谷小兵,李 建,寧 翔,孟 磊,肖海平
(1.大唐環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司,北京 100097;2.華北電力大學(xué)能源動(dòng)力與機(jī)械工程學(xué)院,北京 102206)
目前,國內(nèi)火電燃煤機(jī)組大多采用濕法脫硫技術(shù),石灰石濕法脫硫技術(shù)較為成熟,具有成本低、效果好等特點(diǎn)[1-3]。電站W(wǎng)FGD的經(jīng)濟(jì)性及環(huán)保性的優(yōu)化成為當(dāng)前濕法脫硫研究的熱點(diǎn),即優(yōu)化設(shè)備能耗同時(shí)保證脫硫效率[4-5]。通常,脫硫系統(tǒng)能耗占電廠供電總量的1%~2%左右[6-7]。脫硫系統(tǒng)的核心設(shè)備吸收塔中包含大量高耗能設(shè)備,包括漿液循環(huán)泵、氧化風(fēng)機(jī)、增壓風(fēng)機(jī)和濕磨機(jī)等[8]。因此,在保證脫硫效率的前提下,對WFGD高耗能設(shè)備進(jìn)行節(jié)能改造對提升企業(yè)效益和社會(huì)效益具有重要意義[9-10]。然而,在當(dāng)前靈活性發(fā)電背景下,火電機(jī)組長期處于低負(fù)荷運(yùn)行,經(jīng)營壓力日趨加重,火電企業(yè)必須通過改造降低脫硫系統(tǒng)的能耗。而大多數(shù)機(jī)組的氧化風(fēng)機(jī)仍保持額定負(fù)荷下的出力,導(dǎo)致氧化風(fēng)機(jī)能耗顯著增加[11]。
目前,我國脫硫氧化風(fēng)機(jī)節(jié)能方面的研究主要集中在風(fēng)機(jī)運(yùn)行策略控制和氧化風(fēng)機(jī)變頻改造。在風(fēng)機(jī)優(yōu)化運(yùn)行方面,馬雙忱等[12-13]通過研究脫硫漿液多相氧化過程機(jī)理,提出了pH和氧化還原電位雙控制策略,調(diào)節(jié)氧化風(fēng)量實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)氧化。郝潤龍等[14]依據(jù)現(xiàn)場運(yùn)行情況推導(dǎo)出增壓風(fēng)機(jī)、氧化風(fēng)機(jī)和循環(huán)漿液泵的數(shù)學(xué)模型,根據(jù)SO2質(zhì)量濃度和煙氣量變化優(yōu)化氧化風(fēng)機(jī)出力。陳爾魯[15]通過PSO優(yōu)化算法研究氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行和成本模型,得到了較好的風(fēng)機(jī)運(yùn)行模式。黃紅[16]通過分析電廠不同工況下的SO2脫除量和風(fēng)機(jī)最佳運(yùn)行轉(zhuǎn)速曲線,確定了某電廠鍋爐負(fù)荷在57%以下時(shí),可由兩臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)切換為一臺(tái)氧化風(fēng)機(jī)運(yùn)行。黃鍇[17]根據(jù)電廠用煤含硫量、脫硫量及脫硫速率等實(shí)際數(shù)據(jù)進(jìn)行變頻方案設(shè)計(jì),再結(jié)合現(xiàn)有氧化風(fēng)機(jī)的基本性能特點(diǎn)對其進(jìn)行變頻改造,實(shí)現(xiàn)脫硫過程的變頻控制。
