杜建會 尚永博 冀庭庭
摘 要:引起機組振動的原因較多,解決方法也各有不同。其中,通過調(diào)整管道、現(xiàn)場平衡是解決振動問題的非常重要的方法
關(guān)鍵詞:二氧化碳機組、振動、管道、現(xiàn)場平衡
1、前言:
壓縮機組作為流程作業(yè)的核心設(shè)備,屬于旋轉(zhuǎn)設(shè)備,確保設(shè)備可靠安全運行,是用戶的頭等重要事情。
2、測量振動的目的:
壓縮機運行參數(shù)眾多,其中振動參數(shù)的衡量,以不超過報警值為依據(jù),低于報警值,表示壓縮機可以正常運行。振動參數(shù)越小,則表明運行越穩(wěn)定。
3、解決振動的方法
3.1 下面結(jié)合某客戶現(xiàn)場二氧化碳壓縮機試車中振動過高,采取相應(yīng)的辦法解決。
3.1.1成套設(shè)備布置:為汽輪機+低壓缸+齒箱+高壓缸
機組參數(shù)信息:
高壓缸:轉(zhuǎn)速13400RPM,進口壓力,2.5MPa,出口壓力15MPa,流量17280 Nm3/h
3.1.2 機組運行中振動過大,轉(zhuǎn)子返透平專業(yè)廠家進行高速平衡,回裝后,依然振動,9月22日回裝試車,轉(zhuǎn)速升至工作轉(zhuǎn)速加負荷,當(dāng)出口壓力加載到80bar后,機組振動急劇升高,最高達到70um以上后連鎖停機(機組高報值50um,高高報值65um)。
3.1.3故障處理過程
3.1.3.1第一次試車
3.1.3.1.1第一次試車現(xiàn)象
(1)9月22日試車,高壓缸機殼單側(cè)偏移0.38mm。
(2)機組貓爪支撐有一處未墊實 。
(3)復(fù)查機組對中及檔距,良好。
3.1.3.1.2解決方法:
(1)進排氣管道,固定管箍螺栓松動,找正完畢后,重新固定。
(2)調(diào)整機組貓爪支撐,確保貓爪接觸良好
3.1.3.1.3試車
(1)壓縮機機殼未發(fā)生移位
(2)9月24日,機組試車,轉(zhuǎn)速升至12244rpm,低負荷下,機組振動穩(wěn)定,聯(lián)軸側(cè)VE5203A:22um、VE5203B:21um,自由側(cè)VE5204A:46um、VE5204B:41um。當(dāng)機組出口壓力加載到120bar后,機組振動急劇升高且波動,聯(lián)軸側(cè)VE5203A:89um、VE5203B:50um,自由側(cè)VE5204A:65um、VE5204B:45um,而當(dāng)機組負荷降低后,機組振動隨之降低,如下圖1。
3.1.3.1.4整改
9月25日,根據(jù)前次試車數(shù)據(jù),對機組振動故障進行分析及整改如下:
(1)24日試車振動頻譜圖顯示,機組加載到120bar后,聯(lián)軸側(cè)兩測點振動升高主要能量為低頻能量成分,自由側(cè)兩測點也出現(xiàn)了低頻分量增長現(xiàn)象,如下圖2。對機組軸承進行檢查(該機組軸承為五瓦可傾瓦),聯(lián)軸側(cè)軸瓦剮蹭嚴重,自由側(cè)軸瓦未見明顯損傷,聯(lián)軸側(cè)更換備瓦。
(2)24日試車機組在低負荷(110bar以下)未出現(xiàn)低頻分量時,機組自由側(cè)兩個測點振動較大(VE5204A:46um、VE5204B:41um),振動頻譜圖顯示主要能量成分為工頻。轉(zhuǎn)子返透平廠檢修進行高速動平衡時,由于原轉(zhuǎn)子主軸(干氣密封部位)有單鍵槽,在高速平衡時,在自由側(cè)無定位銷,做的平衡,存在轉(zhuǎn)子不平衡的可能。故對機組自由側(cè)進行現(xiàn)場動平衡校正,加配重4.07g∠60°。
3.1.3.2再次試車
3.1.3.2.1
9月26日試車,機組升至工作轉(zhuǎn)速后,低負荷下,振動情況穩(wěn)定良好,聯(lián)軸側(cè)VE5203A:21um、VE5203B:21um,自由側(cè)VE5204A:32um、VE5204B:28um,如下圖3,現(xiàn)場動平衡效果顯著。但當(dāng)機組出口壓力加載到120bar后,機組開始出現(xiàn)振動升高及波動現(xiàn)象,但較9月24日試車數(shù)據(jù),振動明顯改善,聯(lián)軸側(cè)VE5203A:37um、VE5203B:32um,自由側(cè)VE5204A:46um、VE5204B:43um,振動波形頻譜圖顯示,振動能量增加的成為仍為低頻分量,如下圖4,但較9月24日數(shù)據(jù)有很大改善。
繼續(xù)加載到滿負荷160bar,此過程中機組振動情況并沒有惡化,低頻分量沒有繼續(xù)增大,保持穩(wěn)定(與120bar時振動現(xiàn)象一致),機組運行狀況滿足用戶生產(chǎn)需求。
9月28日,機組投工藝系統(tǒng)后,振動情況與之前一致,仍存在低頻波動現(xiàn)象,但在接受范圍內(nèi),可以滿足用戶生產(chǎn)需求。
4.小結(jié)
現(xiàn)場試車過程,機組振動,要綜合分析,可能是設(shè)計、制造、安裝、調(diào)試等中一種或多種原因,如此臺機組既有低頻振動故障的原因為氣流激振-設(shè)計原因。又有管道安裝原因、動平衡的質(zhì)量、調(diào)試損傷等多因素的綜合。希望這能給與大家以后處理振動的過程予以參考。