郭 梁, 師晉愷
(山西焦化集團(tuán)有限公司,山西 洪洞 041606)
山西焦化股份有限公司焦油加工廠焦油萘蒸餾車間工業(yè)萘結(jié)晶包裝裝置于2020年1月技術(shù)改造升級(jí)后開始試生產(chǎn)使用。目前包裝裝置運(yùn)行穩(wěn)定(工業(yè)萘轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)電機(jī)電流9 A,功率7.5 kW,螺旋電機(jī)電流4 A,功率3 kW,2 臺(tái)),效果良好,通過改造,消除了以下隱患:消除了轉(zhuǎn)鼓機(jī)刀架無法單件調(diào)節(jié),刮刀檢修頻繁,易造成刀架與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)筒之間摩擦產(chǎn)生火花,存在著火的隱患;解決了斜溜槽下料不暢,料倉壁積料嚴(yán)重,需人工不間斷敲擊倉壁,存在重大安全隱患;改造為螺旋給料后,消除了包裝機(jī)電磁給料及自動(dòng)稱重系統(tǒng)電磁振動(dòng)下料不均勻,造成包裝重量不能精確包裝的問題;改造后,現(xiàn)場(chǎng)工作環(huán)境大有改觀,消除了電磁給料噪音大,頻繁調(diào)節(jié)的問題。
萘結(jié)片現(xiàn)有3 條工業(yè)萘包裝生產(chǎn)線,包裝機(jī)系統(tǒng)(CMD50H)由轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)(設(shè)計(jì)參數(shù)Q=2.5 t/h)、溜槽、料倉、電磁給料機(jī)、氣源振動(dòng)器、縫包機(jī)、輸送帶等部分構(gòu)成。原設(shè)計(jì)運(yùn)行為兩開一備,隨著生產(chǎn)系統(tǒng)的不斷優(yōu)化,自2007年工藝系統(tǒng)擴(kuò)容改造后,運(yùn)行模式為3 條包裝系統(tǒng)一直采用滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn),無備用設(shè)備及備機(jī),致使現(xiàn)場(chǎng)檢修頻繁。
通過10年設(shè)備的連續(xù)運(yùn)行,目前該包裝機(jī)的電磁給料部分、轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)刀架及料倉等部件出現(xiàn)嚴(yán)重缺陷及安全隱患。
1) 現(xiàn)有轉(zhuǎn)鼓機(jī)刀架為整體不可拆卸,無法單件調(diào)節(jié),造成刀架損壞,刮刀檢修頻繁;同時(shí)原刀架為鑄鐵,易造成刀架與轉(zhuǎn)鼓轉(zhuǎn)筒之間摩擦產(chǎn)生火花,存在著火隱患。
2) 斜溜槽下料不暢,料倉壁積料嚴(yán)重,需人工不間斷敲擊倉壁,存在重大安全隱患。
由于刮刀無法單個(gè)調(diào)節(jié),致使部分成型差的粉末狀半成品工業(yè)萘進(jìn)入斜溜槽,且溜槽與料倉之間落差大,工業(yè)萘在下落時(shí)與倉壁摩擦產(chǎn)生靜電造成料倉壁積料嚴(yán)重,為確保下料包裝順利完成,不得已采用人工敲擊倉壁。但人工敲擊倉壁的后果有兩個(gè),一是易產(chǎn)生火花存在安全隱患,二是倉壁變形導(dǎo)致積料更加嚴(yán)重。
3) 包裝機(jī)電磁給料及自動(dòng)稱重系統(tǒng)電磁振動(dòng)下料不均勻,造成包裝重量不能精確保證,導(dǎo)致質(zhì)量檢驗(yàn)抽查合格率低,嚴(yán)重影響包裝系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行。
需在現(xiàn)有設(shè)備的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)攻關(guān),實(shí)施技術(shù)改造,提高工業(yè)萘包裝系統(tǒng)的安全可靠滿負(fù)荷運(yùn)行。
轉(zhuǎn)鼓機(jī)刀架進(jìn)行改造為可拆卸式活動(dòng)刀架結(jié)構(gòu),可用手輪調(diào)節(jié)刀片;同時(shí)在轉(zhuǎn)鼓下料處增加LSS型螺旋輸送機(jī),解決轉(zhuǎn)鼓機(jī)出料口到下料溜管中的堵料問題。