常用的氧化風(fēng)機(jī)有羅茨風(fēng)機(jī)和離心風(fēng)機(jī)。離心風(fēng)機(jī)出口壓力隨流量變化而變化,因此離心風(fēng)機(jī)難以變頻運(yùn)行。而羅茨風(fēng)機(jī)出口壓力不隨流量變化,降低頻率對出口壓力影響較小,所以在脫硫氧化風(fēng)機(jī)變頻改造方面,選用羅茨風(fēng)機(jī)并進(jìn)行變頻運(yùn)行,可使其根據(jù)負(fù)荷自動(dòng)調(diào)節(jié)運(yùn)行狀態(tài),從而降低氧化風(fēng)機(jī)能耗。
目前針對羅茨氧化風(fēng)機(jī)變頻改造的研究相對缺乏。本文建立了最佳氧化風(fēng)量模型和羅茨風(fēng)機(jī)變頻模型,根據(jù)SO2濃度、煙氣量及吸收塔液位得出羅茨風(fēng)機(jī)最佳運(yùn)行頻率,并進(jìn)行了氧化風(fēng)改造試驗(yàn)。本文研究內(nèi)容可以為電站濕法脫硫氧化風(fēng)機(jī)節(jié)能運(yùn)行提供理論指導(dǎo)。
最佳氧化風(fēng)需求量能根據(jù)脫硫負(fù)荷和吸收塔運(yùn)行狀況來做出相應(yīng)的調(diào)整,保持氧化風(fēng)供應(yīng)量與吸收塔內(nèi)氧化風(fēng)需求量一致?;谧罴蜒趸L(fēng)需求量的精確計(jì)算,可以對脫硫羅茨氧化風(fēng)機(jī)進(jìn)行變頻改造,實(shí)現(xiàn)按需供風(fēng),達(dá)到節(jié)能目的。目前,很多學(xué)者對氧化風(fēng)需求量的計(jì)算進(jìn)行過研究。
陸建軍等人[18]根據(jù)脫硫氧化反應(yīng)原理得出了氧化空氣量的簡要計(jì)算式
(1)
此公式能對脫硫系統(tǒng)需要的氧化空氣量進(jìn)行簡單計(jì)算,但該公式?jīng)]有考慮吸收塔內(nèi)部的強(qiáng)制氧化率,與現(xiàn)場實(shí)際情況相差較大。徐書德等人[19]對氧化空氣量進(jìn)行了更準(zhǔn)確的表達(dá)
(2)
此公式考慮了強(qiáng)制氧化率β對漿液氧化的影響,比陸建軍等人的氧化模型更接近實(shí)際的氧化風(fēng)需求量。但不同廠脫硫運(yùn)行工況差別較大,吸收塔內(nèi)部的強(qiáng)制氧化率也不一樣。
在這些氧化模型中,大部分沒有考慮擴(kuò)散的影響?,F(xiàn)場運(yùn)行參數(shù)時(shí)刻變化,不同液位對氧化空氣的擴(kuò)散影響不同,氧化風(fēng)需求量也會(huì)時(shí)刻發(fā)生變化。 本文擬建立不同運(yùn)行參數(shù)與最佳氧化風(fēng)量的關(guān)聯(lián)式,為氧化風(fēng)機(jī)節(jié)能改造奠定基礎(chǔ)。
在理想情況下,假設(shè)所有通入漿液中的氧氣被完全利用,可以得到理論氧化空氣需求量
(3)
(4)
式中MSO2——需要脫除的SO2量/kg·h-1;
Qgas——脫硫塔入口煙氣量/Nm3·h-1;
CSO2——脫硫塔入口SO2濃度/mg·Nm-3;
η——脫硫效率;
Qth——理論氧化風(fēng)需求量/Nm3·h-1。
