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      大型純堿碳化塔技術(shù)開發(fā)及應(yīng)用

      2021-03-03 02:00:12李瑞峰周光耀
      純堿工業(yè) 2021年1期
      關(guān)鍵詞:聯(lián)堿單塔篩板

      李瑞峰,周光耀

      (中國成達(dá)工程有限公司,四川 成都 610041)

      碳化塔是純堿生產(chǎn)的核心設(shè)備。目前仍然有大部分的堿廠使用我公司上世紀(jì)八十年代為連云港堿廠和唐山堿廠設(shè)計的φ3000/φ3400 m笠帽鑄鐵碳化塔,該塔在當(dāng)時具有生產(chǎn)能力大,操作穩(wěn)定和結(jié)晶質(zhì)量好等優(yōu)點,為操作人員所熟悉,在行業(yè)內(nèi)使用廣泛,甚至近年新建工廠仍然有使用。但是,鑄鐵碳化塔在使用過程中也暴露出弊端,如單塔生產(chǎn)能力偏小,大型純堿生產(chǎn)裝置配置碳化塔數(shù)量多,投資大;塔材質(zhì)使用鑄鐵,耐腐蝕性能差,內(nèi)件和塔體腐蝕嚴(yán)重,影響技術(shù)性能,產(chǎn)品白度差;由于腐蝕造成跑冒滴漏,換熱管和管板連接口泄露,造成冷卻水系統(tǒng)污染,發(fā)生環(huán)保事故。

      隨著行業(yè)的發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步,大型高效的新型材料碳化塔是今后堿廠的配置方向和主流,可以為今后高品質(zhì)產(chǎn)品生產(chǎn)奠定基礎(chǔ),不斷滿足如光伏、電子碳酸鋰等高端客戶的市場需求。

      成達(dá)公司長期堅持碳化塔的技術(shù)改進(jìn)和技術(shù)開發(fā),積累了豐富的理論基礎(chǔ)和實踐經(jīng)驗,設(shè)計了各種規(guī)格和塔型的碳化塔,如內(nèi)冷式笠帽碳化塔、外冷式常壓碳化塔、高效篩板碳化塔、變換氣制堿碳化塔,以及復(fù)合材質(zhì)碳化塔等。2009年四川和邦成功投運的φ5000/φ3500 大型篩板外冷常壓碳化塔,單塔產(chǎn)能達(dá)到360 t/d。2006年我公司總承包的烏茲別克斯坦純堿項目首次采用碳鋼-不銹鋼復(fù)合材質(zhì),經(jīng)過多年的生產(chǎn)檢驗,可以滿足以天然氣為石灰窯燃料的高氧含量窯氣的生產(chǎn)工況,產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良,碳化塔性能優(yōu)異。2016年投運的我公司承擔(dān)設(shè)計的中鹽昆山聯(lián)堿裝置,采用了碳鋼-不銹鋼復(fù)合材質(zhì)的濃氣常壓外冷碳化塔,塔中段仍然采用5 000 mm直徑的篩板塔型,上段采用3 000 mm的篩板結(jié)構(gòu),塔性能參數(shù)進(jìn)一步優(yōu)化提高,聯(lián)堿法純堿產(chǎn)品鐵分長期低于10 ppm,并且開車不用硫洗,生產(chǎn)中不用添加硫化鈉。

      根據(jù)國內(nèi)行業(yè)的運行情況和國際市場的建設(shè)需求,我公司在2015年即開發(fā)完成了大型內(nèi)冷式高效篩板復(fù)合材質(zhì)的碳化塔方案[2],并在2017年成功將φ3400/φ5000大型內(nèi)冷式篩板碳化塔應(yīng)用于河南金大地新建聯(lián)堿裝置和江蘇華昌改擴(kuò)建項目,碳化塔在上述兩個項目投運后,取得良好效果。本文將著重介紹其使用情況和效果,以期對行業(yè)用戶今后碳化塔方案選擇提供參考。

      1 大型內(nèi)冷式碳化塔的設(shè)計參數(shù)

      碳化塔采用內(nèi)冷式碳化塔型,塔中段直徑為5 000 mm,采用篩板塔型;下部水箱段采用6個水箱,水箱間采用新型笠帽結(jié)構(gòu);塔上段采用3 000 mm篩板結(jié)構(gòu)(金大地采用新型高效笠帽結(jié)構(gòu))。塔體采用碳鋼-不銹鋼復(fù)合材質(zhì),塔內(nèi)件采用不銹鋼材質(zhì),水箱換熱管采用不銹鋼材質(zhì),換熱管和管板采用特殊結(jié)構(gòu)的焊接結(jié)構(gòu)。單塔設(shè)計產(chǎn)能為330~360 t/d·臺,采用4塔一組和3塔一組的編組運行方式。

      2 大型內(nèi)冷式碳化塔聯(lián)堿廠應(yīng)用介紹

      新開發(fā)的大型高效內(nèi)冷式碳化塔首先在河南金大地和江蘇華昌應(yīng)用,分別投用14臺套和4臺套。江蘇德邦搬遷改造項目已經(jīng)設(shè)計了9臺套用于聯(lián)堿裝置。

      由中國成達(dá)工程有限公司自主開發(fā)設(shè)計的國內(nèi)首套φ3400/φ5000大型內(nèi)冷式碳化塔于2019年6月在河南金大地百萬噸級聯(lián)堿項目中成功投入運行。

      圖1 金大地碳化塔現(xiàn)場安裝照片

      江蘇華昌4臺φ3400/φ5000大型內(nèi)冷式碳化塔2019年7月投用,塔中段和下段結(jié)構(gòu)和規(guī)格基本同河南金大地項目,所不同的是上段采用高效篩板結(jié)構(gòu),不同與金大地的新型笠帽結(jié)構(gòu)。

