許小平 竇珍
摘 要:蘭州石化某裝置二級閃蒸頂部罐(R-606)接連出現(xiàn)容器頂部及容器上部接管腐蝕泄漏現(xiàn)象。檢修處理過程中,發(fā)現(xiàn)R-606頂部豎直接管與法蘭焊縫處出現(xiàn)環(huán)形腐蝕斷裂現(xiàn)象;另一處橫向接管直管段底部出現(xiàn)大面積穿孔性腐蝕。結(jié)合工藝生產(chǎn)、設(shè)備使用條件和現(xiàn)狀。通過對腐蝕現(xiàn)象的觀察和判斷,分析并確定二級閃蒸頂部罐(R-606)接管出現(xiàn)腐蝕泄漏的主要原因是因?yàn)槿軇┲泻械奈⒘苛蚝吐葥]發(fā)至容器上部氣相空間內(nèi),并不斷聚集,產(chǎn)生腐蝕性極強(qiáng)的酸性物質(zhì)腐蝕設(shè)備接管。最后提出建改進(jìn)措施和防范方法,避免因腐蝕引起的設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險。
關(guān)鍵詞:二級閃蒸頂部罐;腐蝕;穿孔;氯腐蝕;硫化氫;溶劑
1.設(shè)備概況
二級閃蒸頂部罐(R-606)為立式容器,其筒體材質(zhì)為:Q345R。規(guī)格型號:DN1000×8×4156。其介質(zhì)組成:底部為液相溶劑+水;頂部主要為氣相溶劑。二級閃蒸頂部罐(R-606)工作壓力為:0.35MPa;設(shè)計(jì)壓力為:0.4MPa;操作溫度為70℃;液面高度控制為20%~50%;界面控制高度為50%~70%。于2012年8月隨裝置投入運(yùn)行。
2.腐蝕概況
2.1檢修情況
2019年9月9日,二級閃蒸頂部罐(R-606)頂部豎直接管出現(xiàn)泄漏現(xiàn)象,緊急處理后投入使用。9月10日二級閃蒸頂部罐R-606上部一橫向遠(yuǎn)傳液位計(jì)接管直管段底部產(chǎn)生泄漏,伴隨有臭雞蛋氣味。通過對泄漏位置的檢查,確認(rèn)屬于輕微泄漏,聯(lián)系帶壓堵漏緊急處理。9月25日停車,更換腐蝕泄漏的接管。
2.2宏觀檢查
2.2.1腐蝕部位
通過對切割下產(chǎn)生泄漏的接管檢查發(fā)現(xiàn):1.R-606頂部豎直接管的法蘭與直管段焊縫處產(chǎn)生環(huán)形斷裂缺陷,頂部接管法蘭內(nèi)部相比較法蘭其他部位,明顯腐蝕減薄。
2.R-606水平接管直管底部段腐蝕嚴(yán)重,底部管壁嚴(yán)重減薄,甚至出現(xiàn)大面積腐蝕穿孔;但是直管段頂部無明顯腐蝕痕跡,接管內(nèi)壁有明顯坑裝腐蝕。
2.2.1測厚數(shù)據(jù)
因?yàn)榇嬖趪?yán)重的腐蝕現(xiàn)象,為確保二級閃蒸頂部罐(R-606)安全平穩(wěn)運(yùn)行,車間技術(shù)人員用測厚儀對R-606整體及全部接管進(jìn)行測厚。其中接管測厚時沿接管環(huán)向測量,選取最低值。
通過測厚數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn),在二級閃蒸頂部罐(R-606)下部盛裝液相部位管壁及接管,未見明顯腐蝕。主要的腐蝕部位發(fā)生在二級閃蒸頂部罐(R-606)上部氣相部位及接管。
3.腐蝕原因分析
3.1 硫腐蝕分析
原料中有硫的存在。因此硫腐蝕是不可避免的。即使硫含量很低,也會對設(shè)備造成嚴(yán)重的腐蝕損傷。硫腐蝕不是孤立存在的。不同的環(huán)境可以形成不同硫腐蝕條件。硫和無機(jī)鹽、氯化物、水、氫、堿性環(huán)境等其它腐蝕性介質(zhì)共同作用,形成多種復(fù)雜的腐蝕環(huán)境。
國內(nèi)的腐蝕調(diào)查報告稱:濕硫化氫對碳鋼設(shè)備的均勻腐蝕,隨溫度的升高而加劇。在80℃時腐蝕速度最高,在110-120℃時腐蝕率最低。二級閃蒸頂部罐(R-606)操作溫度為70℃,非常接近濕硫化氫對碳鋼設(shè)備最高腐蝕速度的溫度。有資料表明,在無工藝防腐蝕條件下,碳鋼的腐蝕速率可達(dá)2 mm/a,腐蝕形態(tài)為均勻腐蝕。
3.2 氯離子腐蝕分析
由于生產(chǎn)需要,前系統(tǒng)中需要加注含氯助劑,所以氯離子被帶入二級閃蒸系統(tǒng)的是不可避免,氯離子腐蝕也是金屬腐蝕失效的重要原因之一。氯離子對金屬的腐蝕機(jī)理主要是形成腐蝕電池;還有去極化作用,Cl-不僅促成了金屬表面的腐蝕電池,而且加速了電池的作用。通常把使陽極過程受阻稱作陽極極化作用,而把加速陽極極化作用稱作去極化作用,Cl-正是發(fā)揮了陽極去極化作用;還有導(dǎo)電作用,Cl-的存在強(qiáng)化了離子道路,降低了陰陽極之間的歐姆電阻,提高了腐蝕電池的效率,從而加速了電化學(xué)腐蝕過程。
