羅燕東(中國石化青島煉化公司,山東 青島 266500)
MTBE裝置通過選擇性反應(yīng),將液化氣中的異丁烯生成高價值的MTBE產(chǎn)品,并兼具有異丁烯的反應(yīng)脫除作用,長期作為催化/蒸汽裂解裝置以及部分MTO(甲醇制烯烴)裝置下游配套裝置。某煉化公司12萬t/a MTBE裝置采用上游催化液化氣經(jīng)雙脫和氣分裝置精制分離后的混合C4,與外購工業(yè)一級甲醇反應(yīng)后,產(chǎn)品作為全廠汽油調(diào)合組分。
由于保護劑罐及主反應(yīng)器催化劑由于失活導(dǎo)致異丁烯收率下降,需定期停工對保護劑罐和主反應(yīng)器催化劑進行更換。延長催化劑運行周期,對提高裝置運行效益具有重要的作用。
裝置采用預(yù)保護劑罐D(zhuǎn)111+主反應(yīng)器R101+催化蒸餾塔形式,對原料組分雜質(zhì)進行脫除,同時對甲醇原料單獨設(shè)置保護劑罐,以減少雜質(zhì)離子對主催化劑的影響。保護劑罐設(shè)計換劑周期3個月時間,主反應(yīng)器催化劑按2年換劑周期設(shè)計。為了對長運行周期下的催化劑失活情況進行考察,2019年8月—2020年年初,采取延長預(yù)保護劑罐換劑周期方式操作。期間保護劑罐D(zhuǎn)111出,入口物料溫差,以及主反應(yīng)器床層溫度發(fā)生變化如圖1和圖2所示。
圖1 保護劑罐出入口物流溫差隨運行周期變化情況
圖2 主反應(yīng)器床層溫度隨運行周期變化情況
由數(shù)據(jù)可知,隨著運行周期延長,保護劑罐出入口物流溫差呈快速下降趨勢,5—6月時間后,溫差即基本為零,即催化劑基本失活,從主反應(yīng)器中床層溫度上升曲線來看,時間較為一致,由于D111催化劑基本失活,導(dǎo)致主要反應(yīng)區(qū)域轉(zhuǎn)移至主反應(yīng)器上部,催化劑失活區(qū)域相應(yīng)轉(zhuǎn)移。
本裝置使用催化劑是氫型苯乙烯樹脂催化劑,日常運行失活原因主要有:
(1)催化劑反應(yīng)活性中心氫離子被堿金屬離子,如:Na+、Fe3+、K+、Ca2+、Mg2+等取代,該反應(yīng)速度較快,呈層析式推進。該類失活原因,采用保護劑罐對進料預(yù)處理,能取得較好效果。
(2)弱堿性有機氮化物,如:有機胺、乙腈等與催化劑接觸后,由于反應(yīng)速率較慢,床層呈擴散性失活。
(3)操作中由于醇烯比偏低,發(fā)生異丁烯二聚反應(yīng),反應(yīng)熱急劇升高,造成催化劑攜帶的活性中心磺酸根脫落,導(dǎo)致催化劑失去活性。由于自聚反應(yīng)從催化劑內(nèi)部發(fā)生,當反應(yīng)器床層溫度顯示上升時,內(nèi)部實際溫度已經(jīng)偏高。
(4)C5以及其他重組分過多,以及二烯烴和低聚物生成大分子產(chǎn)物,堵塞催化劑孔道。
(5)有資料顯示進料含水對催化劑活性有不利影響,但總體影響基本可以忽略[1]。
原料甲醇中游離堿(以NH3含量為例)質(zhì)量標準低于2×10-6,實際中嚴控原料質(zhì)量,因甲醇質(zhì)量對催化劑中毒原因基本可以忽略。
由于催化液化氣精制系列負荷當前負荷較高,胺液脫硫塔易夾帶MDEA,即甲基二乙醇胺,而該物質(zhì)本身是催化劑失活毒物。同時,液化氣堿洗脫硫醇工藝自身易攜帶堿金屬Na+,二者均對催化劑壽命構(gòu)成嚴重威脅。操作中采用強化脫硫醇后水洗水罐操作強度模式,通過對催化液化氣水洗水罐更換大型補充水泵,日常運行中增加水洗水置換強度和循環(huán)量的方式,增加對催化液化氣中胺類物和堿金屬的洗滌作用。受限于工藝自身限制,仍然不可避免攜帶大量失活毒物。
根據(jù)保護劑罐定期換劑的催化劑樣品檢出結(jié)果,凈化器舊劑理化指標分析數(shù)據(jù)如表1所示,凈化器舊劑浸出液元素分析數(shù)據(jù)如表2所示。
