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    池潭水電廠2 號水輪發(fā)電機組改造

    2021-02-10 06:50:34
    設備管理與維修 2021年24期
    關鍵詞:潭水轉輪鐵芯

    羅 勇

    (華電福新能源有限公司池潭水力發(fā)電廠,福建三明 354400)

    1 機組改造的必要性

    池潭水電廠2 號機組由東方電機廠設計、制造,額定容量50 MW,水輪機型號為HL220-LJ-380,發(fā)電機型號為TS920/115-44,1980 年投產發(fā)電,至2018 年已運行38 年,機組運行設計年限已到,設備日趨老化,主機方面存在以下3 個問題:①發(fā)電機定子為B 級絕緣,絕緣材料已老化、脆化,已超設計年限;②轉輪空蝕嚴重,在轉輪葉片出水邊與轉輪上冠連接處多次出現貫穿性裂紋,經多年補焊處理后,葉片有較大變形,線型變化大,水力損失較大,效率降低;③機組在15~30 MW 低負荷下運行存在較寬的振動區(qū)等,以上隱患隨時威脅著該廠的安全生產。因此急需對機組進行更新改造,以確保安全生產,提高經濟效益。

    2 機組改造原則和范圍

    2.1 改造原則

    在不改變水庫特征參數、送出線路、2 號機組流道及埋設部件,水輪機吸出高度不變以及廠房行車不作改造的前提下,借助當前水輪機轉輪先進的設計理念及制造工藝,池潭水電廠2號機組改造后裝機容量可由原50 MW 增加至53 MW。

    2.2 改造范圍

    水輪機轉輪、主軸、導水機構、水導軸承、主軸密封、導葉接力器等非埋設部件;發(fā)電機及其附屬設備;機組自動化元件;允許水輪機轉輪改造需要配套改造的基礎環(huán)、尾水管里襯部分。機組改造后水輪機剖面如圖1 所示、發(fā)電機剖面如圖2 所示。

    圖1 機組改造后水輪機剖面圖

    圖2 機組改造后發(fā)電機剖面圖

    2.3 水輪機改造主要項目

    (1)轉輪:將原HL220-LJ-380 型,材料為ZG20SiMn 轉輪更換為HLD385B-LJ-395 型,材質為ZG0Cr13Ni4Mo,葉片采用VOD 精煉鑄造,轉輪為整體結構。

    (2)頂蓋:采用Q235B 鋼板焊接結構,分兩瓣,在頂蓋過流面設置有不銹鋼抗磨板,采用塞焊方式固定,頂蓋上設有不銹鋼固定止漏環(huán),材料為0Cr18Ni9 鋼板。在頂蓋上對應導葉全關位置密封處,設置有可拆換的金屬端面密封裝置。

    (3)底環(huán):由鑄鋼ZG20SiMn 的下軸座和Q235B 鋼板焊接而成,底環(huán)分兩瓣,底環(huán)過流面設有抗磨板。采用塞焊方式固定在底環(huán)上。在對應導葉全關位置密合處設置有可拆換的金屬端面密封裝置。底環(huán)上設有固定止漏環(huán),材料為0Cr18Ni9 不銹鋼板。

    (4)導葉:為整鑄不銹鋼結構,材料鑄鋼ZG06Cr13Ni4Mo,上、中、下軸承采用FZ 雙金屬自潤滑材料。

    (5)密封裝置:檢修密封采用實心背壓式圍帶,密封氣壓為0.4~0.87 MPa。工作密封為水力自動恒壓式結構。密封件材料為CESTIDUR。

    (6)導軸承:水輪機導軸承為稀油潤滑分塊瓦式導軸承,油冷卻系統為內循環(huán)式,冷卻器布置在油箱內部,軸承冷卻器為雙向進水式,并能正、反向工作。軸瓦采用巴氏合金瓦,軸瓦間隙調節(jié)是靠楔塊完成,易調整并且可靠。

    (7)補氣裝置:原尾水管短管補氣方式更改為主軸中心孔補氣。補氣閥采用200 彈簧式盤形閥,經管道將空氣通過發(fā)電機上端引至主軸向轉輪中心下部出口進行補氣。并將可能的漏水排至機坑外。