理論氧化空氣量的計(jì)算沒有考慮到實(shí)際擴(kuò)散問題。在實(shí)際過程中,當(dāng)氧化空氣以氣泡的形式通入漿液中時(shí),氣泡以一定速度向上擴(kuò)散,由于氣膜和液膜、液膜和液膜之間的傳質(zhì)速率有限,有一部分空氣因?yàn)閬聿患芭c漿液中的亞硫酸鈣發(fā)生反應(yīng),隨著氣泡一起跑到漿液外。氧化空氣噴嘴到吸收塔液面的距離越大,氣泡在漿液中停留的時(shí)間越長,參與亞硫酸鈣氧化的氣泡數(shù)量越多,空氣在漿液中的強(qiáng)制氧化率也就越大。所以,強(qiáng)制氧化率的大小與吸收塔液位密切相關(guān)。
為了探索氧化空氣在漿液中轉(zhuǎn)移速度與空氣噴入深度的關(guān)系,URZA和JACKSON在1975年得出了化學(xué)當(dāng)量因素和氧化空氣噴入深度的關(guān)系,通過對氧化過程的深入分析得出了化學(xué)當(dāng)量因素與液位的關(guān)系式
Fas=-3.072-0.098h+20.326/h+1.723logh
(5)
強(qiáng)制氧化率與化學(xué)當(dāng)量因素是倒數(shù)關(guān)系,因此,結(jié)合前人的研究結(jié)果可以得到最佳氧化風(fēng)需求量的準(zhǔn)確表達(dá)式
(6)
式中Qop——最佳氧化風(fēng)需求量/Nm3·h-1;
h——吸收塔內(nèi)氧化空氣噴槍至吸收塔液面的高度/m;
k——常數(shù),為8.63×10-7。
氧化風(fēng)實(shí)際需求量與吸收塔液位、自然氧化率、吸收塔入口煙氣量、SO2濃度和脫硫效率有關(guān)。因此,本公式能夠?qū)崟r(shí)表述不同工況下的最佳氧化風(fēng)需求量。
羅茨風(fēng)機(jī)的流量Q與轉(zhuǎn)速n成正比[20-21],轉(zhuǎn)速與頻率f成正比
(7)
(8)
式中Q——羅茨風(fēng)機(jī)流量/m3·min-1;
D——葉輪外徑/m;
L——葉輪長度/m;
λ——面積利用系數(shù),表征風(fēng)機(jī)氣缸空間的有效利用程度(圓弧-漸開線型線的面積利用系數(shù)λ=0.521~0.563);
n——葉輪轉(zhuǎn)速/r·min-1;
f——頻率;
s——轉(zhuǎn)速差;
p——電機(jī)磁極對數(shù)。
因此,通過額定流量Q0與額定轉(zhuǎn)速n0,求得實(shí)際需求量對應(yīng)的轉(zhuǎn)速,從而得到羅茨風(fēng)機(jī)需要的頻率
(9)
式中f1——最佳氧化風(fēng)需求量對應(yīng)的風(fēng)機(jī)頻率;
Q0——風(fēng)機(jī)額定流量;
f0——風(fēng)機(jī)額定工作頻率50 Hz。
本公式是羅茨氧化風(fēng)機(jī)變頻運(yùn)行依據(jù),根據(jù)實(shí)際脫硫運(yùn)行參數(shù)來確定風(fēng)機(jī)運(yùn)行頻率,確保送入最佳氧化風(fēng)量。
該脫硫試驗(yàn)裝置是一個(gè)滿足300 MW機(jī)組1∶30脫硫裝置試驗(yàn)平臺(tái),煙氣處理能力為3×104Nm3/h。煙氣從靜電除塵器出口煙道上引出,通過設(shè)置1臺(tái)離心引風(fēng)機(jī)增壓,進(jìn)入吸收塔內(nèi)脫硫凈化,由除霧器除去水霧后,接入吸收塔入口煙道。通過氧化風(fēng)機(jī)向漿液池中鼓入空氣,使吸收塔漿液池中的亞硫酸鈣氧化成硫酸鈣。設(shè)計(jì)有一臺(tái)羅茨氧化風(fēng)機(jī),采用變頻方式,通過DCS實(shí)現(xiàn)氧化風(fēng)機(jī)的啟停、運(yùn)行監(jiān)視、聯(lián)鎖保護(hù)和故障風(fēng)機(jī)的自動(dòng)切除及備用風(fēng)機(jī)的自動(dòng)投運(yùn)。該風(fēng)機(jī)額定流量為450 Nm3/h,全壓為80 kPa,電機(jī)額定功率為15 kW。