溜槽、料倉部分進(jìn)行改造更換。將下料斜溜槽改為垂直下料,并設(shè)置快開門便于檢查清理;料倉部分改造為內(nèi)涂層聚四氟乙烯(特氟隆)的不銹鋼料倉(內(nèi)部設(shè)有布料裝置),并增加氣錘拱打,能防止物料在下料過程中與倉壁間產(chǎn)生的靜電,減少工業(yè)萘下料過程的積料堵塞人工敲擊問題。
自動(dòng)定量包裝機(jī)的電磁振動(dòng)給料改造為螺旋給料,同時(shí)對(duì)自動(dòng)稱重器進(jìn)行升級(jí)。
將刀架改為可調(diào)節(jié)拆卸的刀架,減少刀架、刮刀檢修更換頻次;同時(shí)消除刀架與轉(zhuǎn)筒之間產(chǎn)生火花的隱患。
溜槽、料倉的改造,并在內(nèi)部涂層聚四氟乙烯,消除了物料在下料過程中與倉壁間產(chǎn)生的靜電,減少工業(yè)萘下料過程的積料堵塞人工敲擊問題。
通過對(duì)電磁給料改為變頻螺旋給料,消除了包裝計(jì)量不準(zhǔn)確的問題,減少頻繁檢修調(diào)節(jié)(包裝精度:±0.2%)。
通過包裝系統(tǒng)改造,消除了現(xiàn)場(chǎng)噪音,優(yōu)化了操作環(huán)境,減少職業(yè)病的發(fā)生。
改造后,包裝系統(tǒng)滿負(fù)荷運(yùn)行,每小時(shí)包裝工業(yè)萘約2 t,達(dá)到轉(zhuǎn)鼓結(jié)晶機(jī)的運(yùn)行能力,轉(zhuǎn)鼓電機(jī)電流9 A,功率7.5 kW,包裝系統(tǒng)螺旋電機(jī)電流4 A,功率3 kW(各2 臺(tái)),現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備運(yùn)行無噪音,不需要頻繁檢修調(diào)節(jié),操作簡(jiǎn)單,包裝系統(tǒng)的各項(xiàng)運(yùn)行指標(biāo)均能滿足生產(chǎn)所需。
通過此次技術(shù)改造,消除了刮刀調(diào)節(jié)檢修,消除刀架與轉(zhuǎn)筒之間產(chǎn)生火花的隱患降低操作工及維修工的勞動(dòng)強(qiáng)度,同時(shí),減低備件材料費(fèi)用,消除了工業(yè)萘下料過程的積料堵塞人工敲擊的隱患問題。本次改造帶來的經(jīng)濟(jì)效益如下。
4.3.1 直接經(jīng)濟(jì)效益
據(jù)統(tǒng)計(jì),改造前每年需刮刀8 副/臺(tái)(共24副,價(jià)格3 000元/副),每班需對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié)刮刀;改造后,根據(jù)預(yù)期使用情況,每年需刮刀3副/臺(tái)(共9副,價(jià)格5 000元/副),每半個(gè)月對(duì)其進(jìn)行調(diào)節(jié)刮刀,僅刮刀年可節(jié)約費(fèi)用18 000 元。單臺(tái)設(shè)備每次更換刮刀需檢修時(shí)間6 h,每小時(shí)按2 t包裝,年可增加包裝產(chǎn)量144×3=432 t,按目前工業(yè)萘市場(chǎng)價(jià)4 000 元計(jì)算,預(yù)計(jì)增加效益172.8萬元。
4.3.2 社會(huì)效益
由于原固定式鑄鐵刀架銹蝕無法單個(gè)調(diào)節(jié),與轉(zhuǎn)筒摩擦易產(chǎn)生火花,存在著火的安全隱患,改造后,可拆卸式刀架便于單個(gè)刀架活動(dòng)調(diào)節(jié),消除了安全隱患,同時(shí),降低操作工及維修工的勞動(dòng)強(qiáng)度。通過包裝系統(tǒng)的改造,并在料倉及溜槽內(nèi)部涂層聚四氟乙烯,消除了物料在下料過程中與倉壁間產(chǎn)生的靜電,減少工業(yè)萘下料過程的積料堵塞人工敲擊問題。通過對(duì)電磁給料改為變頻螺旋給料,消除了包裝計(jì)量不準(zhǔn)確的問題,減少頻繁檢修調(diào)節(jié)(包裝精度:±0.2%)。通過包裝系統(tǒng)改造,消除了現(xiàn)場(chǎng)噪音,優(yōu)化了操作環(huán)境,減少職業(yè)病的發(fā)生。
此次改造從技術(shù)上和經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益等方面綜合判斷是成功的,通過改造,消除了刀架與轉(zhuǎn)筒摩擦易產(chǎn)生火花的安全隱患,消除了頻繁更換刮刀及敲擊料倉的問題,改善現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境。