Cl-濃度越高,水溶液的導(dǎo)電性就越強(qiáng),電解質(zhì)的電阻就越低,Cl-就越容易到達(dá)金屬表面,加快局部腐蝕的進(jìn)程;酸性環(huán)境中Cl-的存在會在金屬表面形成氯化物鹽層,并替代具有保護(hù)性能的FeCO3膜。同時Cl-會與介質(zhì)的H+結(jié)合生成腐蝕性極強(qiáng)的鹽酸,并加速金屬的腐蝕。
3.3工藝操作及環(huán)境因素的影響
9月10日二級閃蒸頂部罐(R-606)發(fā)生腐蝕泄漏時,經(jīng)現(xiàn)場確認(rèn),接管只存在輕微滲漏,判斷9月10日接管處腐蝕現(xiàn)象不嚴(yán)重,腐蝕穿孔面積小。到9月25日,經(jīng)過15天的惡化,出現(xiàn)大面積穿孔、甚至脫落現(xiàn)象。推斷此次腐蝕故障的原因之一物料屬性的突然變化導(dǎo)致。
H2S濃度過高及PH值降低,以及HCl的存在,形成強(qiáng)酸腐蝕環(huán)境也是加速R-606接管的腐蝕重要原因。碳鋼在硫化氫體積分?jǐn)?shù)小于5×10-2mL/L時,破壞時間都比較長。NACE MR-2015認(rèn)為發(fā)生硫化氫應(yīng)力腐蝕的極限分壓0.34×10-3MPa(水溶液中的H2S濃度約為20mg/L),低于此分壓不發(fā)生硫化氫應(yīng)力腐蝕開裂。
隨著PH值的增加,鋼材發(fā)生硫化物應(yīng)力腐蝕的敏感性下降。PH值≤6時,硫化物應(yīng)力腐蝕很嚴(yán)重。當(dāng)6
4.結(jié)論與措施
4.1結(jié)論
1.二級閃蒸頂部罐(R-606)頂部豎直接管與法蘭焊縫處的環(huán)形開裂就是由硫化物應(yīng)力腐蝕開裂(SSCC)和應(yīng)力導(dǎo)向氫致開裂(SOHIC)共同作用下造成的。
2.檢查工藝記錄發(fā)現(xiàn),在二級閃蒸頂部罐(R-606)發(fā)生腐蝕泄漏前后工藝操作出現(xiàn)異常,前系統(tǒng)注堿效果差。由于人員操作水平差異,及催化劑加入系統(tǒng)故障,前系統(tǒng)含氯助劑的添加非連續(xù)加入。都會造成R-606中氯含量增加。前系統(tǒng)注堿及水洗操作后,難免會造成PH值波動。在酸性環(huán)境下,硫和氯的腐蝕效果被放大,同時由于水洗操作,在含有硫及氯離子的環(huán)境中會出現(xiàn)H2S、HCl直接作用于金屬表面,產(chǎn)生腐蝕速率極快的強(qiáng)酸腐蝕現(xiàn)象。
3.造成此次腐蝕的主要原因之一是酸腐蝕。發(fā)生腐蝕現(xiàn)象的部位位于容器的氣相部分,容器底部盛有物料部分未發(fā)現(xiàn)明顯腐蝕。由此推斷,腐蝕發(fā)生過程如下:物料中含有少量的S、CL離子揮發(fā)至容器頂部氣相空間,不斷的聚集,達(dá)到一定濃度后S、Cl離子與容器頂部氣相水形成H2S和HCl,對接管產(chǎn)生了嚴(yán)重腐蝕。
4.2措施
1.采取工藝防腐蝕措施,前系統(tǒng)加設(shè)脫硫工藝,避免二級閃蒸頂部罐(R-606)產(chǎn)生濕硫化氫的復(fù)雜反應(yīng)環(huán)境。徹底消除二級閃蒸頂部罐(R-606)形成H2S+H2腐蝕和強(qiáng)酸的可能性。消除二級閃蒸頂部罐(R-606)因?yàn)榱蚨斐衫^續(xù)腐蝕風(fēng)險。
2.破壞二級閃蒸頂部罐(R-606)頂部接管穩(wěn)定氣象環(huán)境,通過頂部備用口通入低壓氮?dú)膺M(jìn)行吹掃,阻止硫和氯在頂部氣相的聚集。
3.可控制提高二級閃蒸頂部罐(R-606)的液相的操作液面,破壞二級閃蒸頂部罐(R-606)頂部接管內(nèi)穩(wěn)定的氣相環(huán)境,甚至可進(jìn)行滿罐操作。
4.可在在二級閃蒸頂部罐(R-606)頂部內(nèi)表面涂抹惰性防腐蝕涂層??墒褂免伡{米涂層。其具有良好的耐溫性、耐沸水性能、耐腐蝕性能、防結(jié)垢性能。將耐高溫耐腐蝕性的樹脂和鈦納米聚合物的性能有機(jī)結(jié)合在一起,開發(fā)的鈦納米聚合物防腐蝕專用涂料。真正的形成了屏蔽層,阻止腐蝕介質(zhì)直接接觸金屬表面如圖10所示。車間已經(jīng)成功在部分易腐蝕換熱器成功使用,并取得良好效果。
參考文獻(xiàn):
[1]楊啟明 李琴 李又綠,石油化工設(shè)備腐蝕與防護(hù) ,石油工業(yè)出版社,2010