李國(guó)軍
(山東鋼鐵股份有限公司 萊蕪分公司,山東 濟(jì)南271104)
焦?fàn)t蓄熱室是現(xiàn)代煉焦?fàn)t的重要組成部分,其通過回收廢熱來預(yù)熱燃燒所用空氣或煤氣,起到回收熱量的作用,蓄熱室封墻的作用是密封和隔熱。如果蓄熱室的密封不嚴(yán),會(huì)直接影響燃燒室內(nèi)溫度的均勻性,從而影響焦炭的均勻成熟,降低了熱工效率,也造成了環(huán)境污染和資源浪費(fèi)。
萊蕪分公司焦化廠6#焦?fàn)t由于使用年限較長(zhǎng),廢氣盤兩叉部承插縫密封不嚴(yán),有些廢氣盤腐蝕嚴(yán)重,個(gè)別部位表面僅有保溫涂層,廢氣盤吸風(fēng)十分嚴(yán)重,對(duì)焦?fàn)t溫度的均勻穩(wěn)定性影響較大。磚煤氣道竄漏現(xiàn)象也較嚴(yán)重,立火道不上火,影響焦?fàn)t的正常加熱,造成焦?fàn)t煤氣消耗量增加,焦?fàn)t蓄熱室密封不嚴(yán)的難題亟需解決。
通過詳細(xì)了解6#焦?fàn)t竄漏的具體情況,對(duì)廢氣盤兩叉部承插縫和磚煤氣道等部位竄漏原因進(jìn)行重點(diǎn)分析,與現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)人員共同制定了在線熱修補(bǔ)方案,即采用半干法噴補(bǔ)廢氣盤兩叉部承插縫,采用噴漿處理受損磚煤氣道,以徹底解決焦?fàn)t蓄熱室密封不嚴(yán)的難題。
試驗(yàn)設(shè)備和材料。半干法噴補(bǔ)所用試驗(yàn)設(shè)備為半干法噴補(bǔ)機(jī),該設(shè)備適用于焦?fàn)t炭化室機(jī)、焦方爐墻、框縫、炭化室爐頂磚、蓄熱室等部位維護(hù)使用。試驗(yàn)材料為半干法噴補(bǔ)料,根據(jù)施工要求,研制了一種施工質(zhì)量和性能良好的焦?fàn)t廢氣盤兩叉部承插縫半干法噴補(bǔ)密封料,其主要化學(xué)成分為SiO2(30%~42%),Al2O3(40%~56%),F(xiàn)e2O3(≤2.5%);體積密度≥1.8 g/cm3,中粒粒度0~3 mm≥90%,最高使用溫度為1 400~1 450 ℃,附著率≥85%,該噴補(bǔ)料還具有抗折強(qiáng)度好、抗熱沖擊性好、氣孔率低等優(yōu)點(diǎn)。
現(xiàn)場(chǎng)施工流程。(1)清理廢氣盤兩叉部承插縫,將縫中泥料全部清理出來,干凈與否與修補(bǔ)質(zhì)量有直接關(guān)系。(2)組織施工人員進(jìn)行噴補(bǔ),噴補(bǔ)時(shí)輸料量200 kg/h,用風(fēng)壓力0.4 MPa,用水壓力0.25 MPa,用風(fēng)量和壓力要控制好,保證修補(bǔ)質(zhì)量。噴槍要根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)位置確定長(zhǎng)短,保證易于操作。經(jīng)反復(fù)試驗(yàn),噴補(bǔ)料拌合料最佳水分為15%左右,噴補(bǔ)料的粒度控制在0~2.5 mm比較適宜。(3)噴補(bǔ)料的施工后,要保證采用半干法噴補(bǔ)技術(shù)修補(bǔ)焦?fàn)t后的墻面平整、光滑,無論變形爐墻還是破損嚴(yán)重爐墻均能取得較好的修補(bǔ)效果。
試驗(yàn)設(shè)備和材料。噴漿密封所用試驗(yàn)設(shè)備為陶瓷噴漿機(jī),該設(shè)備適用于磚煤氣道的地下室噴漿施工。試驗(yàn)材料為陶瓷噴漿料,根據(jù)6#焦?fàn)t磚煤氣道的受損情況,研制了一種焦?fàn)t磚煤氣道用陶瓷噴漿料,該噴漿料密度為1.7 g/cm3,主要成分為黏土火泥60%、硅火泥40%。
現(xiàn)場(chǎng)施工流程。(1)噴漿前將對(duì)應(yīng)噴料爐號(hào)的焦?fàn)t煤氣加減考克關(guān)閉,以免發(fā)生事故,噴漿后要盡快打開。每次噴漿前,用鋼筋釬子將磚煤氣道內(nèi)石墨或雜物捅掉,保證將磚煤氣道清理干凈,以確保噴漿效果。(2)噴漿時(shí)使用噴漿桿,把膠皮管的一端同噴漿桿相連,膠皮管的另一端與陶瓷噴漿機(jī)相連接。打開噴漿機(jī)有關(guān)旋塞,用壓縮空氣把泥漿壓進(jìn)磚煤氣道內(nèi),打開看火眼蓋及蓄熱室頂部測(cè)溫孔蓋觀察,視實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)節(jié),要嚴(yán)格禁止把泥漿噴進(jìn)火道內(nèi)。(3)噴漿作業(yè)暫停時(shí)間超過1 h,必須將罐內(nèi)及輸料管內(nèi)的混料全部噴出,防止在管路中凝結(jié)堵塞管路和噴嘴。噴漿后,做好清透工作,不能將磚煤氣道堵塞,確認(rèn)有無泥漿流進(jìn)煤氣管道,如有,必須清理干凈。及時(shí)將煤氣加減考克打開,恢復(fù)焦?fàn)t正常加熱。
6#焦?fàn)t進(jìn)行蓄熱室密封處理后,對(duì)焦?fàn)t正常生產(chǎn)情況下的焦?fàn)t煤氣用量、廢氣溫度和低溫號(hào)爐頭溫度等數(shù)據(jù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)測(cè),取平均值,與密封處理前相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比,改善效果較為明顯,焦?fàn)t煤氣消耗量由原來的14.95 km3/h降到了14.05 km3/h,平均減少了900 m3/h,廢氣溫度平均降低了11.4 ℃;低溫號(hào)爐頭溫度也得到顯著提高,平均提高了76.6 ℃。
通過應(yīng)用焦?fàn)t蓄熱室密封技術(shù),結(jié)合萊蕪分公司焦化廠6#焦?fàn)t實(shí)際情況,采用半干法噴補(bǔ)廢氣盤兩叉部承插縫,采用噴漿處理受損磚煤氣道。修補(bǔ)后解決了焦?fàn)t煤氣竄漏、爐頭溫度偏低等問題,保證了廢氣盤和蓄熱室封墻處的嚴(yán)密性,穩(wěn)定了蓄熱室吸力,保證了立火道的正常上火和焦?fàn)t的正常加熱,也減少了焦?fàn)t煤氣的消耗量,降低能耗的同時(shí)大幅度改善了焦?fàn)t作業(yè)環(huán)境,可以在其他焦?fàn)t或其他部位進(jìn)行推廣應(yīng)用。