唐明,彭艷萍,方瑞萍,田德興,陳瑞,張程,馬加平
(紅云紅河煙草(集團(tuán))有限責(zé)任公司會(huì)澤卷煙廠,云南 曲靖 654200)
單箱耗煙葉量涉及卷煙加工的全過(guò)程,從煙葉輸送開(kāi)始,到投料、制絲、卷接等過(guò)程,各個(gè)環(huán)節(jié)均有不同程度的煙葉消耗,制絲環(huán)節(jié)的控制尤為重要,本文著重在制絲環(huán)節(jié)開(kāi)展攻關(guān)和措施的實(shí)施探討。
對(duì)我廠2015年1~12月卷煙單箱煙葉消耗情況作了統(tǒng)計(jì),并制成相應(yīng)的折線圖,見(jiàn)圖1。
圖1 2015年會(huì)澤卷煙廠卷煙單箱煙葉消耗折線圖
根據(jù)折線圖可以看出,2015年,我廠卷煙單箱煙葉消耗呈明顯波動(dòng)狀態(tài),波谷最低為34.36kg/箱,波峰最高為34.97kg/箱,月單箱煙葉消耗極差R值為0.61kg/箱,離散范圍較大,全年卷煙單箱煙葉消耗均值為34.65kg/箱,面臨的煙葉降耗工作形勢(shì)依然很?chē)?yán)峻。
首先,從源頭出發(fā),將造成單箱煙葉消耗的各個(gè)關(guān)節(jié)節(jié)點(diǎn)逐一識(shí)別,進(jìn)行量化統(tǒng)計(jì)、分析,系統(tǒng)梳理各個(gè)節(jié)點(diǎn)對(duì)單箱煙葉消耗造成的影響,利用統(tǒng)計(jì)表、柏拉圖、關(guān)聯(lián)圖等工具,識(shí)別關(guān)鍵要素,其次,從人員作業(yè)、設(shè)備能力、工藝參數(shù)等多個(gè)維度進(jìn)行改善,從而實(shí)現(xiàn)單箱煙葉消耗指標(biāo)的可控,研究探索思路見(jiàn)圖2。
對(duì)煙葉輸送、制絲各工序影響煙葉消耗的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行梳理和分析,采用跟批測(cè)試的方法收集、分析數(shù)據(jù),找出影響煙葉消耗的因素,集思廣益制定改進(jìn)措施。測(cè)試工作分為3步:第一步對(duì)單個(gè)牌號(hào)的卷煙消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行摸底,對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析,與2015年消耗數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,找出改進(jìn)方向;第二步針對(duì)各損耗工序進(jìn)行原因分析,探求目標(biāo)工序的改進(jìn)方法;第三步完成各工序的改進(jìn)工作,并將最終的測(cè)試結(jié)果匯總報(bào)告,總結(jié)經(jīng)驗(yàn),固化成果。
圖2 研究探索思路圖
2016年7月16日、17日對(duì)第一批紅河(硬)測(cè)試煙進(jìn)行了系統(tǒng)、全面、細(xì)致的消耗測(cè)試,消耗測(cè)試數(shù)據(jù)見(jiàn)表1。
表1 紅河(硬)消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
為找到制絲車(chē)間內(nèi)影響卷煙單箱煙葉消耗的主要原因,對(duì)該批次紅河(硬)做了更為詳細(xì)的煙葉浪費(fèi)主要點(diǎn)情況統(tǒng)計(jì),見(jiàn)表2。
從表中可以看出,混絲加香前篩分占比最高,達(dá)到了27%,二級(jí)加料前篩分點(diǎn)篩分量占比25%,葉絲冷卻工序剔除量占比22%,松散回潮筒壁黏附量占比7%,其余相對(duì)較少。
為排除因樣本單一而造成的偶然性,項(xiàng)目組再次選取紅河(小熊貓世紀(jì)風(fēng))和云煙(紅)牌號(hào)按照以上方法進(jìn)行測(cè)試,結(jié)果見(jiàn)表3。
由于單箱卷煙耗用煙葉內(nèi)包含梗絲的使用量,因此,提高煙梗的利用率也是降低單箱煙葉消耗的重要途徑,2016年8月13~17日測(cè)試了梗線的消耗數(shù)據(jù),見(jiàn)表4所示。
