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    W公司壓縮機總裝一線生產(chǎn)線平衡優(yōu)化與改善

    2021-02-21 08:19:18吳振博
    科技風 2021年4期

    摘?要:本文針對W公司壓縮機總裝一線裝配線平衡率不高的問題,通過對企業(yè)總裝線現(xiàn)狀分析,找出了影響企業(yè)總裝線平衡率的瓶頸工位。另外,論文通過裝配線工位作業(yè)分析和后期現(xiàn)場改善兩大方面的內(nèi)容對瓶頸工序進行優(yōu)化改善,提高了公司總裝生產(chǎn)線平衡率,同時提升了企業(yè)的單日產(chǎn)能。

    關(guān)鍵詞:生產(chǎn)線平衡;MOD法;雙手作業(yè)分析

    在制造業(yè)競爭越來越激烈的今天,如果企業(yè)擁有一套優(yōu)良的生產(chǎn)系統(tǒng),這對于降低企業(yè)的生產(chǎn)成本,提高企業(yè)市場競爭力來說至關(guān)重要[1]。然而幾乎每個企業(yè)都存在生產(chǎn)線不平衡的問題。導致這一問題的原因有多個方面:員工素質(zhì)不達標、設備維護不到位、現(xiàn)場6S管理不到位、未能達到準時化生產(chǎn)、缺乏相應的SOP標準等。導致企業(yè)效益降低。因而為了提高生產(chǎn)線的產(chǎn)出率,提高產(chǎn)出品的品質(zhì),必須要解決生產(chǎn)線平衡問題。

    1 現(xiàn)狀分析

    W集團有限公司擁有廣州人和、從化、番禺及青島、合肥、海寧、河南民權(quán)等七大生產(chǎn)基地,主要產(chǎn)品包括冰箱、冷柜、空調(diào)、太陽能及熱泵熱水器、壓縮機及配套產(chǎn)品等,形成了中國最完整的制冷設備產(chǎn)業(yè)鏈及家電系列產(chǎn)品集群,是中國大型的現(xiàn)代化企業(yè)之一。

    1.1 總裝一線產(chǎn)線圖

    總裝一線由一條主線和三條支線構(gòu)成,三條支線分別是氣缸閥蓋版組裝上線、定子上線以及轉(zhuǎn)子充磁。共有31個工位,其中機器工位14個??傃b一線生產(chǎn)線如圖1所示。

    1.2 標準時間測定

    測定總裝線工位作業(yè)時間,瓶頸工位時間為10.01s,繪制總裝線工位標準時間柱狀圖,可以更加直觀的看出各個工作作業(yè)時間分布情況。見下圖2。

    1.3 產(chǎn)線平衡指標評價

    對產(chǎn)線平衡的評估指標生產(chǎn)節(jié)拍、平衡率與平滑性指數(shù)進行計算。

    1.3.1生產(chǎn)節(jié)拍

    所謂節(jié)拍就是指同一條生產(chǎn)線上先后出產(chǎn)兩個相同產(chǎn)品的時間差額[2]。節(jié)拍的計算是必要的,一般情況下企業(yè)每天都有生產(chǎn)的產(chǎn)量指標,這種指標或是根據(jù)客戶訂單而確定,或是企業(yè)根據(jù)企業(yè)的任務指標而確定的,只有確定每個固定的時間段的產(chǎn)量才能知道在有限的時間內(nèi)如何安排生產(chǎn),才能達到指標要求??傃b一線生產(chǎn)節(jié)拍計算結(jié)果如下:

    C=計劃期內(nèi)有效工作時間計劃期內(nèi)產(chǎn)量×(1+不合格品率)=6.82s

    1.3.2裝配線生產(chǎn)平衡率

    式中,P—生產(chǎn)線平衡率,T總—總作業(yè)時間,TB—瓶頸工位作業(yè)時間,Tk—第k工位作業(yè)時間,N—總工位數(shù)。

    1.3.3平滑性指數(shù)

    平滑性指數(shù)是評價生產(chǎn)線上各個工位在作業(yè)時間的分布情況的指標,反映了整條生產(chǎn)線上所有工位之間在操作時間的關(guān)系[3]。