    (8)基礎環(huán)及尾水管:轉輪型號變更,基礎環(huán)及尾水管需進行配套改造,將原基礎環(huán)往尾水管方向加長125 mm,并重新制作一段500 mm 長的不銹剛錐管段,過渡到原錐管上。

    2.4 發(fā)電機主要改造項目

    2.4.1 總體結構

    池潭水輪發(fā)電機采用具有上導軸承的立軸半傘型結構。推力軸承位于轉子下部,軸系由上端軸、轉子支架中心體、發(fā)電機主軸、水輪機主軸組成,并由發(fā)電機上導軸承和水輪機水導軸承支撐。

    2.4.2 定子

    定子機座由鋼板焊接而成,分成4 瓣在機坑內組裝成整圓,機座外新定子機座與原定子基礎板采用過渡板匹配。

    (1)定子鐵芯采用優(yōu)質冷軋硅鋼片50W270 沖制而成,F 級絕緣。鐵芯在機坑內整圓疊裝。定子鐵芯內通風槽鋼采用非磁性的工字鋼1Cr18Ni9Ti。定子鐵芯上、下端壓指均采用非磁性材料,定位筋采用浮動鴿尾結構。

    (2)鐵芯在現場機坑內整圓疊裝。定子鐵芯由足夠的拉緊螺桿拉緊,拉緊螺栓的材料采用高強度冷拉圓鋼35CrMo,在拉緊螺桿的上端設有蝶形彈簧,以維持對鐵芯必需的壓緊力,以保證定子鐵芯在長期運行后不會發(fā)生松動。

    (3)定子繞組為雙層條式繞組、Y 形連接,發(fā)電機定子線圈絕緣采用F 級絕緣系統,電磁線材料采用雙面絕緣厚度為0.2 mm的雙玻璃絲包扁銅線。線棒采用多點強迫均壓措施,并采用絕緣槽襯結構,在線棒表面形成彈性層,使之與定子槽結合緊密,有效降低槽電位,提高線棒抗電暈能力,同時有利于減小線棒與鐵芯間的熱阻,降低介質損耗。

    2.4.3 轉子

    (1)磁極:磁極鐵心采用1.5 mm 厚的高強度薄鋼板沖片迭壓而成,并采用T 尾結構與磁軛相連。磁極線圈由兩種寬度不同的半硬紫銅排焊接而成,線圈匝間墊以F 級玻璃坯布或Nomex 絕緣紙,與銅排熱壓成一體。磁極線圈接頭結構及極間連接可靠,接觸面采用鍍銀工藝。磁極托板采用F 級高強度環(huán)氧玻璃坯布整體熱壓而成。

    (2)磁軛:磁軛采用優(yōu)質鋼板(DER345)沖片迭壓而成,磁軛沿軸向均勻設有3 道高度為40 mm 的通風溝,磁軛用高強度螺桿冷拉圓鋼35CrMo 把合成整體,以提高磁軛的整體剛度。磁軛與支架采用熱打鍵的連接方式,通過一定的打鍵緊量確保在額定轉速下磁軛不會發(fā)生浮動。

    (3)轉子支架:轉子支架采用圓盤式轉子支架結構,中心體和分瓣扇形支臂在工地焊成整體,支架組合縫處設有成對的定位塊、確保支架組圓時準確定位。

    2.4.4 推力軸承

    推力軸承推力負荷為530 t,推力軸承采用單波紋彈性油箱雙層瓦支撐方式。共設有10 塊瓦,推力瓦采用彈性金屬塑料瓦。軸承潤滑油冷卻采用內循環(huán)冷卻方式。

    2.4.5 上、下機架

    發(fā)電機上、下機架均由中心體和支臂組成。為防止上導以及推力油槽甩油和油霧問題,將擋油管高度增高,遠離油面。在上導滑轉子上增加擋油環(huán),阻止上導爬油。為防止推力油槽甩油和油霧問題,將擋油管高度增高,遠離油面。新增上導、推力接油槽,對仍有少量爬油進行收集,不會污染機組,同時防止油霧從此逸出。