結(jié)合制絲車(chē)間以往生產(chǎn)現(xiàn)狀,我們發(fā)現(xiàn)梗拐剔除工序在使用過(guò)程中出現(xiàn)梗拐(大頭梗)剔除不充分,大量合格煙梗隨梗拐在剔除段從梗拐接收盒排出,排出的煙梗還需人工對(duì)梗拐與合格煙梗進(jìn)行挑揀,浪費(fèi)大量的人力和物力。因此,在過(guò)去生產(chǎn)中,梗拐剔除裝置處于停用狀態(tài),少量梗拐的混入又會(huì)影響切梗絲效果,增加梗絲風(fēng)送的剔除量,降低出梗絲率,因此,改進(jìn)梗拐剔除裝置成為提高煙梗利用率最直接且有效的方法。
表2 制絲車(chē)間煙葉浪費(fèi)主要點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
表3 三輪測(cè)試煙葉浪費(fèi)主要點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表
表4 梗絲線消耗數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
由測(cè)試結(jié)果分析可知,雖然二級(jí)加料前篩分點(diǎn)、混絲加香工序篩分點(diǎn)、葉絲冷卻工序剔除量占比仍然較高,但是,對(duì)比2015年消耗測(cè)試數(shù)據(jù)已有明顯降低,考慮到這三道工序改進(jìn)空間有限,項(xiàng)目組決定將2016年降低單箱煙葉消耗的主要方向定為降低松散回潮工序煙葉浪費(fèi),降低梗拐剔除工序誤剔除量及加強(qiáng)制絲車(chē)間生產(chǎn)管理。
煙包經(jīng)喂料皮帶機(jī)送至切片機(jī)設(shè)定位置,靠推料車(chē)將煙包推至切刀下,自動(dòng)按預(yù)先設(shè)定長(zhǎng)度切下特定質(zhì)量的煙塊。切后煙塊由翻料裝置、檔料裝置及導(dǎo)料裝置等導(dǎo)入下游設(shè)備,由于落料斜面角度陡、緩沖效果差,分切后進(jìn)入皮帶造碎嚴(yán)重且排列不規(guī)則,造碎煙片大量附著在滾筒筒壁上,直接造成了煙葉的大量損耗。
對(duì)策:切后煙塊垂直下落時(shí)與坡度為45°的落料斜面接觸撞擊,導(dǎo)致煙塊翻轉(zhuǎn)折斷的概率大大增加,為了減少下落撞擊造成的翻轉(zhuǎn)折斷,加裝松散回潮進(jìn)料滑槽緩沖板(見(jiàn)圖3、圖4)。使煙塊下落過(guò)程中與兩塊弧形滑板緩沖滑動(dòng),同時(shí),也有導(dǎo)料的作用。
通過(guò)加裝弧形滑板有效降低煙塊下落過(guò)程中的撞擊、折斷,同時(shí)避免煙塊在下落時(shí)發(fā)生翻轉(zhuǎn)現(xiàn)象,改進(jìn)后物料翻轉(zhuǎn)后產(chǎn)生造碎煙片的現(xiàn)象得到明顯改善,見(jiàn)圖5、圖6,且松散回潮工序滾筒的黏附量也得到大幅降低,見(jiàn)表5。
圖3 滑槽緩沖板設(shè)計(jì)圖紙
圖4 滑槽緩沖板實(shí)物圖
圖5 松散回潮對(duì)策實(shí)施前
圖6 松散回潮對(duì)策實(shí)施后圖
表5 松散回潮工序滾筒黏附量對(duì)比表
(1)梗拐剔除上游皮帶輸送機(jī)由一臺(tái)SEW電機(jī)帶一減速機(jī)傳動(dòng)。控制柜內(nèi)無(wú)對(duì)應(yīng)的變頻器控制該電機(jī),速度不可調(diào)整,進(jìn)入剔除段的來(lái)料量過(guò)大,導(dǎo)致煙梗相互重疊,在梗拐還未充分到達(dá)接收盒時(shí),合格煙梗便覆蓋于梗拐之上,造成合格煙梗誤剔除。
(2)由于該設(shè)備缺少煙梗理順裝置致大量煙梗相互重疊在一起,在梗拐未充分進(jìn)入梗拐接收盒時(shí),大量合格煙梗重疊于梗拐上,在振動(dòng)輸送機(jī)的拋擲作用下,隨梗拐一起落入梗拐接收盒,造成大量合格煙梗當(dāng)作梗拐誤剔除。
對(duì)策:①在皮帶運(yùn)輸機(jī)控制柜內(nèi)增加一組變頻器,見(jiàn)圖7,使上游皮帶輸送機(jī)速度變更為可以調(diào)整,從而控制進(jìn)入剔除段的煙梗流量,防止煙梗相互重疊。②設(shè)計(jì)煙梗理順裝置(17塊導(dǎo)流片),測(cè)量其安裝位置,繪制理順裝置結(jié)構(gòu)圖,進(jìn)行制作加工和安裝,以保證來(lái)料煙梗進(jìn)入剔除段時(shí),排列相對(duì)整齊,消除合格煙梗與梗拐相互重疊的現(xiàn)象,見(jiàn)圖8。
