燃運控制入爐煤揮發(fā)分、灰分。試驗前2h,各臺磨加倉至20m,試驗期間盡量不加倉。
化學調整加氧方式,關注給水溶氧變化,及時開啟除氧器排氧門。
確認脫硫、除塵區(qū)域各系統(tǒng)正常,關注環(huán)保參數(shù)。
試驗前對省煤器吹灰,調峰期間鍋爐受熱面不吹灰,以防高溫省煤器區(qū)域塌灰??疹A器進行連續(xù)吹灰,防止硫酸氫銨堵塞。
負荷降至500MW 時,完成的操作:適當調整過熱度、退出低省運行、提升空預器扇形板、退出一臺小機運行(運行汽泵的汽源切至輔汽,輔汽汽源切至冷再)、開大主機軸封旁路、停運一臺高速循泵、投入鍋爐啟動暖管系統(tǒng)、CCI 閥投自動、投入機組“深調模式”。
30%Pe 工況下,風險較多,如燃燒穩(wěn)定性差,水動力不均、SCR 入口煙溫低、機側換熱器液位波動等。本次在干態(tài)下完成試驗,針對容易出現(xiàn)的問題,對分風、煤、水三大主要系統(tǒng)進行控制分析。
合適的風量及配風方式對穩(wěn)燃及SCR 有重要意義,適當開大SOFA、COFFA 風門檔板開度,增加燃盡風量,減小燃燒區(qū)域周屆風、二次風門開度,維持入爐二次風差壓0.2KPa 左右,保證入爐風粉剛性。本次風機及NOx相關參數(shù)控制如表1所示。
表1 風機及NOx相關參數(shù)控制
試驗采用偏低熱值、較高揮發(fā)分的煤(低位熱值4700~5100kcal/kg;全硫 St,ad%≤0.8%;揮發(fā)分>26Vad%,全水<8Mar%),高揮發(fā)分使燃料容易著火,低熱值意味著同等負荷下燃料需求量大、風量大,利于爐膛熱負荷穩(wěn)定。煙氣量大,對爐膛充滿度有利,對減小熱偏差有積極作用。
試驗至300MW 期間維持D、E、F 磨運行,抬高火焰中心高度,利于提高SCR 入口煙溫。穩(wěn)燃方面,磨煤機一次風量控制在100~110t/h,防止風量過大造成燃燒器脫火,磨進口一次風壓不低于8KPa,防止風管積粉堵管。
平穩(wěn)下滑機組負荷,以10MW/min 速率從500MW 降至400MW,以5MW/min 從400MW 降至300MW,調整滑壓偏置,保持高調門開度在28%~33%左右。本次燃燒控制部分參數(shù)如表2 所示。
表2 燃燒控制部分參數(shù)表
提高給水溫度對SCR 有利,但要保證省煤器入口過冷度在合適范圍。由此,調整附加高加進汽量,提高給水溫度,減少爐膛輻射換熱。退出一臺汽泵運行(汽泵出口門關閉,維持2850rpm陪轉)。降負荷過程中,維持CCS 控制方式,若出現(xiàn)水煤比失調,及時將過熱度控制切至手動,調節(jié)過熱度在10℃~20℃。本次相關參數(shù)控制如表3 所示。
表3 給水系統(tǒng)相關參數(shù)控制
3.1.1 現(xiàn)象
在第一次降負荷過程中,主汽壓、過熱度出現(xiàn)波動,此時實際壓力11.68MPa,大于設定值10.72MPa,高調門開度26%,主汽壓及過熱度都處在波動曲線的高點,雖然負荷指令給到345MW,但實際負荷一直維持在356MW,CCS 方式下難以繼續(xù)下降。
3.1.2 措施
解除鍋爐主控自動,切至TF 限壓控制方式,手動將鍋爐主控由148t/h 緩慢降至138t/h,此時負荷開始下滑,穩(wěn)定后,投入CCS 控制。
3.1.3 分析
#5 機在低負荷時經(jīng)常出現(xiàn)主汽壓、過熱度波動的情況。究其原因為:降負荷時,鍋爐主控存在一定程度的過調,再疊加鍋爐大慣性的固有特性,使其反調也存在一定延遲,導致實際主汽壓偏離設定值,如此反復震蕩,形成惡性循環(huán)。
在該處若不解除鍋爐主控自動,待主汽壓越過最高點,鍋爐蓄熱得以釋放后,負荷也會下降,但問題是不確定主汽壓的拐點何時出現(xiàn),這樣會延長等待時間,影響降負荷的時間控制。解除CCS 之后,必須及時調整燃料量,控制實際主汽壓,防止再次投入CCS 時,壓力偏差大對高調門造成較大擾動。因此,這種情況還需綜合考慮調峰時間及調整安全,選擇是否需退出CCS 進行手動干預。
由后半段曲線可以看出,在第二次降負荷至300MW 過程中,主汽壓、過熱度的擾動較第一次要小,且很快趨于平穩(wěn)。原因是經(jīng)過了第一次升降負荷過程,鍋爐蓄熱得到釋放,使第二次降負荷擾動變小,過程相對平穩(wěn)。因此,在下次深調時,考慮在500MW 適當延長停留時間,以較大程度釋放鍋爐蓄熱,減少后期擾動,利于順利降負荷。
3.2.1 現(xiàn)象
此次深調過程中有兩個階段水位波動較大。第一階段是在降負荷階段,主汽壓力波動帶來各級抽汽壓力的擾動,從而影響高低加水位,400MW 以下尤為明顯;第二階段為負荷停留在330MW,做一次調頻試驗時,高調門大幅開關造成主汽壓波動。兩階段均對#531 高加與#56 低加水位造成了較大影響。
3.2.2 措施
試驗前降低水位設定值,安排專人監(jiān)視。此次#51、#52列高加水位設為-30mm,#53 高加設為-50mm,期間仍有多次快速上漲,#531 高加水位波動最大范圍-130mm 至80mm,#56 低加水位波動-60mm 至92mm,均需開啟危疏進行干預。
3.2.3 分析
查詢#531 高加水位波動期間相關參數(shù),高加內部壓力0.88MPa,疏水溫度162℃,接近于飽和溫度,推斷高加內部可能出現(xiàn)了局部汽化現(xiàn)象。
3.3.1 現(xiàn)象
深調中#5F 磨煤機出現(xiàn)了#2、#4 角火檢開關量信號同時丟失的情況。
3.3.2 措施
根據(jù)爐膛負壓、火焰電視、火檢強度予以綜合判斷,單純火檢輕微波動時,適當調整煤量、配風,必要時聯(lián)系強制一個火檢,防止出現(xiàn)3/4 無火檢跳磨。如頻繁出現(xiàn)負壓波動、火焰電視閃爍、火檢丟失等,結束調峰,提升機組負荷,保證安全。
通過對某公司#5 機1000MW超超臨界機組深度調峰試驗過程進行分析,總結了主要系統(tǒng)控制方法,探討了調峰過程中出現(xiàn)的負荷下降慢、高低加水位波動大、磨火檢不穩(wěn)等問題,提出針對性的控制措施,為后續(xù)的調峰操作提供安全保障。