表1 凈化器舊劑理化指標分析數(shù)據(jù)
表2 凈化器舊劑浸出液元素分析數(shù)據(jù)
由表1可見,凈化器舊劑H型交換容量(功能基團容量)幾乎損失殆盡,僅剩余不足0.14 mmol/g,經(jīng)再生后,質(zhì)量交換容量恢復(fù)到4.8 mmol/g,表明催化劑的內(nèi)部骨架結(jié)構(gòu)并沒有造成堵塞和破壞,即催化劑活性的喪失是由于外來污染物造成的。
由表2數(shù)據(jù)計算得出,催化液化氣進料中攜帶的N-甲基二乙醇胺在運行周期中平均濃度為7.94×10-6。堿性物質(zhì)含量遠大于催化劑控制要求的C4原料中金屬離子+堿性物質(zhì)含量不大于3.0×10-6的控制指標,表明液化氣原料中胺類堿性物在催化劑失活毒物中居于主要因素。
結(jié)合圖2中床層中上部溫升趨于同步上升,說明彌散性失活趨勢較為明顯,與化驗分析結(jié)論較一致。
操作中按照醇烯比及時調(diào)整,控制過量甲醇操作的模式進行,日常回收甲醇流量均大于1.2 t/h。
床層日常溫度工藝控制較穩(wěn)定,運行周末末端也未大于75 ℃,對催化劑活性穩(wěn)定起到了較好效果。
由于氣分未設(shè)置脫戊烷塔,C5含量主要由催化裝置穩(wěn)定塔控制,目前催化裝置高負荷運行,是設(shè)計負荷的121%,導(dǎo)致穩(wěn)定塔液化氣C5含量的控制造成一定困難。
從催化劑交換容量的恢復(fù)情況看,孔道堵塞性失活對催化劑活性恢復(fù)的影響較小,總體來說,原料C4中C5質(zhì)量含量控制較為穩(wěn)定,質(zhì)量含量長期低于0.1%。
目前前置保護劑罐D(zhuǎn)111換劑過程耗時約72 h,期間原料走跨線直接進入主反應(yīng)器,顯然在該過程中加快主反應(yīng)器床層催化劑失活速率。
進料含水對催化劑直接活性降低的影響較低,但會占據(jù)部分反應(yīng)活性中心,導(dǎo)致實際參與反應(yīng)的有效交換容量降低,不利于提高異丁烯轉(zhuǎn)化率。通過Aspen Plus流程模擬軟件標定甲醇回收塔日常操作參數(shù),并加強操作管理,實際運行中回收甲醇含量控制在了99.97%以上,產(chǎn)品MTBE中含水反應(yīng)產(chǎn)物叔丁醇質(zhì)量含量長期控制在0.3%以下。
分析后發(fā)現(xiàn),原料液化氣中攜帶的胺堿類物質(zhì)是催化劑床層失活的主要因素,經(jīng)研究有以下措施可供考慮:
(1)為避免換劑過程對主反應(yīng)器催化劑失活影響,可考慮增加一臺并列保護劑罐[2],實現(xiàn)換劑過程中對主反應(yīng)器催化劑全程保護。
(2)從同類裝置運行經(jīng)驗來看,在原料罐前增加補水和旋流凈化器措施[2],原料C4胺堿經(jīng)重新洗滌和分離后,含量可明顯降低,某MTBE裝置數(shù)據(jù)顯示C4中胺堿含量可降低至入口濃度1/30[3],保護劑罐換劑周期可得到明顯延長,但采取該措施需注意會帶來MTBE攜帶叔丁醇含量略微上升,需要對C4原料罐增加定期脫水頻次。
(3)日常保持脫硫醇后液化氣水洗工況監(jiān)控,保持高負荷運行,加強氣分原料罐切水管理。
上游雙脫裝置水洗階段后夾帶的胺堿類物質(zhì),是催化劑失活的主要原因。日常維持應(yīng)維持催化液化氣精制環(huán)節(jié)較高的水洗水置換速率,和水洗強度,加強氣分原料罐切水操作管理。通過優(yōu)化流程,減少保護劑罐換劑期間主反應(yīng)器催化劑失活暴露時間,以及增加旋流凈化器等措施,有助于進一步延長保護劑罐和主反應(yīng)器催化劑運行周期,是下一步裝置優(yōu)化的方向。