圖7 加裝的變頻器
圖8 煙梗理順裝置圖
改進(jìn)后,梗拐剔除工序剔除量由原來(lái)的“平均梗剔除量49.3kg/批次,大量合格煙梗被誤剔除”變?yōu)椤耙蛟?lái)料的不同,梗投料處篩分量在9.5~22kg/批,且僅有少量煙梗被誤剔”,改進(jìn)效果明顯,見(jiàn)圖9。
圖9 梗拐剔除改進(jìn)前后對(duì)比圖
(1)加強(qiáng)生產(chǎn)過(guò)程中的現(xiàn)場(chǎng)管理,減少掉地?zé)熑~、煙絲的浪費(fèi)。為加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)可用煙葉的回收力度,車(chē)間在各漏料點(diǎn)、剔除點(diǎn)放置了幾種不同型號(hào)的塑料箱,并根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)位置制作標(biāo)識(shí),實(shí)行定置管理,并根據(jù)工藝要求,明確了各回收煙葉的添加點(diǎn),減少掉地?zé)熑~的浪費(fèi)。
(2)加強(qiáng)回收利用生產(chǎn)完成后殘留于生產(chǎn)線上的煙葉。制絲車(chē)間生產(chǎn)過(guò)程中,當(dāng)主機(jī)生產(chǎn)完成后,物料輸送環(huán)節(jié)需耗用較多時(shí)間,輸送皮帶,振槽上往往殘留少量物料,但由于生產(chǎn)線較長(zhǎng),加之每日生產(chǎn)批次較多,殘料總量也是一個(gè)不容忽視的數(shù)量,車(chē)間安排操作工定時(shí)定點(diǎn)在生產(chǎn)線殘留物料較多的地方清理皮帶,以減少浪費(fèi)。
為有效推進(jìn)制絲車(chē)間原料消耗的有效管控,協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)降耗措施落到實(shí)處,成立制絲車(chē)間原料消耗管控領(lǐng)導(dǎo)小組,并制定了《制絲車(chē)間煙葉原料降耗方案》,《方案》中規(guī)定了各崗位操作工的消耗控制措施。
制絲車(chē)間開(kāi)展每批次200箱投料試驗(yàn),減少煙包拆包數(shù)量,減少拆包環(huán)節(jié)造碎和散包煙投料過(guò)程中的漏料浪費(fèi),減少批次換牌次數(shù),降低干頭干尾量,降低煙葉消耗,目前,在制牌號(hào)中云煙(紫)牌號(hào)為200箱/批次。
對(duì)2016年1~12月的卷煙單箱煙葉消耗做調(diào)查統(tǒng)計(jì),見(jiàn)圖10。
從柱形圖中得知,月單箱煙葉消耗波峰最高為34.38kg/箱,波谷最低為33.61kg/箱,單箱煙葉消耗均值達(dá)到了33.93kg/箱。
圖10 2016年1~12月會(huì)煙卷煙單箱煙葉消耗柱形圖
結(jié)合2015年、2016年兩年生產(chǎn)部門(mén)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析、歸類(lèi)、總結(jié),繪出出折線圖,見(jiàn)圖11,從中可知2016年單箱煙葉消耗對(duì)比2015年有了明顯的下降,降耗成效顯著。
圖11 2015、2016年單箱煙葉消耗(kg/箱)
通過(guò)前期一系列對(duì)策措施的有效實(shí)施,提高了煙葉利用率,降低了煙葉消耗量及廢煙支量,減少了水、電、氣、汽以及相關(guān)輔料等的使用量,還在節(jié)約大量人力的同時(shí),減少了廢氣、廢水的排放量,使得制絲生產(chǎn)線的維修改造技術(shù)水平、制絲、卷包產(chǎn)品工藝參數(shù)得到了實(shí)質(zhì)性的優(yōu)化。為進(jìn)一步降低單箱煙葉消耗,后期,我們將在降低制絲車(chē)間主機(jī)故障停機(jī)次數(shù),立足設(shè)備、優(yōu)化工藝,提升工藝質(zhì)量水平,時(shí)刻關(guān)注指標(biāo),及時(shí)采取措施等方面繼續(xù)下功夫。