劉海曉
(同煤集團(tuán)安全監(jiān)管五人小組管理部,山西 大同037003)
礦井通風(fēng)系統(tǒng)通過(guò)風(fēng)井的主通風(fēng)機(jī)帶動(dòng)礦井中空氣流動(dòng),為井下各工作地點(diǎn)輸送新鮮空氣,并消除和稀釋井下作業(yè)空間內(nèi)煤塵與瓦斯、CO等有害氣體的濃度,以及改善濕熱環(huán)境。同時(shí)礦井通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中通過(guò)合理設(shè)置局部通風(fēng)機(jī)、通風(fēng)構(gòu)筑物等手段調(diào)節(jié)局部井巷內(nèi)風(fēng)流狀態(tài),使井巷內(nèi)部風(fēng)流狀態(tài)、風(fēng)速等能夠滿足《煤礦安全規(guī)程》相關(guān)安全、衛(wèi)生條件,確保通風(fēng)系統(tǒng)呈現(xiàn)出穩(wěn)定狀態(tài)[1]。
馬脊梁礦西三回風(fēng)立井主要通風(fēng)機(jī)啟用后,徹底解決了風(fēng)量緊張的情況,但美中不足的是處于兩進(jìn)風(fēng)井之間的膠帶斜井風(fēng)量由進(jìn)風(fēng)2 180 m3/min變?yōu)槌鲲L(fēng)412 m3/min。由于風(fēng)流由材料斜井進(jìn)入經(jīng)3號(hào)層調(diào)車硐室、3號(hào)層集中軌道巷沿膠帶斜井流出,受3號(hào)層調(diào)車硐室車輛多、皮帶頭機(jī)電設(shè)備多的原因,風(fēng)流流經(jīng)該段巷道溫度升高,膠帶斜井出現(xiàn)霧氣,人員出入視線模糊,易形成安全隱患。
馬脊梁礦由西一回風(fēng)斜井、西三回風(fēng)立井帶動(dòng)礦井正常井下通風(fēng),其中3號(hào)煤層集中軌道巷、3號(hào)煤層皮帶巷通過(guò)8號(hào)煤層膠帶斜井與8號(hào)煤層材料斜井、1136大巷構(gòu)成角聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)。8#煤層材料斜井與1136大巷巷道斷面大、距離短、風(fēng)阻小、進(jìn)風(fēng)量大、壓能較大,而與進(jìn)風(fēng)斜井連接的膠帶斜井?dāng)嗝嫘?、距離長(zhǎng)、風(fēng)阻大、進(jìn)風(fēng)量小、壓能小,導(dǎo)致有大量風(fēng)流由8號(hào)煤層材料斜井流向膠帶斜井,而流經(jīng)3號(hào)煤層集中軌道巷的風(fēng)流經(jīng)過(guò)3號(hào)層調(diào)車硐室,由于硐室及軌道巷內(nèi)車輛與設(shè)備原因風(fēng)阻較大,并釋放大量熱量導(dǎo)致流經(jīng)該風(fēng)路的風(fēng)流呈現(xiàn)濕熱狀態(tài),并伴隨大量霧氣,該角聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)整體呈現(xiàn)風(fēng)流不穩(wěn)定狀態(tài),需要進(jìn)行相關(guān)調(diào)節(jié)[2]。
礦井通風(fēng)系統(tǒng)改變主風(fēng)機(jī)工況、增加局部風(fēng)機(jī)以及增加各類通風(fēng)構(gòu)筑物等手段,從而達(dá)到增壓、增阻、降阻等通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)中風(fēng)流狀態(tài)的不同調(diào)節(jié)效果。通風(fēng)系統(tǒng)優(yōu)化調(diào)節(jié)過(guò)程一方面需要注意調(diào)節(jié)方式的選擇,另一方面需要考慮調(diào)節(jié)量與調(diào)節(jié)措施施工位置,都會(huì)影響系統(tǒng)優(yōu)化后的效果與穩(wěn)定性[3]。
表1 風(fēng)流調(diào)節(jié)點(diǎn)位置特點(diǎn)對(duì)比
