許 劍,官小洪,趙哲軍,趙 華
(1.中國(guó)石化西南油氣分公司石油工程技術(shù)研究院,四川德陽(yáng) 618000;2.四川能投能源基地投資股份有限公司,四川成都 610000)
川西氣田致密砂巖氣藏縱向上蓬萊鎮(zhèn)、遂寧組、沙溪廟氣藏,氣藏基質(zhì)孔隙度處于3.7%~13%,平均值為8.38%,有效滲透率介于0.05~4 mD,平均有效滲透率大多小于0.1 mD,屬于低孔滲性的致密砂巖儲(chǔ)層,具有地層系數(shù)低、孔喉窄小、基質(zhì)含水飽和度大、儲(chǔ)層敏感性較強(qiáng)等特點(diǎn)[1]。由于大部分氣井處于低壓低產(chǎn)階段,井筒積液現(xiàn)象較為普通,泡沫排液技術(shù)作為最經(jīng)濟(jì)、最有效、最普遍的老井維護(hù)手段,目前在川西氣田已經(jīng)有20 多年應(yīng)用歷史,與此同時(shí),外來(lái)化學(xué)藥劑也帶來(lái)了井底污染以及排液困難的問(wèn)題,為此,針對(duì)長(zhǎng)期泡排井開(kāi)展了凈化與排液聯(lián)合作業(yè)研究。
川西中淺層氣藏氣井長(zhǎng)期采用泡沫排水采氣工藝,部分氣井泡排時(shí)間長(zhǎng)達(dá)十余年,由于泡排劑中含有大量表面活性劑,在井底與地層水以及凝析油接觸形成黏稠物,時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)對(duì)近井儲(chǔ)層裂縫和孔喉造成堵塞[2]。另外,固體泡排棒中固相填料通常為Na2SO4、CaCl2以及含鋇的加重劑,與地層水中的Ca2+、Mg2+、、反應(yīng)會(huì)形成沉淀,長(zhǎng)時(shí)間沉積也會(huì)對(duì)近井儲(chǔ)層造成傷害?;诋a(chǎn)出物分析、粒徑分布以及巖心傷害模擬實(shí)驗(yàn),深入探討了泡排老井井底傷害的機(jī)理。
氣井產(chǎn)出物是井底污染物最直接的反映,能夠找到井底污染的最直接的證據(jù),對(duì)川西氣田10 余口泡排老井開(kāi)展了取樣分析,明確了井底污染物的主要類(lèi)型和來(lái)源。
1.1.1 有機(jī)相檢測(cè) 開(kāi)展了11 口井泡排液有機(jī)成分檢測(cè),利用氣相色譜-質(zhì)譜聯(lián)用儀進(jìn)行成分及含量的測(cè)試與計(jì)算,井底產(chǎn)出液主要有上清液和下部乳化液。上清液主要含量為C14以下的烴烷類(lèi)物質(zhì),在正常溫度和壓力下均表現(xiàn)為液態(tài),下部乳化液成分主要是C10以上的長(zhǎng)鏈烴類(lèi),泡排劑中表面活性劑長(zhǎng)期與地層中水和凝析油混合,會(huì)形成黏度較大的黏稠物。
1.1.2 無(wú)機(jī)相檢測(cè) 開(kāi)展10 口井無(wú)機(jī)相離子分析,泡排返排液中均存在一定量的Ca2+、Ba2+和等離子,根據(jù)陰陽(yáng)離子配對(duì)情況進(jìn)行分析,會(huì)形成CaSO4、BaSO4、CaCO3、BaCO3等無(wú)機(jī)垢,其主要來(lái)源于固體泡排棒的填料如Na2SO4、CaCl2、含鋇的加重劑等。
對(duì)10 口井泡排返排液采用粒度測(cè)試儀進(jìn)行了粒度測(cè)試,測(cè)得粒徑中值3.556 μm,粒徑范圍在0.882~200.378 μm。川西氣田致密砂巖儲(chǔ)層孔喉半徑在0.25~0.63 μm[4],泡排液中污染物難以進(jìn)入儲(chǔ)層基質(zhì)內(nèi),泡排液中污染物主要傷害近井裂縫、微裂縫、中-大孔喉。
泡排液與井下流體混合后會(huì)形成黏稠物、固相沉淀等,主要對(duì)近井儲(chǔ)層的裂縫、微裂縫以及中-大孔喉造成堵塞[3],降低氣井滲透率,以川西氣田天然裂縫的巖心模擬近井儲(chǔ)層,開(kāi)展泡排液傷害微裂縫模擬實(shí)驗(yàn)。
實(shí)驗(yàn)方案:
(1)取存在天然裂縫巖心(見(jiàn)圖1),抽真空,測(cè)原始孔滲性,巖心飽和標(biāo)準(zhǔn)鹽水100%;
(2)氣測(cè)啟動(dòng)壓力P1,測(cè)滲透率K1;
(3)采用川西氣田泡排返排液反向驅(qū)替后,氣測(cè)啟動(dòng)壓力P2,滲透率K2。