依據(jù)公式(9),增加羅茨風(fēng)機(jī)變頻邏輯,羅茨式氧化空氣量閉環(huán)調(diào)節(jié)控制邏輯如圖1所示。該邏輯中,由吸收塔的煙氣量、SO2濃度、吸收塔液位這三個(gè)運(yùn)行參數(shù)確定最佳氧化風(fēng)需求量,通過變頻調(diào)節(jié)使得風(fēng)機(jī)出口氧化空氣量與最佳氧化風(fēng)需求量接近,從而減少氧化風(fēng)機(jī)能耗的過程。
圖1 羅茨式氧化空氣量閉環(huán)調(diào)節(jié)的控制邏輯圖
通過實(shí)驗(yàn)基地的脫硫試驗(yàn)對建立的脫硫氧化公式進(jìn)行驗(yàn)證。根據(jù)模型計(jì)算出不同工況下的最佳氧化風(fēng)需求量,然后通過實(shí)驗(yàn)基地的變頻改造,將實(shí)驗(yàn)基地吸收塔內(nèi)的氧化風(fēng)供應(yīng)量與模型計(jì)算的最佳氧化風(fēng)需求量保持一致并穩(wěn)定運(yùn)行一段時(shí)間。最后取一部分吸收塔漿液底部石膏樣品,通過測量石膏中亞硫酸鈣含量來判斷通入的氧化風(fēng)量是否滿足吸收塔內(nèi)實(shí)際需求量。
為了驗(yàn)證不同脫硫負(fù)荷下的脫硫效果,試驗(yàn)按不同煙氣流量制定了3個(gè)工況試驗(yàn),如表1所示。分別為100%煙氣負(fù)荷(煙氣流量30 000 Nm3/h)、80%煙氣負(fù)荷(煙氣流量24 000 Nm3/h)、60%煙氣負(fù)荷(煙氣流量18 000 Nm3/h)。試驗(yàn)過程入口SO2濃度為2 200 mg/Nm3,pH值保持在5.5~5.7之間,吸收塔液位固定為6 m,噴淋層數(shù)為2,試驗(yàn)時(shí)間為4 h。根據(jù)模型計(jì)算得出不同工況下的氧化空氣供應(yīng)量和風(fēng)機(jī)頻率,每個(gè)工況變頻試驗(yàn)前后各取一次石膏漿液樣品。
表1 實(shí)驗(yàn)工況
取回的石膏樣品采用高溫焙燒法測量含水率;用硫代硫酸鈉滴定法測量亞硫酸鈣的含量;用氯化鋇沉淀法測量硫酸鈣的含量;用酸堿滴定法測量碳酸鈣含量[20]。
通過對三種不同工況變頻試驗(yàn)前后所取石膏樣品進(jìn)行滴定分析,得出了各工況下變頻調(diào)節(jié)前后脫硫樣品的含水率、碳酸鈣含量、石膏含量以及半水亞硫酸鈣含量,并進(jìn)行了對比,如表2所示。
由表2可以看出,工況1至工況3的脫硫效率在98%左右,滿足該實(shí)驗(yàn)基地的脫硫設(shè)計(jì)值。石膏中含水率在10%~20%之間,碳酸鈣含量在3%以內(nèi),石膏含量在90%以上,滿足大部分電廠脫硫石膏的測試數(shù)據(jù)。此外,各工況下變頻試驗(yàn)后取樣測得的半水亞硫酸鈣的含量依次減少。其中,經(jīng)過變頻調(diào)節(jié),工況1中半水亞硫酸鈣含量由4.27%下降至2.57%,工況2和工況3變頻調(diào)節(jié)前后亦分別從2.57%和0.66%下降至2.22%和0.61%。