角聯(lián)結(jié)構(gòu)中由于正導(dǎo)線與負(fù)導(dǎo)線支路間存在風(fēng)壓差,正導(dǎo)線支路風(fēng)流會(huì)經(jīng)由角聯(lián)支路泄露至負(fù)導(dǎo)線支路,角聯(lián)支路構(gòu)成漏風(fēng)帶,而如果負(fù)導(dǎo)線支路為鄰近工作面采空區(qū)時(shí),會(huì)增加該采空區(qū)遺煤自燃幾率。通過(guò)在角聯(lián)結(jié)構(gòu)中設(shè)置通風(fēng)調(diào)節(jié)設(shè)施和局部通風(fēng)機(jī)調(diào)整角聯(lián)結(jié)構(gòu)中正、負(fù)導(dǎo)線支路間的風(fēng)壓壓差,改變角聯(lián)支路風(fēng)流流動(dòng)狀態(tài),該方式被稱為均壓調(diào)節(jié),該方式能夠有效地抑制鄰近工作面漏風(fēng)、環(huán)境中粉塵以及有害氣體超限。均壓調(diào)節(jié)針對(duì)被調(diào)節(jié)區(qū)域狀態(tài)被分為開(kāi)區(qū)均壓與閉區(qū)均壓,通常閉區(qū)均壓調(diào)節(jié)主要針對(duì)封閉采空區(qū)內(nèi)遺煤自燃的防滅火措施,而開(kāi)區(qū)均壓設(shè)置在正?;夭傻墓ぷ髅鎱^(qū)域,根據(jù)調(diào)節(jié)措施不同,又分為風(fēng)窗均壓調(diào)節(jié)、局部通風(fēng)機(jī)均壓調(diào)節(jié)和聯(lián)合調(diào)節(jié)。均壓調(diào)節(jié)抑制漏風(fēng)狀況的原理在于調(diào)節(jié)正、負(fù)導(dǎo)線支路的風(fēng)阻,使角聯(lián)結(jié)構(gòu)中的各支路風(fēng)壓和風(fēng)阻達(dá)到一定平衡狀態(tài),即R1/R2=R3/R4,能夠有效抑制角聯(lián)支路所形成的漏風(fēng)帶風(fēng)流泄露現(xiàn)象。角聯(lián)結(jié)構(gòu)均壓調(diào)節(jié)中增加正導(dǎo)線支路風(fēng)阻會(huì)減少通過(guò)角聯(lián)支路流向負(fù)導(dǎo)線支路的風(fēng)量,相反在負(fù)導(dǎo)線支路設(shè)置增阻措施會(huì)使流入負(fù)導(dǎo)線分支的風(fēng)量,為起到抑制角聯(lián)分支漏風(fēng),應(yīng)優(yōu)先考慮對(duì)風(fēng)流風(fēng)量較大的分支設(shè)置增阻調(diào)節(jié),即優(yōu)先利用正導(dǎo)線分支上已有通風(fēng)調(diào)節(jié)設(shè)施進(jìn)行降阻調(diào)節(jié),當(dāng)不適于在正導(dǎo)線支路設(shè)置通風(fēng)構(gòu)筑物時(shí),則在負(fù)導(dǎo)線方向設(shè)置必要增阻措施用來(lái)保證角聯(lián)結(jié)構(gòu)中的風(fēng)流狀態(tài)穩(wěn)定性[4]。
由于西三回風(fēng)立井帶動(dòng)石炭系一盤(pán)區(qū)用風(fēng)量的用風(fēng),而西一回風(fēng)斜井主要通風(fēng)機(jī)供風(fēng)相對(duì)盈余,初期通過(guò)提高流經(jīng)8號(hào)煤層各巷供風(fēng)量,將供風(fēng)量由780 m3/min調(diào)整為1 225 m3/min,并降低材料斜井下部進(jìn)風(fēng)量,由原來(lái)的325 m3/min調(diào)整為210 m3/min。進(jìn)行增壓調(diào)節(jié)后,膠帶斜井下部風(fēng)量由455 m3/min變?yōu)? 015 m3/min,8號(hào)煤層材料斜井進(jìn)風(fēng)增加后由3號(hào)煤層車場(chǎng)流向8號(hào)煤層膠帶斜井,膠帶斜井出風(fēng)量增加,未起到調(diào)節(jié)效果[5]。
為控制膠帶斜井出風(fēng)量問(wèn)題,后期提出通過(guò)降阻的方式調(diào)節(jié)膠帶斜井風(fēng)流狀態(tài):