實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),標(biāo)準(zhǔn)鹽水飽和狀態(tài)下,氣測(cè)啟動(dòng)壓力P1 為0.3 MPa,滲透率K1 為0.189 1 mD,泡排液傷害后,氣測(cè)啟動(dòng)壓力P2 升高為0.5 MPa,滲透率K2 為0.038 6 mD,泡排液傷害后,驅(qū)替啟動(dòng)壓力升高了66.6%,滲透率降低了79.6%,傷害作用明顯。
圖1 天然裂縫巖心實(shí)物及CT 掃描
藥劑研發(fā)的目標(biāo)是清洗近井裂縫泡排劑黏稠物,以及無(wú)機(jī)垢。藥劑配方為:5%鹽酸+0.6%表面活性劑+1%防水鎖劑,酸的作用是溶解裂縫中無(wú)機(jī)垢,表面活性劑的作用是清除近井裂縫中有機(jī)黏稠物,防水鎖劑的作用是防止注入的液體對(duì)儲(chǔ)層造成水鎖傷害[5]。
2.1.1 解除污染性能評(píng)價(jià) 對(duì)圖1 的經(jīng)乳化液傷害的天然裂縫巖心,采用凈化劑對(duì)巖心進(jìn)行驅(qū)替,藥劑驅(qū)替量為2 倍孔隙體積,氣測(cè)啟動(dòng)壓力P3 為0.4 MPa,滲透率K3 為0.117 6 mD。解除污染后滲透率提高44%,啟動(dòng)壓力降低了11%,凈化作用明顯。
2.1.2 藥劑配伍性評(píng)價(jià) 取井底凈化藥劑與川西沙溪廟組地層水按1:1、1:2、1:3、1:4 進(jìn)行配制,采用65 ℃水浴加熱30 min,井底凈化劑與地層水配伍性較好,能夠?qū)⑵S色的地層水變清澈,有效溶解地層水中的雜質(zhì),隨著藥劑比例增加,清潔能力有所增強(qiáng)(見(jiàn)圖2)。
圖2 地層水與凈化藥劑配伍前后圖片
多年來(lái)對(duì)泡排老井凈化治理方面開(kāi)展多種實(shí)驗(yàn)方案探索,包括“大液量泵注”、“凈化+泡排”聯(lián)作、“凈化+氣舉”聯(lián)作、“凈化+強(qiáng)排”聯(lián)作,認(rèn)識(shí)到長(zhǎng)期泡排老井通過(guò)采用小液量多次凈化,并且配合強(qiáng)排或者氣舉的效果最佳[6],實(shí)驗(yàn)主體方案如下:
(1)加藥前,通過(guò)提產(chǎn)帶液、強(qiáng)排、泡排、氣舉等工藝,加強(qiáng)排液,盡量使井筒中的液體量較少,提高井下藥劑實(shí)際濃度;
(2)加藥后,通過(guò)短時(shí)間關(guān)井憋壓,提高藥劑與儲(chǔ)層的遇見(jiàn)率;
(3)通常采用槽車(chē)氣舉/強(qiáng)排排除井筒積液;
(4)開(kāi)井生產(chǎn),取樣分析,通過(guò)開(kāi)展樣品和生產(chǎn)分析近井清洗效果;
(5)為了保證凈化效果長(zhǎng)期有效,單井凈化次數(shù)不少于4 次。
2020 年開(kāi)展10 口井泡排老井凈化作業(yè),措施有效井8 口,其中2 口井油套壓上漲了0.3~0.5 MPa,其中6 口井產(chǎn)量上漲300~1 400 m3/d,單井產(chǎn)量平均上漲率達(dá)到49%,平均措施有效期138 d,累計(jì)增產(chǎn)59.01×104m3(見(jiàn)表1)。
(1)泡排劑中表面活性劑在井下會(huì)形成黏度較大的黏稠物,固體泡排棒中固相填料與地層水中離子反應(yīng)會(huì)形成沉淀,時(shí)間過(guò)長(zhǎng)會(huì)對(duì)近井儲(chǔ)層的裂縫、微裂縫、中-大孔喉造成堵塞。
(2)裂縫巖心傷害模擬實(shí)驗(yàn)表明,泡排液傷害后,巖心驅(qū)替啟動(dòng)壓力升高了66.6%,滲透率降低了79.6%,傷害作用明顯。
(3)研發(fā)了一套以“表面活性劑+酸”為主凈化藥劑,采用該藥劑清洗泡排返排液傷害后天然裂縫巖心后,滲透率提高44%,啟動(dòng)壓力降低了11%。
(4)針對(duì)長(zhǎng)期泡排老井通過(guò)采用小液量多次凈化,并且配合強(qiáng)排或者氣舉排液,開(kāi)展10 口井現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn),措施有效率達(dá)到80%,單井產(chǎn)量上漲5%~175%,措施有效期達(dá)到138 d,凈化效果明顯。
表1 川西氣田泡排老井井底凈化效果表