      圖2 江蘇華昌碳化塔現(xiàn)場照片

      上述兩個工廠的大型內(nèi)冷式篩板碳化塔至今已經(jīng)投運一年以上,操作穩(wěn)定,各項技術(shù)指標(biāo)達(dá)到或超過設(shè)計參數(shù)。

      單塔CO2氣量6 500~7 000 Nm3/h,其中CO2濃度99%vol,按CO2消耗450 Nm3/t堿的當(dāng)量計,折算單塔生產(chǎn)能力為350~370 t/d。根據(jù)生產(chǎn)報表統(tǒng)計,運行9臺塔日均產(chǎn)量3 118.2 t/d,單塔日均生產(chǎn)純堿346 t。其中,河南金大地高負(fù)荷生產(chǎn)狀態(tài)下,單塔產(chǎn)能達(dá)到400 t/d。

      根據(jù)操作分析數(shù)據(jù),碳化塔的取出液CNH3為86~90 tt,增量為47~49 tt。

      采用激光粒度儀分析測試,產(chǎn)品的平均粒徑在120~130 μm。

      碳化塔采用四塔一組和三塔一組的編組方式,其中一塔清洗三塔或兩塔制堿作業(yè),清洗塔進(jìn)液為AⅡ母液,清洗氣源采用合成氨裝置送來的污氮氣。

      圖3為四臺碳化塔一組編組方式,碳化塔作業(yè)72 h、清洗24 h后的清洗效果對比照片。

      水箱段清洗前(作業(yè)72小時) 水箱段清洗后(清洗24小時)

      篩板段清洗前(作業(yè)72小時) 篩板段清洗后(清洗24小時)

      笠帽段(清洗24小時)圖3 碳化塔清洗效果

      3 大型內(nèi)冷式碳化塔氨堿廠應(yīng)用介紹

      新開發(fā)設(shè)計的大型內(nèi)冷式碳化塔雖然首先在聯(lián)堿廠投入使用,但是這種塔型結(jié)構(gòu)其實在氨堿廠早有應(yīng)用。首先在連云港堿廠改造原有φ3000/φ3400鑄鐵塔,中段和上段采用鈦材篩板結(jié)構(gòu),目前工廠已經(jīng)逐步更換了10臺套新型結(jié)構(gòu)的碳化塔。后來分別于2009年和2013年給南方堿業(yè)設(shè)計供貨9臺內(nèi)冷式篩板塔型,改造原有鑄鐵笠帽塔。根據(jù)南方堿業(yè)的運行情況,改造后的制堿塔壓穩(wěn)定在0.29~0.31 MPa,與舊塔相差不大。碳化轉(zhuǎn)化率平均為75.8%,出堿液沉淀量50%左右,堿質(zhì)較好。碳化尾氣CO2含量約為2%,尾氣溫度比舊塔的降低約6~8 ℃,這有利于降低尾氣含氨。從各個的制堿周期(5塔一組和4塔一組)來看,運行平穩(wěn),適合高負(fù)荷生產(chǎn)。

      我公司總承包的中東純堿項目采用天然氣為石灰窯燃料,為了適應(yīng)低濃度高氧含量的工況,采用了碳鋼-不銹鋼復(fù)合材質(zhì)的高效篩板碳化塔,塔規(guī)格為φ3000/φ3400,項目的純堿產(chǎn)品主要市場面向光伏行業(yè)。

      國內(nèi)大型的氨堿廠大部分的碳化塔使用原φ3000/φ3400鑄鐵塔,改造過程中可利用原有廠房結(jié)構(gòu)和設(shè)備基礎(chǔ),根據(jù)原有碳化塔的使用狀況,采取全部替換或部分改造的方案,技術(shù)改造方案經(jīng)過檢驗成熟可靠。

      4 外冷式碳化塔及其它塔型碳化塔應(yīng)用特點

      外冷碳化塔經(jīng)過多年的使用和進(jìn)步,單塔產(chǎn)能和技術(shù)指標(biāo)上可適用于大型聯(lián)堿裝置的建設(shè)需求,同時外冷塔具有設(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、制造周期短和操作周期長的優(yōu)點,其中中鹽昆山聯(lián)堿裝置已經(jīng)成功應(yīng)用5塔一組編制運行。

      由周光耀院士新開發(fā)設(shè)計的大型三段外冷碳化塔已經(jīng)在中鹽昆山聯(lián)堿裝置成功投運,取出固定銨指標(biāo)基本接近內(nèi)冷塔,可用于聯(lián)堿或氨堿廠的建設(shè)。

      5 結(jié) 尾

      由于碳化塔在純堿生產(chǎn)中所處的重要位置,無論是新建純堿裝置,亦或是改擴(kuò)建,各堿廠對碳化塔的方案選擇均比較慎重,這就要求碳化塔技術(shù)改進(jìn)和開發(fā)過程中要秉持穩(wěn)妥原則,避免投用的關(guān)鍵設(shè)備影響生產(chǎn)的正常發(fā)揮。碳化塔的設(shè)計也要理論結(jié)合實際,避免重理論輕實踐,閉門造車;或者經(jīng)驗主義拍板,沒有理論支撐和實踐積累,貿(mào)然試用;以上都是不可取的。同時,我們也倡議行業(yè)內(nèi)用戶本著提高技術(shù)裝備水平和降低生產(chǎn)成本的目的,不斷適應(yīng)市場對產(chǎn)品的差異化需求,積極進(jìn)行技術(shù)的升級換代,提高市場競爭力。

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