表2 脫硫樣品滴定實(shí)驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際運(yùn)行情況可知,基地自啟動(dòng)以來,煙氣量基本在20 000 Nm3/h以上,吸收塔入口SO2濃度基本在2 000 mg/Nm3以上。羅茨氧化風(fēng)機(jī)一直保持定速運(yùn)行,而通入吸收塔內(nèi)實(shí)際的煙氣量和SO2濃度時(shí)刻發(fā)生變化。這樣使得吸收塔內(nèi)氧化風(fēng)的供應(yīng)量和需求量不匹配,在脫硫負(fù)荷較低時(shí),氧化風(fēng)量過剩,造成能量的浪費(fèi);在脫硫負(fù)荷較高時(shí),氧化風(fēng)量不足,造成亞硫酸鈣氧化不充分。這樣的不合理供風(fēng)方式使得在做變頻試驗(yàn)之前半水亞硫酸鈣含量已經(jīng)高達(dá)4.27%,吸收塔內(nèi)的漿液有很大一部分未氧化的亞硫酸鈣。在實(shí)驗(yàn)的過程中,通入的氧化空氣量,也有很大一部分需要氧化試驗(yàn)前殘留的亞硫酸鈣,導(dǎo)致前兩個(gè)工況取樣測的半水亞硫酸鈣的含量較高,但按試驗(yàn)進(jìn)行的順序呈下降趨勢。到最后一個(gè)工況時(shí),半水亞硫酸鈣含量已經(jīng)降低到0.66%和0.61%,滿足大部分電廠的脫硫測試標(biāo)準(zhǔn)。
羅茨氧化風(fēng)機(jī)的能耗可由下式[21]計(jì)算
(10)
式中Nof——氧化風(fēng)機(jī)能耗/kW;
Δp——風(fēng)機(jī)進(jìn)出口壓差/Pa;
Qth——風(fēng)機(jī)實(shí)際流量/m3·s-1;
ηm——風(fēng)機(jī)總效率,一般為90%。
改造前,現(xiàn)場根據(jù)經(jīng)驗(yàn)對羅茨風(fēng)機(jī)頻率進(jìn)行調(diào)節(jié),當(dāng)處理煙氣量不大時(shí)頻率給定30 Hz,當(dāng)處理煙氣量大于25 000 Nm3/h時(shí),頻率給定40 Hz。根據(jù)變頻改造前后的運(yùn)行參數(shù),可得能耗對比的情況。
由表3可以看出,變頻改造后平均能耗下降30%,最大可節(jié)約40% 以上的能耗。這主要是因?yàn)樽冾l改造前主要憑經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行調(diào)節(jié),為保證脫硫效率,羅茨風(fēng)機(jī)的氧化風(fēng)量過大。改造后,最佳氧化風(fēng)量由脫硫負(fù)荷、液位等參數(shù)準(zhǔn)確計(jì)算得出,氧化風(fēng)量按需供應(yīng),提高了氧化風(fēng)的利用率。
(1)由吸收塔入口SO2濃度、煙氣流量和液位確定了最佳氧化風(fēng)模型;由羅茨風(fēng)機(jī)變頻模型得出最佳頻率,確保實(shí)時(shí)送入最佳氧化風(fēng)量。
(2)變頻試驗(yàn)過程中不同工況下送入的氧化風(fēng)量滿足亞硫酸鈣氧化的需求,脫硫效率穩(wěn)定。石膏樣品中含水率在10%~20%之間,碳酸鈣含量在3% 以內(nèi),石膏含量在90% 以上。三組試驗(yàn)工況下,變頻調(diào)節(jié)前后樣品石膏中半水亞硫酸鈣含量均有所降低。
(3)變頻改造后脫硫系統(tǒng)運(yùn)行穩(wěn)定,變頻運(yùn)行工況下羅茨風(fēng)機(jī)能耗下降了20%-40%,脫硫系統(tǒng)能耗得以降低。