    2.4.6 上導軸承

    上導軸承為分塊瓦,采用支柱螺釘支撐。

    2.4.7 上端軸、主軸

    上端軸及主軸采用鍛鋼20SiMn 制成,上端軸與轉子支架中心體采用螺栓把合結構;主軸采用分段軸結構,與轉子中心體通過螺栓把合連接,并通過聯軸螺栓傳遞扭矩。

    3 改造實施效果

    池潭水電廠2 號水輪發(fā)電機組2018 年9 月27 日開始實施改造,2019 年5 月5 日順利通過72 h 試運行,改造工期共221 d。根據福建省億力建設工程有限公司福建電力調試分公司試驗報告和72 h 試運行情況以及并網后機組運行狀況分析:池潭水電廠2 號機組改造后,機組各軸承、定子鐵芯等處運行溫度穩(wěn)定,未超過規(guī)定值。機組運行穩(wěn)定性、出力和效率以及空蝕性能均得到有效提高,符合規(guī)程和可研要求,達到預期效果。機組額定功率由改造前的50 MW 增容至53 MW,機組額定點效率由90%提升至92%,新機加權平均效率保證值不低于90.51%。改造后轉輪的上冠、下環(huán)、葉片均采用ZG0Cr13Ni4Mo 不銹鋼材料制造,抗空蝕性能優(yōu)于ZG20SiMn。尾水管補氣方式由原短管補氣改為大軸中心孔補氣,補氣效果更優(yōu)。2 號水輪發(fā)電機組改造達到預期效果。

    4 項目實施的經驗教訓

    4.1 項目實施經驗

    (1)選擇資質和信譽良好的設備制造商以及設備監(jiān)造是保證項目順利實施的重要因素。池潭水電廠2 號機組改造幾經啟停,項目復工后,東方電機有限公司高度重視,能夠及時梳理,在生產任務繁忙情況下,優(yōu)先安排,保證供貨工期。同時嚴格項目質量管理,嚴格工藝工序要求,對現場出現問題,能及時有效調配設備、專業(yè)技術人員給予解決。設備監(jiān)造方杭州華電工程設備監(jiān)理有限公司盡心盡責,做好設備生產制度質量的監(jiān)督和進度的跟蹤工作,并且提出專業(yè)的意見和建議,為2 號機組改造安全順利完成打下堅實的基礎。

    (2)項目單位發(fā)揮主導作用、加強項目全過程的跟蹤和監(jiān)督、做好參建各方的溝通和協調,是項目得于順利實施的保證。2號機組改造實施以來,池潭水電廠各級領導、專業(yè)技術人員密切與設備制造商、設備監(jiān)造方、安裝單位等聯系,及時協調有效解決項目實施過程中的各類問題,工作總體較為順暢。

    (3)機組改造是一系統工程,在對相關電氣設備進行復核的基礎上,還要對整個引水系統,特別是壓力鋼管、尾水管進行全面的檢測和復核,必要時結合進行更換或防腐處理。

    4.2 項目實施教訓

    (1)擴建機組涉及審批程序多,要詳細掌握機組增效擴容項目相關外部審批、審核制度和要求,事先加強與工信廳、電網調度、能監(jiān)辦、質檢站聯系,及時做好并網許可、電力業(yè)務許可證辦理手續(xù)。

    (2)由于改造項目特殊性,對施工工期要求高,水電站機組改造工作一般安裝在枯水期進行,汛期完成,因此如何有效保證工期也是項目實施重要內容之一,要提前謀劃,統籌安排。

    (3)在保證設備質量和按期供貨的前提下,要充分考慮以下3 個因素對工期的影響:①雨雪冰凍天氣給設備運輸以及春節(jié)假期給現場施工帶來的影響,應提前策劃;②機組定子疊片、下線地點盡可能安排在裝配場,有利于其他工序同時開展,縮短工期;③現場裝配工序質量的把控,特別是重要設備、重大部件,要加密加強質量控制措施的落實和檢查,避免返工。

    (4)對于機組改造設備采購等類似的跨年或多年實施的項目,在合同條款中,應增加約定不含稅合同總價不變等條款,避免因國家稅率變化引起合同爭議和糾紛。

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