(xiàng)目有:① 右岸高趾墻與堆石壩面板周邊縫及面板表面裂縫水下檢查與錄像;② 堆石壩面板延伸至2 001.59 m以下的6條面板裂縫檢查(5號(hào)、21號(hào)、23號(hào)、33號(hào)、34號(hào)、35號(hào)面板裂縫),并選擇典型裂縫測(cè)量縫寬、縫深、縫長(zhǎng);③ 檢查堆石壩河床壩段面板壓性縫4條,檢查深度至水下47 m處,壓性縫總長(zhǎng)度263 m,檢查面板有無(wú)錯(cuò)動(dòng)、翹起現(xiàn)象,要求定量測(cè)量面板平整度、面板夾角和面板錯(cuò)動(dòng)沉陷量值;④ 右岸高趾墻3條施工縫檢查。
水下對(duì)面板大部分區(qū)域的檢查中,面板的平整度、夾角、錯(cuò)動(dòng)、翹起等多項(xiàng)指標(biāo)均未出現(xiàn)明顯異常,面板裂縫也未出現(xiàn)貫穿情況。
在對(duì)堆石壩3號(hào)面板周邊縫進(jìn)行檢查時(shí)發(fā)現(xiàn),在高程1 966.82~1 967.72 m處緊挨周邊縫止水材料左側(cè)鋼壓條處長(zhǎng)約1.5 m混凝土露出粗骨料,最大寬度38 cm,最大翹起5 cm,鋼板尺斜插入33 cm,噴墨水,有較為明顯的吸水現(xiàn)象。如圖7所示。
圖7 3號(hào)面板周邊縫缺陷
在3號(hào)面板JB-03-04測(cè)縫計(jì)(1 959.23 m高程)處發(fā)現(xiàn)面板裂縫,露出面板粗骨料,裂縫最寬處34 cm。裂縫邊沿長(zhǎng)度1.06 m,并延伸入JB-03-04測(cè)縫計(jì)。裂縫面錯(cuò)臺(tái)高度2.5 cm。鋼板尺從裂縫側(cè)向周邊縫止水材料斜插入34 cm,用墨水噴灑,有輕微吸入現(xiàn)象。缺陷如圖8所示。
水下檢查的情況與監(jiān)測(cè)指標(biāo)揭示的面板各區(qū)域運(yùn)行情況高度一致。因此,可以初步判斷,面板右側(cè)周邊縫局部超限變形是引起周邊縫滲漏的主要原因。
圖8 JB-03-04三向測(cè)縫計(jì)(高程1959.23m)處缺陷
(1) 1 966.80~1 967.72 m高程混凝土面板缺陷部位淤積物清理
對(duì)3號(hào)面板缺陷周邊5~6 m范圍淤積物、剝落、脫開(kāi)的散裝混凝土塊進(jìn)行清理,直至缺陷部位沒(méi)有散裝混凝土塊,邊沿修理整齊,無(wú)毛刺;取出混凝土裂縫中封堵的材料,并用細(xì)砂紙棉毛巾等清理,直至混凝土面沒(méi)有殘留物;按照缺陷部位封閉面積,預(yù)先粘接止水蓋片(大止水蓋片、缺陷部位止水蓋片)。
(2) 1 966.82~1 967.72 m高程混凝土面板缺陷第一道止水處理
缺陷第一道止水處理(滲水止水處理):
第1步,向清理干凈的混凝土面板缺陷縫隙內(nèi)靠滲透水吸力注入細(xì)砂,直至缺陷處沒(méi)有流速為止。
第2步,將SR止水材料[2-3]從上至下壓入混凝土缺陷裂縫,直至沒(méi)有壓入量為止。用噴墨法檢查混凝土缺陷裂縫有無(wú)吸水現(xiàn)象。
第3步,使用水下封邊膠將混凝土面板缺陷表面從周邊縫左側(cè)止水鋼條向缺陷左側(cè)部位完全抹平,使抹膠后的混凝土缺陷部位平面與混凝土原面板平齊。
第4步,封邊膠涂刷后靜置18~24 h后,在混凝土缺陷面邊沿向外延伸60 cm矩形區(qū)域涂刷厚度不小于5 mm底膠,鋪設(shè)SR止水材料,形成中間高、周邊低的鼓包,鼓包高度在11~14 cm之間。
第5步,在SR止水材料上部鋪設(shè)止水蓋片,蓋片平整地覆蓋在SR止水材料鼓包之上,保證蓋片與SR止水材料之間密實(shí)、無(wú)空隙。鼓包邊沿止水蓋片與混凝土面板用底膠可靠粘接。
第6步,在蓋片邊緣位置使用底部涂刷底膠的?14錨栓把不銹鋼壓條把緊,并對(duì)止水蓋片周邊用膠密封,確保止水蓋片內(nèi)部處于完全封閉空間。
(3) 1 966.82~1 967.72 m高程混凝土面板缺陷第二道止水處理
為保證周邊縫在一定的變形范圍內(nèi)仍能有足夠的止水效果,在第一道止水處理的外沿,制作范圍較大的第二道止水,將第一道止水和原周邊縫止水材料包裹起來(lái)。先在堆體面涂刷厚度不小于5 mm的底膠,再鋪設(shè)SR止水材料,覆蓋住原周邊縫及新處理缺陷的止水蓋片,形成中間高、周邊低的鼓包,鼓包高度在15~18 cm之間。隨后按照第一道止水處理工序?qū)R材料進(jìn)行覆蓋及封邊。具體周邊縫面板裂縫修補(bǔ)示意如圖9所示。
圖9 右岸周邊縫面板裂縫修補(bǔ)示意
圖10中壩后量水堰反映滲流量數(shù)據(jù)來(lái)看。處理后滲流量有明顯的減小趨勢(shì),滲流量由原來(lái)的15~20 L/s減小到5.8 L/s左右,基本恢復(fù)到2005年水平,處理效果顯著。
圖10 壩后量水堰滲流量變化過(guò)程線
(1) 本案例中面板處理后大壩滲流量的變化可以說(shuō)明,該周邊縫缺陷正是造成滲流量增大的主要原因,這與利用監(jiān)測(cè)資料及水下檢查成果得出的結(jié)論是一致的。
(2) 從防滲的角度看,對(duì)于混凝土面板堆石壩,陡峭河岸部位周邊縫是面板壩薄弱的環(huán)節(jié),周邊縫滲漏主要是由于右壩肩周邊縫的超限變形引起。
(3) 在本案例中,引起右岸周邊縫變形的部分因素來(lái)自其相鄰高趾墻及進(jìn)水口壩段。周邊縫變形除來(lái)自壩體及面板本身外,也可能受到其周邊建筑物的影響。設(shè)計(jì)中應(yīng)充分考慮其受附近建筑物影響的可能性,并針對(duì)這些建筑物加強(qiáng)變形監(jiān)測(cè)。
(4) 針對(duì)面板周邊縫局部破壞,采用SR止水材料進(jìn)行2次止水修復(fù),方案切實(shí)有效,起到預(yù)期的防滲效果,值得大范圍推廣。