    式中,Tmax—生產(chǎn)節(jié)拍,N—生產(chǎn)線上工作位總數(shù)。

    通過上述計算,可以看出平衡率較低,平滑性指數(shù)較大。

    2 產(chǎn)線平衡優(yōu)化

    2.1 瓶頸工位改善

    針對瓶頸工位,即氣缸閥蓋板組裝及上線工位,氣缸閥蓋板組裝及上線工位由兩個小工序組成,每個工序由一人操作,分別是氣缸閥蓋板支架螺釘裝配以及墊圈的裝配。第一個工序即操作員1取出工件并安裝四個螺釘,然后交至操作員二安裝四個墊圈完成第二道工序,并移至機器,最后上線。

    改善后將工序一安裝螺釘與工序二安裝墊圈合并,工位由1個人完成。雙手同時作業(yè),安裝螺釘與安裝墊圈同時進行,分別循環(huán)四次,完成本工序。改善后的雙手作業(yè)MOD分析如下表所示。

    經(jīng)過MOD分析,得出此工序總MOD值為47,計算改善后的標準時間:T=47×0.129×1.1=6.61s。比改善之前節(jié)省3.4s。

    2.2 改善效果評價

    改善后,生產(chǎn)線平衡率為83.41%。較之改善前,生產(chǎn)線平衡率提高了14.74%。另外,單日最大產(chǎn)能為5806臺,較之改善前提高了237臺。生產(chǎn)線平滑性指數(shù)也由9.32降低至4.43。生產(chǎn)線平衡率改善前后對比圖如圖3所示:

    2.3 后期改善建議

    即使一個生產(chǎn)企業(yè)擁有世界上最先進的生產(chǎn)設備,如果把它安放在工作場地一片混亂,物料、廢料、在制品、半成品混亂不堪的生產(chǎn)現(xiàn)場,其結(jié)果不僅影響生產(chǎn)線的產(chǎn)出效率及產(chǎn)品質(zhì)量,而且不利于員工的生產(chǎn)主動性以及整個生產(chǎn)現(xiàn)場的氛圍,這樣的企業(yè)只會源源不斷地出現(xiàn)各種問題,最后影響到企業(yè)的生產(chǎn)效益和企業(yè)的形象。所以對生產(chǎn)現(xiàn)場進行改善成為后期改善的重點。

    總裝線改善從以下幾個方面入手:

    (1)建立車間標準化作業(yè),對員工進行SOP培訓,嚴格按照相應標準執(zhí)行。

    (2)推行TPM制度,構(gòu)建良好的設備維護體系,減少因設備故障引起的生產(chǎn)中斷。

    (3)實施精益提案改善,發(fā)揮全員智慧,消除浪費,提高效率,創(chuàng)造效益。

    (4)加強6S管理,構(gòu)造精簡、安全的現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境。

    (5)實行看板管理,保證物料及時供應。

    (6)制定相應的管理考核措施,對履行或者違反規(guī)定的員工進行適當?shù)鬲剳汀?/p>

    (7)管理人員應當實施監(jiān)督,保證生產(chǎn)工作有序進行。

    3 總結(jié)與展望

    生產(chǎn)線平衡的改善是一個持續(xù)的改善過程[4],雖然在改善過程中,針對生產(chǎn)線上的“瓶頸”工位,本文依據(jù)MOD分析方法,對瓶頸工位進行了簡化與合并,提出了可行的建議,改善后該工位的時間由10.01s下降至4.43s,生產(chǎn)效率得到大幅提升。但瓶頸不會消除,會轉(zhuǎn)移到其他工序,所以生產(chǎn)線上總會有瓶頸的出現(xiàn),因此,企業(yè)要根據(jù)實際情況,找到合適的方法,持續(xù)改善,精益求精,盡可能地消除瓶頸,從而達到一個流生產(chǎn)。

    參考文獻:

    [1]顧濤.壓縮機缸體生產(chǎn)線平衡改善[D].上海交通大學,2009.

    [2]張瀟予.基于IE的汽車混流生產(chǎn)線平衡與精益管理改善研究[J].經(jīng)濟師,2020,(08),229-230.

    [3]陳維余.DYC公司生產(chǎn)線問題平衡研究[D].山東大學,2012.

    [4]宋小雙.基于IE理論的LY公司生產(chǎn)線平衡改善研究[D].西南交通大學,2010.

    作者簡介:吳振博(1994—?),男,漢族,山東臨沂人,碩士研究生,研究方向:精益生產(chǎn)。

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