1)1136水平大巷與中央變電所回風(fēng)繞道設(shè)置有密閉墻,通過(guò)打開(kāi)該風(fēng)路將原有密閉調(diào)整為調(diào)節(jié)風(fēng)窗,使1136水平大巷風(fēng)流短路,而材料斜井風(fēng)壓、進(jìn)風(fēng)量都有一定的下降,風(fēng)壓由原來(lái)的180 mm H2O下降至152 mm H2O,而進(jìn)風(fēng)量由原來(lái)2 720 m3/min下降至2 395 m3/min;
2)增大流入3號(hào)煤層諸巷內(nèi)的風(fēng)量,將3#煤層一盤(pán)區(qū)皮帶頭進(jìn)風(fēng)量增大至410 m3/min;
3)對(duì)8號(hào)煤層的回風(fēng)量進(jìn)行調(diào)節(jié),將回風(fēng)量由原有的780 m3/min增大至1 000 m3/min,迫使由材料斜井下部流向8號(hào)層的風(fēng)量由原來(lái)的325 m3/min降低至210 m3/min。
調(diào)節(jié)后,膠帶斜井風(fēng)流風(fēng)向發(fā)生改變,由原出風(fēng)狀態(tài)改為進(jìn)風(fēng)狀態(tài),而原有出風(fēng)量平均約為412 m3/min,調(diào)節(jié)后進(jìn)風(fēng)量為780 m3/min,降低原有的膠帶斜井漏風(fēng)狀態(tài),提高8號(hào)煤層各需風(fēng)區(qū)域有效供風(fēng)量,增加角聯(lián)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
1)利用風(fēng)流短路作泄壓點(diǎn),減少了材料斜井起點(diǎn)與端點(diǎn)的壓差值,從而降低了材料斜井的進(jìn)風(fēng)量,相對(duì)增加了膠帶斜井的進(jìn)風(fēng)量。同時(shí)通過(guò)調(diào)大8#層的風(fēng)量,進(jìn)一步加大了膠帶斜井的風(fēng)量,穩(wěn)定了通風(fēng)系統(tǒng),降低了礦井阻力,增加了礦井有效風(fēng)量,降低了電耗,增強(qiáng)了礦井抗災(zāi)害能力。
2)風(fēng)井供風(fēng)方式調(diào)整后,由3號(hào)煤層集中軌道巷、3號(hào)煤層皮帶巷通過(guò)8號(hào)煤層膠帶斜井與8號(hào)煤層材料斜井、1 136大巷角聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)的風(fēng)流不穩(wěn)定狀態(tài),先后通過(guò)增壓和降阻方式進(jìn)行調(diào)節(jié)局部通風(fēng)結(jié)構(gòu)的風(fēng)流狀態(tài)。通過(guò)對(duì)1 136水平大巷進(jìn)行風(fēng)流短路,并調(diào)整3號(hào)煤層的進(jìn)風(fēng)量和風(fēng)壓,以及增加8#煤層的回風(fēng)量,最終達(dá)到改變?cè)芯W(wǎng)絡(luò)中膠帶斜井風(fēng)流方向,確保8號(hào)煤層各需風(fēng)區(qū)域有效供風(fēng)量[6]。
1)通過(guò)對(duì)角聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)特點(diǎn)與流動(dòng)特性的研究,分析如何通過(guò)均壓調(diào)節(jié)手段優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和提高風(fēng)流穩(wěn)定性,對(duì)增壓、降阻、增阻等不同均壓調(diào)節(jié)方式效果和設(shè)置位置選擇進(jìn)行討論。
2)針對(duì)馬脊梁礦角聯(lián)通風(fēng)網(wǎng)絡(luò)風(fēng)流不穩(wěn)定情況,提出通過(guò)降阻的方式進(jìn)行調(diào)節(jié),調(diào)節(jié)后提高了有效供風(fēng)量,增加了角聯(lián)系統(tǒng)的穩(wěn)定性。